摘 要:蒸汽溫度、機組金屬溫度做為火電企業(yè)保證安全運行的主要參數(shù),受到煤質(zhì)、運行方式、設備故障等因素影響較多,而且其過程復雜,本文通過分析其影響因素與變化的關系,總結(jié)經(jīng)驗和規(guī)律,指導調(diào)整操作,提高機組安全運行水平。
關鍵詞:超溫;管理;措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.09.051
1 DG2070/17.5-Π6型鍋爐簡介
某火電企業(yè)DG2070/17.5-Π6型鍋爐為東方鍋爐有限公司生產(chǎn)的亞臨界、自然循環(huán)鍋爐,配套東汽NZK600-16.7/538/538型汽輪機和東方電氣QFSN-600-2-22C型發(fā)電機,額定功率600MW。
2 控制蒸汽溫度、機組金屬溫度的目的
蒸汽溫度、機組金屬溫度是火電企業(yè)保證安全運行的主要參數(shù),受到煤質(zhì)、運行方式、設備故障等因素影響較多,而且其過程復雜,要從影響原因、管理方法、調(diào)整習慣等方面進行分析,了解金屬材料相關知識,總結(jié)經(jīng)驗和規(guī)律,指導調(diào)整操作[1]。如果發(fā)生由于超溫導致的鍋爐爆管事故,對人身、設備安全構(gòu)成極大威脅。
3 影響因素
(1)風粉配比調(diào)整不及時,導致燃燒工況變化,火焰中心偏移,燃燒時間增加,屏過及尾部煙溫升高,同時使爐內(nèi)貼壁燃燒,還原性氣氛增加,造成水冷壁高溫腐蝕或超溫[1]。
(2)鍋爐一、二次風配比不合適,燃燒器旋轉(zhuǎn)強度減弱,爐膛內(nèi)左右兩側(cè)燃燒偏差導致水平及尾部煙道的煙溫分布不均[2],受熱面局部超溫的幅度增大。
(3)入爐煤灰熔點偏低造成爐膛結(jié)焦,或吹灰蒸汽參數(shù)過熱度不夠、設備故障等導致鍋爐積灰,爐膛出口煙溫升高,容易使鍋爐超溫。
(4)鍋爐本體尤其是底部撈渣機漏風,造成火焰中心升高,燃燒時間增加,導致爐膛出口煙溫升高。
(5)汽水品質(zhì)監(jiān)督管理缺失,不認真執(zhí)行定期排污、給水加藥不規(guī)范等因素使汽水品質(zhì)差,受熱面結(jié)垢積鹽,傳熱惡化,從而引起超溫[3]。
(6)運行人員技術(shù)水平低、操作經(jīng)驗不足,對超溫的危害從思想是不重視。
4 控制方法和措施
(1)對運行人員加強教育,正面引導,經(jīng)常強調(diào)鍋爐超溫的嚴重危害性,從思想上高度重視。
(2)各級人員必須嚴格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)措施,明確人員責任,尤其在機組啟停、事故處理中,值長、機組長重點監(jiān)督,考核教育同步。
(3)機組啟動初期投用燃燒器應按先下層、后上層,先后墻、后前墻的原則進行,盡可能保持對沖燃燒方式,保證燃燒均勻,嚴格按照設備說明書控制升溫、升壓速度[4]。
(4)發(fā)生機組跳閘情況時,應立即切斷所有減溫水,并可以開啟對空排汽或高低旁降壓,防止爐膛熱損失加快,避免蒸汽溫度下降過快。
(5)機組計劃停運前,對鍋爐全面徹底吹灰,是過熱器、再熱器傳熱均勻。滑停過程中可以加大下層磨的出力減小上層磨的出力控制爐內(nèi)火焰中心高度,盡量利用減弱燃燒降低汽溫。
(6)滑停過程中,應盡可能的保持磨煤機集中運行,使燃燒穩(wěn)定,防止汽溫下降速度過快。
(7)給水閥進行切換時,防止給水壓力突增,導致減溫水流量突增,使汽溫突降。
