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      一起220kV變壓器突發(fā)短路故障分析

      2018-05-23 01:45:39李少逸黃曉波
      電氣技術(shù) 2018年5期
      關(guān)鍵詞:主變繞組短路

      張 云 李少逸 黃曉波

      (廣東電網(wǎng)有限責任公司惠州供電局,廣東 惠州 516003)

      電力變壓器是電網(wǎng)中的主要一次設(shè)備,其安全穩(wěn)定運行直接關(guān)系到供電可靠性。隨著電網(wǎng)規(guī)模越來越大,短路電流不斷增大,老舊大型變壓器因外部短路電流誘發(fā)的內(nèi)部突發(fā)短路故障時有發(fā)生[1-7],而變壓器電壓等級和容量的越大,后果越嚴重。老舊大型變壓器因設(shè)計、制造、材料所限,抗短路能力較為薄弱,在突發(fā)外部短路沖擊時,線圈流過超過額定值十倍以上的短路電流,常造成繞組變形和絕緣損壞情況。

      本文介紹了近期發(fā)生的一起220kV變壓器突發(fā)短路過程,針對現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)進行了分析,對返廠解體情況進行了說明,根據(jù)解體情況,得出了故障原因,并提出了老舊大型變壓器提高抗短路能力的建議措施。

      1 故障后檢查情況

      1.1 繼電保護動作情況

      2016年 8月13日 19∶26,某220kV變電站#1主變本體差動保護及重瓦斯保護動作,跳開#1主變變高2201開關(guān)、變中1101開關(guān)、變低501開關(guān),10kV母聯(lián)備自投動作,合上10kV分段500開關(guān),10kV 1M母線負荷由#2主變供,無負荷損失。

      該主變型號為 SFSZ7-150000/220,1994年 11月出廠,聯(lián)結(jié)組別為YNyn0D11,額定電流:高壓/中壓/低壓為393.6A/715.7A/3936.5A,阻抗電壓:高壓-中壓為 13.8%,高壓-低壓為 24%,中壓-低壓為7.53%,預試、定檢、檢修及日常巡視等均按期進行,未發(fā)現(xiàn)試驗不合格情況,未發(fā)生過任何故障,故障前主變沒有未消缺記錄。

      故障前變電站現(xiàn)場為雷雨天氣,無倒閘操作,跳閘前#1主變負荷:78.7MVA,變高電流 280A;上層油溫:46℃;跳閘前后繼電保護動作情況:

      1)2016年 8 月 13 日 19∶26∶31∶59,該站 110kV某球甲線接地距離Ⅰ段、零序Ⅰ段保護跳閘,重合成功。

      2)2016年 8月 13日 19∶26∶31∶163,#1主變差動保護第一次啟動,差動電流0.47Ie。

      3)2016年 8月 13日 19∶26∶41∶193,#1主變重瓦斯保護動作出口。

      4)2016年 8月 13日 19∶26∶41∶221,#1主變差動保護第二次啟動,差動電流0.45Ie。

      5)2016年 8月 13日 19∶26∶41∶232,#1主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳開。

      根據(jù)現(xiàn)場保護動作及雷電定位監(jiān)測系統(tǒng)分析,主變發(fā)生故障前:2016年8月13日19∶26∶31該站110kV某線路接地距離Ⅰ段、零序Ⅰ段保護動作跳閘,重合成功,B相故障,測距2.78km,故障時刻二次零序電流14.44A,一次電流8.2kA,#1主變變中B相一次電流6.864kA。跳閘線路前后1min1km范圍內(nèi)落雷 3個,最大雷電?8.4kA,落雷點位于N13—N14之間。

      對#1主變本體及相關(guān)附件檢查,發(fā)現(xiàn)主變本體瓦斯繼電器存在氣體。

      1.2 主變試驗檢查情況

      對#1主變本體取油樣,對本體瓦斯取氣體化驗。

      檢測結(jié)果見表 1。第二行為絕緣油測試結(jié)果,第三行為瓦斯其他測試結(jié)果。

      表1 絕緣油色譜測試結(jié)果

      主變故障后油樣及瓦斯氣體分析結(jié)果氫氣、乙炔、總烴均超注意值,乙炔達33.4μL/L,瓦斯氣體分析中氫氣、乙炔、總烴也遠遠超過注意值,特別是乙炔達457.18μL/L,三比值故障代碼為1, 2, 0判斷主變內(nèi)部存在電弧放電兼過熱。

