陳小霞,宋金梅,劉 巖,王曉倩,趙天波
(1.棗莊礦業(yè)集團(tuán) 付村選煤廠,山東 濟(jì)寧 277600;2.南京璽華孚電氣有限公司,江蘇 南京 210000;3.棗莊礦業(yè)集團(tuán) 煤炭質(zhì)量管理處,山東 棗莊 277000)
在采用重介-浮選工藝的選煤廠,其精煤產(chǎn)品一般是由重介精煤和浮選精煤摻混而成的。在生產(chǎn)中,浮選精煤粘度大,水分高,容易結(jié)塊打餅,直接摻入到精煤產(chǎn)品中有時會形成大團(tuán)塊,不但影響產(chǎn)品外觀,而且容易造成采樣偏差,帶來不必要的質(zhì)量糾紛,對煤炭生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品信譽(yù)與經(jīng)濟(jì)效益造成不良影響。因此,重介精煤和浮選精煤的摻混環(huán)節(jié)對于確保重介-浮選工藝選煤廠的精煤質(zhì)量至關(guān)重要。
山東棗莊礦業(yè)集團(tuán)付村選煤廠是一座設(shè)計能力為3.0 Mt/a的礦井型選煤廠,入選煤種為優(yōu)質(zhì)1/3焦煤,生產(chǎn)采用重介-浮選工藝。在生產(chǎn)過程中,由于浮選精煤與重介精煤存在摻混不勻的問題,在銷售時經(jīng)常造成質(zhì)量糾紛,嚴(yán)重影響了企業(yè)產(chǎn)品信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益。
為了提高精煤產(chǎn)品的均質(zhì)性,付村選煤廠采取了多種措施:①選擇高性能浮選藥劑,降低泡沫粘性;②用高壓水定期沖洗精煤壓濾機(jī)濾布[1],提高壓濾機(jī)風(fēng)壓,將浮精濾餅水分控制在27%以下;③延長浮選精煤壓濾機(jī)卸料時間,緩慢卸料;④在精煤壓濾機(jī)下方的漏斗內(nèi)布置橫向與縱向的刀型鋼板,對壓濾機(jī)卸下的濾餅進(jìn)行切割,將濾餅分割成150 mm×200 mm小塊;⑤在精煤帶式輸送機(jī)上設(shè)置一個切割裝置,沿逆煤流方向?qū)⒏【珵V餅與重介塊煤(50~13 mm)、末煤(13~0.5 mm)進(jìn)行摻混和切割[2]。采取上述措施后,雖然精煤水分有所降低,均質(zhì)性有所改善,但是效果仍不理想,銷售精煤質(zhì)量依然波動較大。
經(jīng)過調(diào)研,目前國內(nèi)解決上述問題的主要方法有三種:一是在精煤壓濾機(jī)下建長方體“緩沖”集料箱,用滑架方式,將濾餅切割成小塊,再緩慢均勻地給出;二是在壓濾機(jī)卸料溜槽一端的下層設(shè)立浮精緩沖倉,將濾餅用圓盤給料機(jī)慢速均勻給出[3];三是在精煤入倉膠帶轉(zhuǎn)載點安裝煤泥破碎攪拌機(jī)[4],將浮選精煤和洗精煤一起攪拌混合后排出。
結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)工藝與運輸條件,付村選煤廠決定采用技術(shù)改造難度較小的第三種方式,即在精煤入倉膠帶轉(zhuǎn)載點安裝煤泥破碎攪拌機(jī),以解決精煤摻混不勻而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題。
如圖1所示,煤泥破碎攪拌機(jī)主要由攪拌系統(tǒng)、機(jī)架和電氣控制系統(tǒng)等組成。
1—活動倉蓋;2—固定壓差總成;3—破碎攪拌系統(tǒng);4—攪拌倉底座組件;5—行走輪組件;6—阻車器
(1)攪拌系統(tǒng)。該系統(tǒng)由驅(qū)動裝置和攪拌裝置構(gòu)成[5],其中:驅(qū)動裝置由電動機(jī)、減速機(jī)和開式傳動齒輪等構(gòu)成;攪拌裝置由攪拌軸、攪拌葉片、破碎齒和攪拌倉體總成等構(gòu)成。工作時 ,電機(jī)通過聯(lián)軸器與減速機(jī)相連,通過減速機(jī)減速增扭,將動力轉(zhuǎn)矩向攪拌軸輸入;攪拌軸為雙臥式,攪拌葉片與破碎齒分別安裝在兩根攪拌軸上,通過電氣控制,實現(xiàn)雙電機(jī)驅(qū)動攪拌軸同步運轉(zhuǎn)。
