李均方 何琳琳賀曉敏
1.中國(guó)石油西南油氣田公司成都天然氣化工總廠 2.中國(guó)石油西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠
乙烷作為生產(chǎn)乙烯的優(yōu)質(zhì)原料,與石腦油原料相比,具有乙烯收率高、能耗低、成本低等突出優(yōu)勢(shì),并且乙烯原料的輕質(zhì)化也一直是乙烯工業(yè)研究與利用的發(fā)展方向。目前,我國(guó)乙烯裂解的主要原料中乙烷只占20%左右[1],而乙烯工業(yè)又迫切需要合理利用國(guó)內(nèi)凝析氣田中的乙烷資源。通過(guò)研究表明,我國(guó)大型凝析氣田原料氣中含有豐富的乙烷資源,如塔里木迪那氣田、英買(mǎi)氣田等地區(qū)的原料氣乙烷體積分?jǐn)?shù)均超過(guò)7%,具有很大的回收價(jià)值[2]。為加強(qiáng)天然氣中乙烷資源的有效利用,實(shí)現(xiàn)天然氣價(jià)值鏈的效益最大化,2016年中國(guó)石油開(kāi)展了中貴線乙烷回收工程的可行性研究。
表1 中貴線乙烷回收工程原料氣組成Table1 FeedgascompositionoftheZhongguiLineethanerecoveryproject組成摩爾分?jǐn)?shù)/%組成摩爾分?jǐn)?shù)/%He0.01H20.05N20.91C193.40C24.37C30.09i-C40.01n-C40.02i-C50.01n-C50.01C60.01CO21.00H2O0.11
工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。原料氣壓力7 900 kPa,溫度40 ℃,經(jīng)分子篩脫水處理后,為合理利用脫甲烷塔冷量,考慮分流約30%(y)的原料氣經(jīng)脫甲烷塔充分冷卻后,與經(jīng)主冷箱冷卻的大部分原料氣混合進(jìn)入低溫分離器。在低溫分離器中,頂部大部分氣相經(jīng)次冷箱再次冷卻,經(jīng)節(jié)流降壓后作為脫甲烷塔上部的一股回流(即回流1),少部分氣相進(jìn)入膨脹機(jī)膨脹端,經(jīng)膨脹降壓后進(jìn)入脫甲烷塔;底部液相經(jīng)節(jié)流降壓后進(jìn)入脫甲烷塔中部。經(jīng)脫甲烷塔處理后,氣相依次進(jìn)入次冷箱和主冷箱,換熱后經(jīng)膨脹機(jī)增壓端增壓,再進(jìn)入尾氣壓縮機(jī)增壓至7 900 kPa,分流10%~15%(y)的尾氣經(jīng)換熱和節(jié)流后,作為脫甲烷塔頂部的另一股回流(即回流2);液相經(jīng)主冷箱換熱后節(jié)流至脫乙烷塔,其出口氣相為乙烷,出口液相經(jīng)節(jié)流后進(jìn)入脫丁烷塔,最后得到產(chǎn)品LPG和輕油。
在保證其他條件不變、尾氣外輸壓力為7 900 kPa的前提下,隨著膨脹后壓力增加,壓比逐漸減小,使得膨脹機(jī)輸出的軸功率與尾氣壓縮機(jī)的軸功率呈直線下降。由于制冷量的減小,脫甲烷塔的乙烷收率與產(chǎn)品乙烷流量呈單調(diào)下降趨勢(shì)。在單位產(chǎn)品軸功率減小和產(chǎn)品收率產(chǎn)量的綜合影響下,產(chǎn)品總收益呈先上升后下降的趨勢(shì),見(jiàn)圖2。
值得說(shuō)明的是,該膨脹后壓力的改變對(duì)裝置影響較大,按收率最大考慮應(yīng)選擇盡可能低的膨脹后壓力;按單位產(chǎn)品尾氣壓縮功率小考慮,應(yīng)選擇盡可能高的膨脹后壓力;按綜合收益最大原則,則有一合適的膨脹后壓力約為3 300 kPa。