      電氣試驗結(jié)果顯示,主變?nèi)齻?cè)絕緣電阻比出廠、交接及上一次預試值有明顯下降;變低繞組直流電阻測試結(jié)果見表 2,不平衡率超過規(guī)程要求值,繞組變形頻響法圖譜如圖1至圖3所示,主變繞組變形顯示變低B相存在較嚴重變形,變中繞組存在一定變形。

      表2 變低繞組直流電阻測試結(jié)果

      圖1 變高繞組變形測試圖譜

      圖2 變中繞組變形測試圖譜

      圖3 變低繞組變形測試圖譜

      綜合繼電保護動作、油氣試驗及高壓試驗信息,初步判斷該站#1主變故障因主變中壓側(cè)因線路發(fā)生近區(qū)短路,線圈流過短路穿越電流,引發(fā)線圈變形和絕緣擊穿放電引起主變跳閘故障。

      2 返廠吊罩檢查情況

      將該變壓器運回變壓器制造廠,分別吊出三相調(diào)壓、高壓和低壓線圈進行解體檢查。調(diào)壓線圈、A、C相線圈未見異常。外觀檢查B相調(diào)壓線圈、高壓線圈,無發(fā)現(xiàn)過熱、放電和絕緣損壞等現(xiàn)象。

      B相對應(yīng)鐵心上鐵軛存在大量燒蝕的紙屑,B相壓板表面遺留有銅珠、紙屑,如圖4所示。拆除上夾件時,發(fā)現(xiàn)B相上部夾件存在過熱燒融痕跡,線圈壓緊力情況:線圈壓緊方式為壓釘型,在拆解過程中發(fā)現(xiàn)線圈壓板壓緊力小導致線圈軸向壓緊力不夠。如圖4所示。

      圖4 B相壓板表面痕跡

      拆除三相繞組端部絕緣,發(fā)現(xiàn)B相低壓線圈的導線嚴重燒蝕,端部大部分絕緣破損,導線扭曲變形嚴重,如圖5所示。

      圖5 B相線圈端部情況

      檢查發(fā)現(xiàn)B相中壓線圈下部第40餅嚴重變形,上部起第9餅導線亦存在輕微變形,確定不可修復。中、高壓間其中2層軟直筒對應(yīng)中壓線圈線餅變形處發(fā)生開裂現(xiàn)象,線圈墊塊發(fā)生位移。如圖6、圖7所示。

      檢查發(fā)現(xiàn)低壓線圈外紙筒局部發(fā)黑,低壓線圈靠A相側(cè)存在與鐵心兩點放電電弧痕跡,低壓線圈上部約8餅線嚴重過熱燒蝕,部分導線出現(xiàn)斷股現(xiàn)象,低壓線圈中下部(對應(yīng)中壓線圈變形位置)局部呈現(xiàn)塌陷變形。低壓線圈下部的托板亦受到污染,如圖8、圖9所示。

      圖6 中壓線圈變形情況

      圖7 中壓線圈墊塊移位情況

      圖8 B相低壓線圈變形情況

      測量鐵心對夾件之間的絕緣電阻良好,區(qū)間絕緣電阻合格,檢查鐵心與夾件之間、鐵心與拉板之間的絕緣,無破損、過熱等異常現(xiàn)象。

      檢查所有鐵心表面,B相心柱上部靠A相側(cè)有電弧放電痕跡,其他無過熱、變色及放電燒傷痕跡等異常情況。

      圖9 B相低壓線圈塌陷情況

      3 變壓器故障原因分析

      3.1 運行原因分析

      根據(jù)主變返廠解體檢查情況分析,主變在運行中受外部短路穿越電流的沖擊作用,本次短路電流(6.864kA)為變中線圈額定電流(0.7157kA)的9.59倍,主變B相變中、變低線圈在電動力影響下變形,變低線圈絕緣破裂出現(xiàn)匝間短路,導致變壓器差動保護動作,是本次事故的直接原因。

