孟相萍
(中海油石化工程有限公司,山東 濟南 250000)
石化公司600kt/a逆流移動床連續(xù)重整裝置首次采用逆流移動床工藝技術,與現(xiàn)有的連續(xù)重整相比,工藝條件更加優(yōu)化合理,流程特點鮮明。重整裝置以低辛烷值直餾石腦油和少量加氫焦化石腦油為原料,經(jīng)過加氫預處理后的精制油進入重整反應部分,生產(chǎn)清潔高辛烷值汽油調合組分,同時副產(chǎn)少量的氫氣、液化氣、化工輕油等產(chǎn)品;副產(chǎn)的氫氣直接供給PSA裝置作為原料進行氫提濃。由于此裝置技術比較新,設備國產(chǎn)化較多,該裝置自首次開工以來,也出現(xiàn)了不同程度的問題,經(jīng)過34個月的運行后,設備問題開始凸顯,閥門內漏、故障等情況開始出現(xiàn)。
現(xiàn)象及處理過程:
再生干燥器DR701程控閥UV73009在加熱切換至冷卻時多次不能正常打開,干燥器程序停止,催化劑循環(huán)再生系統(tǒng)停工,干燥器DR701切出系統(tǒng),撤壓,拆卸此閥,內部閥板與底座連接處銹蝕較為嚴重。
原因分析及解決措施:
再生循環(huán)氣自再生系統(tǒng)排出,經(jīng)過堿洗及水洗后氣體略帶酸性,含水汽后對干燥器程控閥造成腐蝕。久而久之,閥板與閥體之間銹渣累積,造成閥門關閉不嚴。此閥反復故障造成催化劑循環(huán)再生系統(tǒng)停工,嚴重影響到重整催化劑活性,造成重整生成油辛烷值降低及產(chǎn)氫量降低。解決措施就是常備閥門、及時更換。
現(xiàn)象及處理過程:
03:30左右,再生循環(huán)氣干燥器DR701出口循環(huán)氣露點出現(xiàn)報警,04:05左右,再生循環(huán)氣露點達到-18.16℃,并出現(xiàn)急劇上升現(xiàn)象,上升趨勢如圖1所示,排查原因發(fā)現(xiàn)干燥器蒸汽切斷閥UV73013出現(xiàn)故障,未能打開,再生系統(tǒng)停工。
圖1 再生循環(huán)氣露點變化曲線
原因分析及總結:
此次再生停工是由于加熱蒸汽切斷閥UV73013故障引起,此問題開工近兩年首次遇到,隨后又多次出現(xiàn)因故障不能正常打開的情況。鑒于此,對此閥進行了更換。
再生系統(tǒng)停工,對干燥器內干燥劑進行再生:
(1)通過切斷再生器與堿洗系統(tǒng)、干燥器、K-701之間的聯(lián)系,將壓縮機K-701全部打返回,對干燥器兩個干燥塔進行循環(huán)再生,減少干燥劑含水量,在再生過程中將干燥器前端及后冷器后汽水分離器放空開大,排明水。在再生加熱階段,干燥塔底部進去的熱氣想徹底穿透整個床層需要較長的時間,比如在對干燥器B罐進行加熱時,干燥塔頂部出口溫度一直不升高,為此根據(jù)干燥塔頂部出口溫度及時調整了加熱時間,保證此干燥塔床層徹底被穿透,將水分盡量多的攜帶出來,通過此次對干燥塔進行加熱再生發(fā)現(xiàn),穿透整個干燥塔床層大約需要215min。
(2)在此次對干燥器內干燥劑再生過程中,K-701返回線全開,氣體全部打返回,由于K-701出口管線為DN300管線,而壓縮機返回線為DN150管線,造成壓降很大,壓縮機出口壓力0.42MPa,而進入堿洗罐后壓力只有0.18MPa,此時壓縮機壓縮比較大,造成出入口溫度上升,出口溫度直逼135℃高高聯(lián)鎖值,因此采取了開干燥器副線閥方式來降低壓縮機入口溫度,在一定程度上降低了壓縮機入口溫度。
現(xiàn)象及處理過程:
10:24左右,K-202二反二PV21001A/B不斷關閉,10:35左右,二反二PV21001A/B全關,PIC21001在自動狀態(tài)下,控制打開PV20501A/B。PV20501A/B、PV21001A/B變化曲線如圖2所示。
圖2 PV20501A/B、PV21001A/B MV值變化曲線
D-202氣體向D-201返回,D-201壓力上漲,此時PIC21001與PIC20501壓力控制涉及到低選問題,PIC21001與PIC20501控制PV20501A/B方向正好相反,在低選作用下,按照程序設定,PV20501A/B聽從PIC21001控制,PV20501A不斷打開,造成D-201壓力不斷上漲,最終上升至0.283MPa。D-201 壓力曲線如圖3所示。
