于海峰
河南省同力水泥有限公司2號線是2 500t/d熟料生產(chǎn)線,原料粉磨系統(tǒng)采用球磨機粉磨工藝。由于原料粉磨系統(tǒng)粉磨能力不足、電耗高,生料粉磨系統(tǒng)歷年平均電耗在22.63kWh/t以上,生產(chǎn)維護費用高。我國頒布的《關于印發(fā)水泥企業(yè)用電實行基于能耗標準階梯電價政策實施細則》中提出,2015年開始執(zhí)行“可比熟料綜合電耗>64kWh/t但≤67kWh/t的,用電每千瓦時加價0.1元;可比熟料綜合電耗>67kWh/t的,用電每千瓦時加價0.2元?!钡囊?。受國家新的水泥能耗限額標準和水泥行業(yè)準入條件制約,鑒于公司生料系統(tǒng)現(xiàn)狀,2015年10月由合肥水泥研究設計院有限公司設計,公司對2號線生料球磨機粉磨系統(tǒng)進行了技改,以達到提產(chǎn)、節(jié)能降耗、減少運行時間、降低運行成本目的,從而達到國家能耗標準要求。
在原來的球磨機廠房外,公司新增一套HFCG160-140輥壓機,功率2×1 120kW;V4000型氣流分級機(利用原磨機基礎布置于現(xiàn)有磨房內(nèi))與原球磨機系統(tǒng)中現(xiàn)有的風路、選粉、廢氣處理等系統(tǒng)組合,形成新的輥壓機終粉磨系統(tǒng)。工藝流程見圖1。
2016年3月技改投產(chǎn)后,生料輥壓機終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)、降耗明顯,達到了技改的預期目的。
眾所周知,在球磨機中,物料受到的是剪應力和壓力兩種力的綜合作用,而在輥壓機中,磨輥對顆粒物料破碎過程只施加了純粹的壓力。生產(chǎn)實踐證明,物料受壓力所產(chǎn)生的應變相當于剪應力所產(chǎn)生應變的5倍,故和球磨機相比,2號生料輥壓機的產(chǎn)量由原有的190t/h提高至220t/h以上,生料工序電耗從目前的22.63kWh/t降低至12.2kWh/t,極大地提高了勞動生產(chǎn)效率,降低了能耗,熟料電耗比改造前降低了20%~30%。生料粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)能力大幅度提高,與窯系統(tǒng)更加匹配,更加有利于熟料燒成系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行。
采用輥壓機終粉磨,在磨輥的高壓下,物料受擠壓形成密實的料床,物料顆粒內(nèi)部產(chǎn)生強大的應力,使顆粒產(chǎn)生裂紋,有的顆粒被粉碎,從輥壓機內(nèi)部卸出的物料形成強度很低的料餅,這些料餅機械強度低,受搓即碎,經(jīng)V型選粉機打散后,粒度在2mm以下的占80%~90%,其中粒度80μm以下的占30%左右。生料輥壓機生產(chǎn)能力大幅提高,可充分實現(xiàn)利用峰谷用電制度,進一步降低企業(yè)運行成本,見表1。
圖1 工藝流程圖
由于輥壓機操作系統(tǒng)對我們來說是全新的操作系統(tǒng),再加上在技改過程中,部分工藝布局沒有達到理想狀態(tài),制約著達產(chǎn)以及環(huán)保的達標,生產(chǎn)中不穩(wěn)定狀況時有發(fā)生。為此,經(jīng)過不斷地對工藝布局進行改進,使輥壓機終粉磨系統(tǒng)達到了最優(yōu)化生產(chǎn)。
表1 改造前后主要設備表
輥壓機要求進料粒度≤60mm,如果出現(xiàn)≥60mm大塊物料,輥壓機將出現(xiàn)以下情況:(1)輥壓機振動嚴重,導致輥壓機緊固件松動。(2)輥縫瞬時加大,磨輥壓力瞬時增高,導致輥壓機跳停,次數(shù)頻繁時將損壞氮氣囊及液壓缸。
