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      穿長泥巖段側(cè)鉆井酸壓完井工藝優(yōu)化

      2018-06-13 04:40:54王博偉
      鉆采工藝 2018年3期
      關(guān)鍵詞:塔河井段開窗

      張 佳, 楊 輝, 劉 練, 胡 勇, 王博偉, 程 婷

      (中國石化股份有限公司西北油田分公司塔河采油二廠)

      塔河油田奧陶系油藏是大型碳酸鹽巖不整合一古巖溶縫洞型油氣藏[1-4]。通過老井側(cè)鉆來溝通周邊縫洞型儲集體是目前行之有效的開發(fā)方式之一,是提高奧陶系油藏采收率主要手段之一[5]。

      塔河油田老井側(cè)鉆上提造斜點至石炭系巴楚組或奧陶系桑塔木組泥巖井段,泥巖在井內(nèi)液體浸泡下存在失穩(wěn)問題,易坍塌、掉塊,給鉆井、完井及采油工程帶來了巨大安全隱患[6]。

      針對以上問題,形成了一套科學(xué)、實用的模擬通井和酸壓完井管柱,在很大程度上減輕了完井管柱的遇阻卡現(xiàn)象。

      一、穿長泥巖段開窗側(cè)鉆井完井工藝現(xiàn)狀

      1.常規(guī)完井工藝

      1.1 常規(guī)完井管柱結(jié)構(gòu)

      在石炭系和奧陶系上統(tǒng)開窗側(cè)鉆井采用常規(guī)完井管柱(自下而上):引鞋+盲堵(或球座)+剛性扶正器+PIP封隔器+安全接頭+斜坡油管+水力錨+油管。

      1.2 常規(guī)完井工藝

      先下模擬通井管柱進行通井,替井內(nèi)鉆井液為鹽水,在鹽水中組下酸壓完井管柱。同時,模擬通井管柱與酸壓完井管柱往往有差異。

      2.現(xiàn)場應(yīng)用情況

      通過對TK480CH、TK475CH2和TH10113CH井在組下酸壓完井管柱過程中的遇阻情況分析可知,TK480CH井由于遇阻頻繁,座封井段被迫上移;TK475CH2因下入管柱過程中遇阻噸位過大,導(dǎo)致封隔器坐封失??;TH10113CH井開窗點在石炭系巴楚組,因遇阻噸位過大(加壓8 t未通過)而上提完井管柱,提出封隔器損壞情況嚴重(見表1)。

      3.工藝失敗原因

      通過對以上完井管柱結(jié)構(gòu)及工藝進行分析,總結(jié)該套完井工藝存在的問題如下:

      (1)完井管柱選用K341封隔器+盲堵,封隔器易中途坐封且無循環(huán)解卡功能。

      (2)完井管柱底帶安全接頭,管柱遇卡噸位過高易導(dǎo)致丟手斷脫。

      (3)先替漿后組下酸壓完井管柱,油田水對井筒浸泡時間較長,容易導(dǎo)致泥巖井段井壁膨脹、垮塌。

      二、穿長泥巖段完井工藝優(yōu)化

      為了提高降低管柱組下摩阻,防止泥巖井段易坍塌、掉塊造成的遇阻遇卡,穿長泥巖段,提高穿長泥巖段側(cè)鉆井酸壓完井工藝的成功率,降低完井施工風(fēng)險,提高完井時效。通過對完井管柱與完井工藝從以下幾方面進行優(yōu)化改進[1]。

      表1 常規(guī)完井工藝的應(yīng)用情況

      1.完井管柱優(yōu)化

      1.1 優(yōu)選壓差擴張式封隔器(K344)

      (1)在組下酸壓完井管柱過程中,K341封隔器可能因流體震蕩產(chǎn)生較大激動壓力,此壓力可能通過K341封隔器的節(jié)流裝置產(chǎn)生較大的坐封壓差而使封隔器中途坐封,導(dǎo)致封隔器遇阻、遇卡,巖屑劃傷封隔器外膠筒,將嚴重影響施工效果。

      (2)對于開窗側(cè)鉆井,封隔器的坐封井段井斜角一般很高,在替漿洗井后,前期鉆井液沉淀或洗井不徹底,使鋼球和膠塞在水泥車的泵送下很難順利到達球座位置,從而導(dǎo)致封隔器無法成功坐封。

      PDP、K344封隔器通過節(jié)流壓差坐封、自動解封;酸壓后通過壓裂車泵送鋼球和膠塞,降低了作業(yè)風(fēng)險,提高了施工效率。

      1.2 完井管柱不帶安全接頭

      泥巖井段井壁垮塌嚴重,存在明顯的“大肚子”井段,必將對完井管柱產(chǎn)生嚴重的阻卡現(xiàn)象。

      在組下完井管柱的過程中,如果管柱的遇卡噸位超過安全接頭設(shè)定值,安全接頭的銷釘將被剪斷,從而引發(fā)井下事故,并且落物打撈極難。為了降低作業(yè)風(fēng)險,采取在泥巖井段開窗側(cè)鉆井完井作業(yè)時不帶丟手接頭。

