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      某銅硫選廠銅粗精礦再磨工藝優(yōu)化研究*

      2018-07-09 09:06:12程建農(nóng)付廣欽周曉彤鄧麗紅
      材料研究與應用 2018年2期
      關鍵詞:旋流器磨機粒級

      程建農(nóng),付廣欽,周曉彤,鄧麗紅,關 通

      1.廣東省大寶山礦業(yè)有限公司,廣東 韶關 512127;2. 廣東省資源綜合利用研究所,稀有金屬分離與綜合利用國家重點實驗室,廣東省礦產(chǎn)資源開發(fā)和綜合利用重點實驗室,廣東 廣州510650

      某銅硫礦原礦礦物組成復雜,黃銅礦與黃鐵礦、磁黃鐵礦等礦物致密共生.該銅硫選礦廠采用“銅浮選-硫浮選-磁選”工藝流程回收銅硫,磨礦作業(yè)為一段磨礦,磨礦細度為60%~65%-0.074mm,銅單體解離度僅84%,未達到銅浮選適宜的磨礦細度,影響了銅礦物的高效回收.為了提高銅礦物的單體解離度,在銅浮選作業(yè)增加了銅粗精礦再磨工藝,但銅的回收指標仍未達到預期目標.本研究針對該銅硫選廠銅粗精礦再磨工藝存在的問題,開展再磨工藝參數(shù)優(yōu)化的研究,以提高銅回收指標.

      1 礦石性質(zhì)

      原礦品位Cu 0.5%~0.7%、S 16%~23%,主要有價元素為銅、硫、鐵等,主要礦物組成列于表1.該礦石中的銅礦物以黃銅礦為主,其次有少量至微量銅藍、斑銅礦和黝銅礦;其它硫化礦物主要為磁黃鐵礦和黃鐵礦,其次有少量至微量閃鋅礦、方鉛礦及微量毒砂等.脈石礦物主要是云母和石英,其次是方解石、綠泥石、長石、角閃石和輝石等.原礦中黃銅礦與黃鐵礦、磁黃鐵礦以及脈石礦物致密共生.黃銅礦主要粒度范圍是0.010~0.32 mm,分布范圍較寬.解離度測定結(jié)果表明,在磨礦細度為70%-0.074 mm時,銅的單體解離度為92%.因此,要達到較高的銅單體解離度,磨礦細度應在70%-0.074 mm以上.

      2 問題討論與分析

      該銅硫選礦廠的選礦系統(tǒng)分為2個系列,本研究針對該選礦廠的Ⅱ系列生產(chǎn)系統(tǒng)進行優(yōu)化.Ⅱ系列原礦處理量約1400 t/d,銅粗精礦再磨處理量約120 t/d,銅選礦生產(chǎn)的工藝原則流程如圖1所示.原礦經(jīng)磨礦后,采用浮選機進行銅粗選、掃選,銅浮選尾礦進入硫浮選.銅粗選精礦經(jīng)再磨工藝后,進入銅浮選柱精選,浮選柱精選尾礦進入浮選機精選,分別獲得銅柱精礦、銅機精礦.銅柱精礦的粒級較細、品位較高,銅機精礦的粒級較粗、銅品位較低,兩者合并作為銅精礦產(chǎn)品[1].再磨工藝由CZFWF-20型水力旋流器和JM-1000型立磨機組成,銅粗精礦首先進入旋流器分級,旋流器溢流進入銅精選,旋流器底流經(jīng)立磨機再磨后返回旋流器分級,形成再磨回路.

      表1 原礦主要礦物組成及相對含量Table 1 Main mineral compositions of raw ore

      圖1 銅硫選廠II系列銅選礦生產(chǎn)工藝原則流程Fig.1 The principle flowsheet of copper beneficiation in II system of copper-sulfur plant

      該銅硫選礦廠原生產(chǎn)工藝的磨礦為一段磨礦,銅單體解離度僅84%左右,影響了銅礦物的有效回收.銅單體解離度偏低是制約銅生產(chǎn)指標的關鍵因素之一,同時也造成銅浮選作業(yè)生產(chǎn)波動較大.這是因為銅浮選作業(yè)中添加了大量石灰作抑制劑,在黃鐵礦等硫礦物受到抑制的同時,黃銅礦與黃鐵礦、磁黃鐵礦等的連生體也一起被抑制,降低了銅的回收指標.