      3.2 變壓器結(jié)構(gòu)原因

      該主變低壓線圈采用單螺旋結(jié)構(gòu),軸向彈性大,短路時容易產(chǎn)生強烈振動[8-9],極易造成絕緣破損。此外該主變中低壓繞組采用軟紙筒結(jié)構(gòu),紙筒沒有內(nèi)撐條,機械強度低,抗短路沖擊能力弱,使低壓線圈和中壓線圈存在虛位,在短路電流作用下,線圈容易產(chǎn)生幅向失穩(wěn),幅向電動力使中壓繞組部分線餅同時向內(nèi)凹陷,同時造成低壓線圈凹陷。軸向線圈壓緊力不強,在軸向電動力作用下,中壓線圈墊塊出現(xiàn)位移變形。而結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理是影響抗短路能力的首要因素[10]。根據(jù)研究,低壓線圈幅向應(yīng)力最大點出現(xiàn)在撐條與線餅的接觸面,而最大應(yīng)變位于線餅外圓[11]。這與解體發(fā)現(xiàn)的變形情況相符。

      3.3 變壓器制造工藝原因

      早期產(chǎn)品在工藝控制方面不夠完善,如線圈干燥時未作恒壓干燥,繞組撐條布置不合理等。在變壓器短路條件下,由于繞組與撐條間存在間隙,試驗證明半數(shù)支撐有效計算的應(yīng)力與實際失效應(yīng)力接近,因此應(yīng)考慮 1/2有效內(nèi)支撐計算強制翹曲極限應(yīng)力。根據(jù)變壓器繞組翹曲計算公式,增大導線尺寸和保證撐條有效支撐都能提高繞組輻向穩(wěn)定性,增大導線輻向厚度對改善繞組輻向穩(wěn)定性效果最明顯。對于內(nèi)繞組而言,增大單根導線厚度、減小擋間距及增大導線應(yīng)力都能有效提高繞組輻向臨界應(yīng)力。對自粘組合或自粘換位導線,其輻向臨界應(yīng)力系數(shù)與國標平均環(huán)形壓縮應(yīng)力系數(shù)接近;對常規(guī)和組合導線,其輻向臨界應(yīng)力系數(shù)比國標平均環(huán)形壓縮應(yīng)力系數(shù)大。

      3.4 變壓器材料原因

      該主變低壓線圈材質(zhì)為普通的銅質(zhì)導線,沒有采用半硬銅質(zhì)導線,使得線圈抗拉許用應(yīng)力值減少,一旦平均拉伸應(yīng)力超過抗拉許用應(yīng)力值,線圈極易發(fā)生變形[12-13]。根據(jù)變壓器繞組強度計算可知,平均環(huán)形壓縮應(yīng)力是保證繞組輻向不失穩(wěn)的最基礎(chǔ)、最重要的應(yīng)力,設(shè)計中應(yīng)根據(jù)此應(yīng)力和國標要求來選擇導線屈服強度Rp0.2。對于220kV變壓器,若低壓或中壓繞組半容量,其短路機械強度要重點考慮,最好使用換位導線[3]。

      4 建議措施

      1)加強對老舊變壓器抗短路能力的校核,對發(fā)現(xiàn)抗短路能力不足的產(chǎn)品,采取加裝限流電抗器或大修加固的方式,進行強化。

      2)在保證經(jīng)濟性的同時,適當提高主變抗短路能力設(shè)計裕度,是最有效因素,優(yōu)先選擇經(jīng)受短路電流型式試驗合格的產(chǎn)品設(shè)計,確保主變抗短路能力。

      3)保證變壓器的制造工藝水平,包括線圈繞緊、套裝撐緊、器身壓緊等,能有效保證抗短路設(shè)計裕度在制造階段的落實[14-16]。

      4)合理設(shè)置變壓器重合閘保護配置,避免老舊變壓器長時間承受短路電流或遭受二次沖擊,由于累計效應(yīng)造成損壞。

      5)根據(jù)設(shè)計經(jīng)驗及反措要求,老舊變壓器的內(nèi)線圈應(yīng)改為半硬銅自粘性換位導線,從而提高內(nèi)線圈的抗短路能力。

      5 結(jié)論

      本文詳細介紹了一起220kV老舊變壓器在突發(fā)外部短路電流的沖擊下發(fā)生線圈變形和短路的故障,對原因進行了分析,提出了建議措施。

      老舊變壓器抗短路能力隨著運行年限的增長而下降,因此改善其運行環(huán)境,降低安裝地點的短路電流,或大修進行強化,具有重大意義,而日常預試中加強繞組變形測試圖譜的比較分析,對發(fā)現(xiàn)老舊主變線圈變形過程也具有積極意義。

      參考文獻

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