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      淺析#4硫磺3.5MPa蒸汽發(fā)氣量偏低

      2018-04-02 06:56:20朱峰張列維王軍長
      天津化工 2018年1期
      關鍵詞:反應爐硫磺氣量

      朱峰,張列維,王軍長

      (中國石化上海高橋石油化工有限公司煉油四部,上海201208)

      #4硫磺裝置自2016年2月23日引酸氣一次開車成功以來,裝置總體運行平穩(wěn),各項指標基本控制在設計范圍之內,二氧化硫的排放也控制在100mg/m3以內,能夠滿足國家《石油煉制工業(yè)污染物排放標準(GB31570-2015)》的要求。

      裝置3.5MPa蒸汽發(fā)氣量偏低于設計值,造成開工初期能耗偏高,給裝置平穩(wěn)長周期運行帶來影響。針對這一問題,積極分析并提出改進方案。

      1 裝置概況

      #4硫磺回收裝置采用鎮(zhèn)海石化工程公司的“ZHSR”硫回收技術,設計硫磺生產能力為6萬t/a,操作彈性為30%~110%,硫磺回收率99.95%以上,年開工時數(shù)按8400h設計。

      裝置由硫磺回收、尾氣處理、溶劑再生和公用工程等單元組成??藙谒共糠值囊?、二級反應器采用蒸汽加熱,尾氣處理部分的加氫反應器采用低溫催化劑和蒸汽加熱,尾氣吸收采用高效脫硫劑。

      凈化尾氣去焚燒爐,將凈化尾氣中的微量的H2S焚燒成SO2。凈化尾氣經焚燒后(稱煙道氣)最后在煙囪高空排大氣,煙道氣中污染物含量低于國家標準允許排放的濃度[1]。

      本裝置采用部分燃燒法,尾氣處理采用還原-吸收工藝,溶劑系統(tǒng)采用兩段吸收兩段再生工藝。(參考圖1)

      2 原因分析及整改措施

      圖1 #4硫磺原則流程示意圖

      2.1中壓蒸汽發(fā)氣量與能耗的關系

      克勞斯工藝的主反應是酸性氣在沒有催化劑的條件下,在反應爐內進行燃燒反應,其中進行的主反應為放熱反應[2,3](如式-1,式-2所示)。反應能達到的溫度和酸氣中硫化氫的濃度和流量呈正比關系,即酸氣中硫化氫的濃度或流量越高,其反應釋放的熱能越大。反應所產生的熱量通過蒸汽發(fā)生器發(fā)生蒸汽加以回收,因此產生蒸汽的量,直接反映化學反應所產生的熱量。反應爐中的主反應為:

      裝置自2016年開工以來,為平衡全廠酸氣管網氣量,一般情況下負荷率為70%~80%之間,能耗值比較高,經常會超過達標值-48.76kg標油/t。經過計算,中壓蒸汽的發(fā)氣量占到整個能耗系數(shù)的50%以上,所以發(fā)氣量越大,能耗值越低(見圖2)。

      圖2 蒸汽發(fā)氣量與能耗之間的關系

      通過2016年的能耗統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)能耗與中壓蒸汽發(fā)汽量之間的一定關系。

      從圖2中看到,8月,9月裝置蒸汽發(fā)氣量較高,相應的能耗值較低。裝置在8月與9月的處理負荷分別為95%和98%。說明裝置處理負荷對能耗和中壓蒸汽發(fā)氣量的貢獻比較大。本裝置的設計負荷為30%~110%之間波動,從目前的操作來看,當負荷達到100%時,裝置能耗達到設計值-54.2kg標油/t。

      2.2設計值與實際工況存在的偏差

      裝置設計值是按裝置運行滿負荷來進行衡算而得出的數(shù)據。實際運行負荷偏低時,相應的數(shù)據值存在偏低現(xiàn)象。從表1中可以看出:隨著裝置接近滿負荷操作時,多數(shù)操作參數(shù)與設計值接近,但3.5MPa蒸汽發(fā)氣量仍有近26%的差值。

      表1 3.5MPa蒸汽系統(tǒng)設計值與實際值對比表

      通過表1的數(shù)據,發(fā)現(xiàn)廢熱蒸汽發(fā)生器的出口溫度偏高于設計值,通過熱量守恒,反應爐中反應所釋放出的熱能沒有在蒸汽發(fā)生器中最大限度的轉化為3.5MPa蒸汽,其未轉換的熱量可能帶至三級硫冷器發(fā)生0.4MPa蒸汽。