      受生產(chǎn)現(xiàn)場廠房空間位置的限制,改造原礦磨礦作業(yè)的難度較大,因此,對銅粗精礦再磨工藝進行了優(yōu)化研究.通過對銅粗精礦再磨工藝進行流程查定,測得銅粗精礦濃度為15.83%,旋流器給礦壓力為0.18 MPa,旋流器溢流濃度僅為11.90%,導致銅精選作業(yè)濃度偏低(小于12%),影響了銅礦物的有效回收.旋流器溢流-0.074mm粒級占79.8%,旋流器底流-0.074mm粒級占50.47%,旋流器分級效果不佳.立磨機再磨前后-0.074mm粒級含量僅增加4.47%,立磨機再磨效果較差.在原礦磨礦作業(yè)、銅浮選作業(yè)控制穩(wěn)定的前提下,原礦Cu品位0.70%,獲得銅精礦Cu品位18.22%,銅回收率81.41%.為進一步提高銅選礦指標,應對銅粗精礦再磨工藝的各項參數(shù)進行優(yōu)化,以提高銅粗精礦分級效率和再磨效果.

      3 再磨工藝參數(shù)優(yōu)化研究

      為提高銅粗精礦的分級和再磨效果,分別對該再磨工藝流程中的旋流器分級作業(yè)和立磨機再磨作業(yè)進行工藝參數(shù)優(yōu)化研究.

      3.1 旋流器分級作業(yè)的優(yōu)化

      旋流器的給礦濃度和給礦壓力是旋流器分級作業(yè)的重要操作參數(shù),直接影響到旋流器分級產(chǎn)品濃度和分級粒度[2-3].如果給礦濃度過高,將造成礦漿粘度增加,阻力增加,溢流粒度變粗,同時沉砂和溢流濃度都增高,處理量增大,分級效率下降;如果給礦濃度太低,分級效率提高,但處理量下降,水電消耗增大.給礦壓力越大,礦漿流速越高,旋流器的處理量就越大.但在一定范圍內(nèi),隨著給礦壓力增加,礦漿在旋流器中旋轉(zhuǎn)速度和離心力也越大,分級粒度也越細.當給礦壓力超過限定值,旋流器的濃縮作用加強,粘度增加,分選環(huán)境不穩(wěn)定,使分級效果惡化.如果給礦壓力過低,旋流器內(nèi)達不到一定的負壓,會導致無法分級.因此,合適的給礦濃度和給礦壓力是提高旋流器分級效率的必要措施.

      為了確定合適的旋流器分級參數(shù),在原礦磨礦作業(yè)、銅浮選作業(yè)控制穩(wěn)定的前提下,對旋流器的給礦濃度和給礦壓力等參數(shù)進行調(diào)試:①嚴格控制銅粗選的泡沫沖洗水量和補加水量,以穩(wěn)定銅粗精礦濃度和旋流器給礦濃度,旋流器的給礦濃度由20%~25%調(diào)整為30%~35%;②旋流器的給礦壓力由0.15~0.20 MPa調(diào)整為0.10~0.15 MPa.

      3.2 立磨機再磨作業(yè)的優(yōu)化

      立磨機是一種節(jié)能高效型磨礦設備.磨礦介質(zhì)作為磨礦過程中能量傳遞的媒介,是影響立磨機磨礦效果的關鍵因素之一,其大小、填充率等都會影響磨礦效率.在一定范圍內(nèi),磨礦介質(zhì)加載量越大,磨礦效率就越高,但是加載量過大,將導致磨機內(nèi)部球運動的干擾和礦漿的內(nèi)部循環(huán),從而降低磨礦效率,增加功耗[4-5].

      為了提高立磨機的磨礦效果,制定了以下優(yōu)化措施:①立磨機每日補加鋼球量(Φ20mm)由10 kg調(diào)整為20 kg;②立磨機的給礦濃度由50%~70%調(diào)整為50%~60%.

      3.3 再磨工藝的優(yōu)化結(jié)果

      在原礦磨礦作業(yè)、銅浮選作業(yè)穩(wěn)定的前提下,對銅粗精礦再磨工藝的工藝參數(shù)進行了優(yōu)化調(diào)整,穩(wěn)定后的再磨工藝對比結(jié)果列于表2.由表2可知,旋流器分級作業(yè)和立磨機再磨作業(yè)效果均得到優(yōu)化,再磨工藝獲得的旋流器溢流中-0.074mm粒級含量提高至85.68%,-0.010mm粒級含量降低至15.25%.立磨機再磨前后-0.074 mm粒級產(chǎn)率增加6.47%,較優(yōu)化前提高2.00%.

