武進猛
(大唐清苑熱電有限公司,河北 保定 071100)
某廠1、2號汽輪機是由上海汽輪機有限責(zé)任公司制造的300 MW亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、高中壓合缸、單軸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機,型號為C300/226-16.7/0.43/537/537,發(fā)電機為QFSN-300型水-氫-氫冷式,采用靜態(tài)勵磁[1-2]。于2012年11月和12月相繼投產(chǎn)發(fā)電,同時向市區(qū)供熱,設(shè)計總供熱能力為656 MW,能滿足1 200萬m2供熱需求。隨著市區(qū)的快速發(fā)展,熱負荷需求不斷增加,2016年11月,2號機組進行高背壓雙轉(zhuǎn)子供熱改造,供熱期為高背壓供熱工況運行,機組型號為C(B)300-16.67/0.43/0.054/537/537,全廠供熱能力為774 MW,能滿足1 550萬m2供熱需求。2017—2018年市區(qū)的集中供熱需求擴大,該廠供熱期將承擔(dān)供熱面積達1 700萬m2。2017年8月,1號機組進行余熱回收熱泵供熱改造,吸收循環(huán)水余熱85 MW,增加供熱面積約170萬m2。
目前國內(nèi)外汽輪機組余熱回收利用改造項目除吸收式熱泵供熱技術(shù)以外,主要有高背壓雙轉(zhuǎn)子技術(shù)、低壓轉(zhuǎn)子光軸技術(shù)、“NCB”新型供熱機組技術(shù)。綜合考慮發(fā)電和供熱能力、煤耗要求及技術(shù)成熟性,力求實現(xiàn)改造收益最大化。經(jīng)過對不同供熱技術(shù)分析,結(jié)合該廠實際情況,認為高背壓雙轉(zhuǎn)子供熱技術(shù)提升供熱能力最大,經(jīng)濟性最高;吸收式熱泵供熱技術(shù)具有更高的靈活性和穩(wěn)定性,均符合該廠的生產(chǎn)要求[3-4]。該廠2016年已完成2號機組高背壓雙轉(zhuǎn)子供熱改造,為了降低機組對供熱外網(wǎng)依賴性,避免雙機同時更換轉(zhuǎn)子工期交叉消除機組雙停風(fēng)險,1號機組選取更加靈活、穩(wěn)定的吸收式熱泵技術(shù)回收循環(huán)水余熱進行供熱能力提升改造[5-7]。
2016年11月,該廠已經(jīng)完成2號機組高背壓雙轉(zhuǎn)子供熱改造,改造后熱網(wǎng)循環(huán)水回水直接進入2號機組凝汽器,將汽輪機排汽余熱吸收,再并聯(lián)流經(jīng)1、2號機組4臺熱網(wǎng)加熱器進行二次加熱,進入熱網(wǎng)母管混合后,將滿足參數(shù)要求的熱網(wǎng)循環(huán)水供至廠外熱用戶??紤]到機組經(jīng)濟性,采用1號機組采暖抽汽對流經(jīng)其熱網(wǎng)加熱器的熱網(wǎng)循環(huán)水進行加熱后提溫,2號機組不進行采暖抽汽供熱,只進行凝汽器供熱。
2017年11月,該廠實施1號機組余熱回收熱泵供熱改造,在冬季供熱期,熱網(wǎng)供回水母管并聯(lián)接入1號機熱泵機組,并實現(xiàn)1號機組獨立供熱、1號機組熱泵—抽汽聯(lián)合供熱、2號機組高背壓獨立供熱等方式靈活切換,從而實現(xiàn)了1號機組熱泵—2號機組高背壓—尖峰加熱器聯(lián)合最大化供熱方式,達到余熱回收的目的。吸收式熱泵參數(shù)確定如下。
3.2.1 基礎(chǔ)工況確定
首先保證2號機組高背壓雙轉(zhuǎn)子供熱安全穩(wěn)定運行,滿足熱網(wǎng)循環(huán)水供水溫度達到90 ℃,最大程度回收1號機組汽輪機排汽余熱,同時保證供熱抽汽和工業(yè)用汽需求。確定1號機組以額定抽汽工況為設(shè)計工況,發(fā)電負荷為211.103 MW,主汽流量為980 t/h,采暖抽汽流量為500 t/h;采暖抽汽參數(shù)為壓力0.45 MPa、溫度263 ℃;工業(yè)抽汽流量為55 t/h,背壓為5.6 kPa,此時1號機組凝汽器余熱量為85.6 MW。
3.2.2 循環(huán)水參數(shù)確定
根據(jù)1號機組循環(huán)水系統(tǒng)的運行情況進行分析,同時考慮冬季運行工況的汽輪機排汽余熱,1號機組冬季供熱期循環(huán)水泵單泵低速運行。