PIC20501在自動狀態(tài)下,不斷提高PIC20501閥位,待超過50%后,PIC20501轉為控制PV20501C閥動作, D-201泄壓閥打開,最高開至7%閥位,后及時將PV20501C改手動關閉,放火炬量并不大,未造成較大影響。PV20501C閥位曲線如圖4所示。
圖3 D-201壓力曲線
圖4 PV20501C閥位(MV值)曲線
原因分析:
事故初,由于DCS顯示D-202壓力持續(xù)上升,此時二反二PV21001A/B處于全關狀態(tài),認為K-202二級壓縮能力不足,但重整外送氫量并無異常減小情況,經(jīng)分析,二反二PV21001A/B可能漏量,現(xiàn)場排查發(fā)現(xiàn),在DCS顯示PV21001A/B全關的情況下,閥門位置仍然能聽到氣體過量的聲音,尤其是PV21001B處聲音較大,定位器顯示此閥現(xiàn)場有5%的開度,定位器出現(xiàn)故障,將PV21001B切除,在B閥切除前D-202壓力不斷上升,最終上升至0.88MPa,切除后,壓力不再上升,聯(lián)系儀表處理正常后投用,D-202壓力不再上升,慢慢調整至0.78MPa。
事故總結:
(1)在重整外送氫壓縮機K-202未出現(xiàn)停機事故的情況下,D-201壓力上升,在可控范圍內,不需要放火炬,此次D-201壓力最高上升至0.283MPa,并不高,若PV20501C自動狀態(tài)下打開,應迅速關閉,如短時間內查找不到原因,時刻關注D-201壓力,視情況再慢慢開PV20501C進行泄壓,最終上升壓力不能接近D-201安全閥起跳壓力0.42MPa。
(2)在發(fā)生此種事故時,在人員較少的情況下,應迅速將催化劑循環(huán)停下,即拍下一反下密封、再生上密封、再生下密封、催化劑循環(huán)停車聯(lián)鎖,調整好再生配風,這樣既能防止發(fā)生氫氧互串的風險,又能使操作員抽出時間調整再接觸部分壓力及預處理、重整系統(tǒng),除此之外,現(xiàn)場的排查很重要,此處閥門的漏量也是及時排查才得以發(fā)現(xiàn)。
(3)分程器控制說明:
①PIC20501:在0~50%閥位時,一回一控制閥PV20501AB起作用,在0閥位時,PV20501AB全開;50%閥位時,PV20501AB全關。一回一控制閥開關順序為:在關閥時,先關PV20501B,后關PV20501A;開閥時,先開PV20501A,然后開PV20501B。當閥位在50%~100%時,PV20501C起作用,當PIC20501閥位50%時,PV20501C為全關,當PIC20501閥位100%時,PV20501C閥位全開。
②PIC21001:在0~50%閥位時,二回二控制閥PV21001AB起作用,在0閥位時,PV21001AB全開;50%閥位時,PV21001AB全關。二回二控制閥開關順序為:在關閥時,先關PV21001B,后關PV21001A;開閥時,先開PV21001A,然后開PV21001B。當閥位在50%~100%時,一回一控制閥PV20501AB起作用,當PIC21001閥位50%時,PV20501AB為全關,當PIC21001閥位100%時,PV20501AB閥位全開。
③PIC21002:在0~50%閥位時,控制閥PV21002起作用,在0閥位時,PV21002全關;50%閥位時,PV21002全開。當閥位在50%-100%時,二回二控制閥PV21001AB起作用,當PIC21002閥位50%時,PV21001AB為全關,當PIC21001閥位100%時,PV21001AB閥位全開。
注:在操作過程中,如果把控制閥單獨解手動進行操作,操作完成再次投自動前,需要將對應的分程器解手動進行對表,然后再依次將控制閥及分程器投自動,控制閥此時接受分程器信號,轉為自動控制。
(4)低選控制說明(舉例說明):
①正常狀態(tài):PIC20501通過控制一反一PV20501A/B來調節(jié)D-201壓力;PIC21001通過控制二反二PV21001A/B來調節(jié)D-202壓力;PIC21002通過控制氫氣外送PV21002來調節(jié)D-203壓力。