      為了考查工藝參數(shù)優(yōu)化對再磨工藝的優(yōu)化效果,對優(yōu)化前后再磨工藝的磨礦技術效率、合格粒級銅金屬占有率進行了比較.

      表2 銅粗精礦再磨工藝優(yōu)化前后結(jié)果對比Table 2 Contrastive results of regrinding process after optimization

      (1)磨礦技術效率

      磨礦技術效率(Et)是從技術上評價磨礦過程的重要評價參數(shù)[6],反應了合格粒級的生產(chǎn)效率.當粒度介于x和y之間的粒級為合格粒度時,磨礦技術效率即粒度x的磨礦效率減去粒度y的磨礦效率,數(shù)學表達式見式(1).

      (1)

      式(1)中Ex為粒度x的磨礦效率,%;Ey為粒度y的磨礦效率,%;γ為磨礦產(chǎn)品中小于粒度x的產(chǎn)率,%;γ1為給礦中小于粒度x的產(chǎn)率,%;γ2為給礦中小于粒度y的產(chǎn)率,%;γ3為磨礦產(chǎn)品中小于粒度y的產(chǎn)率,%.根據(jù)銅浮選對粒度的要求,設定銅粗精礦再磨合格粒級為0.010~0.074 mm.根據(jù)式(1)計算,再磨工藝參數(shù)優(yōu)化前后,再磨工藝的磨礦技術效率由32.90%提高至47.37%,提高14.47%.

      (2)合格粒級銅金屬占有率

      合格粒級銅金屬占有率(F)是評價各產(chǎn)品中銅金屬分布情況的重要指標,其數(shù)學表達式見式(2).

      F=F-0.074-F-0.010.

      (2)

      式(2)中F-0.074為-0.074 mm粒級的銅金屬占有率,F(xiàn)-0.010為-0.010 mm粒級的銅金屬占有率.再磨工藝參數(shù)優(yōu)化前后,旋流器溢流和銅粗精礦之間的合格粒級銅金屬占有率(F)差值由14.73%提高至16.30%,提高1.57%.

      磨礦技術效率表征合格粒級量的累計效果,金屬占有率表征合格粒級中金屬品位比重大小[7].與優(yōu)化前相比,磨礦技術效率與合格粒級金屬占有率均有提高,再磨工藝磨礦效果明顯改善.

      將再磨工藝參數(shù)優(yōu)化后,對平均品位為Cu 0.70%的原礦,獲得銅精礦品位Cu 19.62%、銅回收率83.92%的指標.與優(yōu)化前相比,銅精礦Cu品位提高1.40%,銅回收率提高2.51個百分點.

      4 結(jié) 論

      通過提高旋流器給礦濃度(調(diào)為30%~35%)、降低旋流器給礦壓力(調(diào)為0.10~0.15 MPa)、增加立磨機裝球量(補加鋼球量為20 kg/日)、調(diào)整立磨機給礦濃度(調(diào)為50%~60%)等措施,對再磨工藝參數(shù)進行優(yōu)化,有效地提高了磨礦技術效率等指標.銅粗精礦再磨工藝的磨礦技術效率提高14.47%,旋流器溢流和銅粗精礦之間的合格粒級銅金屬占有率差值提高1.57%,銅精礦Cu品位提高1.40%、銅回收率提高2.51個百分點,為銅礦物的高效回收提供了有力保障.

      參考文獻:

      [1] 周曉彤,鄧麗紅,付廣欽,等.酸性尾礦水回用于全流程的銅硫選礦新技術研究[J].材料研究與應用,2017,11 (4):269-273.

      [2] 龐學詩.水力旋流器理論與應用[M].長沙:中南大學出版社,2005:52-76.

      [3] 汪勇,莊故章,周韶,等.給礦濃度和入口壓力對水力旋流器分級效率的影響[J].礦冶,2012,21(1):83-86.

      [4] 周宏喜,盧世杰,何建成.立磨機磨礦機理研究[J].中國礦業(yè),2014,23(5):146-148.

      [5] 韓登峰,盧世杰,張躍軍.介質(zhì)大小及添加量對立磨機磨礦效果影響的研究[J].礦產(chǎn)保護與利用,2014(1):36-40.

      [6] 段希祥. 碎礦與磨礦[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,2006:134-136.

      [7] 楊金林,周文濤,馬少健,等.基于磨礦技術效率錫石多金屬硫化礦磨礦優(yōu)化研究[J].有色金屬:選礦部分,2017(5):18-22.

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