張虎 谷豐收 王鐵 王歡歡 黨軒 李國興 魏娜莎
摘要:為診斷某新型單缸柴油機缸體表面異常聲發(fā)射信號,將聲發(fā)射傳感器布置在柴油機不同部位進行定位分析,通過對比不同位置及不同機油壓力下聲發(fā)射信號的峰值響應(yīng),結(jié)合限壓閥的工作原理,最終確定異常聲發(fā)射信號來源于機油壓力的異常,并通過倒拖試驗進行驗證,實現(xiàn)柴油機早期故障的診斷。診斷結(jié)果表明:該型單缸柴油機預(yù)設(shè)機油壓力偏高。當機油壓力設(shè)置過高時,限壓閥回位力隨之增大,閥芯落座時,對閥體的沖擊力變強,從而產(chǎn)生尖銳的異常聲發(fā)射信號,與此同時,證明聲發(fā)射監(jiān)測技術(shù)對柴油機早期故障診斷的有效性,具有較好的推廣應(yīng)用價值。
關(guān)鍵詞:柴油機;故障診斷;聲發(fā)射;機油壓力
0引言
聲發(fā)射(acoustic emission,AE),是指材料、結(jié)構(gòu)受到內(nèi)力或者外力從而產(chǎn)生形變或是破壞.并以彈性波形式釋放應(yīng)變能的現(xiàn)象。聲發(fā)射檢測技術(shù)作為一種新的無損檢測手段,具有高靈敏度,能夠?qū)O其微弱的信號進行在線無損檢測。
柴油機故障類型繁多,早期故障信號極其微弱、信噪比低、不易檢測和識別。聲發(fā)射檢測技術(shù)因其具有診斷速度快、準確率高、故障定位性強、適用范圍廣、能夠?qū)崿F(xiàn)早期預(yù)測和在線診斷等特點,受到了國內(nèi)外故障診斷工作者的重視,朱奧輝通過建立的Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對提取的聲發(fā)射特征進行識別,可以很好地識別機械密封在工作過程中所處的摩擦狀態(tài),實現(xiàn)了潤滑狀態(tài)的實時監(jiān)測;龍小江等通過動態(tài)彎曲疲勞實驗獲得材料疲勞裂紋萌生、擴展和斷裂全過程的聲發(fā)射檢測信號,為材料的損傷以及壽命預(yù)測提供了參考:張宇等基于聲發(fā)射的衰減特性實現(xiàn)了故障行星輪的定位分析,證明了信號幅值隨傳播距離增加而呈指數(shù)衰減,而且該方法相對簡單,準確度也較高。
在發(fā)動機研究領(lǐng)域,史強等通過對缸套一活塞環(huán)模型建立與實驗驗證,證明了聲發(fā)射技術(shù)對缸內(nèi)潤滑狀態(tài)診斷的有效性,為本文的研究提供了一定的基礎(chǔ)。Nivesrangsan和Steel等研究了典型的機械復(fù)雜結(jié)構(gòu)中多源信號的信號源定位技術(shù),但是基于速度或者是能量的定位都具有一定的局限性:Elamin闡述了采用聲發(fā)射技術(shù)診斷JC B444-T2型柴油機的噴油器故障法,從頻率角度出發(fā),實現(xiàn)了在線檢測,但由于發(fā)動機工作過程中事件較多,頻率分辨難度較大。胡磊等將經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解應(yīng)用于處理柴油機氣閥的聲發(fā)射信號,提高了聲發(fā)射應(yīng)用于柴油機氣閥漏氣診斷方法的靈敏度,但工作量較大。本文通過對比不同位置聲發(fā)射信號的峰值響應(yīng),實現(xiàn)了故障的準確定位,與此同時,為了排除工作過程中的其他干擾因素,利用倒拖試驗對結(jié)果進行了驗證,證實了結(jié)論的準確性。
1缸體表面正常聲發(fā)射信號
發(fā)動機正常工作情況下,單位工作循環(huán)中聲發(fā)射信號能量偏大部分多集中在排氣門關(guān)閉(EVC)、進氣門關(guān)閉(IVC)和燃燒做功(Power)等位置,將采集到的聲發(fā)射信號,轉(zhuǎn)換到720°曲軸轉(zhuǎn)角(crankangle,CA)的角域中如圖1所示。
在試驗臺架調(diào)試運行的過程中,缸體表面測得的聲發(fā)射信號中出現(xiàn)了一系列具有周期性特征的異常信號,在90°CA及其整數(shù)倍角度處均出現(xiàn)未知的異常聲發(fā)射信號,嚴重影響摩擦潤滑狀態(tài)相關(guān)的聲發(fā)射特征提取與分析工作。
