于東旭 張平順
摘 要:潘家口水電廠1號(hào)水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪引水板下面是個(gè)空腔,機(jī)組運(yùn)行時(shí)水流的脈動(dòng)壓力作用到引水板上,形成擊鼓效應(yīng),導(dǎo)致引水板開(kāi)裂破壞,要解決這個(gè)問(wèn)題,就要消除空腔,即用鋼筋混凝土填充這個(gè)空腔。這個(gè)方法緊跟水機(jī)制造研發(fā)行業(yè)發(fā)展方向,取消3個(gè)空腔。
關(guān)鍵詞:潘家口水電廠;水輪機(jī);引水板;鋼筋混凝土
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.07.175
0 概述
潘家口水電廠1號(hào)水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪引水板開(kāi)裂始終是威脅機(jī)組放水發(fā)電的安全隱患,20多年來(lái),潘家口水電廠的處理措施在“裂了就焊,焊完再裂”的規(guī)律中循環(huán),同時(shí)我們也在不斷地探索、研究簡(jiǎn)單、有效的解決方法。
1 水輪機(jī)參數(shù)
型號(hào) HL220-LJ-550
水機(jī)出力 154兆瓦
最大水頭 85米
設(shè)計(jì)水頭 63.5米
最小水頭 36米
額定轉(zhuǎn)速 100轉(zhuǎn)/分
設(shè)計(jì)流量 277立方米/秒
2 引水板開(kāi)裂原因分析
(1)引水板的使用情況。1號(hào)機(jī)組1987年7月、1989年11月曾因轉(zhuǎn)輪引水板開(kāi)裂造成緊急停機(jī),被迫進(jìn)行了引水板搶修處理。為了確保機(jī)組安全,在1991年擴(kuò)修時(shí)對(duì)1號(hào)機(jī)引水板進(jìn)行了檢修加固處理,在引水板和轉(zhuǎn)輪上冠間對(duì)稱焊接了八個(gè)外徑φ289的鋼管,補(bǔ)焊了兩塊1250mm×80mm、1100mm×80mm厚20mm的16Mn鋼板,并對(duì)引水板裂紋進(jìn)行了處理。
1號(hào)機(jī)組在2000年12月10日小修例行檢查中,在頂蓋+X、-Y方向原調(diào)相補(bǔ)氣管口處檢查轉(zhuǎn)輪引水板時(shí),發(fā)現(xiàn)引水板有一條裂縫,裂縫呈錯(cuò)口狀外側(cè)比內(nèi)側(cè)高約2mm、寬度約0.5mm,管口處裂縫長(zhǎng)170毫米,因此機(jī)組被迫進(jìn)行搶修。頂蓋吊起后仔細(xì)檢查引水板,發(fā)現(xiàn)引水板裂縫比預(yù)想的要嚴(yán)重,需要處理的共有39條裂紋,累計(jì)長(zhǎng)度21.85m,其中最大的一條裂縫為穿透性裂縫長(zhǎng)度3.9m,在裂縫處的引水板沒(méi)有發(fā)生大的翹起。
以上情況說(shuō)明1991年轉(zhuǎn)輪引水板加固時(shí)安裝的八個(gè)鋼管,對(duì)防止引水板開(kāi)裂起到了一定的效果的,特別是加固用的八個(gè)支撐鋼管起到了防止引水板大面積翹起的作用。但是整個(gè)引水鋼板金屬已達(dá)到了疲勞極限,并產(chǎn)生了嚴(yán)重的疲勞破壞,隨時(shí)可能發(fā)生新的裂縫,已不能保證機(jī)組安全運(yùn)行。為了確保機(jī)組安全運(yùn)行,結(jié)合2009年的機(jī)組擴(kuò)修,擬對(duì)轉(zhuǎn)輪引水板進(jìn)行徹底的更新改造。
(2)引水板損壞原因分析。1)引水板結(jié)構(gòu)不合理。引水板外徑為Φ5020mm、內(nèi)徑Φ2130mm、面積16.22平米,由于引水板安裝后上表面進(jìn)行了加工,引水板厚度不均勻在22mm~36mm之間。其與轉(zhuǎn)輪聯(lián)接除外邊緣與上冠焊接外,其余均為懸空結(jié)構(gòu),因此引水板懸空面積大,且引水板與轉(zhuǎn)輪聯(lián)接相當(dāng)薄弱、剛度差,尤其是引水板外緣臺(tái)階處厚度僅15mm。在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中引水板會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),造成鋼板疲勞使引水板開(kāi)裂、脫落。2)引水板安裝質(zhì)量不高。引水板安裝時(shí),部分焊縫坡口開(kāi)的過(guò)小、過(guò)淺,部分焊縫底部未充分熔合。引水板的10塊加強(qiáng)筋板焊接不牢,加強(qiáng)筋板曾發(fā)生脫落現(xiàn)象,嚴(yán)重影響引水板的強(qiáng)度和剛度。
