馮志方
【摘 要】中波發(fā)射屬大功率播出,在受到外界干擾時,其天饋系統(tǒng)的特性參數(shù)會因加載功率而變化。本文通過對發(fā)射系統(tǒng)分塊分析,逐一實驗,最終確立了影響播出的原因。為中波機房遇到此類問題,提供解決方法和思路。
【關(guān)鍵詞】天饋系統(tǒng);環(huán)境影響;發(fā)射塔參數(shù);實驗
中圖分類號: TN934.81 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2018)04-0207-002
0 引言
2010年天津廣播電視臺四號機房進行了設(shè)備更新。其中747kHz新裝M2W50Kw發(fā)射機在假負載調(diào)試完畢后,于6月28日夜進行天線播出測試。測試期間發(fā)射機設(shè)定5kw,不加音頻開機,發(fā)射機顯示反射80w、相角58度(發(fā)射機保護上限為59度),增大發(fā)射功率后發(fā)射機出現(xiàn)保護性關(guān)機,無法播出情況。文章詳實介紹了筆者通過分析和各類測試,找出影響播出原因的過程。
1 分析
針對這個問題,機房對747kHz播出系統(tǒng)進行了系統(tǒng)分析。按功能將系統(tǒng)分為發(fā)射機、功率傳輸、匹配網(wǎng)絡(luò)、天線及環(huán)境四部分。為確定引發(fā)問題的原因,決定對系統(tǒng)各部分分塊實驗和有針對性的設(shè)備測試。
747kHz播出系統(tǒng)分為如下幾部分:
2 實驗
2.1 發(fā)射機部分
2.1.1 可能出現(xiàn)的問題
2.1.1.1 發(fā)射機定向耦合器測試不準確。
2.1.1.2 發(fā)射機控制軟件駐波監(jiān)測部分,當出現(xiàn)駐
反射時不能根據(jù)反射情況做出準確判定。
2.1.1.3 同頻干擾串入發(fā)射機造成發(fā)射機保護。
2.1.2 實驗情況
2.1.2.1 在天線切換開關(guān)與天饋線系統(tǒng)之間接入25kw M2W發(fā)射機使用的定向耦合器,通過該定向耦合器,用頻譜分析儀測試天饋線系統(tǒng)真實的入射功率和反射功率,以此計算反射系數(shù)。由于該定向耦合器位于主用、備用發(fā)射機連接天饋線系統(tǒng)的公共通道,可以測試主用、備用發(fā)射機開啟時的入射、反射功率。實際測試結(jié)果,開啟主用發(fā)射機時,電壓反射系數(shù)為-14.2 dB;開啟備用發(fā)射機時,電壓反射系數(shù)為-14 dB。二者差別可視為測量誤差,對應(yīng)電壓駐波比1.47、1.49。測量結(jié)果表明:不論應(yīng)用哪一部發(fā)射機,反射電壓確實存在,且反射系數(shù)相等,從而排除了M2W發(fā)射機定向耦合器測試不準確的可能性。
2.1.2.2 發(fā)射機接假負載,在發(fā)射機輸出網(wǎng)絡(luò)內(nèi)串入250pF可變電容,人為造成發(fā)射機與假負載阻抗不匹配,設(shè)定5kw開機后發(fā)射機相角46度(原值為45度)、反射功率0w,改變串入電容數(shù)值,相角和反射功率也隨之發(fā)生變化,從而驗證了發(fā)射機控制軟件監(jiān)測部分可以正常工作。將M2W發(fā)射機駐波過大保護功能、負載阻抗相位角偏差過大保護功能,在設(shè)置中關(guān)閉,強行開機,逐漸加大發(fā)射機輸出功率,當設(shè)置功率為額定最大功率50 KW時,發(fā)射機顯示的實際輸出功率為44 KW。我們將功率設(shè)到一個中間值25 KW時,發(fā)射機顯示的實際輸出功率為16 KW,反射功率為600W。計算結(jié)果,駐波系數(shù)為1.48,與定向耦合器測試結(jié)果非常接近。說明發(fā)射機本身測量顯示系統(tǒng)正常。為進一步證實,在保持發(fā)射機各項設(shè)置不變的情況下,將輸出網(wǎng)絡(luò)內(nèi)串入的250pF可變電容去掉,發(fā)射機連接天饋線系統(tǒng),開機后,發(fā)射機實際輸出功率(16 KW)與設(shè)置功率(25 KW)不一致。而將發(fā)射機切換在假負載上,兩個功率值非常一致(均為25 KW)。這間接說明在加載功率時,天饋線系統(tǒng)(含天線、網(wǎng)絡(luò)、饋纜)的輸入阻抗發(fā)生了變化。
