王守鑫, 趙祥棟, 張海璇
(山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司, 山東 萊蕪 271104)
萊鋼股份煉鐵廠現(xiàn)有8 m2豎爐一座,年產(chǎn)球團(tuán)礦50萬t。隨著原燃料價(jià)格不斷上漲,迫于成本壓力,自2013年4月底開始,豎爐處于停爐階段。進(jìn)入雨季,高爐用塊礦水分大且黏稠、粉末高,給高爐提高塊礦配比帶來了嚴(yán)重的困難,如何降低塊礦的含水量和粉末量成為了提高塊礦配加比例、保持爐況順行、實(shí)現(xiàn)降本增效的關(guān)鍵。因此,股份煉鐵廠通過對(duì)豎爐進(jìn)行相應(yīng)改造實(shí)現(xiàn)了用豎爐烘干塊礦。
根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況,豎爐造球前的系統(tǒng)停用,烘干塊礦的過程為:塊礦進(jìn)廠后由供料車間對(duì)塊礦進(jìn)行預(yù)篩分,然后用汽車倒運(yùn)至豎爐裝爐場地,用鏟車把塊礦加入裝爐料斗,通過球-1皮帶、裝爐皮帶、球-2皮帶、布料車進(jìn)豎爐,在豎爐內(nèi)用高爐煤氣燃燒后的熱廢氣烘干,從電振排料至鏈板,通過成-2皮帶、成品篩篩分后進(jìn)入料倉,最后再通過皮帶傳輸?shù)讲凵先敫郀t倉入爐,塊礦烘干工藝流程圖見圖1。
圖1 塊礦烘干工藝流程圖
工藝上針對(duì)豎爐開爐復(fù)風(fēng)時(shí)需重新裝球團(tuán)礦,在球-1皮帶處增加了裝爐場地料斗,這就給烘塊礦提供了條件,但必須進(jìn)行部分改造才能投入使用??紤]到塊礦和球團(tuán)礦的差異(數(shù)據(jù)見表1),塊礦水分比球團(tuán)礦大5%,濕塊礦甚至大10%以上,粉末多10%以上,粒度極不均勻,為此具體改造包括:在料斗上加裝電振,上方安裝200 mm×200 mm的料篦,出料口加大,增加內(nèi)部坡度,同時(shí)安裝插板閥用來調(diào)節(jié)料流的大小,主要是保證下料的順暢和防止大塊堵塞下料口等。
表1 塊礦和球團(tuán)物理性能對(duì)比
考慮到塊礦的堆角比球團(tuán)礦大11°,濕度大的時(shí)候達(dá)到12°,對(duì)豎爐烘床篦條進(jìn)行改造:將烘床兩側(cè)的下托條支撐點(diǎn)加高350 mm,這樣就加大了下料口面積,避免出現(xiàn)塊礦在烘床上下料不暢的問題,大大降低了人工作業(yè)強(qiáng)度。
豎爐內(nèi)的齒輥起支撐料柱、活動(dòng)料柱和破碎大塊的作用,豎爐正常生產(chǎn)時(shí)齒輥由3根靜輥和4根動(dòng)輥組成,由于在烘干塊礦室溫度不高,不會(huì)出現(xiàn)大的燒結(jié)塊現(xiàn)象,對(duì)齒輥進(jìn)行了改造:拆除1號(hào)、3號(hào)靜輥,并將爐皮處進(jìn)行封堵,并對(duì)冷卻壁及基礎(chǔ)水梁漏水進(jìn)行處理。這樣既能使塊礦均勻下料又不會(huì)對(duì)塊礦造成二次破壞。
由于塊礦自然堆角大于球團(tuán)且粒度極不均勻,為保證順利烘干好的塊礦順利排出,原計(jì)劃是增大電振給料機(jī)排料口面積,適當(dāng)加大電振傾角約10°,同時(shí)摘掉排料口處的鏈條,通過5月份進(jìn)行烘干塊礦試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),排料時(shí)烘干后的塊礦在振動(dòng)時(shí)下料極為順暢,沒有出現(xiàn)阻滯的現(xiàn)象,僅采取了摘掉排料口處鏈條的措施,未進(jìn)行角度和料口增大改造。
工藝改造主要集中在熱工制度方面,包括烘床溫度、廢氣溫度、燃燒室溫度和煤氣使用量等。表2為生產(chǎn)球團(tuán)和烘干塊礦工藝數(shù)據(jù)對(duì)比。
