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      超重超大千米立井吊盤縮短升降時間的工程實踐

      2018-07-10 09:22:40崔喜旺陳彥龍李洋洋趙興東
      金屬礦山 2018年6期
      關(guān)鍵詞:鑿井拉力鋼絲繩

      崔喜旺 陳彥龍 李洋洋 趙興東

      (1.中國華冶科工集團有限公司,北京100176;2.東北大學(xué)井巷與地壓控制研究中心,遼寧 沈陽110819)

      1 工程概況及存在問題

      本溪龍新礦業(yè)有限公司思山嶺鐵礦SJ1(副井)工程位于本溪市南芬區(qū)思山嶺滿族自治鄉(xiāng),井口標高+215.200 m,井底標高-1 288.7 m,井筒深度1 503.9 m,井筒凈直徑10 m。本工程是國內(nèi)首條超大超深井,穩(wěn)車集成控制系統(tǒng)以立井穩(wěn)車為控制對象,其主要控制10臺吊盤兼穩(wěn)車(45 kW電機)、4臺整體模板穩(wěn)車(45 kW電機)、1臺液壓傘鉆倒鉤穩(wěn)車(45 kW電機)、1臺動力電纜穩(wěn)車、2臺風(fēng)筒穩(wěn)車(75 kW電機)、2臺壓風(fēng)供水管穩(wěn)車(75 kW電機)、1臺排水管穩(wěn)車(90 kW電機)及1臺安全梯穩(wěn)車(37 kW電機)。共計22臺穩(wěn)車。通過應(yīng)用穩(wěn)車集成系統(tǒng)升降吊盤,其順序為:設(shè)備檢查→吊盤提升→放炮、井下通風(fēng)→調(diào)平→吊盤下放(包含上電纜、信號線、放炮線卡具)→吊盤調(diào)平到位。在使用大穩(wěn)車和集控系統(tǒng)過程中,出現(xiàn)多次故障,使得吊盤無法順利地提升和下放,吊盤的提升和下放情況通過集控面板顯示,在提升過程中遇到問題較多,經(jīng)過初步分析出現(xiàn)的主要原因是吊盤不平衡和穩(wěn)車過載,現(xiàn)將2014年1—6月以來按照吊盤提升高度為30~40 m,一定周期進行吊盤提升時間(包含調(diào)平時間)、吊盤下放時間(包含緊固電纜、信號線、放炮線卡具、調(diào)平時間)、影響因素統(tǒng)計如表1,其中提升平均用時45 min,下放平均用時50 min,通風(fēng)時間為30 min不計入表格。

      2 穩(wěn)車集控設(shè)備設(shè)施開發(fā)

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      從表1可以看出:①吊盤不平衡影響吊盤升降時間;②鋼絲繩受力不均,影響懸吊穩(wěn)車運行,影響吊盤升降時間;③在吊盤的提升和下放過程中會經(jīng)常出現(xiàn)部分穩(wěn)車溜車現(xiàn)象、電機故障等致使吊盤操作盤出現(xiàn)報警,吊盤無法正常提升和下放,同時給施工也帶來極大的安全隱患。從現(xiàn)場調(diào)查統(tǒng)計的數(shù)據(jù)可知,思山嶺鐵礦SJ1(副井)工程吊盤在提升下放過程中時間過長引起的原因多方面,其中個別穩(wěn)車引起的吊盤不平衡,致使受力不同導(dǎo)致多臺穩(wěn)車無法同步運行,進而極大地延長吊盤提升下放時間,嚴重影響了工期。因此,針對出現(xiàn)的各類問題,需要采取一個系統(tǒng)的調(diào)控措施來進行改善。

      2.1 穩(wěn)車集控系統(tǒng)