1號機組循環(huán)水系統(tǒng)包括1號機組開式水、2號機組開式水及脫硫等用戶。使用超聲波流量計測量1號機組循環(huán)水泵出口流量為14 400 t/h,1號機組開式水系統(tǒng)使用流量為1 900 t/h,對輔機進行冷卻后回到1號機組循環(huán)水回水母管,2號機組開式水系統(tǒng)流量1 900 t/h,對輔機進行冷卻后回到1號機組冷卻塔塔池,1號機組循環(huán)水回水流量約12 500 t/h通過上塔冷卻,凝汽器循環(huán)水流量為10 600 t/h。
根據(jù)1號機組基礎(chǔ)工況,考慮由于背壓升高對機組發(fā)電能力的影響,凝汽器背壓取5.6 kPa,凝汽器設(shè)計端差小于3 ℃,本次按端差3 ℃計算,則凝汽器循環(huán)水出口溫度為31.9 ℃,凝汽器循環(huán)水流量為10 566 t/h,凝汽器循環(huán)水進水溫度為24.9 ℃。
吸收式熱泵從10 151 t/h的循環(huán)水中吸收循環(huán)水余熱85 MW,循環(huán)水溫由31.9 ℃降至24.9 ℃。1號機組投入熱泵系統(tǒng)運行,可通過調(diào)整抽汽量與低壓缸進汽量,尋找平衡點,盡量使1號機組凝汽器循環(huán)水的余熱回收利用,未能回收的部分循環(huán)水仍然上塔冷卻,在其他工況可以通過調(diào)整主蒸汽的進汽量或循環(huán)水上塔流量等措施滿足機組和熱泵安全、平穩(wěn)運行,保證供熱需求。
3.2.3 熱網(wǎng)水參數(shù)確定
該廠2014—2017年供熱期的一次熱網(wǎng)循環(huán)水供水溫度平均為85 ℃,其中初、末期較低為83 ℃,中期較高為88 ℃,熱網(wǎng)循環(huán)水回水溫度為50 ℃左右。同時考慮到2號機組高背壓運行安全性,確定熱網(wǎng)回水溫度50 ℃為設(shè)計溫度,在極寒期熱網(wǎng)供水溫度90 ℃可以滿足供熱要求。
2014—2015年供熱期熱網(wǎng)循環(huán)水流量平均在8 000 t/h左右,2015—2016年供熱期熱網(wǎng)循環(huán)水流量平均在10 000 t/h左右,2016—2017年供熱期熱網(wǎng)循環(huán)水流量基本穩(wěn)定在12 500 t/h左右,最大約15 000 t/h。由于熱網(wǎng)循環(huán)水供回水母管已經(jīng)由原來DN1200更換為DN1600,最大熱網(wǎng)循環(huán)水流量約21 000 t/h,確定吸收式熱泵熱網(wǎng)循環(huán)水流量6 000 t/h為設(shè)計流量。
兩機組共7臺熱網(wǎng)循環(huán)水泵,單臺熱網(wǎng)循環(huán)水泵設(shè)計流量為2 550 t/h,本次改造在熱泵廠房內(nèi)增加3臺熱網(wǎng)循環(huán)水泵(2運1備)滿足熱網(wǎng)循環(huán)水流量需求。
3.2.4 驅(qū)動蒸汽參數(shù)確定
對于熱泵機組來說,提供穩(wěn)定工況的驅(qū)動蒸汽,有利于熱泵穩(wěn)定出力和疏水水位控制。因此熱泵投運后,需要運行時提供一個穩(wěn)定驅(qū)動汽源。該廠2015—2017年兩個供熱期,1號機組采暖抽汽流量在450 t/h時,采暖抽汽壓力在0.40 MPa左右,考慮采暖抽汽至熱泵房的管道壓損,熱泵驅(qū)動蒸汽壓力/溫度選定為0.35 MPa/263 ℃。
3.2.5 熱泵性能參數(shù)確定
機組吸收余熱85 MW,循環(huán)水余熱進出溫度31.9 ℃/24.7 ℃,循環(huán)水量10 000 t/h,熱網(wǎng)供回水溫度78.4 ℃/50 ℃,熱網(wǎng)循環(huán)水量6 000 t/h,熱泵驅(qū)動蒸汽參數(shù)0.35 MPa、263 ℃。
1號機組余熱回收熱泵供熱改造主要是通過8臺溴化鋰吸收式熱泵將機組的循環(huán)水余熱回收用于加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,同時匹配高背壓機組的聯(lián)合運行,實現(xiàn)能量的充分利用,獲得更高供熱量的高效節(jié)能技術(shù)。
