楊鵬濤
摘要:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥是電廠的常見(jiàn)設(shè)備,如何保證它的正常工作對(duì)機(jī)組正常運(yùn)行具有重要意義。本文對(duì)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥常見(jiàn)故障的原因進(jìn)行了歸納,特別針對(duì)過(guò)熱器減溫水調(diào)節(jié)閥的典型故障進(jìn)行了分析并給出解決方法,供同類(lèi)型閥門(mén)的檢修、維護(hù)借鑒。
關(guān)鍵詞:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥;泄漏;卡澀
平圩發(fā)電公司一期共兩臺(tái)630MW亞臨界機(jī)組,#1機(jī)是國(guó)產(chǎn)首臺(tái)600MW機(jī)組,1990年正式投入商業(yè)運(yùn)行。我廠鍋爐過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥,采用的是Fisher品牌氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,該調(diào)節(jié)閥運(yùn)行可靠,故障率低。減溫水系統(tǒng)是主蒸汽、再熱蒸汽溫度的最后修正手段。它以鍋爐過(guò)熱器管道內(nèi)的蒸汽溫度信號(hào)來(lái)控制減溫水調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,從而調(diào)節(jié)噴水管的進(jìn)水量,使所需溫度的變化保持在允許范圍內(nèi)。它的動(dòng)作靈敏度直接關(guān)系到過(guò)熱蒸汽溫度的變化,所以調(diào)節(jié)閥的安全性與可靠性直接影響到機(jī)組的安全運(yùn)行。
目前我廠發(fā)生的減溫水調(diào)節(jié)閥缺陷最多的是盤(pán)根外漏,其次是調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏,偶爾也會(huì)發(fā)生閥門(mén)卡澀。這些缺陷的發(fā)生對(duì)機(jī)組的安全高效滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行造成很大的隱患。因此調(diào)節(jié)閥的檢修質(zhì)量以直接影響到機(jī)組的運(yùn)行狀況,為了機(jī)組的安全和穩(wěn)定我對(duì)故障進(jìn)行了分類(lèi),通過(guò)查閱資料和攻關(guān)研究對(duì)調(diào)節(jié)閥的日常維護(hù)及定期檢修制定了相應(yīng)的對(duì)策。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)處理設(shè)備缺陷的經(jīng)驗(yàn),以及定期檢修時(shí)解體閥門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我廠一期減溫水調(diào)節(jié)閥常見(jiàn)的缺陷、原因分析、處理方法如下。
一、卡澀現(xiàn)象
我廠減溫水調(diào)節(jié)閥在運(yùn)行時(shí)發(fā)生過(guò)多次卡澀現(xiàn)象,造成減溫水量無(wú)法調(diào)節(jié),進(jìn)而影響主汽溫度的調(diào)節(jié),對(duì)機(jī)組運(yùn)行帶來(lái)較大隱患。根據(jù)處理的經(jīng)驗(yàn),原因可能是定位器故障、信號(hào)線(xiàn)路故障、閥籠卡住異物等。
在故障發(fā)生后我們采用以下方法來(lái)消除故障。聯(lián)系控制專(zhuān)業(yè)共同確認(rèn)缺陷原因,如果是確認(rèn)閥籠卡澀,可配合外力迅速開(kāi)、關(guān)調(diào)節(jié)閥,讓被卡物掉落被減溫水沖跑;另一方法則可增加氣源的壓力,增加驅(qū)動(dòng)力,反復(fù)上下移動(dòng)幾次,也可解決卡澀問(wèn)題。如果上述方法無(wú)效,則進(jìn)行隔離檢修。
為了從根本上解決原因,我們通過(guò)整理檢修記錄和查找資料,了解到在一個(gè)運(yùn)行周期的開(kāi)始是發(fā)生卡澀現(xiàn)象的高峰。我們發(fā)現(xiàn),在機(jī)組大小修投運(yùn)初期,由于管道內(nèi)焊渣、鐵銹、異物等在節(jié)流口、導(dǎo)向部位造成堵塞卡澀。所以熱力管道檢修時(shí),我們嚴(yán)格執(zhí)行防異物措施,焊口恢復(fù)前對(duì)管道進(jìn)行清理;另外,熱力管道閥門(mén)以及其他開(kāi)口設(shè)備檢修,也可能帶入異物,所以在開(kāi)口的設(shè)備回裝前,也必須對(duì)內(nèi)部進(jìn)行徹底的清理檢查,從根本上解決管道內(nèi)焊渣等異物物的遺留。
二、泄漏現(xiàn)象
我廠減溫水調(diào)節(jié)閥在運(yùn)行當(dāng)中會(huì)發(fā)生泄漏現(xiàn)象。根據(jù)泄漏狀況不同可以分為內(nèi)漏和外漏。首先我們來(lái)分析內(nèi)漏。
1、減溫水調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏。我們總結(jié)記錄得出內(nèi)漏大體可以分為關(guān)位不到位、閥芯閥座密封面損壞、閥芯與閥座之間存在異物這三種情況。
(1)閥門(mén)關(guān)位不到位
閥門(mén)在連接聯(lián)軸器的時(shí)候,閥桿與氣動(dòng)桿位置未設(shè)定好,造成閥門(mén)指示限位
到位,但實(shí)際閥芯未關(guān)到底;氣缸隔膜漏汽,造成氣缸無(wú)力,導(dǎo)致閥門(mén)關(guān)不嚴(yán)。
