王峻
摘要:煤氣化技術(shù)在煤炭清潔中是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),能將不易加工處置的固體煤轉(zhuǎn)變?yōu)闅怏w。Shell粉煤氣化工藝是目前較先進(jìn)的煤氣化工藝之一,憑借優(yōu)勢(shì)獲得業(yè)界青睞。但Shell粉煤氣化爐在運(yùn)行中容易出現(xiàn)堵渣問(wèn)題。本文剖析了Shell粉煤氣化堵渣原因,總結(jié)及分析堵渣帶來(lái)的危害,并對(duì)如何避免堵渣進(jìn)行了探討,希望促使Shell粉煤氣化爐堵渣處理工作更好地開(kāi)展。
關(guān)鍵詞:Shell;粉煤;氣化爐;堵渣
Shell粉煤氣化技術(shù)是煤氣化技術(shù)中較為典型的一項(xiàng)技術(shù),憑借先進(jìn)的工藝指標(biāo),在我國(guó)許多大規(guī)模的煤化工項(xiàng)目中均有使用,得到了業(yè)界青睞。但在具體運(yùn)行中仍然產(chǎn)生了許多問(wèn)題,其中堵渣現(xiàn)象較為突出,這在很大程度上影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的穩(wěn)定性,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失[1]。本文提出了有關(guān)解決方案,旨在維持裝置正常運(yùn)行,降低堵渣發(fā)生概率。
1.渣量變化明顯
氣化爐排渣量在穩(wěn)定狀態(tài)下能馬上指示渣系統(tǒng)皮帶秤,在負(fù)荷及撈渣機(jī)頻率不發(fā)生改變的條件下,撈渣機(jī)撈完?duì)t渣時(shí)間十分穩(wěn)定,查看爐渣曲線(xiàn)后便能作出判斷。送渣皮帶重量變化明顯,尤其是峰值顯著變高或變低,這表明其隱藏堵渣風(fēng)險(xiǎn)。
2.氣化爐和排渣罐壓差變低
如果V1402收集器連通V1403排渣罐,若V1402收集器錐底發(fā)生堵渣,相比V1401渣池和V1403排渣罐間靜壓差,V1301氣化爐與V1403排渣罐產(chǎn)生的壓差會(huì)顯著變低,且相差較大。系統(tǒng)在正常運(yùn)行狀態(tài)時(shí),渣口上下壓差十分接近,13PDI0065壓差值為負(fù)。渣口出現(xiàn)堵塞時(shí),相比渣口下方壓力,上方壓力明顯較高。氣化爐渣口壓差在短時(shí)間內(nèi)升高,產(chǎn)生較大波動(dòng),表明氣化爐發(fā)生堵塞,應(yīng)通過(guò)合理提溫的方式作出處置。如還不能解決,需通過(guò)人工形式進(jìn)行停車(chē)檢查。
3.循環(huán)水量變低
在供水泵未發(fā)生故障條件下,渣池循環(huán)水泵出口流量變得越來(lái)越小,且渣水循環(huán)系統(tǒng)補(bǔ)水量產(chǎn)生了顯著變化,這提示發(fā)生了堵渣。如果V1402收集器錐部發(fā)生堵渣,P1401渣池循環(huán)水泵大量開(kāi)始減少,14FI0002噴淋水流量比之前有所減少。
4.渣收集器管表溫度變低
通常氣化爐落渣口發(fā)生堵渣時(shí),渣池水溫變低,渣池液位也隨之發(fā)生變化。當(dāng)渣池水溫降低,液位大范圍上升時(shí),這提示爐內(nèi)發(fā)生了垮渣。如果發(fā)生垮渣,比較熱的大渣塊掉入V1402,V1402渣收集器管表溫度馬上變高;但如果渣口變小,進(jìn)到V1402的渣量變得越來(lái)越少,13PDI0065曲線(xiàn)波動(dòng)越來(lái)越大,此情況可能是長(zhǎng)時(shí)間低溫操作,O2/C未作出調(diào)整,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)判斷處理渣口堵渣問(wèn)題造成。
5.排渣罐壓力變化
如果V1403排渣罐錐部發(fā)生了堵塞,14PI0012的壓力在排渣時(shí)無(wú)法泄空,渣水在V1403錐部堵塞,下方T1401液位無(wú)明顯增高趨勢(shì),14PI0012的壓力曲線(xiàn)異常。
6.撈渣機(jī)液位無(wú)變化
如果V1403排渣罐錐部發(fā)生堵塞,撈渣機(jī)T1401的液位14LI0007的曲線(xiàn)并無(wú)明顯的高低變化,會(huì)顯示呈直線(xiàn)。
1.渣口堵渣