(2)機(jī)架。機(jī)架由型鋼和鋼板組焊而成,用于驅(qū)動裝置與攪拌裝置的安裝。機(jī)架底部安裝行走輪和阻車器,以方便整機(jī)在滑軌上移動,便于日常檢修和維護(hù)。
(3)電氣控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)由控制柜、失速傳感器及自動潤滑系統(tǒng)等組成,具有程控端口,能與集控設(shè)備連接,從而實現(xiàn)集中、就地控制、正反轉(zhuǎn)運行,同時具有失速、堵轉(zhuǎn)保護(hù)和定時注油潤滑的功能。
煤泥破碎攪拌機(jī)進(jìn)料口與精煤帶式輸送機(jī)機(jī)頭漏斗通過膠皮短節(jié)活動連接,將重介精煤與浮選精煤從入料口一起給入攪拌倉;在攪拌倉內(nèi),由破碎齒和攪拌葉片對給入物料進(jìn)行雙重破碎與攪拌,從而將煤泥團(tuán)打開,煤塊則成為骨料,阻止煤團(tuán)再粘結(jié),使給入物料最終成為具有流動性的松散物料;攪拌葉片同時兼具將物料向前推進(jìn)的作用,使摻混好的物料從排料口排出,進(jìn)入精煤倉上配倉刮板。
(1)實現(xiàn)了物料破碎、攪拌一體化。煤泥破碎攪拌機(jī)攪拌倉內(nèi)設(shè)有兩個帶有螺旋攪拌葉片的攪拌軸,兩軸相向旋轉(zhuǎn),軸向布置在螺旋攪拌葉片兩側(cè)的犁型刀齒可增強(qiáng)對物料的阻滯、切割和破碎作用;攪拌葉片在強(qiáng)制推動物料向排料口運動的過程中,兼具攪拌作用,從而實現(xiàn)對物料的破碎、攪拌雙重作用。
(2)出料粒度可設(shè)定,篩網(wǎng)無堵塞。煤泥破碎攪拌機(jī)底部設(shè)置了篩網(wǎng),可以根據(jù)需要人工設(shè)定出料粒度。由于攪拌葉片對浮選精煤和重介精煤具有強(qiáng)行推進(jìn)的作用,物料可被強(qiáng)制擠出,因而不會造成篩網(wǎng)堵塞。
(3) 具有自潔功能,避免了粘料和堵料。煤泥破碎攪拌機(jī)采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,攪拌機(jī)構(gòu)具有自潔功能,不粘齒,不堵料,在整個工作過程中既推進(jìn)攪拌,又切割翻炒,從而有效解決了煤泥破碎過程中粘齒、堵料的難題。
(4)使用壽命長。攪拌葉片和刀齒等關(guān)鍵部件均采用新型結(jié)構(gòu)和高耐磨材料,具有高強(qiáng)度和高耐磨的特性,抗磨能力強(qiáng),壽命長。
(5) 結(jié)構(gòu)簡單,整機(jī)高度低,運行時振動小。煤泥破碎攪拌機(jī)兩齒輥采用雙電機(jī)單獨驅(qū)動,具有良好的互換性;整機(jī)高度低,便于設(shè)備布置以及平時的檢修維護(hù);破碎齒輥采用低轉(zhuǎn)速運行,不需激振源,并采用高強(qiáng)度整體軸承座和整體機(jī)架,故運行時振動小,無需特殊的土建基礎(chǔ)。
(6)處理能力大,環(huán)保性能突出。煤泥破碎攪拌機(jī)采用通過式破碎原理和低轉(zhuǎn)速[6],破碎機(jī)的處理能力大,運行噪聲低,產(chǎn)生的粉塵少,且采用了全封閉式破碎,工作環(huán)境友好。
(7)運行安全、可靠。煤泥破碎攪拌機(jī)采用測速傳感器進(jìn)行過載保護(hù),可確保系統(tǒng)安全生產(chǎn)。同時,該機(jī)還采用可靠、先進(jìn)的智能測控系統(tǒng),當(dāng)攪拌軸堵轉(zhuǎn)或失速時,可自動停車,實現(xiàn)自保。
(8)潤滑系統(tǒng)實現(xiàn)了智能化。煤泥破碎攪拌機(jī)采用智能化的自動潤滑系統(tǒng),每盤軸承采用多點潤滑方式,加油量與加油時間可自行設(shè)定,從而確保軸承的使用壽命,減少設(shè)備維護(hù)量,提高設(shè)備整機(jī)可靠性。