為確定具體的異常聲發(fā)射源,本文根據(jù)聲發(fā)射定位分析,展開試驗研究。
2試驗設(shè)備和試驗方案
2.1試驗設(shè)備
試驗中采用測控系統(tǒng)和DW40型電渦流測功機,曲軸轉(zhuǎn)角信號與上止點信號由曲軸位置傳感器測得,聲發(fā)射信號由SR 800型聲發(fā)射傳感器(采樣頻率50~800 kHz)測得并由其配套的SEAU2S-1016-08型的聲發(fā)射檢測儀采集記錄,發(fā)動機的上止點(TDC)和曲軸轉(zhuǎn)角信號由YE6232B型16通道數(shù)據(jù)采集儀采集記錄。倒拖試驗所用設(shè)備包括:Y 160M-4型電機,DH600型變頻器,L4700型機油壓力傳感器。柴油機技術(shù)參數(shù)如表1所示。
2.2試驗方案
為了診斷這些異常的聲發(fā)射源,將聲發(fā)射傳感器布置于表2所示不同測點位置,進行對比分析,試驗轉(zhuǎn)速為1 400 r/min,驗證試驗采用倒拖法進行驗證,倒拖轉(zhuǎn)速同樣恒定在1 400 r/min。
3數(shù)據(jù)分析與討論
由圖2可知,缸蓋和缸體的EVC、IVC和Power處的峰值響應(yīng)較大,而飛輪側(cè)和主油道較小,這是因為缸蓋和缸體兩個位置與進、排氣閥和燃燒室距離較近,而飛輪側(cè)和主油道與其距離較遠。此外,在90°CA及其整數(shù)倍位置均出現(xiàn)異常聲發(fā)射信號,且主油道附近的聲發(fā)射相應(yīng)明顯大于其他3種測點,說明異常聲發(fā)射位于主油道附近,且應(yīng)該是規(guī)律的機械事件所致。
3.1機油泵
柴油機的機械事件眾多,根據(jù)異常聲發(fā)射信號的特征推測可能是轉(zhuǎn)子式機油泵異常所致,試驗用柴油機的機油泵外轉(zhuǎn)子齒數(shù)為5,內(nèi)轉(zhuǎn)子齒數(shù)為4,并且曲軸與機油泵的內(nèi)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速相同,機油泵每隔90°CA向外擠壓一次機油,這與異常聲發(fā)射信號峰值響應(yīng)的曲軸轉(zhuǎn)角位置高度吻合?;谝陨戏治觯茰y缸體表面測得異常AE信號的產(chǎn)生可能與泵油系統(tǒng)運行異常有關(guān),因而在機油泵附近又測量了相應(yīng)的AE信號。
從圖3可知,機油泵附近的AE信號峰值響應(yīng)小于主油道附近的AE信號峰值響應(yīng),這說明異常的聲發(fā)射并非由機油泵直接引起。觀察異常AE信號發(fā)現(xiàn):該信號與EVC、IVC、Power等信號相似,均屬于突發(fā)型AE信號,此類型信號呈脈沖波形,信號峰值較大,且衰減速度快。柴油機的突發(fā)型AE信號多為一些瞬態(tài)激勵(比如沖擊、碰撞等)所造成的,由于機油泵的泵油周期也是90°CA,推測這些異常AE信號的產(chǎn)生可能與機油泵所在的潤滑系統(tǒng)有關(guān)。
潤滑系統(tǒng)中各個閥的落座均為瞬態(tài)事件,且均可產(chǎn)生突發(fā)型聲發(fā)射信號,潤滑系統(tǒng)中各個閥的落座都是瞬態(tài)事件,此類瞬態(tài)事件也可以產(chǎn)生突發(fā)型聲發(fā)射信號。據(jù)此推測,可能是潤滑系統(tǒng)中某個閥的閥芯落座,產(chǎn)生了尖銳且規(guī)律分布的異常AE信號。
3.2閥事件
由圖4可知,聲發(fā)射傳感器周圍有限壓閥和內(nèi)置于機油濾清器的旁通閥以及止回閥。因為止回閥只有在停機時起作用,所以排除止回閥造成異常聲發(fā)射信號的可能性。
旁通閥安裝在機油濾清器里面,目的是防止機油濾清器的濾芯被堵時,機油無法輸送到主油道,從而出現(xiàn)發(fā)動機斷油而不能潤滑的現(xiàn)象。如果濾芯嚴重被堵,機油無法通過濾芯,那么濾清器進口壓力就會上升,當達到規(guī)定的壓力值時,旁通閥開啟,經(jīng)旁通閥將機油送進主油道。限壓閥的作用是保證機油油路的壓力穩(wěn)定并且保護機油泵。本機型上的限壓閥兼有調(diào)壓的功能?,F(xiàn)將聲發(fā)射傳感器同時布置在機油濾清器和限壓閥上,采集一組同工況的數(shù)據(jù)和測點4的信號進行對比分析。
