梁玉龍,張忠寶,李保江,趙玉龍,劉曉旭,王書峰
(1.中國石油 石油化工研究院 蘭州化工研究中心,甘肅 蘭州 730060;2.中國石油 大慶石化公司化工一廠,黑龍江 大慶 163714;3. 中國石油 蘭州石化公司 石化廠,甘肅 蘭州 730060)
乙烯是石化工業(yè)的重要產品,乙烯裝置的分離流程分為后加氫和前加氫兩種。前加氫工藝具有流程簡單、成本低、資源利用合理、能耗低等優(yōu)點,近年來新建大型乙烯裝置均采用前加氫工藝。與后加氫相比,前脫丙烷前加氫物料中含有500~1 200 μL/L的一氧化碳、13%~24%(φ)的氫氣、0.3%~1.2%(φ)的丙炔和丙二烯,組成較復雜,在開工初期易造成催化劑床層“飛溫”。物料中氫氣含量高,控制手段單一,也容易造成乙炔過度加氫,降低烯烴選擇性[1-3]。此外,前加氫裝置不具備再生條件,催化劑需要長周期運行3~5 a,因此要求催化劑具有較高的活性、選擇性和穩(wěn)定性。前加氫催化劑的開發(fā)難度較大,中國石油內部的乙烯裝置長期依賴進口催化劑。目前,前加氫主流催化劑有Kataleuna公司的7741B-R和7741B-T系列、德國南方化學公司的Olemax252/253系列,以及中國石化的BC-H-21系列[4-6]。中國石油石油化工研究院從2007年開始進行前加氫催化劑的研究[7-10],在2017年4月,該院開發(fā)的PEC-21催化劑在中國石油大慶石化公司(簡稱大慶石化)270 kt/a乙烯裝置的一段加氫反應器上進行了工業(yè)應用試驗。
本工作介紹了PEC-21催化劑在大慶石化270 kt/a乙烯裝置上的工業(yè)應用情況。
PEC-21催化劑由中國石油石油化工研究院自主研發(fā),以Pd為活性組分、Ag為助組分、α-Al2O3為載體,催化劑的物性見表1。PEC-21催化劑為φ2.5~4.0 mm小球,呈淡藍色。催化劑采用器外預還原-鈍化技術進行預處理,首先用氫氣將活性組分還原為單質,保證催化劑的活性,再用氧化氣氛按一定程序對催化劑進行處理,使催化劑表面快速形成一層保護膜,保證內部活性組分不會被進一步氧化。開工初期,由于鈍化處理,催化劑的初活性被抑制,“飛溫”風險降低。隨著加氫反應的進行,保護膜被物料中的氫氣還原,催化劑的加氫活性緩慢釋放,升溫速率相應變慢,運行穩(wěn)定性提高。
表1 PEC-21催化劑的物性Table 1 Physical properties of PEC-21 catalyst
大慶石化270 kt/a乙烯裝置的前加氫工藝流程見圖1。由圖1可見,裝置采用三段反應器串聯的加氫工藝,一段、二段和三段反應器分別對應A,B,C反應器。單反應器的催化劑實際裝填量為6 m3,此前一直采用Kataleuna公司的KL7741B-T催化劑。一段設有備用反應器,設計裝填量9 m3,此次PEC-21催化劑的工業(yè)應用試驗在一段備用反應器中進行。
圖1 前加氫工藝流程Fig.1 Flowchart of front-end hydrogenation process.