2.1.2.3 經(jīng)用儀器測量,在發(fā)射機出口端測量發(fā)射塔接收的747kHz本頻干擾為89dBμv,折算為功率值僅為0.02-0.03mw,不足以影響發(fā)射機。同時經(jīng)測量還發(fā)現(xiàn),同發(fā)射場區(qū)(在2#發(fā)射塔)1008kHz的本頻干擾還大于747kHz, 1008kHz發(fā)射機與747kHz發(fā)射機同型號,而1008kHz發(fā)射機工作正常未受影響。因此確定同頻干擾的串入,不是造成發(fā)射機保護的原因。
2.1.3 結(jié)果
綜合上述實驗可排除發(fā)射機自身故障的可能。
2.2 饋纜
2.2.1 可能出現(xiàn)的問題
2.2.1.1 饋纜傳輸特性不好,導(dǎo)致傳輸功率時出現(xiàn)反射
2.1.2.2 饋纜功率承載性能不好,當大功率傳輸時出現(xiàn)反射。
2.1.2.3 饋纜長度等效1/4λ使感應(yīng)的電壓過高,從而在饋纜上形成駐波點。
2.2.2 實驗情況
2.2.2.1 饋纜經(jīng)儀器測量室測量,SWR=1.034,符合技術(shù)要求。在饋纜與天調(diào)網(wǎng)絡(luò)連接處加入測試節(jié),測量747kHz頻點電壓反射系數(shù)為-14.2 dB;SWR=1.4;在饋纜和發(fā)射機連接處測量747kHz反射系數(shù)為-14 dB;SWR=1.4,經(jīng)饋纜傳輸后對于747kHz的駐波系數(shù)沒有明顯變化,從而證明在饋纜上沒有產(chǎn)生駐波,功率可正常傳輸。
2.2.2.2 明珠發(fā)射機現(xiàn)正使用該條饋纜進行20kw的播出,播出期間沒有發(fā)現(xiàn)饋纜有發(fā)熱等絕緣不好的情況。而使用M2W發(fā)射機時,功率輸出進設(shè)定為5kw,發(fā)射機即出現(xiàn)報警,可排除饋纜功率承載性能不好的可能性。
2.2.2.3 將饋纜外皮連接銅帶后進行了接地,使饋纜多點接地,消除饋纜上的感應(yīng)電壓。再開機時,發(fā)射機依然報警,從而排除了因饋纜上的感應(yīng)電壓造成發(fā)射機報警的可能性。
2.2.3 結(jié)果
綜合上述幾個實驗結(jié)果,可排除因饋纜導(dǎo)致發(fā)射機不能正常工作的可能性。
2.3 天線匹配網(wǎng)絡(luò)
2.3.1 可能出現(xiàn)的問題
2.3.1.1 網(wǎng)絡(luò)特性阻抗調(diào)整至標準50歐姆后,經(jīng)饋纜傳輸后,阻抗偏離50歐姆,造成與發(fā)射機輸出阻抗不匹配,從而造成發(fā)射機工作不正常。
2.3.1.2 網(wǎng)絡(luò)中使用的可調(diào)電容,根據(jù)電容功率承載計算公式I=2πF*C*U,在電容量使用較小時,當有大電流通過時,電容兩端壓降將超出可承載最大電壓,致使可調(diào)電容無法正常工作,從而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)在大功率下無法與發(fā)射機匹配。
2.3.1.3 747kHz網(wǎng)絡(luò)使用的元件與場區(qū)空間中某個頻率形成諧振,并將該功率信號串入發(fā)射機,造成發(fā)射機無法正常工作。
2.3.2 實驗情況
2.3.2.1 斷開發(fā)射機輸出網(wǎng)絡(luò)與饋纜的連接,在饋纜入口端測量網(wǎng)路特性阻抗(將饋纜對網(wǎng)絡(luò)阻抗的影響計入測量中),經(jīng)測試該點阻抗為50+j0.5(接假負載時該點測量值為50+j0.2);SWR=1.02;網(wǎng)絡(luò)帶寬為34MHz(SWR=1.2),完全符合使用要求,但開啟M2W發(fā)射機時,發(fā)射機報警自保。由此排除了網(wǎng)絡(luò)經(jīng)饋纜傳輸后造成阻抗變化,并影響發(fā)射機的可能。
2.3.2.2 使用固定真空電容替代原使用的可調(diào)真空電容并對將網(wǎng)絡(luò)特性阻抗調(diào)整為50Ω,后開啟M2W發(fā)射機依然無法正常工作,由此排除可調(diào)電容對發(fā)射機的影響。
2.3.2.3 為避免場區(qū)內(nèi)原干擾頻率在網(wǎng)絡(luò)上形成諧振,變更網(wǎng)絡(luò)各元件參數(shù),對網(wǎng)絡(luò)重新進行調(diào)整后,開啟發(fā)射機依然無法正常播出,從而排除了網(wǎng)絡(luò)元件與場區(qū)中某頻率形成諧振影響發(fā)射機的可能。