②事故狀態(tài):D-201、D-202壓力上升,超過設定值,例:如圖5所示,D-201壓控PIC20501閥位MV47%,則作用到PV20501A/B的MV值為94%;D-202壓控PIC21001閥位MV值60%,則二反二PV21001A/B 100%,全關,為降低D-202壓力,PIC21001控制一反一PV20501A/B,此時PIC21001作用到PV20501A/B的MV值為80%;PIC21001作用到PV20501A/B的MV值80%小于PIC20501作用到PV20501A/B的MV值94%,則受低選作用,PV20501A/B聽從PIC21001的控制,繼續(xù)開一反一PV20501A/B,PIC20501在自動狀態(tài)下,閥位超過50%后,控制PV20501C進行泄壓,來降低D-201壓力。PIC20501的閥位超過50%后,即事故狀態(tài)下,PIC20501作用到PV20501A/B的MV值為100%,始終大于PIC21001作用到PV20501A/B的MV值,即一直聽從PIC21001的控制。
圖5 壓控閥閥位相互關系
現(xiàn)象及處理過程:
2016年6月21日,濟南遇較大暴雨,導致D-201壓力出現(xiàn)假指示,在自動狀態(tài)下,PIC20501控制PV20501A/B關,初始判斷是由于氣溫突降,A-201冷后溫度下降5℃,氫純度上升,重整循環(huán)氫量降低4000Nm3/h,造成D-201壓力上升。于是進行調整,手動關閉壓縮機K-202一反一PV20501A/B,催化劑循環(huán)部分差壓波動較大,進一步分析判斷為D-201壓力假指示,實際壓力與顯示值相反。立即將D-201壓控PIC20501置手動控制,根據(jù)D-206壓力手動調節(jié)PIC20501,控制一反一開度,將D-201壓力調整至0.25MPa,包括后期提量過程,同樣通過手動調節(jié)來控制D-201壓力。
事故總結:
在雷雨天氣下,此類儀表密封不嚴,易造成儀表進水,出現(xiàn)假指示,建議對此類關鍵儀表做好防護。
再生堿洗部分堿側pH值9.3左右,此部分含鹽污水極易出現(xiàn)結晶現(xiàn)象,通常情況下通過蒸汽吹掃進行吹通處理,裝置為防止出現(xiàn)吹掃不通造成再生停工事故,新鋪設一條D-706至P-706管線,作為備用;除此之外,目前通過加大堿側補水來減少含鹽污水外送管線堵塞現(xiàn)象發(fā)生。
再生循環(huán)氣水洗水pH值6.0,弱酸性,對水洗水外送管線及閥門腐蝕較為嚴重,曾多次出現(xiàn)堿洗罐D-706水側液控閥LV70101腐蝕泄漏情況;除此之外,再生循環(huán)氣攜帶弱酸性水汽進入后續(xù)干燥器DR701,對DR701閥門及換熱器造成腐蝕,2015年4月29日,DR701重整裝置循環(huán)水用量降低,經(jīng)分析判斷后冷器管束發(fā)生泄露,拆卸后發(fā)現(xiàn)換熱器管束腐蝕較為嚴重,部分管束有較大腐蝕穿孔。
催化劑循環(huán)系統(tǒng)中一反、二反、三反上部料斗與反應器間差壓控制閥及二反、三反、四反下部料斗與反應器間差壓控制閥設計偏大,為保證正常差壓,此類閥門開度較小,大約在2%左右,閥門在小開度時波動較大,造成此處差壓波動較大。裝置將在檢修期間更換此類閥門。
D-205頂干氣目前去向為重整增壓機外送氫壓縮機K-202級間罐D-202,流量約在800Nm3/h,由于干氣中氫氣含量較低,對此部分氣體的反復壓縮無疑是造成了能源的浪費。此部分氣體曾試圖改至重整燃料氣系統(tǒng),但存在兩個較為重要的問題,一是K-202級間罐D-202內氫氣倒串至瓦斯系統(tǒng),此部分氫氣含有氯組分,形成氨鹽,易造成燃料氣管線阻塞;二是目前干氣與瓦斯系統(tǒng)碰口在瓦斯罐D-405壓控閥后,由于干氣量波動較大,干氣改去瓦斯系統(tǒng)后造成加熱爐燃料氣及長明燈壓力波動較大,計劃在裝置大檢修時將碰口改至壓控閥前。
連續(xù)重整作為煉油廠汽油生產(chǎn)及產(chǎn)氫重要裝置,安全平穩(wěn)運行顯得尤為重要。一套新的裝置經(jīng)過三年的磨合,設計及設備方面的問題基本凸顯,總結裝置所存在的問題,利用公司大檢修機會,動改設計缺陷,保證裝置檢修后長周期運行。
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