■ 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第712研究所 (湖北武漢 430064) 丁立芳 劉明學(xué)
活塞是發(fā)動(dòng)機(jī)的“心臟”,承受交變的機(jī)械負(fù)荷和熱負(fù)荷,是發(fā)動(dòng)機(jī)中工作條件最惡劣的關(guān)鍵零部件之一。活塞的功用是承受氣體壓力并通過活塞銷傳給連桿驅(qū)使曲軸旋轉(zhuǎn)?;钊窃诟邷?、高壓、高速和潤(rùn)滑不良的條件下工作,而活塞卡簧槽的質(zhì)量直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)工作的穩(wěn)定性和壽命。
圖1 320活塞卡簧槽尺寸要求
320活塞(見圖1)是船用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)使用最廣泛的活塞之一,材質(zhì)為鋁合金,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,加工精度要求高,制造過程存在一定的難度。在批量生產(chǎn)中,320活塞因卡簧槽尺寸超差而頻繁出現(xiàn)質(zhì)量問題,給產(chǎn)品的正常交付帶來了嚴(yán)重的影響。
經(jīng)過分析,造成320活塞卡簧槽不合格的因素有:粗切卡簧槽超差、精切卡簧槽不合格(包括精切卡簧槽寬度和表面粗糙度超差),其中精切卡簧槽過程中出現(xiàn)不合格數(shù)量占活塞卡簧槽加工不合格總數(shù)量的95%以上。
針對(duì)精切卡簧槽工序的生產(chǎn)過程及工藝方法進(jìn)行分析,共找出了三個(gè)主要原因:加工參數(shù)不合理、刀具材質(zhì)規(guī)定不明確以及精車工序加工余量大。
(1)試驗(yàn)?zāi)康暮涂疾熘笜?biāo)。目的:通過正交試驗(yàn)法,找出最佳加工參數(shù)組合,達(dá)到以較低成本同時(shí)滿足降低表面粗糙度值和提高加工精度的目的。方法:分別選擇不同的主軸轉(zhuǎn)速、進(jìn)給量和背吃刀量進(jìn)行驗(yàn)證。由于320活塞尺寸規(guī)格大、質(zhì)量大,出于安全考慮,主軸轉(zhuǎn)速≤600r/min。考察指標(biāo):槽寬精度8.04+0.02+0mm以及卡簧槽表面粗糙度值<1.25μm。
(2)試驗(yàn)因素。經(jīng)分析,有三個(gè)因素需要確定最佳條件:①主軸轉(zhuǎn)速。②進(jìn)給量。③背吃刀量。
(3)選位級(jí),制定因素位級(jí)表。根據(jù)工藝分析,每個(gè)因素選三個(gè)位級(jí)較為合適。①因素A,即主軸轉(zhuǎn)速S(r/min):A1=300、A2=400、A3=500。②因素B,即進(jìn)給量f(mm/r):B1=0.08、B2=0.12、B3=0.18。③因素C,即背吃刀量ap(mm):C1=0.2、C2=0.1、C3=0.05。
表1 正交試驗(yàn)表
表2 補(bǔ)充試驗(yàn)結(jié)果
圖2
(4)設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案。選用L9(34)正交表安排試驗(yàn),如表1所示。
(5)結(jié)果分析。各因素對(duì)結(jié)果影響的重要程度。極差R最大者,對(duì)結(jié)果影響程度最大;R最小者則影響程度最小。因此,影響主指標(biāo)槽寬精度的因素的重要程度次序是A、B、C;對(duì)影響次指標(biāo)表面粗糙度值的因素的重要程度次序是A、B、C。
直接看:從試驗(yàn)表中可以看到,第5號(hào)的試驗(yàn)結(jié)果最好,其工藝條件為A2B2C3,同時(shí)滿足槽寬精度和表面粗糙度要求。
算一算:從位級(jí)之和可以看出,提高320活塞合格率最好的工藝條件應(yīng)是A2B2C2。趨勢(shì)如圖2所示。
綜合評(píng)定:“直接看”與“算一算”結(jié)果有差異,但其重要因素A、B是一致的,均為A2B2;因素C要在C2、C3中選取。根據(jù)上批試驗(yàn)的情況,決定對(duì)“算一算”的好條件進(jìn)行補(bǔ)充試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
在滿足槽寬精度要求的前提下,表面粗糙度值越低越好。經(jīng)綜合評(píng)定,其最佳加工參數(shù)可望是A2B2C2,即主軸轉(zhuǎn)速S=400 r/min,進(jìn)給量f=0.12mm/r,背吃刀量ap=0.1mm。
小批跟蹤試驗(yàn)取得成功,數(shù)據(jù)如表3所示。
(6)確定加工參數(shù)組合。經(jīng)綜合評(píng)定和小批試加工,最佳加工參數(shù)為:主軸轉(zhuǎn)速S=400 r/min,進(jìn)給量f=0.12mm/r,背吃刀量ap=0.1mm。
表3 小批試驗(yàn)結(jié)果
通過現(xiàn)場(chǎng)加工比較統(tǒng)計(jì),采用標(biāo)準(zhǔn)寬度為6mm的普通合金刀片和金剛石刀片分別精加工320活塞的卡簧槽,加工結(jié)果如表4所示。
表4數(shù)據(jù)表明,采用普通合金刀片精加工320活塞卡簧槽,狀態(tài)極不穩(wěn)定,處于不受控狀態(tài);采用金剛石刀片精加工320活塞卡簧槽,加工狀態(tài)比較穩(wěn)定,平均每把刀片的加工數(shù)量都在57件以上,處于受控狀態(tài)。
根據(jù)表4數(shù)據(jù)還可計(jì)算出精切活塞卡簧槽的刀具成本,如表5所示。
結(jié)論:采用標(biāo)準(zhǔn)寬度為6mm的金剛石刀片精切卡簧槽,不僅達(dá)到了目標(biāo)要求,使卡簧槽加工處于受控狀態(tài),而且還節(jié)約了刀具成本。
對(duì)于精度要求較高的有色金屬加工(精度等級(jí)IT6~I(xiàn)T7,表面粗糙度值Ra=0.8~1.6μm,經(jīng)濟(jì)的加工方案為:粗車→半精車→精車。因此,在原來粗車工序加工余量不變的情況下,調(diào)整了加工工序,將精切卡簧槽分為半精加工和精加工兩道工序,半精加工后卡簧槽單邊余量為0.1mm。
半精加工和精加工采用一次裝夾完成,只是使用的刀具不同,而且半精加工使用的刀具為精加工切削淘汰的刀具。既保證了精車工序的加工余量,又提高了刀具的利用率。
采用標(biāo)準(zhǔn)寬度為6mm的金剛石刀片分別按精車加工余量為1mm和0.1mm來加工320活塞,試驗(yàn)結(jié)果如表6所示。
將精車卡簧槽的加工余量調(diào)整為0.1mm,并合理地劃分加工工序,使320活塞卡簧槽的合格數(shù)量顯著提升。
通過對(duì)加工參數(shù)、刀具材質(zhì)和精車工序加工余量等方面的改進(jìn),提高了320活塞卡簧槽的加工質(zhì)量,為同類產(chǎn)品的加工提供了借鑒。
表4 采用不同材質(zhì)刀片加工卡簧槽的合格數(shù)量
表5 采用不同材質(zhì)刀片加工卡簧槽的刀具成本
表6 采用不同材質(zhì)刀片加工卡簧槽的刀具成本
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