梁超
(大連橡膠塑料機(jī)械有限公司,遼寧 大連 116036)
同向雙螺桿因其適用性較強(qiáng)而被廣泛應(yīng)用于高分子材料加工領(lǐng)域,但在固液共混,尤其是高添加比例液體料的場(chǎng)合研究并不多。目前市場(chǎng)上供應(yīng)的相關(guān)設(shè)備均為低產(chǎn)量、低添加比例的混煉擠壓機(jī)組。隨著行業(yè)的發(fā)展,市場(chǎng)需要開(kāi)發(fā)出高產(chǎn)能、高添加比例的混煉擠壓機(jī)組。
以HDPE料和某種液體料(近似硅油)為試驗(yàn)物料,在小型機(jī)組上進(jìn)行擠出混合試驗(yàn),通過(guò)改變組合并調(diào)整工藝參數(shù),摸索出大規(guī)模生產(chǎn)所需的加工流程及主要配置,為工業(yè)化機(jī)組的開(kāi)發(fā)積累經(jīng)驗(yàn),是本次試驗(yàn)的最終目的。
(1)同向雙螺桿擠出機(jī),大連橡膠塑料機(jī)械有限公司制造,螺桿公稱(chēng)直徑72 mm,長(zhǎng)徑比可調(diào),主電機(jī)功率250 kW,螺桿轉(zhuǎn)速50~500 r/min,模板孔:24 mm×Ф1.8 mm,切粒形式為水下切粒,切粒電機(jī)功率3.7 kW。
(2)失重秤,申克天津工業(yè)技術(shù)有限公司制造,加料能力50~500 kg/h,精度±0.5%,配粉料、粒料加料螺桿。
(3)JYMD-12.5液體計(jì)量泵,浙江愛(ài)力浦泵業(yè)有限公司制造,泵形式為液壓隔膜泵,精度±1%,計(jì)量泵能力200 L/h,流量調(diào)節(jié)方式為手動(dòng)。
SJSH-72同向雙螺桿混煉擠壓造粒機(jī)組主要由加料系統(tǒng)、電機(jī)、聯(lián)軸器、減速器、機(jī)筒、螺桿、過(guò)渡體、換網(wǎng)裝置、開(kāi)車(chē)閥、水下切粒裝置等組成,如圖1所示。
圖1 SJSH-72同向雙螺桿混煉擠壓造粒試驗(yàn)機(jī)組示意圖
本試驗(yàn)所選物料有兩種:固體物料選用燕山石化生產(chǎn)HDPE物料(粒料和粉料兩種),液體原料為某種液體。物性參數(shù)見(jiàn)表1和表2。
表1 固體原料物性
表2 液體原料物性
利用SJSH-72試驗(yàn)平臺(tái)對(duì)不同相的兩種物料(HDPE和液體料)進(jìn)行共混擠壓并造粒試驗(yàn),分析及優(yōu)化工藝參數(shù),明確試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)如下:
(1)成品顆粒經(jīng)檢測(cè)(DSC差示掃描量熱儀)須100%合格;
(2)試驗(yàn)機(jī)組的目標(biāo)生產(chǎn)能力應(yīng)達(dá)到200 kg/h;
(3)顆粒尺寸:Ф1.5~2.5 mm;
(4)整個(gè)工藝過(guò)程中料溫控制在230℃以?xún)?nèi);
(5)測(cè)試出機(jī)組在合格率保證的前提下的最高添加比例。
試驗(yàn)成品粒子的性能指標(biāo)須滿(mǎn)足表3要求。
表3 成品粒子性能指標(biāo)
(1)DSC 200 F3 DSC差示掃描量熱儀,NETZSCH/耐馳公司制造,溫度范圍-170~600/700℃,溫度重復(fù)性±0.01℃(標(biāo)準(zhǔn)金屬),溫度準(zhǔn)確度±0.1℃(標(biāo)準(zhǔn)金屬),升降溫速率0.001~100℃/min,量熱靈敏度0.1 μW,量熱重復(fù)性±0.1%(標(biāo)準(zhǔn)金屬),量熱準(zhǔn)確度±1%(標(biāo)準(zhǔn)金屬),溫度/熱焓校正采用多點(diǎn)校正技術(shù),基線(xiàn)漂移 <±10 μW(-50~300℃),DSC 量熱范圍(0±600)mW。