解決辦法:應(yīng)縮短(或延長(zhǎng))調(diào)節(jié)閥閥桿使調(diào)節(jié)閥長(zhǎng)度合適,確保行程指示與實(shí)際開(kāi)關(guān)位置一致,使其不再內(nèi)漏。如果是氣缸問(wèn)題,則需要解體氣缸更換隔膜。
(2)閥芯、閥座密封面損壞
閥芯、閥座密封面損壞是造成內(nèi)漏的主要原因。主要是調(diào)節(jié)閥運(yùn)行過(guò)程中的汽蝕以及介質(zhì)沖刷造成的。在調(diào)節(jié)閥解體檢修過(guò)程中,我們往往會(huì)發(fā)現(xiàn)在閥芯、閥座結(jié)合面出有很多或深或淺的溝痕,貫穿整個(gè)密封面。剛開(kāi)始的時(shí)候我們認(rèn)為是由于介質(zhì)里面有異物而引起的壓痕。通過(guò)查找文獻(xiàn)我們發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生缺陷的主要原因是汽蝕與介質(zhì)沖刷。
解決辦法:首先把好閥芯閥座的材質(zhì)的選型關(guān)、質(zhì)量關(guān)。在閥門(mén)選型時(shí),充分分析計(jì)算,選用最適合實(shí)際運(yùn)行介質(zhì)參數(shù)的閥門(mén),控制出口流速,避免或降低閥門(mén)的損壞程度。同時(shí)運(yùn)行時(shí)盡量避免閥門(mén)在小流量高壓差狀況下的運(yùn)行。
(3)閥芯與閥座之間存在異物
閥芯、閥座結(jié)合面存在異物,導(dǎo)致兩個(gè)密封面無(wú)法貼合,也會(huì)造成閥門(mén)內(nèi)漏。
解決方法:每次檢修時(shí),熱力管道嚴(yán)格執(zhí)行防異物措施,從源頭杜絕異物進(jìn)入到系統(tǒng)中。
2、減溫水調(diào)節(jié)閥外漏。我們總結(jié)記錄得出外漏可以分為三種:
(1)閥體外漏
閥體外漏,閥體外漏主要原因是調(diào)節(jié)閥在設(shè)計(jì)中沒(méi)有充分預(yù)計(jì)到減溫水沖蝕的嚴(yán)重性,閥門(mén)出口處被減溫水長(zhǎng)久沖刷,閥體變薄,如果檢修不及時(shí)或者檢修時(shí)檢查不徹底,最終導(dǎo)致閥門(mén)泄漏,目前在我廠沒(méi)有發(fā)生過(guò)閥體外漏,只發(fā)現(xiàn)閥體沖刷減薄。
解決方法:發(fā)現(xiàn)閥體有沖刷減薄,在沒(méi)有新閥門(mén)更換的條件下,割下閥門(mén)返廠處理,并與廠家溝通對(duì)易沖刷處進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng);有新閥則更換新閥,消除泄漏隱患。
(2)閥門(mén)的中法蘭接合面泄漏
閥體與閥蓋結(jié)合面,就其密封性質(zhì)而言屬于靜密封。采用螺栓壓緊閥蓋與閥體間的墊片來(lái)實(shí)現(xiàn)密封。螺栓松動(dòng)、墊片損壞可能導(dǎo)致泄漏。
解決方法:發(fā)生泄漏,先進(jìn)行螺栓緊固,若無(wú)法消漏則進(jìn)行隔離檢修。只要安裝和檢修中嚴(yán)格按照工藝流程來(lái)進(jìn)行組裝,螺栓緊固力矩參考建議值、選用質(zhì)量可靠的密封墊片,一般來(lái)說(shuō)閥門(mén)的法蘭接合面泄漏是可以防止的。
(3)閥桿盤(pán)根泄漏
減溫水調(diào)節(jié)閥的外漏中,閥桿的盤(pán)根處泄漏一直是老大難問(wèn)題。通過(guò)記錄我們發(fā)現(xiàn)盤(pán)根泄漏次數(shù)一直居高不下。我們知道在正常情況下盤(pán)根裝入填料函以后,經(jīng)壓蓋對(duì)其施加軸向壓力。由于填料的塑性,使其產(chǎn)生徑向力,并與閥桿緊密接觸,但這種接觸并不是非常均勻的。有些部位接觸的松,有些部位接觸的緊,甚至有些部位沒(méi)有接觸上。減溫水調(diào)節(jié)閥的使用特性決定了它始終在不停的進(jìn)行動(dòng)作。閥桿同盤(pán)根之間也不停的摩擦,在整個(gè)過(guò)程中,隨著高溫、高壓、滲透性強(qiáng)的流體介質(zhì)的影響,調(diào)節(jié)閥閥桿與填料間產(chǎn)生了泄漏。泄漏是由于填料盤(pán)根密封壓力的逐漸衰減,填料自身老化、磨損等原因引起的,知道了原因也就有了解決方法。
解決方法:定期檢查緊固減溫水調(diào)節(jié)閥盤(pán)根;檢修時(shí)對(duì)閥桿表面的光潔度、垂直度進(jìn)行處理,盡量減少閥桿和盤(pán)根之間的摩擦,延緩了盤(pán)根的損壞時(shí)間;經(jīng)過(guò)我們的摸索,安裝盤(pán)根時(shí)采用優(yōu)質(zhì)石墨編織盤(pán)根、石墨成型密封環(huán)配套使用,大大減小了泄漏率,而且實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)盤(pán)根替代原廠進(jìn)口盤(pán)根,節(jié)約了檢修費(fèi)用。
結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)我廠減溫水調(diào)節(jié)閥卡澀、泄漏現(xiàn)象的深入分析,我們找到了發(fā)生缺陷的根本原因,提出了有針對(duì)性的處理方法。保證了減溫水調(diào)節(jié)閥運(yùn)行的安全可靠,減少了維護(hù)工作量,對(duì)機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有重要意義。
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(作者單位:安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司)