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      數(shù)字濾波器對改善變轉(zhuǎn)速液壓系統(tǒng)恒壓控制性能的實(shí)驗(yàn)分析

      2018-06-02 08:50:48王平劉丹趙松
      電腦知識與技術(shù) 2018年10期

      王平 劉丹 趙松

      摘要:針對變轉(zhuǎn)速液壓系統(tǒng)恒壓控制中存在的信號干擾影響控制性能的問題,本文提出先對系統(tǒng)反饋的壓力信號的時(shí)頻域特性進(jìn)行濾波處理,濾波后的信號再作為PID控制器的反饋輸入的方法。結(jié)合變轉(zhuǎn)速液壓實(shí)驗(yàn)平臺,通過MATLAB與LabVIEW軟件聯(lián)合編程方法設(shè)計(jì)了變轉(zhuǎn)速液壓系統(tǒng)壓力閉環(huán)控制系統(tǒng),并通過實(shí)驗(yàn)對比分析了壓力反饋信號未加濾波器、加非零相位濾波器以及加零相位濾波器三種方式下的系統(tǒng)壓力控制性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:對壓力反饋信號進(jìn)行零相位濾波處理能夠在不降低系統(tǒng)響應(yīng)速度的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步降低壓力波動,提高系統(tǒng)壓力控制精度,改善系統(tǒng)魯棒性。

      關(guān)鍵詞:變轉(zhuǎn)速液壓系統(tǒng);恒壓控制;聯(lián)合編程;零相位濾波器

      中圖分類號:TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-3044(2018)10-0235-03

      在實(shí)際測控系統(tǒng)中,由于環(huán)境等各種外界干擾,測量信號總會混雜多種干擾成分,如電磁干擾、高頻噪聲等,而直接將混有干擾的信號用于反饋控制,會影響系統(tǒng)的控制性能[1-2]。而工程中往往使用Butterworth等數(shù)字濾波器對控制信號進(jìn)行濾波處理,但普通的數(shù)字濾波器在濾波時(shí)有一定的相移,而且存在截?cái)噙吔缧盘柕募妓宫F(xiàn)象,不利于系統(tǒng)的實(shí)時(shí)控制[3],因此,本文提出采用零相位濾波器對反饋信號進(jìn)行濾波處理,改善液壓系統(tǒng)控制性能。

      1 變轉(zhuǎn)速液壓測控平臺與控制原理設(shè)計(jì)

      1.1變轉(zhuǎn)速液壓測控平臺

      如圖1所示,變轉(zhuǎn)速液壓測控平臺由變轉(zhuǎn)速液壓系統(tǒng)和工控機(jī)測控系統(tǒng)兩部分組成[4-5]。

      1油箱;2濾油器;3 12截止閥;4永磁伺服電機(jī); 5齒輪泵; 6單向閥 ; 7先導(dǎo)式溢流閥

      8壓力、流量、溫度組合傳感器;9電磁換向閥 ; 10柱塞馬達(dá);11電比例溢流閥;13散熱器 ; 14放大板

      如圖1所示,油液經(jīng)濾油器2、截止閥3,由伺服電機(jī)4驅(qū)動定量泵5,壓力油經(jīng)過單向閥6,通過電磁換向閥9驅(qū)動柱塞馬達(dá)10旋轉(zhuǎn),再經(jīng)過電比例溢流閥11返回油箱。系統(tǒng)流量控制是通過伺服電機(jī)驅(qū)動定量泵來實(shí)現(xiàn),伺服控制器控制伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速變化,從而改變系統(tǒng)流量。電機(jī)轉(zhuǎn)速與伺服控制器輸入電壓大小成正比。系統(tǒng)通過電比例溢流閥11實(shí)現(xiàn)模擬加載,模擬負(fù)載大小與電比例溢流閥輸入電流大小成正比。

      如圖2測控原理框圖所示,液壓系統(tǒng)的壓力、流量等信號,經(jīng)過數(shù)據(jù)采集卡采集,在LabVIEW測控程序界面實(shí)時(shí)顯示與保存。同時(shí),生成的控制信號通過數(shù)據(jù)采集卡D/A轉(zhuǎn)換后,用于控制伺服電機(jī)和電比例溢流閥,從而實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)流量和壓力。