如圖5所示,AE信號的峰值響應(yīng)由大到小依次是:限壓閥、主油道和旁通閥??芍酝ㄩy的可能性被排除。限壓閥處的AE信號的峰值響應(yīng)最大,即限壓閥處AE傳感器離AE信號源最近,此外,主油道和限壓閥處的異常AE信號特征一致,為同一AE信號源所致,所以疑似限壓閥閥芯落座造成了所有測點的異常AE信號。正常機油壓力的限壓閥閥芯落座事件,通常不會出現(xiàn)在柴油機AE信號中,但當機油壓力偏高,限壓閥閥芯落座沖擊力變強,便會引起異常AE信號。
本機型采用的是柱塞閥芯結(jié)構(gòu)的限壓閥,閥中彈簧的回位力直接決定了潤滑系統(tǒng)油壓的高低,發(fā)動機一個工作循環(huán)內(nèi),限壓閥伴隨著機油泵的8次供油,產(chǎn)生8次脈動式開閉,如果機油壓力偏高,則限壓閥閥芯落座時,對閥體產(chǎn)生8次沖擊力會變強。
基于以上分析,推測機油壓力偏高可能是造成異常AE信號的主要原因。
3.3機油壓力故障診斷
3.3.1機油壓力
本文所診斷的發(fā)動機正常的油壓范圍應(yīng)在(0.08-0.4MPa)區(qū)間內(nèi)。但怠速時實測油壓高達0.4MPa,顯然油壓高于正常壓力范圍。因此將機油壓力調(diào)整到正常壓力范圍后,再次以同樣工況采集限壓閥處的聲發(fā)射信號,進行對比。
如圖6所示,機油壓力調(diào)節(jié)到正常范圍后,間隔90°CA出現(xiàn)的異常聲發(fā)射信號徹底消失。
3.3.2試驗驗證
由于柴油機的聲發(fā)射源眾多,為進一步驗證異常聲發(fā)射信號源,現(xiàn)采用發(fā)動機倒拖試驗來驗證上述的推論。將聲發(fā)射傳感器置于燃燒室外的缸體上,即測點2的位置。
由圖7可知異常聲發(fā)射信號發(fā)生在機油壓力0.75 MPa附近,且均處于機油壓力變化率曲線的波谷處。說明該限壓閥的限制壓力閾值即為0.75 MPa。
如圖8所示,順時針轉(zhuǎn)動調(diào)壓螺桿,限壓閥的開啟壓力增大,與此同時,也縮短彈簧的壓縮行程,柱塞的運動距離也變短,泄壓時,柱塞停留的位置阻礙了泄油口流通面積,造成泄壓能力不足,加之轉(zhuǎn)子式機油泵造成的迅速上升的壓力波動.最終達到機油壓力峰值,此時柱塞并未與閥體產(chǎn)生碰撞,因此壓力最大時并無明顯的聲發(fā)射信號。
機油壓力峰值過后,在轉(zhuǎn)子式機油泵造成的迅速下降的壓力波動和泄油孔泄油雙重作用下,承受了高油壓彈簧的回位力大于柱塞面上的油壓作用力,導致柱塞撞擊在閥體上的沖擊力變強,在機油壓力變化率最大處,產(chǎn)生沖擊,因此限壓閥在機油壓力變化率曲線的波谷處落座,并產(chǎn)生聲發(fā)射信號。
發(fā)動機潤滑系統(tǒng)通常是低速時供油不足,高速時供油過量,本文所診斷的發(fā)動機為了滿足低速時的供油需求,提高了限壓閥的開啟壓力。根據(jù)統(tǒng)計經(jīng)驗,熱負荷較高的高速柴油機所需的機油泵的泵油量為
此型號柴油機的標定功率是20.5 kW,帶入式(1)得出額定機油泵流量為13.94~16.195 L/min。而本機的機油泵實測流量為20 L/min.顯然機油泵的流量高于柴油機所需要的流量。由此,在供大于需的情況下,限壓閥伴隨機油泵的泵油周期脈動式的開閉,會造成潤滑系統(tǒng)壓力大幅波動,在這種情況下會損傷潤滑系統(tǒng)中的液壓元件,同時,也造成了不必要的能量浪費。
4結(jié)束語
本文通過對柴油機機體表面不同位置異常聲發(fā)射信號的峰值響應(yīng)進行對比分析,確定了異常聲發(fā)射信號來源于機油壓力異常所導致的限壓閥閥芯落座事件,在調(diào)節(jié)油壓后使得聲發(fā)射信號恢復(fù)正常,并通過倒拖試驗驗證了結(jié)論的準確性。
1)單缸柴油機機油壓力異常并未直接影響到整機的使用性能,但過高的機油壓力必然會對設(shè)備的日常維護與使用壽命產(chǎn)生負面的影響。本文的診斷結(jié)論為該型柴油機的優(yōu)化設(shè)計提供了堅實的理論依據(jù)與明晰的改進方向。
2)聲發(fā)射檢測技術(shù)針對機油壓力異常而引起的限壓閥閥芯落座等微弱異常事件具有優(yōu)異的檢測識別能力,是一種研究分析柴油機早期故障的有效技術(shù)手段。