2017年7月,因礦山破碎機出口篦條變形且斷裂一根,致使>100mm大塊碎石進入輥壓機,造成左側磨輥頻繁加壓,加壓頻度>20次/h后,輥壓機開始跳車,無法運行。停車打開液壓缸后發(fā)現(xiàn),左側液壓缸活塞崩裂一道裂縫,漏油泄壓,致使液壓油泵頻繁加壓,導致輥壓機跳停,更換活塞后生產(chǎn)正常。
針對以上情況,我們采取了以下措施:
(1)更換礦山破碎機出料篦板,控制碎石粒度≤30mm,嚴格限制進廠砂巖粒度≤30mm。
(2)在原料調(diào)配站下料口安裝≤30mm篦條,大塊物料被篩分后返回礦山繼續(xù)破碎。
輥壓機設置側擋板的目的是為了控制側擋板與磨輥端面的最小間隙,確保物料的擠壓質(zhì)量。在側擋板與磨輥端面不接觸的前提下,減少邊緣漏料,滿足設備過飽和喂料的操作要求,保證輥子中間的物料達到最好擠壓效果,增加細粉量。為此,設計要求側擋板與輥子兩端正常的工作間隙為2~3mm,實際生產(chǎn)可以控制到1.8~2.0mm,如果二者間隙過大將產(chǎn)生以下問題:
(1)產(chǎn)生“邊緣效應”。邊緣效應會使擠壓效果變差,細粉量少,甚至漏料嚴重,導致輥壓機產(chǎn)量降低。
(2)大部分粗顆粒物料進入后續(xù)動態(tài)選粉機及V型選粉機后,會對分選設備內(nèi)部選粉葉片和撒料裝置造成較大磨損,影響后續(xù)設備的安全運轉。
(3)由于輥壓機循環(huán)負荷加大,料餅以及循環(huán)斗式提升機電機電流會異常增高,對設備安全運轉極其不利。
2016年5月3日,由于兩端側擋板磨損嚴重,工作間隙值變大,邊緣漏料加重,細粉量顯著減少,輥壓機循環(huán)負荷加大,導致料餅斗式提升機和循環(huán)斗式提升機兩臺提升機電流異常升高,甚至達到報警值,操作員被迫減料運行,降低輥壓機產(chǎn)量。停車發(fā)現(xiàn)輥壓機北側側擋板由于連接螺栓斷裂而脫落,南側側擋板下部一截磨損脫落。
我們在磨損嚴重的側擋板下端設置了高硬度的硬質(zhì)合金材料,以減少磨損,延長使用周期;定時檢查側擋板磨損情況并及時更換側擋板;將側擋板與磨輥端面間隙控制在1.8~2.0mm之間,確保物料的擠壓質(zhì)量,為輥壓機高效運轉打下了堅實基礎。
2017年4月2日,操作員發(fā)現(xiàn)輥壓機循環(huán)風機電機電流頻繁報警,檢查電器部分未見異常。通過工藝技術人員檢查發(fā)現(xiàn),動態(tài)選粉機的四個旋風筒堵塞兩個,物料不能被及時排走,細料則被循環(huán)風帶走,導致循環(huán)風機內(nèi)部含塵濃度增加,致使循環(huán)風機電流超高報警,經(jīng)過處理,系統(tǒng)恢復正常。
通過各設備電流曲線以及事故分析得知:
(1)造成事故發(fā)生的原因主要是輥壓機側擋板間隙過大。停機檢查發(fā)現(xiàn)南側側擋板頂絲杠由于受力過大發(fā)生彎曲,使側擋板與兩磨輥端面間隙擴大到10mm。
(2)兩臺斗式提升機電流偏高,操作員誤以為是臺時產(chǎn)量過高所致,操作上將喂料量由原來220t/h降至180t/h;加大循環(huán)風機變頻器開度,增大拉風量;降低選粉機轉速10%,試圖通過降低生料細度和循環(huán)負荷緩解斗式提升機電流高的情況。在現(xiàn)場處理事故時發(fā)現(xiàn),旋風筒內(nèi)物料顆粒粗大,空氣輸送斜槽走料不順,致使物料堆積,鎖風閥被壓死。
上述兩次事故的發(fā)生,進一步表明了輥壓機側擋板與磨輥之間的間隙對生產(chǎn)、工藝操作的重要性。
圖2 安裝前
圖3 剛安裝的回料箱
圖4 正在使用中的回料箱
圖5 安裝后內(nèi)部篦條