3 引水板處理思路
經(jīng)過(guò)幾年的探索、研究,水電廠有關(guān)技術(shù)人員基本統(tǒng)一了認(rèn)識(shí):引水板開(kāi)裂的罪魁禍?zhǔn)拙褪且逑旅娴目涨?,水流的脈動(dòng)壓力作用到引水板上,形成擊鼓效應(yīng),導(dǎo)致引水板損壞。如果設(shè)法消除這個(gè)空腔,那么問(wèn)題也就徹底解決了。
4 處理措施
經(jīng)過(guò)調(diào)研龍羊峽電廠曾使用鋼筋混凝土的方法解決了轉(zhuǎn)輪引水板開(kāi)裂問(wèn)題,我們借鑒兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)成功的處理了潘家口水電廠轉(zhuǎn)輪引水板開(kāi)裂問(wèn)題。
(1)混凝土材料選擇。為了提高混凝土的耐磨性能,選用冀東42.5普通硅酸鹽水泥。混凝土在轉(zhuǎn)輪中基本不受拉、彎應(yīng)力,選用C30混凝土,塌落度4—6cm。為了消弱剪切應(yīng)力,選用補(bǔ)償收縮混凝土:要求水泥用量大于300公斤/立方,選用唐山豐潤(rùn)區(qū)乾坤建安技術(shù)研究所生產(chǎn)的QK-UEA低堿膨脹劑,用量6%,混凝土頂面為自由面,對(duì)轉(zhuǎn)輪無(wú)積壓應(yīng)力作用;選用二級(jí)配混凝土,大集料5—40,細(xì)集料選中砂,混凝土表面涂刷環(huán)氧一道?;炷僚浔龋核?54KG,42.5水泥383KG,膨脹劑25 KG,中砂667KG,石子 1171KG。澆筑前在轉(zhuǎn)輪上涂刷108膠一道。
考慮到轉(zhuǎn)輪法蘭面距頂面只有40毫米,澆筑混凝土結(jié)合不好,故用40毫米厚鋼板焊接。
割除引水板后轉(zhuǎn)輪引水板止口處的鋼板相當(dāng)于一個(gè)懸臂梁,受力不好。為防止它向上翹曲,用碳弧氣刨打坡口,507焊條焊平。
(2) 鋼筋選擇。選擇唐鋼產(chǎn)品,保證產(chǎn)品性能。鋼筋錨固長(zhǎng)度70毫米且與轉(zhuǎn)輪焊接。
徑向布置φ10鋼筋,平面間距靠大軸處大約150毫米;軸向間距150毫米(完整鋼筋網(wǎng)分二層),不完整鋼筋網(wǎng)分2層。軸向布置φ10鋼筋,間距靠大軸處150毫米,鋼筋在轉(zhuǎn)輪上焊接錨固70毫米,混凝土頂面下50毫米做90度彎勾,彎勾長(zhǎng)70毫米。
(3)施工步驟及要求:1)拆除引水板在廠房安裝間內(nèi)進(jìn)行,將轉(zhuǎn)輪吊出機(jī)坑放置在安裝間內(nèi)用六個(gè)支墩墊起,用支墩上的楔子板將轉(zhuǎn)輪調(diào)平后,將楔子板點(diǎn)焊牢。2) 用氣割將引水板、加強(qiáng)板全部割除。保留10個(gè)排水管、8個(gè)加強(qiáng)管,確保正原鋼管的頂面完好,以作澆筑混凝土的高程控制點(diǎn)。割除引水板后轉(zhuǎn)輪引水板止口處的鋼板相當(dāng)于一個(gè)懸臂梁,受力不好。用碳弧氣刨打坡口,507焊條焊平。清除轉(zhuǎn)輪內(nèi)腔的銹蝕部分。用8個(gè)高230毫米,寬130毫米,厚16毫米的鋼板與轉(zhuǎn)輪體焊接加強(qiáng)內(nèi)管的剛度。3) 在兩半轉(zhuǎn)輪內(nèi)對(duì)稱布置鋼筋,并做錨固處理,部分立筋可用加強(qiáng)管代替,頂層鋼筋距離上冠頂面50毫米,在頂層鋼筋上布置周向φ10鋼筋。4)為了保持平衡狀態(tài),在配重塊的對(duì)稱位置設(shè)置相應(yīng)的配重空腔,以消除混凝土對(duì)平衡問(wèn)題的影響。5)選用350L混凝土攪拌機(jī)拌和,用廠用天車和專用吊裝斗吊運(yùn)混凝土。分兩半澆筑C30混凝土,并振搗密實(shí),用18個(gè)鋼管頂面做高程控制,用木抹子找平壓出麻面。
5 處理效果
水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪引水板處理后,經(jīng)過(guò)將近一年的運(yùn)行,效果很好。2017年9月份機(jī)組小修,對(duì)引水板再次測(cè)量檢查無(wú)變化。
6 結(jié)論
潘家口水電廠在技術(shù)人員共同努力下,徹底消除了引水板開(kāi)裂問(wèn)題,為機(jī)組的安全運(yùn)行創(chuàng)造了條件。