      反饋信號的零相位濾波是通過在LabVIEW測控程序中嵌入MATLAB Script節(jié)點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)的。數(shù)據(jù)采集卡將壓力傳感器測得的壓力信號傳送給LabVIEW程序,再通過MATLAB Script節(jié)點(diǎn)送至MATLAB中進(jìn)行濾波處理,處理完成后的信號通過外部接口節(jié)點(diǎn),重新送至LabVIEW程序中進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示與控制。非零相位濾波器直接從LabVIEW自帶的子vi中調(diào)用。

      1.2 控制原理

      變轉(zhuǎn)速液壓系統(tǒng)壓力反饋信號濾波的恒壓控制原理框圖如圖3所示。壓力反饋信號[Pf]與目標(biāo)壓力[Pi]的偏差經(jīng)過PID控制器校正及電比例溢流閥放大板放大后作為控制信號,控制電比例溢流閥閥芯的開度,從而改變系統(tǒng)壓力。當(dāng)反饋信號大于輸入信號時(shí),閥芯開度增大,系統(tǒng)壓力減小;當(dāng)反饋信號小于輸入信號時(shí),閥芯開度減小,系統(tǒng)壓力增大;直至反饋信號與輸入信號的偏差為0,達(dá)到目標(biāo)壓力值。

      信號采集過程中,反饋通道存在干擾[Ni],設(shè)壓力輸入信號[Pi]與干擾信號[Ni]的拉普拉斯變換式分別為[Pis]和[Nis],壓力輸入與輸出的誤差傳遞函數(shù)為[ΦPis],干擾與輸出壓力的誤差傳遞函數(shù)為[ΦNis],則可得誤差信號的拉普拉斯變換式為:

      [E(s)=ΦPi(s)Pi(s)+ΦNi(s)Ni(s)] (1)

      由式(1)可知,系統(tǒng)的壓力誤差受干擾信號的影響。因此,濾除壓力反饋信號中干擾成分,能減小或消除干擾對系統(tǒng)輸出的影響,提高系統(tǒng)壓力控制精度。

      2 實(shí)驗(yàn)分析

      2.1 壓力動態(tài)響應(yīng)性能分析

      設(shè)定電機(jī)轉(zhuǎn)速700r/min,系統(tǒng)目標(biāo)壓力4MPa-6MPa-4MPa階躍變化,PID控制器設(shè)置參數(shù)為[Kp=0.25],[Ki=0.01],[Kd=0],對比分析壓力反饋信號未濾波、非零相位濾波及零相位濾波三種情況下,系統(tǒng)壓力的動態(tài)響應(yīng)性能。非零相位濾波器使用Butterworth 3階濾波器,濾波器低通截止頻率設(shè)置為3Hz(實(shí)驗(yàn)測得液壓系統(tǒng)壓力、流量信號最高響應(yīng)頻率為1Hz左右)。零相位濾波器低通截止頻率同樣設(shè)為3Hz。圖4、圖5和圖6分別為未加濾波器、加非零相位濾波器、加零相位濾波器的壓力響應(yīng)曲線。

      如圖4所示,當(dāng)壓力反饋信號未經(jīng)濾波處理時(shí),實(shí)際壓力響應(yīng)均值以3.85MPa-5.86MPa-3.85MPa階躍變化,存在穩(wěn)態(tài)誤差,且實(shí)際壓力在均值上下存在較大波動,約為0.3MPa。如圖5所示,加非零相位濾波器時(shí),實(shí)際壓力響應(yīng)以3.68MPa-5.58MPa-3.69MPa階躍變化,雖然波動減小,但達(dá)不到目標(biāo)壓力值,這是由于非零相位濾波器相位偏移產(chǎn)生的截?cái)嘈盘栠吔绲募妓宫F(xiàn)象引起的。圖7是經(jīng)非零相位濾波器濾波后的壓力信號,可知經(jīng)過非零相位濾波器濾波后,信號成份發(fā)生相移,信號一端會移出邊界而消失,另一端則從0值開始,導(dǎo)致了信號失真,使實(shí)際壓力達(dá)不到目標(biāo)值。圖6是加零相位濾波器的壓力響應(yīng)曲線,由圖可以看出實(shí)際壓力響應(yīng)達(dá)到目標(biāo)值,且波動很小,控制精度高。