(9)采用潤滑油循環(huán)冷卻裝置,強(qiáng)制潤滑,確保設(shè)備安全、可靠。煤泥破碎攪拌機(jī)的減速機(jī)采用潤滑油循環(huán)冷卻裝置[7],潤滑油從減速機(jī)的底部出油口出油,先通過冷卻器,再由減速機(jī)的頂部觀察口進(jìn)入,將潤滑油噴灑到蝸輪與蝸桿嚙合處,以達(dá)到強(qiáng)制潤滑效果,避免潤滑不良導(dǎo)致蝸輪與蝸桿產(chǎn)生嚴(yán)重磨損。另外,潤滑油通過腔外循環(huán),油中的熱量可散發(fā)到空氣中,能延緩密封件的老化,防止減速機(jī)過早漏油,確保設(shè)備運行的安全性和可靠性。
由于煤泥破碎攪拌機(jī)出料口為長方形結(jié)構(gòu),因此優(yōu)先考慮將出料口平行于下級轉(zhuǎn)載帶式輸送機(jī)或刮板輸送機(jī)布置,如果出料直接落入煤倉,則不必做此考慮。入料則優(yōu)先考慮物料平行于攪拌軸給入攪拌倉,這樣可增大物料破碎面積,使物料摻混更均勻。如果受安裝空間限制,也可采用垂直攪拌軸給入攪拌倉。在安裝煤泥破碎攪拌機(jī)時,應(yīng)考慮檢修滑軌的安裝及設(shè)備移出檢修的需要,使煤泥破碎攪拌機(jī)與其上下級設(shè)備的高差在2 m以上,在滑軌方向的距離應(yīng)在5 m以上。
付村選煤廠上倉精煤帶式輸送機(jī)運量大約為500 t/h,考慮波動系數(shù),選擇了MJ-600/55×2型煤泥破碎攪拌機(jī),其技術(shù)參數(shù)如下:
額定處理能力/(t·h-1)
600
最大入料粒度/mm
500
平均出料粒度/mm
50
攪拌器轉(zhuǎn)速/(r·min-1)
140
攪拌電機(jī)功率/kW
55×2
電機(jī)工作電壓/V
AC380/660
整機(jī)質(zhì)量/t
9
最大高度/mm
2 431
最大寬度/mm
2 080
最大長度/mm
2 610
經(jīng)實地測量,付村選煤廠上倉精煤帶式輸送機(jī)機(jī)頭與精煤倉上轉(zhuǎn)運刮板輸送機(jī)有3 m的落差;上倉精煤帶式輸送機(jī)至建筑墻體有4 m的距離,可預(yù)留800 mm的安全通道;在滑軌方向有15 m的空間??梢姡F(xiàn)場條件完全具備MJ-600/55×2型煤泥破碎攪拌機(jī)的安裝要求。
煤泥破碎攪拌機(jī)于2017年1月投入使用,付村選煤廠對其應(yīng)用前后的效果進(jìn)行了跟蹤評價。從裝車后的車廂煤面觀察,在使用煤泥破碎攪拌機(jī)前,裝車時可見到拳頭大小的泥團(tuán);使用煤泥破碎攪拌機(jī)后,基本沒有30 mm以上的泥團(tuán),重介精煤與浮選精煤呈摻混均勻狀[8-10]。
對2016、2017年外運精煤質(zhì)量檢驗指標(biāo)進(jìn)行整理,繪制了銷售精煤水分、灰分、硫分與揮發(fā)分曲線,如圖2—圖5所示。
圖2 外運精煤水分對比圖
圖3 外運精煤灰分對比圖
圖4 外運精煤硫含量對比圖Fig.4 Change of sulphur content of outloaded clean coal product
圖5 外運精煤揮發(fā)分對比圖Fig.5 Change of volatile matter of outloaded clean coal product
從各指標(biāo)對照圖可以看出,與2016年相比,2017年外運精煤的水分、灰分、硫含量和揮發(fā)分指標(biāo)波動區(qū)間均變窄,說明精煤摻混效果顯著。應(yīng)用煤泥破碎攪拌機(jī)后,由于精煤產(chǎn)品質(zhì)量均勻穩(wěn)定,在實際銷售中質(zhì)量糾紛明顯減少。
付村選煤廠通過采用煤泥破碎攪拌機(jī)將浮選精煤和重介精煤進(jìn)行攪拌摻混,解決了浮選精煤與重介精煤摻混不均而導(dǎo)致的精煤產(chǎn)品質(zhì)量波動問題,使銷售精煤質(zhì)量均勻、穩(wěn)定,大幅提高了產(chǎn)品質(zhì)量合格率,減少了質(zhì)量糾紛,應(yīng)用效果良好。付村選煤廠煤泥破碎攪拌機(jī)的應(yīng)用實踐為選煤生產(chǎn)中存在類似問題的選煤企業(yè)提供了良好的借鑒。
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