勞海樁
摘 要 本文介紹了某海底輸油管道4次漸進(jìn)式清管過程及其效果分析,通過4次清管海管兩端壓差下將明顯,提高了管道的輸送效率,減少了管道的垢下及沉積物下腐蝕,節(jié)約了平臺外輸泵的耗電量,取得了良好的清管效果。
關(guān)鍵詞 海底管道 清管
中圖分類號:TE832 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1清管背景
某海底輸油管道為雙層管結(jié)構(gòu),內(nèi)管規(guī)格為 457?4.3mm,外管規(guī)格為 559?2.7mm,材質(zhì)為X56,長度9448m,2011年建成投產(chǎn),最近一次清管是2011年管道建設(shè)期間。管道輸送介質(zhì)溫度為63℃,發(fā)球端壓力為0.97Mpa(最高外輸壓力2MPa),收球端壓力為0.50MPa,壓差為0.47Mpa,流量為430m3/h。
為驗(yàn)證管道投產(chǎn)后的通過性,清除管道污垢,降低管道壓差,計(jì)劃對該管道實(shí)施清管作業(yè)。
2施工計(jì)劃
清管是在線進(jìn)行,使用管線原介質(zhì)作為動力,不影響管線的正常生產(chǎn)。建議采取 “漸進(jìn)式清管程序”,這樣既達(dá)到了清管要求,同時(shí)也能最大限度的減少卡球現(xiàn)象。
本次建議清管4次,采用3個(gè)中密度清管器和1個(gè)高密度清管器。
3現(xiàn)場實(shí)施
本次進(jìn)行了4次清管作業(yè),泡沫清管球?qū)嵨锶鐖D1所示,清管時(shí)長統(tǒng)計(jì)如表1所示:
第一、第二、第三次清管使用中密度泡沫清管器。該清管器直徑為440mm,進(jìn)入管線后能夠壓縮,充分與管內(nèi)壁接觸,更好地清除污垢。清管器材質(zhì)為聚氨酯泡沫,變形能力強(qiáng),遇到輕微變形時(shí)可以通過;遇到較大變形時(shí),前后壓差達(dá)到0.3MPa能夠?qū)⑵鋼羲椋粫l(fā)生卡球。表面涂層的磨損面積和磨損深度可以初步判斷管線的變形情況。
清管過程中,清管器整體運(yùn)行平穩(wěn),無明顯停球或卡球發(fā)生;三個(gè)清管器整體完好,只有1號清管器的前端出現(xiàn)明顯的破損和磨損,判斷原因?yàn)榍骞苓^程中,由于清出的污垢過多,使清管器前端受到污垢的巨大擠壓和磨擦,造成清管器前端破損。3號清管器取出后沒有發(fā)現(xiàn)明顯的破損現(xiàn)象。2號清管器由于收球流程得原因,被擊碎,進(jìn)入后續(xù)流程的過濾器,在濾網(wǎng)處被取出。第四次清管使用高密度泡沫清管器。該清管器密度高于中密度泡沫清管器,清管效果更好;清管器直徑為440mm。清管器表面的磨損面積和磨損深度可以初步判斷管線的變形情況。由于收球流程得原因,被擊碎,進(jìn)入后續(xù)流程的過濾器,在濾網(wǎng)處被取出。
4清管效果
4.1經(jīng)濟(jì)效益
清管后,海管運(yùn)行壓力下降:清管前,該輸油管道的發(fā)球端的壓力為0.97MPa,清管后壓力為0.55MPa,下降0.42MPa,下降幅度43.3%,清管效果明顯。外輸阻力降低,外輸泵耗電量下降,清管前后外輸泵耗電量統(tǒng)計(jì)分析,耗電量相比通球前下降平均為1100度/天, 日節(jié)約用電費(fèi)用712.58元/天。外輸泵電機(jī)功率維持低位運(yùn)行,對電機(jī)和外輸泵的振動情況都有了較大的改善。
4.2社會效益
本次清管3號清管器收到之后無變形,較為完整(其他三個(gè)球因?yàn)槭涨蜓b置和污垢的原因有破損),證明該管道的通過性良好,不存在較大的形變,不存在溢油等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),具有較大的社會效益。