      如圖3所示,隨著裝置負荷的提高,3.5MPa蒸汽發(fā)氣量提高,1.0MPa耗量有所減少。裝置1.0MPa蒸汽的實際耗用量比設計值低,本裝置1.0MPa蒸汽的用途主要分為四路:預熱清潔酸性氣,預熱反應爐用風,硫池尾氣抽汽,減溫減壓至0.4MPa蒸汽使用。

      圖3 3.5MPa蒸汽發(fā)氣量和1.0MPa蒸汽耗用量的關系

      前三路使用的1.0MPa蒸汽耗用相對固定,一般變化不大,因此1.0MPa蒸汽耗用量降低主要是減溫減壓至0.4MPa蒸汽使用量減少。前三路1.0MPa蒸汽耗用量設計值為2.0t/h,1.0MPa蒸汽耗用總量為7.8t/h,說明第四路0.4MPa蒸汽使用量為5.8t/h,而實際1.0MPa蒸汽用量平均值為3.0t/h左右,差2.8t/h,說明0.4MPa蒸汽發(fā)氣量比設計值高2.8t/h,使1.0MPa蒸汽實際耗用量比設計值低,證明前面的判斷過程氣中的熱量未完全發(fā)生3.5MPa發(fā)氣量,部分熱量帶至三級硫冷器發(fā)生0.4MPa蒸汽。

      2.3日常操作不當引起發(fā)氣量偏低

      蒸汽發(fā)生器作為一個壓力容器,其操作遵循守恒定律,即日常提到的“三大平衡”:壓力平衡、物料平衡和熱量平衡。蒸汽發(fā)生器發(fā)氣量的大小在壓力及熱量平衡的一定前提下,就制約于物料平衡。

      發(fā)現(xiàn)在蒸汽發(fā)生器爐水及蒸汽質量不好的情況下,多數(shù)班組選擇采取排污的手段進行質量調節(jié)。從物料平衡的理念分析這個調節(jié)手段還是存在商榷之處:在進料及給水量一定,蒸汽發(fā)生器壓力及熱量不發(fā)生變化時,發(fā)氣量和排污量的總和應該基本等于給水量,增加排污量,就等于降低發(fā)汽。因此,裝置規(guī)定蒸汽發(fā)生器質量調節(jié)除正常的定期排污外,應該以調節(jié)加藥量來控制其爐水和蒸汽的質量。通過一段時間的實踐,蒸汽發(fā)氣量有明顯提高,爐水和蒸汽質量也穩(wěn)定在合格范圍內。這樣調節(jié)有益于:既提高蒸汽發(fā)氣量,又降低加藥量和除氧水量,同時對裝置操作的影響也最小。(具體參考圖4)。

      圖4 蒸汽發(fā)生器排污調整示意圖

      3 結語

      3.1裝置酸氣處理量越大,3.5MPa蒸汽發(fā)氣量越大。裝置處理量接近滿負荷時,能耗能夠達到設計值-54.2kg標油/t。

      3.2根據計算分析,裝置3.5MPa蒸汽發(fā)氣量低于設計值的主要原因是,反應爐后蒸汽發(fā)生器3.5MPa發(fā)氣量較低,而之后三級硫冷器發(fā)氣量較高,使裝置1.0MPa補充蒸汽量較少,3.5MPa蒸汽出裝置較低,說明反應爐后蒸汽發(fā)生器換熱效率不夠。

      3.3通過對蒸汽發(fā)生器操作進行規(guī)定,爐水和蒸汽質量不合格時,調節(jié)加藥量,而不是調節(jié)排污量,來達到多發(fā)蒸汽的目的,發(fā)現(xiàn)3.5MPa蒸汽多發(fā)1~2t左右。

      參考文獻:

      [1]“6萬t/a硫磺回收裝置(#4)崗位操作法(試行)”內部資料,2016.

      [2]李菁菁.硫磺回收裝置的節(jié)能措施[J]石油和化工節(jié)能2007,4.

      [3]李菁菁.克勞斯硫磺回收”-克勞斯工藝的熱力學基礎[J].石油和化工節(jié)能,2007年.

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