圖6 新安裝入稱重倉回料管
輥壓機喂料系統(tǒng)中必須安裝兩臺除鐵器以防止鐵塊落入輥壓機中,對磨輥造成損害。在混合皮帶上安裝一臺電磁式帶式除鐵器,除去的是大塊鐵塊,所除廢鐵被拉到廢鐵堆;在入稱重倉管道上安裝一臺永磁式管道除鐵器,除去的是小的螺栓及碎鐵塊。由于本次改造未設計含鐵細粉回料裝置,而是直接外排,造成了環(huán)境污染問題。為此我們專門設計了回料系統(tǒng),通過加裝篦子,將碎鐵塊過濾后,細粉又回到輥壓機小倉內(nèi)。本次小技改既解決了環(huán)境問題,又減輕了巡檢工工作量,如圖2~6所示。
圖7 改進后的動態(tài)選粉機工藝流程圖
原設計選粉機粗粉回料管出口位于循環(huán)皮帶中部,試生產(chǎn)時由于粗料粉從高空落下,對循環(huán)輸送皮帶沖擊力度較大,導致現(xiàn)場粉塵飛揚。皮帶受來料沖擊的影響,皮帶處跑偏特別嚴重,漏料加劇,即便調(diào)節(jié)張緊裝置也無法保證生產(chǎn)。為了改變這種局面,我們做了以下改進(見圖7):
(1)將選粉機回粉管出口移動到皮帶頭輪入口處,粗粉直接入循環(huán)斗式提升機,大大減少了循環(huán)皮帶的負荷。
圖8 新加積料斗
圖9 新加積料斗
圖10 工人正在打孔作業(yè)
圖11 新安裝回料管穿墻
圖12 新安裝回料管入斗式提升機入口
(2)為了降低物料向下沖擊的力度,原設計為一道翻板鎖風閥,本次在回粉溜管不同高度位置處各加了方向相反的兩道鎖風閥。
(3)回粉溜管底板設計成階梯狀,減少物料對溜子底部的磨損。
(4)循環(huán)皮帶頭輪加裝了漏料回收裝置,收集后的皮帶頭輪漏料又回到料餅斗式提升機內(nèi)參與循環(huán)(見圖8~12)。
改進后循環(huán)輸送皮帶不再跑偏,運轉正常,現(xiàn)場環(huán)境達到了環(huán)保要求,崗位工清料的工作負擔大大降低。
進料時,料餅應均勻分布在V型選粉機入料口處,否則會降低分級效率。
V型選粉機的內(nèi)部是由階梯式導流板構成,作用是將料餅打散和分級,氣流通過導流板間隙將細粉選出。此次改造中,我們將入V型選粉機溜子設計為四個入料口,在生產(chǎn)過程中,一旦其中一個或兩個溜子因物料水分高以及粘結性強等原因發(fā)生堵塞,將會引起以下兩種情況:
(1)由于系統(tǒng)風是從V型選粉機抽出,而入料口一旦堵塞,必將引起料餅斗式提升機溜子通風面積減小,引起V型選粉機入口處及斗式提升機頭輪處出現(xiàn)正壓,污染現(xiàn)場環(huán)境。
(2)由于物料過于集中,不能形成松散均勻料帶,物料落入V型選粉機不均勻,物料打散效果差,從而使V型選粉機分級效率降低,影響撒料效果,并且影響輥壓機臺時產(chǎn)量。
因此,我們在四個下料溜管上分別加裝了四個觀察門,以便在日常巡檢或停車檢修時檢查和處理。
經(jīng)過對工藝布局的不斷改進后,輥壓機終粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)逐漸達到了理想工作狀態(tài),操作員對輥壓機的操作也日臻嫻熟。近一年來,系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)量保持在220t/h。在保證回轉窯生產(chǎn)的情況下,輥壓機每天中班可停車8h節(jié)電,生料工序電耗平均可控制在12.2kWh/t,與球磨機相比,降低了約50%;0.08mm方孔篩篩余穩(wěn)定控制在18%以下,0.2mm方孔篩篩余穩(wěn)定控制在2%以下;現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)良,達到了技改要求?!?/p>