(2)MH30MA電子秤,上海月梓電子科技有限公司制造,量程30 kg,重復(fù)性±0.2 g,線(xiàn)性誤差±0.3 g,穩(wěn)定時(shí)間≤3 s,工作溫度17.5~22.5℃。
(3)HA100E溫 度 計(jì),ANRITSU品 牌, 量 程-200~800℃,分辨率 0.1℃。
本試驗(yàn)將兩種原料進(jìn)行混合試驗(yàn)及造粒,將制得的制品利用磅秤稱(chēng)量粗測(cè)液體料的加入量,最終用DSC差示掃描量熱儀進(jìn)行潛熱指標(biāo)檢測(cè)反映兩相物料的混合程度。經(jīng)過(guò)了擠壓機(jī)的混合性能測(cè)試、操作工藝參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整、不同組合下,不同固體料混合狀態(tài)比較、分析不合格粒料產(chǎn)生的原因等過(guò)程。
考慮到兩種原料的相態(tài)差異以及添加比例,試驗(yàn)機(jī)組設(shè)置了1個(gè)固體加料口,2個(gè)液體加料口;同時(shí)設(shè)置了適合固液共混的螺桿組合,進(jìn)行了初步混合試驗(yàn)。
通過(guò)失重式計(jì)量秤先加入固體原料,逐漸提高加料量至設(shè)定產(chǎn)量(112.5 kg/h),待設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定后啟動(dòng)計(jì)量泵加注液體原料,逐漸提高加注量,觀(guān)察開(kāi)車(chē)閥排料情況初步判斷混合狀態(tài),然后測(cè)量一定時(shí)間內(nèi)此狀態(tài)下的排料重量,測(cè)算液體原料添加的比例;保持其余參數(shù)不變,調(diào)整螺桿轉(zhuǎn)速,探索該組合下擠壓機(jī)的最大混合能力。
由表3可以看出,在現(xiàn)有條件下,因液體加入比例過(guò)小,得到的均為不合格產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)不斷調(diào)整,選擇加料比例較高,工況比較穩(wěn)定的序6進(jìn)行了切粒并進(jìn)行了DSC檢測(cè),得到的指標(biāo)為26 J/g,距離目標(biāo)值要求甚遠(yuǎn)。
圖2中液體料從混煉系統(tǒng)尾部泄漏,分析為首節(jié)加注口較為靠前,且3#位置物料混煉不足,粒料原料此時(shí)熔融不佳,未形成料封。
加注液體料后,電機(jī)負(fù)荷降低至原來(lái)的1/2左右,表明液體料加入后對(duì)HDPE熔料起了明顯的“潤(rùn)滑”效果,“打滑”的同時(shí)削弱了元件對(duì)固液兩相料的混合作用,從圖3料條表面存有不少液體料也可以看出混合的不充分。
測(cè)試了轉(zhuǎn)速在180~270 r/min下的試驗(yàn),得出提高轉(zhuǎn)速的同時(shí)也降低了兩相原料的混合時(shí)間,對(duì)于提高添加比例效果不顯著。繼續(xù)提高加注量,出現(xiàn)了序4工況下液體加料口冒料的情況,加注管路壓力表表顯壓力≥10 MPa,加注管路堵塞,且混煉系統(tǒng)連接部位出現(xiàn)泄漏情況,表明現(xiàn)有條件下液體料的極限加入比例為37%左右。
表3 主機(jī)操作參數(shù)(組合1)
圖2 螺桿尾部泄漏情況
圖3 開(kāi)車(chē)閥排料情況(組合1)
為進(jìn)一步提高液體原料的添加比例,從以下幾方面對(duì)機(jī)組進(jìn)行整改:
(1)增加機(jī)組長(zhǎng)徑比,延長(zhǎng)物料的混合時(shí)間;
(2)增加液體料加注口,調(diào)整加注位置,減輕原加注口負(fù)荷;
(3)更換螺桿組合(組合2),設(shè)置密封元件和混合元件,解決尾部泄漏和“打滑”問(wèn)題,提高混合強(qiáng)度和混合效率;
(4)混煉系統(tǒng)各段連接部位增加密封結(jié)構(gòu),解決混煉系統(tǒng)泄漏問(wèn)題;
(5)液體原料加注口增加單向閥,防止冒料導(dǎo)致加注管路堵塞。
考慮到固體料的形態(tài)會(huì)影響試驗(yàn)結(jié)果,分別針對(duì)粒料、粉料兩種形態(tài)的固體料分別作了混合測(cè)試。
粒料試驗(yàn)固定螺桿轉(zhuǎn)速180 r/min(反復(fù)試驗(yàn)后的最佳轉(zhuǎn)速),固定粒料加料量112.5 kg/h,由計(jì)量泵在5#、7#、9#號(hào)機(jī)筒處加料,逐步提高液體料的加入量,測(cè)定方法同3.1節(jié)步驟。主機(jī)操作參數(shù)見(jiàn)表4所示。
表4 主機(jī)操作參數(shù)(組合2/粒料)
粉料試驗(yàn)固定螺桿轉(zhuǎn)速180 r/min,固定粉料加料量82.8 kg/h,由計(jì)量泵在5#、7#、9#號(hào)機(jī)筒處加料,逐步提高液體料的加入量,測(cè)定方法同3.1節(jié)步驟。主機(jī)操作參數(shù)見(jiàn)表5所示。
表5 主機(jī)操作參數(shù)(組合2/粉料)
HDPE混入液體原料后,其流動(dòng)性改善,開(kāi)車(chē)閥基礎(chǔ)物料為透明黏流態(tài),塑化良好,表面光滑流動(dòng)性較好,無(wú)氣泡和其他雜質(zhì),如圖4、5所示。但液體加注管路壓力表數(shù)值一直在0~5 MPa間來(lái)回波動(dòng),液體添加比例越大,波動(dòng)越大。
與切粒機(jī)連接后切粒,穩(wěn)定后模頭熔體壓力在2.8~6.8 MPa之間波動(dòng),見(jiàn)圖6。造料樣品見(jiàn)圖7。
整理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),組合2粒料混合造粒所得的15個(gè)樣品潛熱值,高于50 J/g的有6個(gè),占樣本數(shù)量的40%;粉料混合造粒所得的15個(gè)樣品潛熱值,高于50 J/g的有10個(gè),占樣本數(shù)量的66.7%,見(jiàn)圖8。
圖4 開(kāi)車(chē)閥排料(組合2)
圖5 落地料(組合2)
圖6 模頭壓力曲線(xiàn)(組合2)
圖7 造粒樣品(組合2)
圖8 潛熱值數(shù)據(jù)(組合2)
組合2的試驗(yàn)結(jié)果表明:機(jī)組整改后試驗(yàn)效果明顯,成品粒子潛熱值較組合1有了明顯提高,部分成品已接近或達(dá)到指標(biāo),但距離制品100%達(dá)標(biāo)尚有距離。
與粒料相比,粉料的比表面積大,與液體料混合相對(duì)容易。
不論固體原料采用粉料還是粒料,試驗(yàn)中液體料加注管路壓力均存在較大波動(dòng),圖6中模頭壓力的波動(dòng),圖7中造粒樣品尺寸較差的均一性均表明,液體料的添加比例與機(jī)組的混合能力仍不匹配,兩相物料的混合仍不充分,嚴(yán)重影響了潛熱指標(biāo)。
從混合難易程度和兩相物料的黏度差關(guān)系來(lái)分析,理論上1#、2#、3#泵的加注量應(yīng)逐級(jí)增加,但從實(shí)際試驗(yàn)來(lái)看,卻呈現(xiàn)出不同結(jié)果。