      本溪思山嶺項目施工的超大、超深豎井,井凈徑10 m,井深1 503.9 m,豎井施工吊盤為3層吊盤,直徑9.8 m,高8 m,自重55 t,加上吊盤上的施工設(shè)施總計約100 t,由于其工程的特殊性,初始采用PLC穩(wěn)車集中控制系統(tǒng)。吊盤升降在實際施工中采用10臺JZ-25/1800鑿井絞車提升吊盤,其中每臺鑿井絞車纏繞鋼絲繩重約11 t。盡管均采用同一廠家生產(chǎn)的設(shè)備,但其機械、電氣性能均有偏差,使鑿井絞車很難同步運行,致使每次提升下放吊盤都要消耗2~3 h,嚴重影響施工。

      穩(wěn)車集中控制系統(tǒng)采用PLC集散、分布式I/O控制方式,人機交互界面,采用PROFIBUS—DP線通訊(圖1),每臺穩(wěn)車都有單獨的控制柜,各單臺穩(wěn)車控制柜無嚴格要求,可以相同也可不同,但同時工作的穩(wěn)車啟動柜控制方式必須相同。在中央控制室允許情況下,每臺穩(wěn)車既可以遠方控制又可以就地控制,既可以多臺同時工作也可單臺工作。同時工作的穩(wěn)車,可以任意組合??梢詫⑿略龅姆€(wěn)車納入集散控制系統(tǒng),通過DP通訊線纜連接ET200M從站模塊即可較為簡便。通過該系統(tǒng)的應(yīng)用,實現(xiàn)了穩(wěn)車電機的同步運行,保障了吊盤各懸吊鋼絲繩動作同步,避免了鋼絲繩受力不均衡造成過載,保障了吊盤及各鑿井懸吊裝備的提升安全。吊盤和中心回轉(zhuǎn)界面見圖2。

      2.2 吊盤液壓漲力自動平衡裝置

      本溪思山嶺鐵礦副井屬于超深、井徑超大的豎井,其吊盤超大超重,必須使用多臺穩(wěn)車同時同步提升。雖然設(shè)計各條鋼絲繩均滿足受力要求,但由于穩(wěn)車較多,吊盤超重,各臺穩(wěn)車由于其機械、電氣環(huán)境的偏差,造成各條鋼絲繩受力不均,形成極大安全隱患。在10條穩(wěn)車懸吊鋼絲繩末端于吊盤連接處,安裝吊盤液壓漲力自動平衡裝置使各繩受力均勻,現(xiàn)場實際操作控制見圖3。

      2.3 穩(wěn)車正反轉(zhuǎn)檢測防溜車系統(tǒng)

      穩(wěn)車集控系統(tǒng)起初運行很好,隨著井深增加,鋼絲繩本身重量及穩(wěn)車負載的增加,吊盤質(zhì)量分布不均的現(xiàn)象被放大,同時因機械等各方面原因使得鋼絲繩受力不均,導(dǎo)致10臺穩(wěn)車同時提升時,個別穩(wěn)車超載報警,無法正常啟動以至溜車。其次變頻器出現(xiàn)過給定提升運行信號,變頻器卻先輸出下降,而后上提的現(xiàn)象。由于是偶然現(xiàn)象,加之安全因素,難以觀察無法斷定變頻器是否出現(xiàn)故障。

      溜車檢測系統(tǒng)是通過雙霍爾探頭檢測的,并將信號實時傳遞給PLC,由PLC將實際運轉(zhuǎn)狀態(tài)和變頻器輸出進行比對,以檢測穩(wěn)車是否處于正常的運行狀態(tài)。每臺穩(wěn)車的檢測信號,分別獨立傳送給其所在的I/O從站,如一臺穩(wěn)車線路受損,或出現(xiàn)故障,不影響其余檢測器的使用和運行。只需在變速箱與滾筒的鏈接軸上加裝齒輪盤,用雙霍爾傳感器檢測齒輪盤凸起即可。齒輪盤隨軸轉(zhuǎn)動時,根據(jù)雙霍爾傳感器C1、C2的狀態(tài),及檢測到凸起的間隔時間,就能判斷出其轉(zhuǎn)向、轉(zhuǎn)速(圖4)??膳浜先藱C界面,可以設(shè)置,更改穩(wěn)車啟動時允許的溜車范圍。

