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      0.01cc小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛含量測試方法研究

      2018-05-14 19:44:04周帥鄭大勇陳海鑫陳偉
      中國測試 2018年2期
      關(guān)鍵詞:夾具設(shè)計誤差分析

      周帥 鄭大勇 陳海鑫 陳偉

      摘要:根據(jù)氣密封器件內(nèi)部氣氛含量的測試原理,從0.01cc小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛含量測試的取樣、校準(zhǔn)及夾具等方面分析造成0.01cc(1cc=1cm3)小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛含量測試結(jié)果誤差的主要因素,其中夾具的結(jié)構(gòu)設(shè)計是造成誤差的最大影響因素。隨后從縮小測試夾具腔體的密封范圍、減少穿刺后的內(nèi)部氣氛向外擴(kuò)散、提高0.01cc小腔體內(nèi)部氣氛進(jìn)入設(shè)備分析室的濃度等方面對夾具優(yōu)化設(shè)計。最后采取同批次型號的0.01cc小腔體器件進(jìn)行新舊夾具分組比對分析,從測試數(shù)據(jù)的離散性、設(shè)備的端口氣氛濃度數(shù)據(jù)分析可見,經(jīng)過優(yōu)化的夾具能夠有效提高0.01cc小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛含量測試的準(zhǔn)確性。這一改進(jìn)途徑也可為提高其他氣密封器件內(nèi)部氣氛含量檢測的可行性及準(zhǔn)確性提供思路。

      關(guān)鍵詞:內(nèi)部氣氛含量;小腔體器件;誤差分析;氣密性封裝;夾具設(shè)計

      文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      文章編號:1674-5124(2018)02-0020-06

      0引言

      氣密封器件的封裝內(nèi)部氣氛如水汽、氧氣、氫氣及二氧化碳過高,會對器件內(nèi)部產(chǎn)生腐蝕、參數(shù)漂移、電遷移等危害,在外部因素的作用下,這些危害或潛在缺陷還會惡化,導(dǎo)致器件功能喪失,因此內(nèi)部氣氛含量是評價氣密封器件封裝可靠性的重要指標(biāo)之一。從1998年至今,只有美國ORS實(shí)驗(yàn)室掌握了動態(tài)穿刺取樣等關(guān)鍵技術(shù),因此國內(nèi)外目前普遍采用該實(shí)驗(yàn)室制造的IVA-210s內(nèi)部氣氛分析儀對氣密封器件封裝進(jìn)行內(nèi)部氣氛含量測試,導(dǎo)致國內(nèi)外對于內(nèi)部氣氛含量測試研究主要集中在器件內(nèi)部各種氣氛含量的控制、封裝工藝參數(shù)對內(nèi)部氣氛的影響以及氣氛超標(biāo)的來源分析等方面,而對于內(nèi)部氣氛含量如何測試的方法研究相對較少。

      一般情況下,0.03~0.1cc腔體的氣密封器件測試內(nèi)部氣氛時均需要采用輔助夾具,保證在高真空度密封狀態(tài)下與設(shè)備連接后完成測試。但輔助夾具的設(shè)計及使用在行業(yè)內(nèi)一直缺乏規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致各單位的測試結(jié)果差異性較大。近年來,隨著氣密封器件的集成度越來越高,輔助夾具對于0.01cc的小腔體氣密封器件的測試更是無法滿足要求,同時0.01cc腔體也達(dá)到了設(shè)備的檢測極限值。在對小腔體氣密封器件進(jìn)行內(nèi)部氣氛測試時,往往會因?yàn)闇y試操作不規(guī)范、輔助夾具設(shè)計不夠合理等原因,造成測試結(jié)果存在較大誤差或無法測試等問題。因此分析造成誤差的原因,對測試結(jié)果影響最大的夾具優(yōu)化改進(jìn),對提高測試的準(zhǔn)確性,指導(dǎo)同類型內(nèi)部氣氛測試具有重要有意義。

      10.01cc小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛含量測試誤差分析

      氣密封器件的內(nèi)部氣氛含量測試屬于破壞性試驗(yàn),主要通過內(nèi)部氣氛含量測試儀(IVA-210s)進(jìn)行。該儀器由穿刺進(jìn)樣系統(tǒng)、離子源、四極質(zhì)譜、二次電子倍增器、真空系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理軟件構(gòu)成(如圖1所示),直接對氣密封器件內(nèi)部各種氣氛進(jìn)行定量分析。測試的關(guān)鍵及設(shè)備的核心技術(shù)在于需要有效地在高真空狀態(tài)下穿刺被測樣品殼體動態(tài)以收集內(nèi)部氣氛含量。然而在使用內(nèi)部氣氛儀測試小腔體氣密封器件時,容易受測試樣品外形尺寸特殊性、測試人員操作規(guī)范性、夾具誤差等多種因素影響,導(dǎo)致出現(xiàn)測試誤差。