低溫分離器溫度是該工藝的關(guān)鍵參數(shù)之一,決定膨脹前后的溫度,對(duì)裝置乙烷收率、動(dòng)力消耗、天然氣消耗與綜合收益均有重要影響。由于該工程膨脹前壓力高,低溫分離器底部液相流量為0,因此,分離器頂部氣相流量為裝置總流量。在膨脹前后壓力、膨脹氣流與節(jié)流量的比例、尾氣再循環(huán)回流的比例不變時(shí),隨著膨脹前溫度的增加,使得膨脹后溫度增加,并導(dǎo)致膨脹后液化的比例減少。同時(shí),節(jié)流前溫度的增加,從塔頂來(lái)的回流液減少,使得乙烷的收率呈單調(diào)下降的趨勢(shì)。由于乙烷收率降低,脫乙烷塔和脫丁烷塔塔底的熱負(fù)荷略有下降,天然氣消耗系數(shù)呈下降趨勢(shì);隨著膨脹前溫度與膨脹機(jī)輸出功率的增加,使得膨脹機(jī)同軸增壓后的天然氣壓力增加,尾氣壓縮機(jī)的壓縮比降低,總功率消耗減少,總體動(dòng)力系數(shù)呈較大幅度的下降。而收益顯示出先增后減的趨勢(shì),有一最佳值,說(shuō)明溫度開(kāi)始增加時(shí),動(dòng)力消耗與天然氣消耗對(duì)綜合收益的貢獻(xiàn)大于收率的貢獻(xiàn);達(dá)到最大值后,動(dòng)力消耗與天然氣消耗的貢獻(xiàn)小于收率對(duì)綜合收益的貢獻(xiàn)。
低溫分離器溫度過(guò)低時(shí),會(huì)因?yàn)橹评淞康臏p少,使換熱的溫差減少甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)工程意義。在本案例中,低溫分離器溫度低于-50 ℃后,次冷箱換熱的最小溫差減小到低于1 ℃,因此,比-50 ℃更低的溫度無(wú)實(shí)際工程意義;而溫度過(guò)高時(shí),乙烷收率明顯下降,甚至出現(xiàn)膨脹后液化量不足和不液化的現(xiàn)象,也無(wú)實(shí)際工程意義;當(dāng)?shù)蜏胤蛛x器溫度為-32 ℃時(shí),膨脹后液化率為0.08,也未出現(xiàn)該現(xiàn)象,由此表明所取的溫度范圍是可行的。
從低溫分離器來(lái)的氣體分為進(jìn)膨脹機(jī)的膨脹氣流和過(guò)冷的節(jié)流氣流,進(jìn)膨脹機(jī)氣流流量的增加和節(jié)流氣流流量的減少,意味著高溫階段制冷量的增加和深冷溫階制冷量的減少。膨脹氣流比例在一定范圍內(nèi)(0.65~0.8)增加時(shí),乙烷收率略微有下降趨勢(shì),但不明顯;到一定量后(大于0.8),由于塔頂回流減少到極限,乙烷收率出現(xiàn)明顯下降。動(dòng)力消耗則在0.65~0.8略有降低,大于0.8后,因?yàn)橐彝槭章实臏p少,動(dòng)力消耗快速增加。天然氣消耗則隨收率的變化先微降后微增。而收益卻出現(xiàn)先增加后減少的趨勢(shì),在膨脹氣流比例0.8左右達(dá)到最大收益。
不難理解的是,年收益系數(shù)曲線上的拐點(diǎn)對(duì)應(yīng)膨脹氣流比例0.8的出現(xiàn),并不是固定的常量(此時(shí)是假定尾氣壓縮機(jī)再循環(huán)量不變)。若尾氣壓縮機(jī)再循環(huán)量改變,則膨脹氣流比例在0.8處就不一定是最佳的,因?yàn)槲矚庠傺h(huán)給脫甲烷塔提供了部分塔頂?shù)幕亓鳎虼?,膨脹氣流比例的變化?huì)受該值的影響。當(dāng)膨脹氣流比例過(guò)高時(shí),會(huì)因深階制冷量的不足出現(xiàn)次冷箱的換熱溫差過(guò)小問(wèn)題,在本例情況下,當(dāng)膨脹氣流比例從0.65變化至0.95時(shí),次冷箱的換熱溫差從4.73 ℃下降至0.81 ℃。