裝置的原料組成見表2。
表2 原料的組成Table 2 The composition of feed
原計劃裝置滿負荷開工,但由于此次工業(yè)試驗的反應原料不足,裝置開工負荷調整為設計負荷的70%~75%,導致反應空速較低,并且段間換熱器不具備加熱功能,為防止一段出口溫度達不到二段反應溫度的要求,工業(yè)試驗催化劑的實際裝填量為7.7 m3,同時對催化劑進行了二次鈍化處理,適當降低了催化劑的活性。2017年4月9日完成PEC-21催化劑的裝填,并用氮氣進行密封保護。
2017年4月16 日裝置開工。前加氫催化劑的初活性高,容易出現“飛溫”現象,該裝置歷史開工均采用注入高濃度CO的方法對催化劑的初活性進行鈍化,降低“飛溫”風險。此次PEC-21催化劑開工,反應器未注入CO進行鈍化,采用裂解氣直接充壓至3.6 MPa,充壓過程中反應器床層最高溫度為32 ℃。充壓完成后,反應器以每30 min升溫10 ℃的速率升溫至入口溫度64 ℃,出口產品合格,開工耗時僅4 h。開工過程中催化劑性能穩(wěn)定,沒有出現“飛溫”現象。對開工6 d的裝置的數據進行了統(tǒng)計,開工初期的運行情況見表3。由表3可見,一段入口反應溫度為62.7 ℃時,乙炔轉化率為58.1%、乙烯選擇性為98.2%、丙烯選擇性為96.5%,運行性能達到技術協議要求指標;出口溫度為75.9 ℃,滿足二段入口溫度要求。
表3 開工初期反應器的運行參數Table 3 The initial operating parameters of the reactor
開工一周后根據生產計劃對反應工藝進行調整,目前已連續(xù)穩(wěn)定運行180 d以上,運行情況見表4,正常運行投料量約為滿負荷的70%。由表4可見,一段反應器的平均氣態(tài)空速為8 100 h-1、平均反應溫度為67.2 ℃、乙炔平均轉化率為55.7%、乙烯平均選擇性為96.2%、丙烯平均選擇性為97.8%,滿足裝置生產需求。
表4 穩(wěn)定運行期間反應器的狀況Table 4 Reactor operation condition during the stable running
隨著運行時間的延長,催化劑表面結焦等原因會導致催化劑活性緩慢下降,需要提高反應器入口溫度保證除炔率,而提溫速率可以反映催化劑壽命的長短。運行6個月的反應器入口溫度見表5。
表5 加氫反應器各段入口溫度隨時間的變化Table 5 Variation of temperature at hydrogenation reactor inlet with operation time
由表5可見,開工前三個月,一段反應器入口溫度非常穩(wěn)定,說明PEC-21催化劑具有良好的初期穩(wěn)定性,而二段和三段進口催化劑由于開工溫度較高,進行了降溫操作。由于此次一段備用反應器是首次啟用,開工第4個月開始,為了測試設備條件,頻繁進行投料量升降試驗,裝置工藝條件不穩(wěn)定,對一段反應器沖擊較大,平均反應溫度升高5.2 ℃,一段除炔率維持穩(wěn)定;二段反應器溫度相應升高2.8 ℃;三段反應器作為保護床使用,為減少烯烴損失,繼續(xù)進行降溫操作。
將一段反應器的PEC-21催化劑與原進口催化劑KL7741B-T的升溫速率進行比較,結果如圖2所示。從圖2可看出,開工前100 d,PEC-21催化劑的反應溫度非常穩(wěn)定,而KL7741B-T催化劑升高了12 ℃左右;運行120 d左右,由于工況變化PEC-21催化劑的反應溫度升高;從120 d至180 d,由于進料量調整比較頻繁,反應溫度有一定波動,但整體沒有升高的趨勢,而KL7741B-T催化劑的反應溫度升高10 ℃左右。由此可見,PEC-21催化劑具有良好的運行穩(wěn)定性,能夠滿足裝置長周期運行的要求。
圖2 反應溫度隨運行時間的變化趨勢Fig.2 The trend of reaction temperature change with running time.
為準確考察PEC-21催化劑的工業(yè)應用性能,應廠家要求,于2017年6月21—24日,進行PEC-21催化劑工業(yè)應用性能的標定。標定期間反應器的原料組成及運行條件見表6。標定期間裝置運行平穩(wěn),物料組成和反應溫度均在考核指標范圍內,具備進行標定的條件。
2017年6月21 —24日,共取得標定數據7組,見表7。
表6 加氫反應器原料組成及運行條件Table 6 Feed composition and operating conditions of hydrogenation reactor
表7 PEC-21催化劑標定結果Table 7 The calibration results of catalyst PEC-21
由表7可見,標定期間,反應器乙炔平均轉化率為55.8%,滿足技術協議乙炔轉化率40%~60%的要求;乙烯平均選擇性95.4%,遠高于技術協議大于80%的要求;丙烯平均選擇性96.3%,優(yōu)于技術協議丙烯選擇性大于90%的要求。
1)PEC-21催化劑在大慶石化270 kt/a乙烯裝置的前加氫一段反應器上成功進行了工業(yè)應用試驗,采用裂解氣直接充壓開工,未出現“飛溫”現象。
2)裝置連續(xù)運行180 d以上,PEC-21催化劑升溫速率慢,能夠滿足裝置長周期運行要求。運行期間催化劑具有良好的穩(wěn)定性和烯烴選擇性,滿足裝置生產要求。
3)標定結果顯示,PEC-21催化劑的乙炔平均轉化率為55.8%,乙烯平均選擇性為95.4%,丙烯平均選擇性為96.3%,優(yōu)于技術協議考核指標。
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