經(jīng)過(guò)不斷嘗試調(diào)整各加注口的量可以看出,各加注口的加注量互相關(guān)聯(lián),完全取決于每段加注口后混合段的混合能力。原始加入的兩種原料的質(zhì)量,同混合后成品的質(zhì)量的較大差值表明:如果混合能力不足,即使添加再大量的液體料也不會(huì)提高添加比例,出于平衡,液體料會(huì)從其他渠道溢出。試驗(yàn)中液體料多次從開(kāi)車(chē)閥處噴出,粒子表面和循環(huán)水中帶有大量的液體料也證明了這一點(diǎn),如圖9所示。
圖9 粒子循環(huán)水中混入的液體原料
為達(dá)到100%的成品合格率,將試驗(yàn)機(jī)組從以下幾方面再次進(jìn)行了整改:
(1)開(kāi)發(fā)了新的混合元件,重新調(diào)整了螺桿組合(組合3),增強(qiáng)了兩相原料的混合,延長(zhǎng)了混合時(shí)間;
(2)根據(jù)組合3重排了加注口的位置;
(3)增加了穩(wěn)壓裝置,消除液體料加注管路上的壓力波動(dòng),并采取了管路保溫手段防止管路低溫下的堵塞。
仍按照3.2試驗(yàn)方法,固定螺桿轉(zhuǎn)速及固體加料量(粒料、粉料均保持不變),由計(jì)量泵在4#、6#、8#號(hào)機(jī)筒處加料,逐步提高液體料的加入量,待工況穩(wěn)定后記錄數(shù)據(jù)。如表6、7所示。
表6 主機(jī)操作參數(shù)(組合3/粒料)
表7 主機(jī)操作參數(shù)(組合3/粉料)
本次試驗(yàn),加工粉料時(shí)模頭熔體壓力較小,穩(wěn)定在 2.6~3.4 MPa之間。
同時(shí),成品尺寸均一性提升,表面殘留液體料也大為減少,見(jiàn)圖10。
圖10 造粒樣品(組合3/粉料)
組合3中,分別抽取表6中序8、表7中序8作為樣品,測(cè)定了潛熱值。當(dāng)采用粒態(tài)的固體原料時(shí),選取的65個(gè)樣本中高于50 J/g的為43個(gè),占總樣本數(shù)量的66.2%;采用粉料原料時(shí),45個(gè)樣本潛熱值均高于50 J/g,100%位于控制線(xiàn)上方,達(dá)到了試驗(yàn)預(yù)期,見(jiàn)圖11。
圖11 潛熱值數(shù)據(jù)(組合3)
通過(guò)3種組合對(duì)HDPE固體料和液體原料進(jìn)行混合試驗(yàn)(見(jiàn)表8),比較液體料的最大混合量不難看出。組合3的混合能力更強(qiáng),且固體原料在粉料狀態(tài)下的混合效果要明顯優(yōu)于粒料,見(jiàn)圖12。
表8 液體料最大添加量對(duì)比
圖12 各組合的混合能力比較
此次選取了HDPE固體料和某種液體料(近似硅油)為原料,進(jìn)行了固、液兩相物料的混合試驗(yàn)。由于相態(tài)、熔融后黏度的巨大差異,且要求的指標(biāo)很高,混合難度非常大。
最終試驗(yàn)結(jié)果中,選用粉料作為固體原料,螺桿轉(zhuǎn)速在180 r/min時(shí),加工溫度保持在180~220℃上下,采用3個(gè)液體加注口,通過(guò)操作參數(shù)的不斷調(diào)整和優(yōu)化,制得的成品粒度分布在1.5~2.5 mm之間,較為均勻;經(jīng)DSC差示掃描量熱儀檢測(cè),粒子潛熱值指標(biāo)均達(dá)到50 J/g以上,100%合格。
盡管試驗(yàn)達(dá)到了目的,但仍有問(wèn)題需要進(jìn)一步研究。例如:試驗(yàn)機(jī)組中已暴露出的不足如何在工業(yè)化機(jī)組的研制中避免和解決;如何進(jìn)一步提高機(jī)組混合能力而減少液體料的溢出;如何解決成品粒子表面的殘留液體料問(wèn)題;如何實(shí)現(xiàn)進(jìn)入粒子循環(huán)水中的液體原料的分離等。