由圖5可以看出,原料氣CO2摩爾分?jǐn)?shù)在0.5%~1.75%變化時(shí),保證其他工藝參數(shù)不變,乙烷收率略有降低,單位產(chǎn)品電耗略呈直線上升,由于排出裝置的CO2含量增加,單位產(chǎn)品氣消耗呈直線上升。原料氣CO2含量變化對(duì)裝置的綜合收益十分敏感,收益隨CO2含量增加呈直線大幅下降趨勢(shì)。
當(dāng)原料氣CO2含量高時(shí),會(huì)增加脫甲烷塔塔頂?shù)亩氯麅A向。在本研究中,原料氣CO2摩爾分?jǐn)?shù)為1.75%時(shí),脫甲烷塔塔板上CO2氣液兩相分布情況見(jiàn)圖6。由圖6可知,液相中CO2含量最大峰值出現(xiàn)在第23塊塔板上,第二個(gè)峰值出現(xiàn)在第8塊塔板處,此時(shí)C2H6摩爾分?jǐn)?shù)分別達(dá)到63%和11%,堵塞傾向小。而在塔頂?shù)?~3塊塔板處時(shí),CO2摩爾分?jǐn)?shù)為2.5%~3.5%,C2H6摩爾分?jǐn)?shù)為2.3%~4.5%,其余主要為CH4。以3.5%CO2、2%C2H6與94.5%CH4計(jì)算,CO2的凍結(jié)溫度為-102 ℃,與塔頂?shù)目刂茰囟?93 ℃相比,有足夠的安全裕度,不會(huì)出現(xiàn)塔頂CO2堵塞,顯示了該工藝對(duì)CO2具有良好的容忍性。
從圖7可以看出,當(dāng)原料氣C2H6摩爾分?jǐn)?shù)在3%~5.5%變化時(shí),以0.25%的幅度上升,裝置的乙烷收率和單位產(chǎn)品氣耗變化幅度小,幾乎可以認(rèn)為是不變的,而單位產(chǎn)品電耗有較大影響,隨著C2H6含量的增加,單位產(chǎn)品電耗明顯下降;產(chǎn)品綜合收益更為敏感,呈快速上升趨勢(shì)。
在其他工藝參數(shù)不變時(shí),隨著原料氣進(jìn)裝置壓力在7 500~9 500 kPa增加,意味著膨脹機(jī)的膨脹比增加,使得膨脹機(jī)的焓降增加,膨脹機(jī)增壓端效率小于膨脹機(jī)效率,進(jìn)尾氣壓縮機(jī)壓力略有增加,同時(shí)由于尾氣壓縮機(jī)出口壓力相應(yīng)增加,使得尾氣壓縮機(jī)功率明顯增加,單位產(chǎn)品的動(dòng)力消耗增加,見(jiàn)圖8。由于膨脹機(jī)制冷量的增加,使得乙烷收率略有增加,但增加幅度有限;同時(shí),收率的增加,使得單位產(chǎn)品氣耗略有增加。加之,單位產(chǎn)品電耗與單位產(chǎn)品氣耗增加的幅度遠(yuǎn)大于產(chǎn)量的增加,使得綜合收益呈直線大幅下降。
對(duì)于中貴線乙烷回收工程,通過(guò)膨脹機(jī)制冷+尾氣再循環(huán)脫甲烷塔雙回流工藝的模擬研究,計(jì)算結(jié)果表明:
(1) 膨脹后壓力選擇在3 300 kPa合適。
(2) 低溫分離器溫度取值介于-50~-32 ℃是可行的。
(3) 膨脹氣流比例為0.8時(shí),產(chǎn)生的綜合效益最佳。
(4) 原料氣CO2摩爾分?jǐn)?shù)為1.75%時(shí),裝置不會(huì)出現(xiàn)脫甲烷塔低溫堵塞現(xiàn)象。
(5) 原料氣C2H6摩爾分?jǐn)?shù)在3%~5.5%增加時(shí),裝置單位產(chǎn)品電耗降低,綜合收益增加。
(6) 原料氣壓力在7 500~9 500 kPa變化時(shí),裝置單位產(chǎn)品電耗增加,綜合收益降低。
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