      3 穩(wěn)車鋼絲繩拉力天輪監(jiān)控系統(tǒng)

      目前,在我國建礦過程中,大量使用吊盤、整體模塊、中心回轉(zhuǎn)抓巖機、排水管、壓風(fēng)供水管、風(fēng)筒、安全梯等設(shè)備,這些設(shè)備的上下運行都有賴于穩(wěn)車的運行和鋼絲繩的懸吊,但由于井下條件的復(fù)雜性,以及個別工作人員的非正常操作,在運行當中經(jīng)常會出現(xiàn)鋼絲拉力超限的情況,致使鋼絲繩斷裂,造成重大惡性事故。針對這種特殊情況,結(jié)合超大吊盤的實際情況,利用國際先進的電子科學(xué)技術(shù)和成熟的技術(shù)手段,設(shè)計一套功能完善的監(jiān)控系統(tǒng)。在穩(wěn)車運行過程中,時刻監(jiān)控鋼絲繩的拉力,輕微超限,進行聲光報警,嚴重超限,立刻切斷主電路,自動停止穩(wěn)車繼續(xù)運行,防止鋼絲斷裂的事故發(fā)生。主機采用觸摸式彩色液晶屏,在屏幕上能夠設(shè)定各監(jiān)控節(jié)點的最大拉力值(圖5)。在系統(tǒng)運行過程中,能夠?qū)崟r顯示各個監(jiān)控節(jié)點的拉力值,出現(xiàn)異常,及時報警,嚴重超限,會立刻切斷主電路,自動停止系統(tǒng)的冒險運行。

      由于能夠測量每根鋼絲繩的深度,所以能夠?qū)崟r顯示設(shè)備的入井深度,并自動扣除鋼絲繩本身的重量,始終監(jiān)控設(shè)備本身的凈拉力,提高了檢測的精度。同時對鋼絲繩的運行故障有監(jiān)控作用??蓪崿F(xiàn)對天輪靜載荷、動載荷、突然停車等數(shù)據(jù)實時記錄,同時監(jiān)控吊盤載荷(圖6)。

      每個監(jiān)控節(jié)點被安裝在各個鋼絲繩下面,它附有一個壓力傳感器(圖7),用于測量鋼絲繩的拉力。還具有一個旋轉(zhuǎn)編碼器,用于測量鋼絲繩的入井深度。

      4 吊盤整體升降系統(tǒng)應(yīng)用效果

      2015年7月26至8月25日,對吊盤每次提升高度30~40 m時,整體吊盤整體升降系統(tǒng)運行情況進行統(tǒng)計(表2),結(jié)果表明:通過整個系統(tǒng)應(yīng)用,達到設(shè)備的高效利用,縮短吊盤提升和下放時間,將超大吊盤提升控制在15 min之內(nèi),下放控制于35 min之內(nèi)。

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      其效果還主要表現(xiàn)為:①降低施工成本:吊盤的集中控制,不需要更多人員去操作,其輔助設(shè)備設(shè)施安裝方便,易維修;②吊盤整體升降速度快:通過穩(wěn)車集散控制使得吊盤起降時間一般不超過20 min,較傳統(tǒng)的方式起降吊盤節(jié)約時間1 h以上,減少了工作人員,加快了豎井施工進度,體現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益;③施工安全有保障:各個設(shè)備實施的安裝都有自己的保護程序,如出現(xiàn)個別設(shè)備系統(tǒng)故障,自動停止運行,保證了吊盤升降安全。

      [1] 文 紅,桂煥華,涂經(jīng)輝.立井施工升降吊盤集中控制的改進創(chuàng)新[J].科技與企業(yè),2013(22):389-390.Wen Hong,Gui Huanhua,Tu Jinghui.Improving and innovation on centralized control of lifting and sinking platforme of shaft construction[J].Science-Technology and Enterprise ,2013(22):389-390.

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