      1.1小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛測試過程誤差分析

      氣密封器件內(nèi)部氣氛含量測試過程中,取樣是保證內(nèi)部氣氛測試準(zhǔn)確性的關(guān)鍵。取樣的關(guān)鍵在于穿刺面的選取、穿刺后氣氛的收集(端口壓強(qiáng)值)和樣品的有效固定。對于有平整外殼的氣密封器件,將樣品某個平整外殼表面通過O型密封圈連接到內(nèi)部氣氛分析儀上,再將O型密封圈內(nèi)部樣品表面附近連同整個取樣通道均抽真空(真空度達(dá)10-8Pa),然后用穿刺鋼針在該表面扎一個小孔進(jìn)行取樣測試(如圖2所示)。

      對于0.01cc小腔體氣密封器件,由于被測樣品封裝較小或是沒有可以利用的穿刺平面(多為表面易碎的玻璃或陶瓷封蓋),需將樣品放入一個密封的夾具內(nèi),再通過O型密封圈連接到設(shè)備的取樣臺上,將夾具內(nèi)腔以及整個取樣通道都抽成真空狀態(tài)后,用穿刺鋼針在樣品外殼表面穿刺取樣測試,對比大腔體常規(guī)氣密封器件,這一操作難度較大,容易在操作過程中出現(xiàn)失誤或偏差。

      1.2小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛測試校準(zhǔn)誤差分析

      目前在每次測試時,測試人員都需要針對不同要求的氣氛(如水汽、氧氣、二氧化碳及氫氣等),選擇與實(shí)際氣密封器件相近的體積程序文件及校準(zhǔn)腔體模塊分別進(jìn)行測試,保證校準(zhǔn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

      由于0.01cc小腔體氣密封器件測試時已經(jīng)接近設(shè)備的極限值,從大量的測試數(shù)據(jù)可知,使用0.01cc體積檔校準(zhǔn)的測試結(jié)果有較大的波動,并非一次修正就能達(dá)到規(guī)定校準(zhǔn)偏差要求,往往需要多次校準(zhǔn)及修正(如表1所示,1torr=133.322 Pa),因此對于0.01cc的器件測試校準(zhǔn)難度更大。此外,密封器件的體積各異,但體積程序及校準(zhǔn)腔體模塊卻只有固定的幾種體積檔位,因此需要測試前采用不同的體積檔校準(zhǔn),否則會導(dǎo)致校準(zhǔn)結(jié)果的離散性較大,無法滿足校準(zhǔn)的10%偏差以及水汽結(jié)果20%的偏差要求(如表2所示),造成0.01cc小腔體氣密封器件測試內(nèi)部氣氛的誤差。

      1.3小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛測試夾具誤差分析

      內(nèi)部氣氛含量測試輔助夾具的主要作用是使器件的試驗(yàn)氣體收集面形成規(guī)則平面,以便在保證密封性的同時進(jìn)行測試。器件置于輔助夾具中,在真空狀態(tài)下與穿刺取樣臺密封連接。為了便于取放器件,在輔助夾具的內(nèi)腔四周通常都留有一定余量,因此在抽真空時,夾具內(nèi)部及器件與輔助夾具間隙也處于真空狀態(tài),測試時形成了較大的多余腔體。這些輔助夾具的缺陷對測試結(jié)果容易造成極大的影響,在穿刺器件時,器件的內(nèi)部氣氛會充滿這些間隙,導(dǎo)致對氣體收集形成了偏差。而小腔體器件自身內(nèi)部氣氛含量少,采集分析過程更為敏感,易受到干擾。

      測試設(shè)備的入口壓力值反映了采集氣體量以及氣氛進(jìn)入真空系統(tǒng)的壓力濃度,從大量測試器件內(nèi)部氣氛的入口壓力值數(shù)據(jù)可知,夾具的多余腔體導(dǎo)致了器件被穿刺時一定量氣氛擴(kuò)散,延遲了氣氛采集速率,從而造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或是無數(shù)據(jù)等現(xiàn)象的發(fā)生。同時標(biāo)準(zhǔn)中沒有明確規(guī)定夾具的基本要求,測試夾具也是各式各樣,從而導(dǎo)致測試結(jié)果存在明顯差異,這種現(xiàn)象在0.01cc小腔體器件中尤為明顯。

      1.4小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛測試誤差綜合分析

      從大量的試驗(yàn)證明,在保證測試操作過程正確及多次校準(zhǔn)修正的前提下,0.01cc小腔體器件內(nèi)部氣氛含量測試的準(zhǔn)確性較差,同批次的內(nèi)部水汽含量數(shù)據(jù)之間經(jīng)常相差3~4倍(典型數(shù)據(jù)如表3所示),由此可知夾具的多余腔體是影響測試結(jié)果的主要原因。

      20.01cc小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛含量新型測試夾具設(shè)計

      為了提高測試結(jié)果的準(zhǔn)確性,可根據(jù)夾具多余腔體的形成原理,改良夾具設(shè)計,避免器件在被穿刺后內(nèi)部氣氛向外擴(kuò)散,將器件密封范圍減小,限制在穿刺針扎破器件采集氣氛的局部,使氣氛高效地進(jìn)入真空系統(tǒng)。根據(jù)設(shè)計思路建模如圖3所示。