      1.3 剛性扶正器改為滾輪扶正器

      滾輪扶正器(見圖1)變滑動為滾動,能夠起到更好的導(dǎo)向作用,對降低井控風(fēng)險和提高完井時效具有極其重要的意義。

      圖1 滾輪扶正器結(jié)構(gòu)圖

      常規(guī)完井管柱和優(yōu)化完井管柱結(jié)構(gòu)如見表2。

      表2 優(yōu)化前后完井管柱對比

      2.完井工藝優(yōu)化

      2.1 先組下完井管柱再替漿

      為減小泥巖井段在油田水長期浸泡下泥巖膨脹、垮塌的可能性,要求在鉆井液中組下完井管柱,再用油田水替出井內(nèi)鉆井液。

      2.2 低排量正替(0.3 m3/min)井內(nèi)鉆井液

      防止反替后鉆井液固相顆粒沉淀導(dǎo)致球座無法打掉,同時低排量可以減小對封隔器損傷的風(fēng)險。

      2.3 模擬管柱和完井管柱應(yīng)盡量一致

      (1)模擬通井管柱和完井管柱中加篩管。針對泥巖段容易坍塌、掉塊的特點,若管柱因遇卡嚴重而無法提出時,可以通過篩管建立循環(huán)通道解卡,有效降低了施工風(fēng)險。

      (2)模擬通井和完井管柱底部加導(dǎo)向頭。針對泥巖裸眼井段井徑不規(guī)則的特殊情況,建議在完井管柱底部加半球形導(dǎo)向頭(見圖2)。

      圖2 導(dǎo)向頭結(jié)構(gòu)圖

      三、優(yōu)化后完井工藝應(yīng)用情況

      結(jié)合石炭系、奧陶系和志留系地質(zhì)特征和實際井筒條件,先后對9口井采用了優(yōu)化酸壓完井管柱,作業(yè)期間管柱下放和酸壓施工均正常,在很大程度上減輕了封隔器的遇阻、遇卡現(xiàn)象,提高了完井時效,節(jié)省了完井費用,取得了較好的應(yīng)用效果(見表3)。

      表3 長泥巖段開窗側(cè)鉆井完井工藝優(yōu)化應(yīng)用統(tǒng)計表

      四、經(jīng)濟效益分析

      通過對石炭系、奧陶系和志留系開窗側(cè)鉆井裸眼酸壓完井時間和完井費用進行對比:

      (1)工藝改進前由于組下完井管柱失敗,需重復(fù)下入完井工具。工藝改進后組下完井管柱一次成功,單井節(jié)約裸眼封隔器1套,節(jié)約工具費用21萬元。

      (2)工藝改進前單井平均完井時間31.3 d,工藝改進后平均完井時間提前了12.7 d,單井平均節(jié)約鉆機占用費用152.4萬元。

      (3) 2009~2010年共應(yīng)用了9井次,其中T703CH1、S118CH、AD8CH2、TK512H、托甫2CX井未見產(chǎn),TH10113CH井提前貢獻產(chǎn)量715.9 t,TH10101CH井提前貢獻產(chǎn)量510.7 t,T701CH井提前貢獻產(chǎn)量2 029.8 t,T705CH井提前貢獻產(chǎn)量1 942 t,累計提前貢獻產(chǎn)量5 198.4 t,實際經(jīng)濟效益達1 527.5萬元(按平均原油銷售價格2 938.41元/t計算)。

      五、結(jié)論及認識

      (1)結(jié)合石炭系、奧陶系和志留系地質(zhì)特征和實際井筒條件,通過對不同組合酸壓完井管柱的使用情況進行對比分析,優(yōu)化了一套滿足穿長泥巖段側(cè)鉆井分段酸壓要求的完井管柱。

      (2)穿長泥巖段側(cè)鉆井酸壓完井工藝的應(yīng)用,實現(xiàn)單井節(jié)約工具費用21萬元,單井平均節(jié)約鉆機占用費用152.4萬元。2009~2016年共應(yīng)用了15井次,累計節(jié)約費用1 560.6萬元。

      (3)穿長泥巖段側(cè)鉆井酸壓完井工藝2009~2016年共應(yīng)用了15井次,使得4口井提前投產(chǎn),共計提前貢獻產(chǎn)量5 198.4 t,實際經(jīng)濟效益達1 527.5萬元。

      (4)塔河油田穿長泥巖段側(cè)鉆井酸壓完井工藝的應(yīng)用及推廣,縮短了完井時間,降低了完井風(fēng)險,填補了塔河油田長泥巖段側(cè)鉆井完井技術(shù)空白,為塔河油田長泥巖段側(cè)鉆井完井提供了有力的技術(shù)支撐。對于國內(nèi)外同類油田具有普遍的參考意義。

      [1]何偉國,伊明. 塔河油田四號構(gòu)造中短半徑水平井井身剖面優(yōu)化探討[J]. 石油鉆探技術(shù),2003,31(4):9-11.

      [2]翟科軍. 短半徑水平井鉆井技術(shù)在塔河油田的研究與應(yīng)用[J].鉆采工藝,2005,28(4):18-19.

      [3]王新,萬教育,馮國軍. 塔河油田短半徑水平井側(cè)鉆技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2003,25(1):15-17.

      [4]周偉,耿云鵬,石媛媛. 塔河油田超深井側(cè)鉆工藝技術(shù)探討[J].鉆采工藝,2010,33(4):108-111.

      [5]趙忠輝.鉆采一體化四通在老井側(cè)鉆中應(yīng)用可行性分析[J].石化技術(shù),2015(3):204-205.

      [6]李雙貴,高長斌,方建波,等. 塔河油田簡化結(jié)構(gòu)井開窗側(cè)鉆技術(shù)優(yōu)化研究 [J]. 石油實驗地質(zhì),2012,34 (1): 106-108.

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