當(dāng)氣化爐操作溫度變低時(shí),渣粘度日漸增大,流動(dòng)性變差,積渣順著爐壁流向渣口,在渣口處聚積,渣口隨之變小,嚴(yán)重時(shí)可能堵塞嚴(yán)重。其原因是煤質(zhì)短時(shí)間內(nèi)發(fā)生變化,如灰熔點(diǎn)突然偏高、氣化爐發(fā)生漏水等情況。尤其是當(dāng)氣化爐漏水時(shí),漏進(jìn)氣化爐的水吸收一些顯熱轉(zhuǎn)變成蒸氣,水蒸氣與爐中碳發(fā)生反應(yīng)后會(huì)吸收大量的熱,使得氣化爐溫度極易變低,如果未適當(dāng)提高氧煤比,長(zhǎng)此以往,運(yùn)行中極易發(fā)生渣口堵塞情況。
2.收集器錐部堵渣
低爐溫操作極易造成渣口堆積,當(dāng)爐溫發(fā)生較大波動(dòng)時(shí),渣口的大渣塊就有可能瓦解,使得收集器錐部發(fā)生堵塞。高爐溫操作或者是灰熔點(diǎn)降低時(shí),渣粘度開(kāi)始變低,熔渣掉入渣池時(shí),生成的液膜在爐中旋轉(zhuǎn)流場(chǎng)影響下而最終變成液絲,液膜與液絲在氣流擾動(dòng)下,粘貼到渣裙,生成非常大的渣塊,受到爐溫波動(dòng)影響,大渣塊垮落而引起堵塞。
3.排渣罐錐部堵渣
如果細(xì)渣與沒(méi)有反應(yīng)充分的煤粉堆積到V1402收集器錐部,等渣排放到V1403后,排渣罐錐部也會(huì)發(fā)生類(lèi)似的堵塞。
1. 渣屏氣帽上添加噴淋環(huán)式盤(pán)管
把陶制DN25 mm的盤(pán)管設(shè)置在氣化爐水冷壁壁籠底錐下方,盤(pán)管開(kāi)小孔、噴水。在渣池內(nèi)部分管上引出水源,這樣能保護(hù)氣化爐設(shè)備本體結(jié)構(gòu)不受損害。在盤(pán)管?chē)姵鏊蛔饔孟?,使飛灰及渣末流到渣池,防止出現(xiàn)飛灰及渣滴的情況。此外,為使渣屏表面溫度降低或?yàn)樽屧僚c渣池氣帽位置的溫度降低,額外增加渣屏水冷壁噴嘴孔徑。
2. 減少出渣口直徑
一般來(lái)說(shuō),渣具有較強(qiáng)流動(dòng)性,在氣體旋流夾帶下容易不斷堆積形成錐形渣屏刮渣現(xiàn)象。基于當(dāng)前的氣化爐水冷壁壁籠底錐渣口,縮小其孔徑1/4便可獲得下述效果:底錐距渣口邊緣間距進(jìn)一步增大,使氣化爐與渣池氣帽二者之前氣體的交換量變少,使渣池氣帽溫度變低[2]。
3.探究Shell粉煤氣化爐低溫操作模式
操作時(shí),一些裝置使用了氣化爐相對(duì)低溫模式,這盡管降低了堵渣發(fā)生概率,但渣屏掛渣現(xiàn)象依然存在,并未切實(shí)得到解決,同時(shí)使得氣化爐碳轉(zhuǎn)化率開(kāi)始變低。氣化爐相對(duì)低溫操作導(dǎo)致渣池循環(huán)水中細(xì)渣末增多,使得污水汽提和澄清單元承受壓力變大且會(huì)損壞系統(tǒng)水平衡。理想的控制狀態(tài)是維持渣池排渣的通暢、達(dá)到水冷壁“以渣抗渣”的效果、氣化爐碳轉(zhuǎn)化率高及出口有效氣成分在相對(duì)情況下越多越好。
氣化爐堵渣應(yīng)做好提前預(yù)防工作,作出合理正確的判斷,采取合理有效的途徑,維持汽化爐運(yùn)行的平穩(wěn)[3]。僅僅依靠維持煤質(zhì)來(lái)源的穩(wěn)定,并不易維持排渣的順暢。科學(xué)合理地分析氣化爐堵渣情況,采取有效的應(yīng)對(duì)方案,加強(qiáng)對(duì)煤種煤質(zhì)的變化、灰熔點(diǎn)的變化、爐溫波動(dòng)變化等的監(jiān)控,做到早預(yù)防,及時(shí)判斷,避免氣化爐堵渣情況的出現(xiàn),即便產(chǎn)生了堵渣,操作人員通過(guò)適當(dāng)合理的調(diào)整措施便能進(jìn)行處置,讓系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)趨于正常。技術(shù)人員總結(jié)和吸收操作經(jīng)驗(yàn),必能克服上述問(wèn)題,達(dá)到Shell粉煤氣化爐長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)目的?!?/p>
參考文獻(xiàn):
[1] 劉鑫,康善嬌,劉衛(wèi)兵,等.Shell氣化爐堵渣問(wèn)題的探討[J].煤化工,2016 (1):50-53.
[2] 程更新.Shell粉煤氣化爐堵渣問(wèn)題探討[J].大氮肥,2013(2):85-89.
[3] M Yu,W Shi.UNSMOOTH DEPRESSURIZATION IN SHELL COAL GASIFIER SLAG DISCHARGE TANK,ANALYSIS AND TREATMENT[J]. Large Scale Nitrogenous Fertilizer Industry,2016.