表2 生產(chǎn)球團(tuán)和烘干塊礦工藝參數(shù)對(duì)比
豎爐烘干塊礦主要目的就是蒸發(fā)塊礦的吸附水,為高爐提供干燥、粉末低的優(yōu)質(zhì)塊礦。但蒸發(fā)吸附水的同時(shí)不能把結(jié)晶水分解,否則會(huì)因結(jié)晶水的分解而導(dǎo)致塊礦破碎粉化,增加除塵的壓力和返礦量,甚至?xí)绊懜郀t的順行。
一方面吸附水一般加熱到105℃就迅速干燥和蒸發(fā),結(jié)晶水在200℃左右開始分解,400~500℃分解速度激增;所以理論上烘床溫度控制在105~200℃之間,廢氣溫度要達(dá)到露點(diǎn)(約60℃)以上使廢氣中的水蒸氣不會(huì)凝結(jié)即可。
另一方面焙燒球團(tuán)的固結(jié)反應(yīng)主要為氧化放熱反應(yīng),900~1100℃時(shí)絕大部分的Fe3O4氧化成Fe2O3;而烘塊礦是氧化吸熱反應(yīng),要控制在900℃以下,保證塊礦現(xiàn)有粒度不會(huì)由于再結(jié)晶而破壞。經(jīng)過試驗(yàn)烘干塊礦時(shí)燃燒室溫度最后確定為900℃。同時(shí),根據(jù)燃燒室溫度要求,來調(diào)節(jié)煤氣的使用量。
在5、7、8月份的烘干塊礦實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)與理論設(shè)計(jì)有所差異:
1)在5月份2天的試生產(chǎn)中按照理論熱工制度操作:烘床溫度控制在150~300℃、廢氣溫度為150℃左右、燃燒室溫度控制在900~1000℃、煤氣用量為6500 m3/h左右,鏈板排出的塊礦溫度高達(dá)350℃,不得不打水降溫,粉化的也相當(dāng)嚴(yán)重。
2)在7、8月份烘干塊礦的過程中,對(duì)熱工制度進(jìn)行了調(diào)整,使烘床溫度控制在50~70℃、廢氣溫度為65℃左右、燃燒室溫度控制在700~800℃、煤氣用量為5000 m3/h左右,以保證足夠的廢氣量用于烘干塊礦,又不至于出現(xiàn)安全隱患,最后從鏈板排出的塊礦溫度為90~100℃。
由表3可以看出25~40 mm粒級(jí)爆裂的較多,粒度集中在10~25 mm之間,符合高爐的生產(chǎn)需要,每天的生產(chǎn)成本也控制在30元/t左右,并保證了高爐配加塊礦比例保持在18%左右。
表3 粒度組成
存在的問題一方面是裝爐場地狹小,塊礦的運(yùn)輸主要靠倒運(yùn)來實(shí)現(xiàn),加塊礦必須由斗車進(jìn)行裝載,不僅增加了倒運(yùn)和裝載費(fèi)用,人工的勞動(dòng)強(qiáng)度也比較大;另一方面是豎爐的傳輸線不是全封閉除塵,使烘干的塊礦揚(yáng)塵較生產(chǎn)球團(tuán)礦時(shí)嚴(yán)重的多,尤其是鏈板、成品皮帶和成品篩處除塵能力不足亟待解決。
為了實(shí)現(xiàn)烘干塊礦,對(duì)豎爐的部分設(shè)備包括裝爐場地料斗、烘床、齒輥和電振排料器進(jìn)行了改造。通過對(duì)熱工制度的調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了對(duì)塊礦的烘干篩分的目標(biāo),為高爐提高生礦配比提供了有利條件。
[1]孫漢勇,李炳岳,張志強(qiáng),等.邢鋼利用球團(tuán)豎爐烘干巴西塊礦的實(shí)踐[C]//2010年全國煉鐵低碳技術(shù)研討會(huì)論文集.石家莊:河北省冶金協(xié)會(huì),2011.
[2]范廣全.球團(tuán)礦生產(chǎn)技術(shù)問答(下冊(cè))[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010.