      選用內(nèi)腔體積約為0.019cc的樣品進(jìn)行設(shè)計夾具。輔助夾具的關(guān)鍵參數(shù)為:1)材料為鋁合金,夾具空腔內(nèi)的密封襯底材料為0.5mm厚并具有彈性的硅橡膠,作用為測試輔助密封,外形尺寸與空腔尺寸配合;2)穿刺孔徑及深度,孔徑及深度尺寸只需滿足穿刺針通過即可:3)本文采用的小腔體樣品尺寸為3.20mm×2.50mm×0.85mm;原測試夾具空腔尺寸為18.30mm×11.20mm×18.30mm,為了提高測試精度,盡量縮小夾具的內(nèi)部腔體尺寸,因此設(shè)計優(yōu)化夾具空腔尺寸為3.25mm×2.56mm×0.9mm(如圖4所示),比被測樣品外形封裝體積大10%,體積與原夾具腔體體積相比縮小至1/500。

      3 0.01cc小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛含量新型測試夾具驗(yàn)證分析

      使用改良優(yōu)化后的夾具進(jìn)行0.01cc小腔體器件內(nèi)部氣氛含量測試驗(yàn)證分析,驗(yàn)證新型輔助夾具對測試其內(nèi)部氣氛含量的有效性及準(zhǔn)確性。

      采用100只同批次的樣品,針對不同夾具,平均分為兩組,每組50只樣品進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)。

      為了避免除夾具差異之外因素的干擾,按GJB548B——2005方法1018對設(shè)備進(jìn)行0.01cc體積檔修正校準(zhǔn),試驗(yàn)樣品的預(yù)處理時間、溫度及測試時間均保持一致。試驗(yàn)結(jié)果如表4、表5、圖5、圖6所示。

      根據(jù)測試結(jié)果進(jìn)行綜合分析如下:

      1)水汽數(shù)據(jù)離散性比對分析

      從兩組測試結(jié)果比對分析數(shù)據(jù)的離散性,使用原夾具測試的內(nèi)部水汽含量數(shù)值分布區(qū)間為[140,2509],新型夾具測試的內(nèi)部水汽含量數(shù)值分布區(qū)間為[1218,2499]。根據(jù)概率式(1)~式(3)計算兩組測試數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差及變異系數(shù)如下:

      變異系數(shù):

      C·V=S/x×100% (3)

      原始夾具內(nèi)部水汽含量測試數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差為687,變異系數(shù)為53%:新型夾具內(nèi)部水汽含量測試數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差為396,變異系數(shù)為22%,由此可見不同新老夾具的測試數(shù)據(jù)離散性差異明顯,證明新型夾具的測試數(shù)據(jù)一致性更好。

      2)測試端口壓強(qiáng)比對分析

      測試端口壓強(qiáng)值是設(shè)備采集被測樣品的氣體流量進(jìn)入質(zhì)量分析室的濃度,在保證測試過程一致的情況下,新型夾具在減少氣氛擴(kuò)散,提高氣氛濃度方面更具優(yōu)越性。原始夾具測試端口壓強(qiáng)平均值為約0.4torr,新型夾具測試端口壓強(qiáng)平均值約為0.6torr與標(biāo)準(zhǔn)檔腔體測試端口壓強(qiáng)相近,可見使用新型夾具測試0.0lee小腔體樣品的內(nèi)部氣氛含量更準(zhǔn)確。

      通過以上的綜合分析可知,縮小夾具的內(nèi)部腔體(體積跟原夾具腔體體積相比縮小至1/500),對于提升0.01cc小腔體器件內(nèi)部氣氛含量的測試效果顯著。

      4結(jié)束語

      在目前國內(nèi)尚未有基于飛行時間質(zhì)譜儀的新型小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛測試儀,只能在IVA-210s內(nèi)部氣氛分析儀檢測設(shè)備能力的情況下,通過對0.01cc小腔體氣密封器件內(nèi)部氣氛測試過程的誤差分析,找到影響測試誤差的主要因素為原始夾具的設(shè)計。通過運(yùn)用樣品被穿刺后內(nèi)部氣氛向外擴(kuò)散的原理,對夾具進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化,使夾具的內(nèi)部腔體體積控制在被測樣品體積的110%之內(nèi),從而限制穿刺針扎破器件采集氣氛的范圍,使氣氛高效進(jìn)入分析系統(tǒng)。經(jīng)過對比驗(yàn)證,新型夾具能夠提高0.01cc小腔體氣密封器件檢測的可行性及準(zhǔn)確性,同時通過優(yōu)化夾具來提高測試準(zhǔn)確率的這種方法,也為提高非線性尺寸、特殊封裝器件的內(nèi)部氣氛含量測試準(zhǔn)確性提供了思路。

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