朱躍球,孫來超
(中交一公局第四工程有限公司,廣西 南寧 530000)
近年來,隨著高速公路建筑行業(yè)利潤空間的縮小,項目精細化管理的要求進一步提高。眾所周知,隧道工程噴射混凝土超方幾乎是所有隧道工程都會面臨的重點課題,對于隧道濕噴超方的原因分析及改進措施越來越受到人們的重視。本文以縉云山隧道為研究背景,對隧道濕噴超耗的原因及改進措施進行了簡要分析。
縉云山隧道為三車道大斷面隧道,隧道區(qū)分布地層主要為第四系人工堆積層、殘破積層、侏羅系上統(tǒng)珍珠沖組。現(xiàn)場實際施工圍巖情況多為Ⅲ級,故以Ⅲ級圍巖為本文論述依據(jù)。隧道開挖方法選擇上、下臺階法,開挖輪廓線凈寬為16.97 m,凈高為9.67 m;隧道初噴混凝土厚4+12+2=18 cm,預(yù)留變形量為6 cm,整個開挖斷面合計136 m2。根據(jù)《公路工程施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F60-2009)要求Ⅲ級圍巖每循環(huán)開挖進尺不得超過2.5 m,現(xiàn)場施工每榀拱架間距為1.2 m,故現(xiàn)場決定每循環(huán)進尺采用2.4 m,如圖1所示。
圖1 隧道Ⅲ級圍巖開挖斷面圖
項目于2016年10月對隧道濕噴超耗進行統(tǒng)計,按封閉循環(huán)計算,左洞ZK5+357~ZK5+409進尺52 m,右洞K5+330~K5+373進尺43 m,設(shè)計用量分別為369.5 m3和282.1 m3,超耗方量皆為724.9 m3,超耗率分別為204.15%和256.97%,總的超耗率達到227.02%。超耗相當(dāng)嚴(yán)重,給項目的建設(shè)造成了巨大的經(jīng)濟損失,減少隧道濕噴的超耗顯得迫在眉睫,如表1所示。
表1 噴射混凝土統(tǒng)計匯總表
隧道實際現(xiàn)場施工襯砌類型為S3,S3襯砌初噴厚度為4+12+2=18 cm,預(yù)留變形量為6 cm,但現(xiàn)場實際施工時由于濕噴操作的原因?qū)⒊鯂姾穸葒娚涑?+12+8=24 cm,相當(dāng)于將預(yù)留變形量的部分也噴射了,由于鋼拱架里面的保護層噴厚6 cm,故初噴混凝土增加了損耗33.3%。
隧道爆破時,為了能有效利用炸藥,減少欠挖,鉆孔有規(guī)定的外傾角度3°~5°。但由于施工地段是反坡施工,隧道縱坡為2.4%,折合成角度為1.4°,根據(jù)調(diào)查,現(xiàn)場10月施工時多為外傾3°打孔(現(xiàn)在改為水平打孔),距離開挖輪廓線約0.05 m的位置鉆孔,按3.6 m炮眼深度計算就要造成平均線性超挖達14 cm,相當(dāng)于斷面放大尺寸,斷面向外增大一環(huán)。光面爆破后根據(jù)測量測定結(jié)果顯示隧道左洞ZK5+357~ZK5+409段超挖401.68 m3,實際開挖輪廓線上臺階比設(shè)計開挖輪廓線大0.3 m,下臺階比設(shè)計開挖輪廓線大0.2 m,隧道右洞K5+330~K5+373段超挖354.23 m3,實際開挖輪廓線上臺階比設(shè)計開挖輪廓線大0.35 m,下臺階比設(shè)計開挖輪廓線大0.2 m,隧道超挖部分采用初噴料進行填補,造成初噴料左洞超耗146.2%,右洞超耗185.2%,如圖2、圖3所示。
(a)
(b)
(a)
(b)
經(jīng)實驗室多次檢測,測定濕噴回彈率較穩(wěn)定,且符合設(shè)計及規(guī)范要求,在拱腳位置為6.5%,拱頂位置為8%。但由于回彈率不變,一旦初噴料增多必然會造成回彈量增多,以10月計算左洞共計噴射混凝土1 124 m3,右洞共計噴射混凝土1 007 m3,回彈率按7%計算,則造成混凝土超耗:
左洞:1 124×7%÷369.55=21.3%
