張 濤
某深水多功能工程船,配備DP2動力定位系統(tǒng),采用電力推進方式,由四臺發(fā)電柴油機為全船提供電力,柴油機型號為Wartsila 8L26,每臺功率2 600千瓦。
四臺柴油機每臺總運轉時間大致相同,約為20 000小時,同時進廠大修,各缸缸頭排氣閥及閥座全部更換,汽缸、活塞和連桿等部件檢修,修理完畢后投入運行,在運轉中發(fā)現(xiàn)有三臺柴油機冷卻水系統(tǒng)不同程度地有空氣存在,導致冷卻水壓力波動,嚴重時失壓,冷卻水高溫報警,自動停機。本船設計每臺柴油機都有獨立的冷卻水系統(tǒng)(如膨脹水柜、熱交換器等),與其他柴油機完全隔離,不會存在相互串氣。分別對三臺柴油機冷卻水系統(tǒng)(如水泵、閥件、管路、冷卻器等)全面檢查,沒有查明進氣原因,直至某次冷卻水取樣化驗,發(fā)現(xiàn)這三臺柴油機水樣不同程度地變黑(見圖1、圖2),化驗結果顯示,變黑的原因是冷卻水中含有燃燒產物。燃燒室是由汽缸、活塞和缸頭組成。進一步檢查燃燒產物的來源,排除了汽缸和活塞,只能是來自缸頭。將冷卻水發(fā)黑最嚴重的柴油機缸頭拆下進行水壓試驗,發(fā)現(xiàn)8個缸頭都不同程度地從排氣閥座與排氣閥座孔密封面處漏水,見圖3。
圖1 四臺副機冷卻水樣前后對比
圖2 變黑較重的柴油機冷卻水前后對比
圖3 缸頭水壓試驗,從排氣閥座與排氣閥座孔密封面處漏水
排氣閥座鑲嵌在缸頭上,閥座與閥座孔為過盈配合,柴油機運轉時,排氣閥座孔觸火面與觸水面存在較大溫差,要求閥座能承受燃燒室的高溫和氣閥運動的沖擊,不松動,不脫落,耐腐蝕。該柴油機使用和維護保養(yǎng)說明書對閥座的修理規(guī)定是:檢查閥座,如有松動或磨損超差,應更換閥座。更換閥座的方法和要求:采用專用液壓工具將閥座拉出,再用另一專用工具將新閥座壓入,壓入前將缸頭均勻緩慢加熱至90 ℃, 閥座冷卻至50 ℃,閥座最大直徑外圓與閥座孔密封面處(見圖4缸頭結構示意圖的A處)還需要涂抹耐高溫密封膠Loctite 620。但是實際的更換情況是:拆卸舊閥時,沒有使用專用液壓工具拉出閥座,根據(jù)經(jīng)驗采用錘擊的方法敲出閥座,致使部分缸頭的排氣閥座孔貼合面處受到破壞,有橢圓現(xiàn)象,橢圓度超過允許值;舊閥座與孔的配合間隙過盈量只在0.01~0.02毫米(要求在0.03~0.08毫米);安裝新閥座時使用了非耐高溫密封膠。盡管當時閥座裝配完畢后試壓未見漏水,但是柴油機運轉時排氣閥座長期處于高溫環(huán)境下,密封膠失效,閥座與缸頭閥座孔不能形成有效的密封,高壓燃氣(80%負荷時高達170巴)通過閥座與閥座孔的密封面進入冷卻水腔中,導致冷卻水變黑,冷卻水壓不穩(wěn)定。
對試壓發(fā)現(xiàn)有漏的排氣閥座A處和B處(見圖4)進行擴孔,換用加大尺寸的排氣閥座(見圖5),按照說明書要求進行拆裝,再未出現(xiàn)冷卻水進入空氣的問題。
圖4 缸頭結構示意圖
圖5 加大尺寸的排氣閥座結構示意圖
換用加大尺寸的閥座后,運轉期間,冷卻水進氣的現(xiàn)象消失了,但是另一個奇怪的事情出現(xiàn)了:停機時膨脹水柜水位不變,運行時水位下降,并且在負荷變化時下降明顯,嚴重時下降速度約為20升/小時。
將冷卻水系統(tǒng)封閉打壓,檢查系統(tǒng)內各段管路及連接設備,未發(fā)現(xiàn)漏水,排除了冷卻水從管路系統(tǒng)漏水的可能性;吹車時也未發(fā)現(xiàn)有漏水跡象,基本可以排除冷卻水從缸頭處漏至燃燒室的可能性;油底殼液位也未見上升,排除了汽缸漏水的可能性。
此問題是在更換加大閥座后發(fā)生的,所以還是應從此處入手。此次換新的加大尺寸閥座由廠家提供,對比新舊閥座外形可以看出(見圖6、圖7),新閥座不僅最大外圓處比舊閥座大0.5毫米,而且在O形膠圈處還多出一級,這樣,對應新閥座的形狀,排氣閥座孔A、B處就要做相應的擴孔改造,來適應新閥座,見圖4缸頭結構示意圖的A處和B處。
圖6 原來的舊排氣閥座
圖7 加大0.5 mm尺寸的新排氣閥座
是否冷卻水會從O形膠圈處漏水至排煙管呢?為驗證再次將全部缸頭拆下試壓,但是未見漏水,為保險起見將所有排氣閥座取出,發(fā)現(xiàn)有4個排氣閥座的O形膠圈外表面損壞,其對應的排氣閥座孔B處加工精度不夠,表面有凸臺,導致安裝閥座時,O形膠圈被凸臺碰傷。見圖8、圖9、圖10。在熱態(tài)和震動狀況下,冷卻水從O形膠圈表面缺陷處滲漏,被高溫煙氣汽化后一同排出煙囪;冷態(tài)時O形膠圈處閥座與孔配合間隙小,冷卻水不會滲出。這樣,柴油機在運行時膨脹水柜冷卻水位下降,停機時水位正常。
圖8 加工之前的排氣閥座孔
圖9 加工之后有缺陷的排氣閥座孔
圖10 新排氣閥座的O形膠圈損壞
將存在缺陷的排氣閥座凸臺修整,表面光潔度處理,按說明書要求裝復閥座。柴油機運轉時冷卻水進氣及漏水現(xiàn)象消失,恢復正常工作。
上述故障的原因主要是未按照說明書規(guī)定的檢修方法和要求進行檢修,也沒有按照精密機械加工工藝規(guī)程進行操作。禍患積于忽微,細節(jié)決定成敗,一些微小的細節(jié)失誤或疏忽往往會釀成大錯,輪機管理人員都應從細微處入手,用心去做每一件事。