      通過上面分析可知,對壓力反饋信號零相位濾波,能有效濾除干擾成分,減小壓力波動,且改善了系統(tǒng)控制精度和魯棒性。在LabVIEW測控程序中嵌入MATLAB編程,不會影響系統(tǒng)響應(yīng)速度。

      2.2 魯棒性分析

      設(shè)定系統(tǒng)目標(biāo)壓力為5MPa恒定,伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速700r/min-1000r/min-700r/min階躍變化,則流量以0.4m3/h-0.61m3/h-0.4m3/h階躍變化。由于液壓系統(tǒng)壓力與流量的耦合關(guān)系,流量的變化會對壓力產(chǎn)生擾動。PID控制器設(shè)置參數(shù)為[Kp=0.25],[Ki=0.01],[Kd=0],對比分析壓力反饋信號未加濾波器、加非零相位濾波器及加零相位濾波器三種情況下,系統(tǒng)壓力的魯棒性。

      圖8是反饋信號未加濾波器處理時(shí)的流量擾動響應(yīng)曲線,實(shí)際壓力為4.82MPa左右,達(dá)不到設(shè)定目標(biāo)值,且波動很大。當(dāng)流量階躍上升時(shí),系統(tǒng)壓力瞬時(shí)達(dá)到7.08MPa,經(jīng)過閉環(huán)PID控制,重新回到穩(wěn)態(tài)值,調(diào)整時(shí)間為7.35s;當(dāng)流量階躍下降時(shí),系統(tǒng)壓力瞬間下降至2.70MPa,經(jīng)7.42s調(diào)整后重新回到穩(wěn)態(tài)。如圖9加非零相位濾波器的流量擾動響應(yīng)曲線所示,實(shí)際壓力在4.71MPa左右,達(dá)不到目標(biāo)壓力值,波動減小。當(dāng)流量階躍上升時(shí),壓力瞬時(shí)達(dá)到5.89MPa,流量階躍下降時(shí),壓力瞬時(shí)下降至3.45MPa,經(jīng)過一段時(shí)間調(diào)整,回到穩(wěn)態(tài)。圖10是加零相位濾波器的流量擾動響應(yīng)曲線,當(dāng)流量階躍上升時(shí),壓力瞬間達(dá)到6.21MPa,經(jīng)過5.5s的調(diào)整,回到穩(wěn)態(tài)5MPa;當(dāng)流量階躍下降時(shí),壓力瞬間下降至3.87MPa,經(jīng)過4.98s調(diào)整回到穩(wěn)態(tài)。

      通過上面實(shí)驗(yàn)分析可知,反饋通道加入零相位濾波器,實(shí)際壓力不僅能達(dá)到設(shè)定目標(biāo)值,波動也小,而且在受到流量突變擾動時(shí),能減小瞬變值和縮短調(diào)整時(shí)間,使系統(tǒng)能夠更快的校正擾動所產(chǎn)生的誤差。

      3 結(jié)論

      本文針對液壓系統(tǒng)恒壓控制中的反饋信號存在干擾會影響系統(tǒng)控制性能的問題,提出了先對壓力反饋信號進(jìn)行濾波,濾波后的信號再輸入PID控制器的方法,并通過實(shí)驗(yàn)證了提出方法的有效性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,作為反饋信號的壓力信號的純凈度會影響系統(tǒng)的控制性能,經(jīng)非零相位濾波器處理的壓力信號由于存在吉布斯現(xiàn)象,雖然可以減小系統(tǒng)的壓力波動,但會影響系統(tǒng)的控制精度,而使用零相位濾波器不僅能減小系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差,提高控制精度,而且能改善系統(tǒng)魯棒性。

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