右洞:1 007×7%÷282.1=25%
濕噴混凝土配合比如表2所示。
表2 濕噴混凝土配合比表
濕噴混凝土回彈率如表3所示。
表3 濕噴混凝土回彈率統(tǒng)計表
造成濕噴混凝土超耗的主要原因及超耗率統(tǒng)計如表4所示。
表4 濕噴混凝土超耗統(tǒng)計表
實際統(tǒng)計量隧道左洞初噴超耗204.15%,隧道右洞初噴超耗256.97%;而理論計算隧道左洞初噴超耗200.8%,隧道右洞初噴超耗243.5%,實際超耗率與理論計算超耗率相差不大,理論分析滿足要求。
(1)由于濕噴機效率較高,一次性噴出的混凝土厚度不易控制,現(xiàn)場采用了在工字鋼上焊接鋼筋控制厚度的辦法,但由于濕噴機威力較強,一次噴射厚度已經(jīng)超過了規(guī)定的2 cm?,F(xiàn)場采用調(diào)整風(fēng)壓與水壓的辦法來調(diào)整噴射力度,適當(dāng)降低風(fēng)壓和水壓來減少一次性噴射的厚度。
(2)將開挖輪廓線進行收縮,適當(dāng)減少預(yù)留變形量的大小。
4.2.1 打孔外傾角度
由于項目隧道為反坡施工,縱向坡度為2.4%,折合成角度為1.4°,光面爆破方案要求周邊眼外傾3°~5°,實際施工發(fā)現(xiàn)按此方法打孔每次開挖輪廓線都會超出設(shè)計輪廓線30~40 cm,故可以調(diào)整周邊眼的打孔角度進行水平鉆孔或以隧道縱坡為線以內(nèi)傾1.4°的方向打孔。
4.2.2 打孔位置
現(xiàn)場施工原來周邊眼的打孔位置為距離設(shè)計開挖輪廓線向內(nèi)收縮5 cm,但實際光面爆破后進行斷面掃描發(fā)現(xiàn)實際開挖輪廓線都會超出設(shè)計輪廓線30~40 cm,故可以考慮調(diào)整周邊眼距離設(shè)計開挖輪廓線的距離,可以參考10 cm為宜。
4.2.3 周邊眼的間距
嚴(yán)格控制周邊眼的間距,周邊眼的間距不得超過50 cm,采用小爆破多鉆孔的形式增加光面爆破的效果。
回彈率受多種因素影響,在實驗室應(yīng)加強配合比的優(yōu)化,在現(xiàn)場應(yīng)加強控制,選擇最合適的風(fēng)壓、水壓及噴射角度?,F(xiàn)場噴射時當(dāng)巖面噴厚達到2~3 cm后,回彈最小,且穩(wěn)定,當(dāng)噴射到附著在巖面的混凝土滑落、流淌時,一次噴厚達到最大,此時不能再繼續(xù)噴射,應(yīng)等噴射混凝土初凝后方能進行復(fù)噴,一次噴射厚度,拱頂為6 cm,邊墻為8 cm。
結(jié)合濕噴超耗原因分析,在后期的隧道施工中,現(xiàn)場應(yīng)積極采取改進措施,通過適當(dāng)降低濕噴機工作風(fēng)壓和水壓、適當(dāng)減少預(yù)留變形量、調(diào)整打孔外傾角度及位置、控制周邊眼間距、提高濕噴機械手操作手技術(shù)水平等改進措施,對隧道濕噴進行改進以降低隧道初支濕噴超耗率。通過對隧道左洞ZK5+450~ZK5+509段及右洞K5+410~K5+461段現(xiàn)場噴射混凝土用量的統(tǒng)計得知濕噴施工在采取一系列的改進措施后超耗率得到了有效控制,濕噴超耗率能控制在120%以內(nèi),如表5所示。
表5 噴射混凝土統(tǒng)計匯總表
濕噴是強制性工藝標(biāo)準(zhǔn),也是未來隧道施工的必然趨勢。濕噴超耗率高投入成本大一直阻礙著濕噴技術(shù)的有效推廣。本文以重慶市縉云山隧道施工為背景,通過施工現(xiàn)場總結(jié)出一套降低濕噴超耗的措施,有效地降低了濕噴技術(shù)在隧道初支施工中的超耗率,降低了濕噴施工成本,為濕噴技術(shù)的應(yīng)用起到了較大的推進作用。
[1]重慶九龍坡至永川高速公路JY1合同段.兩階段施工圖設(shè)計[Z].