(8)利用一級減溫水粗調(diào)、二級減溫水細調(diào),緩慢均勻增減減溫水量,并使用煙氣擋板調(diào)整再熱汽溫。
(9)啟動備用磨煤機后及時調(diào)整各臺磨煤機、燃燒器出力平衡,在啟動前提前適當降低汽溫,運行穩(wěn)定后緩慢恢復正常值。
(10)及時調(diào)整鍋爐二次風的旋流強度,尤其燃燒器內(nèi)二次風的旋流強度,適當增大內(nèi)二次風風量,強化燃燒初期的氣流卷吸、混合。
(11)根據(jù)磨煤機的運行方式,調(diào)整燃燒器區(qū)域的二次風量,保證燃燒器區(qū)域的燃燒用風量充足,避免出現(xiàn)水冷壁壁面還原性氣氛。
(12)根據(jù)燃用的煤質(zhì),其煤粉細度R90宜控制在18%~20%左右。各臺風煤比保持在1.6~1.8左右,一般情況下底層磨煤機取高值,其余磨煤機取低值。
(13)投運的燃燒器采用均等配風的方式,但由于二次風在風道中由上至下流動,因此下部的二次風風箱擋板應比上層適當開度略大,同時考慮到其調(diào)節(jié)特性,擋板開度最大不宜超過70%。
(14)在底層燃燒器燃燒充分的情況下,燃燼風不宜采用全直流的配風方式,應適當開啟燃燼風的旋流風,保證燃燒后期的氣流混合和煤粉的燃盡。
(15)對于局部管壁超溫的問題,應結(jié)合燃燒調(diào)整避免出現(xiàn)局部燃燒滯后的現(xiàn)象,同時運行中應加強爐膛和受熱面的吹灰,保證吹灰蒸汽過熱度和蒸汽壓力。
(16)合理摻配煤種,底層磨燃用揮發(fā)分較高、易著火煤種;上層磨嚴禁燃用高硫煤、低灰熔點煤;揮發(fā)分高、易著火的高硫煤、低灰熔點煤可適量摻燒在底層磨。
(17)適當提高運行氧量可以改善爐內(nèi)的還原性氣氛,緩解結(jié)焦和水冷壁腐蝕。運行時針對結(jié)焦位置結(jié)合入爐煤質(zhì),合理調(diào)整一次風速。如結(jié)焦位置在噴口附近,可適當提高一次風速;如結(jié)焦位置在爐膛上部、屏過或水平煙道,應適當降低一次風速。此外,應及時利用升降負荷積灰,中、上層磨輪流啟停,使燃燒器噴口的結(jié)焦脫落。
(18)運行中控制左右側(cè)轉(zhuǎn)向室煙溫≯730℃,如煙溫>730℃時,適當降低上層磨煤機煤量并減小風量,進行鍋爐爐膛吹灰,爐轉(zhuǎn)向室煙溫>740℃超過10分鐘時降負荷運行。
(19)及時消除鍋爐本體及底部漏風,降低撈渣機運行水溫,在機組滿負荷運行時撈渣機水溫≯60℃。
5 效果檢查
針對鍋爐頻繁超溫、爆管的嚴重危害,通過加強管理和培訓、技術(shù)措施支持、重大操作現(xiàn)場監(jiān)護、嚴肅考核等多種手段,超溫現(xiàn)象控制效果非常明顯,連續(xù)三年沒有發(fā)生超溫爆管停機事故,避免一次鍋爐爆管事故可以減少直接經(jīng)濟損失200萬元以上。
參考文獻:
[1]吳承建.金屬材料學(第2版)[J].北京:冶金工業(yè)出版社,2009.
[2]姚文達.鍋爐燃燒設備[J].北京:中國電力出版社,2000.
[3]高繼錄,陳曉利,張艷友.600MW超臨界空冷機組鍋爐燃燒調(diào)整試驗研究[J].東北電力技術(shù),2014,35(07):36-38.
[4]王文生,余洋.某1913t/h超臨界鍋爐末級過熱器爆管原因分析及對策[J].東北電力技術(shù),2016(06):40-42.
作者簡介:董艷玲(1978-),女,助理工程師,從事發(fā)電廠鍋爐專業(yè)設備管理維護工作。