溴化鋰吸收式熱泵包括蒸發(fā)器、吸收器、冷凝器、發(fā)生器、熱交換器、屏蔽泵和其他附件。在蒸發(fā)器中輸入低溫?zé)嵩?,發(fā)生器中輸入驅(qū)動熱源,從吸收器和冷凝器中輸出中高溫?zé)崴渲行鑼ρh(huán)水系統(tǒng)、熱網(wǎng)水系統(tǒng)和蒸汽疏水系統(tǒng)進行升級改造,具體內(nèi)容如下。
該廠1號機組2臺循環(huán)水泵為立式、濕井式斜流泵,型號1600HLC5.05-25.7,夏季2臺全部運行,冬季為1用1備。單臺高速泵運行時流量為21 348 t/h,低速泵運行時為16 560 t/h。
本方案從1號機組凝汽器循環(huán)水出水至1號機組冷卻塔管道上引出1根DN1300鋼管循環(huán)水管道,連接至熱泵房作為低溫余熱回收熱源,循環(huán)水經(jīng)循環(huán)水升壓泵進入熱泵組吸熱后單獨引出1根DN1300鋼管至1號機組循環(huán)水母管至冷卻塔。其供水流程為凝汽器出水→循環(huán)水出水管(原機組)→熱泵供水管→循環(huán)水升壓泵→熱泵供水管→熱泵機組→熱泵出水管→循環(huán)水母管(原機組)→冷卻塔→循環(huán)水供水管(原機組)→凝汽器。
將1號機組循環(huán)水回水至塔池電動蝶閥更換為可調(diào)節(jié)閥門,通過調(diào)節(jié)該電動調(diào)節(jié)蝶閥控制水塔上水量,從而控制凝汽器循環(huán)水出水溫度。
本方案在原有DN1600熱網(wǎng)回水母管引一路DN1000熱網(wǎng)水管道進入熱泵機組,經(jīng)熱泵機組升溫后回到DN1600熱網(wǎng)循環(huán)水供水母管。通過調(diào)整熱泵機組8個熱網(wǎng)循環(huán)水電動調(diào)節(jié)蝶閥,控制2號機組的熱網(wǎng)循環(huán)水安全流量,同時滿足熱泵機組的熱網(wǎng)水流量需求。
該廠1號機組采暖抽汽管道連接至2臺熱網(wǎng)加熱器,通過3臺熱網(wǎng)疏水泵引至1號機組除氧器的凝結(jié)水進水管道。本方案在1號機組采暖抽汽母管上引出2根DN600的管道匯至1根DN800的蒸汽母管管道經(jīng)由管架引接至熱泵房,在熱泵房內(nèi)經(jīng)噴水減溫后,作為吸收式熱泵的驅(qū)動汽源。驅(qū)動蒸汽經(jīng)過吸收式熱泵換熱后形成疏水先進入6 m3疏水罐,通過新增2臺熱泵疏水泵(1運1備)輸送到1號機組熱網(wǎng)加熱器疏水泵出口母管。
該廠1號機組余熱回收熱泵供熱改造項目于2018年1月投產(chǎn),在冬季供熱期,熱網(wǎng)供回水母管并聯(lián)接入1號機組,并實現(xiàn)1號機組獨立供熱、1號機組熱泵—抽汽聯(lián)合供熱、2號機組高背壓獨立供熱等方式靈活切換。確定熱泵機組并聯(lián)高背壓機組聯(lián)合運行為最佳方案,從而實現(xiàn)了1號機組熱泵到2號機組高背壓—抽汽聯(lián)合最大化供熱方式,達到余熱回收目標(biāo)。符合城區(qū)供熱“平峰轉(zhuǎn)供”的發(fā)展趨勢。
1號機組熱泵吸收循環(huán)水余熱85 MW,增加供熱面積約170萬m2。在發(fā)電負荷210 MW,熱泵全部投運工況下,試驗熱耗率平均為4 592.7 kJ/kWh,供電煤耗平均為187.6 g/kWh。相比熱泵未投運時,供電煤耗平均值降低40.1 g/kWh,整個供熱期熱泵未全部投運時,供電煤耗平均降低26 g/kWh,折合節(jié)約標(biāo)煤量1.966萬t。每個供熱期可減少二氧化碳排放量5.112萬t,二氧化硫排放量471.9 t,氮氧化物排放量137.6 t,煙塵排放量39.3 t,有效改善了城市環(huán)境,該廠成為行業(yè)內(nèi)首家同時并聯(lián)運行熱泵機組和高背壓集中供暖的示范企業(yè)。
該廠結(jié)合實際情況,選用吸收式熱泵與高背壓雙轉(zhuǎn)子供熱技術(shù),對機組進行升級改造,在不增加電廠燃煤量、環(huán)保排放量等基礎(chǔ)上,回收2臺300 MW機組汽輪機的余熱向城市供熱,實現(xiàn)汽輪機冷源近零損失,提高電廠對外供熱能力,擴大供熱面積,增加電廠收入,減少污染物排放量,可為同類機組供熱改造提供可靠依據(jù)。