喬生莉
(山西省化工設(shè)計院,山西 太原 030024)
某化工企業(yè)主要生產(chǎn)產(chǎn)品為酚醛樹脂、烏烙托品,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水中主要含有酚、少量氨等。其廢水處理工藝為:多極精餾——除氨凈水——回收酚——廢水——加入藥劑——沉降——過濾——吸附,生產(chǎn)排水水質(zhì)達標(biāo)排放。
由于汽車行業(yè)的發(fā)展,隨之輪胎行業(yè)的需求量增大,企業(yè)相應(yīng)地擴大了樹脂產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水量也增大,廢水中酚類也增多,原有的廢水處理設(shè)備裝置能力已不能滿足企業(yè)廢水的處理要求,更換新的過濾裝置投資費用大,且現(xiàn)有的場地也不能滿足安裝新的設(shè)施, 處理廢水工藝過程中需要的藥劑、濾料隨之增加,費用增大。
針對以上情況,按照水污染防治法“保護環(huán)境促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的”要求,對廢水處理方法進行改進。把本企業(yè)鍋爐房產(chǎn)生并收捕的粉煤灰加入廢水處理工藝過程中,進行試驗研究及應(yīng)用。
粉煤灰主要來自本企業(yè)鍋爐收捕裝置中收集的廢棄細灰。主要成分:SiO245%~55%,AI2O320%~30%,CaO 12%~15%。
本企業(yè)廢水處理的工藝過程為,先將廢水經(jīng)過多極精餾裝置(根據(jù)酚、水和氨的沸點不同)精餾回收酚、氨凈水,出來的廢水進入反應(yīng)容器,加入稱量好的廢水處理藥劑,攪拌,產(chǎn)生CO2、H2O、N2以及無機鹽等。待取樣檢測廢水中含酚量小于1 300 mg/L時,進入配水池,稀釋廢水,待含酚量小于200 mg/L,氨含量小于0.5 mg/L時,再進入水吸濾床1#~5#進行吸濾、過濾,廢水達標(biāo)后排放。其工藝流程為:
生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水→精餾釜▼→反應(yīng)容器▼→配水池→▼1#→2#▼→3#→4#→5#→排水/回用。
理論與生產(chǎn)實踐結(jié)合判斷確定,分別在標(biāo)▼4個工段點加入粉煤灰:①精餾后的廢水中加入②經(jīng)藥劑反應(yīng)后的廢水中加入③進入1#過濾床的廢水中加入④出入2#過濾床時加入。
從各自加入工段點前分別取廢水樣品1 000 mL倒入燒杯,分別加入0.03%的粉煤灰,用玻璃棒攪拌5 min,放置24 h后取樣用碘量法(溴化滴定)分析檢測酚的含量,其試驗結(jié)果見第200頁表1。
表1試驗結(jié)果表明,粉煤灰的加入只對廢水中酚有效。
加入量通過試驗比較確定,其方法為取1 000 mL廢水分別加入不同比例的粉煤灰,攪拌5 min,放置24 h后取樣分析檢測酚的含量,其結(jié)果見第200頁表2~表5。
由表1試驗結(jié)果可知,處理廢水工藝過程中在4個工段點加入效果比較好,即,精餾后的廢水、加入藥劑反應(yīng)后的廢水、進1#過濾床的廢水、出2#過濾床的廢水,加入粉煤灰能夠有效降低廢水中的含酚率,而每個工段點加入后的處理結(jié)果在很大程度上有所不同,其中,在精餾后的廢水中加入粉煤灰處理率較底,在進1#過濾床的廢水和出2#過濾床廢水中加入粉煤灰處理率較好。從表2~表5試驗結(jié)果中得出同表1一致的結(jié)論。但如果加入比例加大就會增加過濾床的負荷,而且過濾床中沉渣不容易清理[1-2]。
表1 在不同工段點加入粉煤灰的處理結(jié)果
表2 對精餾后的廢水處理結(jié)果
表3 對加藥劑反應(yīng)后廢水處理結(jié)果
表4 對進入1#過濾床的廢水處理結(jié)果(原水酚含量197 mg/L)
表5 對出2#過濾床的廢水處理結(jié)果(原水酚含量150.55 mg/L)
由表2~表5試驗結(jié)果得出,加入比例相同的粉煤灰時,廢水中含酚量越高,處理率較低;含酚量越低,粉煤灰對其處理率反而越高。濃度相同的廢水,粉煤灰加入越多,對廢水中酚的處理率越高;反之較低,加入量達到3%時其處理率上升緩慢。結(jié)合處理廢水過程中人的勞動強度、操作問題、設(shè)備的負荷能力等情況,不宜加入過多粉煤灰,粉煤灰的加入量為廢水量的3%為好[3]。
目前,本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品總廢水排放量為3 445 t/a。 預(yù)計年底,新產(chǎn)品高效酚醛補強樹脂正式投產(chǎn),其產(chǎn)量為1 000 t/a,產(chǎn)品廢水排放量650 kg/t,年廢水排放量增加650 t/a。
根據(jù)以上試驗結(jié)果,把3%的粉煤灰加入到進1#過濾床的廢水中,運行3個月,其效果見表6。
表6 粉煤灰在實際廢水處理中應(yīng)用情況
不加粉煤灰處理廢水1 000 t需要換一次藥劑,加入粉煤灰后處理廢水1 300 t需換一次藥劑,除酚率也因加入粉煤灰后提高,不加粉煤灰時反沖用水2 t,加入粉煤灰后反沖用水量1.8 t,用水反沖率也降低,處理每噸廢水每噸可節(jié)約資金10.9元,反沖次數(shù)減少1次~2次。以試運行半年為計算,一年將節(jié)約資金13 300元,設(shè)備的廢水處理能力增加1 000 t/a。
在廢水進1#過濾床時加入3%的粉煤灰,年處理能力由3 000 t/a可增加到4 000 t/a,提高了設(shè)備的處理能力,同時,減少了反應(yīng)器的藥劑使用量。粉煤灰資源化重新利用,保護了環(huán)境,廢棄的粉煤灰減少,也就減少了廢棄物的處理費用。
參考文獻:
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[3] 徐子芳.石灰-石膏-粉煤灰水泥漿體的水化機理研究[J].環(huán)境工程學(xué)報,2009,3(10):1879-1880.