2.3.3 結(jié)果
綜上幾個實驗結(jié)果,可排除因天線匹配網(wǎng)絡(luò)引起發(fā)射機不能正常工作的可能性。
2.4 天線及周邊環(huán)境
2.4.1 可能出現(xiàn)的問題
2.4.1.1 由于所用5#天線接收的747kHz同頻干擾過大,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)串入發(fā)射機后,造成發(fā)射機因反射功率過大而保護。
2.4.1.2 所用5#發(fā)射塔受周邊高大建筑物反射輻射功率影響,功率加載前后特性參數(shù)發(fā)生變化,造成天線匹配網(wǎng)絡(luò)與發(fā)射塔不匹配從而影響發(fā)射機工作。
2.4.2 實驗情況
2.4.2.1 同頻干擾實驗已在判別發(fā)射機引發(fā)故障環(huán)節(jié)中進行,根據(jù)測試結(jié)果可排除天線接收的747kHz同頻干擾過大而造成發(fā)射機不能開機的可能性。
2.4.2.2 在其它發(fā)射塔(1#發(fā)射塔)搭建網(wǎng)絡(luò),使用747kHz M2W發(fā)射機進行播出實驗,功率設(shè)定為8kw時發(fā)射機開機,顯示輸出功率7.7kw,相角47度,反射功率10w,發(fā)射機已可正常工作。由此推測747kHz M2W發(fā)射機無法工作為5#塔周邊環(huán)境影響。
2.4.3 結(jié)果
通過多項試驗和分析,導(dǎo)致發(fā)射機無法工作的原因為,發(fā)射塔輸入阻抗在加載功率和儀器測試兩種狀態(tài)下不同。
5#天線(高度76m)處于附近建筑物兩面包圍之中,偏北側(cè)樓群總長度185m,高度約60m;偏東側(cè)樓群總長度190m,高度約60m;最近距離僅為50m左右,并且高度約60m。從天線輻射出去的電磁波,在天線、建筑物組成的近乎封閉的系統(tǒng)中多次反射,天饋線系統(tǒng)真實的輸入阻抗,應(yīng)該是計入了這種多次反射的因素,這個輸入阻抗應(yīng)該就是發(fā)射機大信號運行時的實際負載阻抗。
但是,天饋線系統(tǒng)輸入阻抗測試時,網(wǎng)絡(luò)分析儀的信號源輸出功率為1mW,高頻功率經(jīng)過天線變換為空間電磁波的功率,從天線輻射出去,再經(jīng)過建筑物反射,折回天線,再次通過天線變換為射頻電壓,到達網(wǎng)絡(luò)分析儀的接收機時,電壓幅度已經(jīng)低于接收機靈敏度電壓,網(wǎng)絡(luò)分析儀無法測量到反射電壓。因而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)分析儀測試結(jié)果與實際情況相差甚大。
如果上述推測成立,那么天線匹配網(wǎng)絡(luò)調(diào)整時,網(wǎng)絡(luò)分析儀的測試結(jié)果將無法為調(diào)整工作提供方向性指導(dǎo),因為天饋線系統(tǒng)的輸入阻抗為復(fù)阻抗。唯一的解決辦法,就是在天饋線匹配網(wǎng)絡(luò)的調(diào)整過程中,以發(fā)射機反射功率最低為準則。反復(fù)試探性調(diào)整網(wǎng)絡(luò),但該種方式調(diào)整非常盲目,匹配網(wǎng)絡(luò)的調(diào)整幾乎成為不可能并且在調(diào)整過程中極易造成發(fā)射機損壞。
3 結(jié)論
3.1 分析結(jié)果
綜合各實驗結(jié)果現(xiàn)基本排除了系統(tǒng)本身引發(fā)問題的可能性。確定問題原因為受周邊環(huán)境影響,747kHz使用的5#發(fā)射塔在加載功率的情況下,發(fā)射塔參數(shù)發(fā)生較大變化(與儀器冷測比較),從而造成M2W發(fā)射機無法正常播出。
另外通過更換747kHz發(fā)射塔實驗,可使M2W 50KW發(fā)射機升功率開出。因此機房決定更換747kHz發(fā)射塔,避免發(fā)射塔變化對播出系統(tǒng)的影響。
3.2 小結(jié)
近些年,隨著城市規(guī)模的飛速發(fā)展,原先在空曠地修建的發(fā)射臺,已逐漸被各類新建高大建筑所包圍。這些拔地而起的高大建筑,不斷改變著發(fā)射臺發(fā)射場區(qū)的電磁環(huán)境從而形成干擾。此干擾隨發(fā)射功率的增加而增強,當干擾超出發(fā)射機控制范圍時,就得考慮轉(zhuǎn)塔甚至遷臺了。