楊曉剛,連興平,楊 燕,劉上春,齊明東,王君瑞
(1.中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司,四川 成都 610015;2.中鐵成都軌道交通健康管理技術(shù)有限公司,四川 成都 610032)
成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道結(jié)構(gòu)由鋼軌、扣件、軌道板、自密實(shí)混凝土層、隔離層及具有限位結(jié)構(gòu)的鋼筋混凝土底座板等部分組成[1-3]。成灌線歷經(jīng)幾年使用,由于受溫度應(yīng)力、降水及列車動荷載影響,路基段自密實(shí)混凝土層與底座板結(jié)合處出現(xiàn)不同程度的離縫及泛漿病害[4-7],引起軌道結(jié)構(gòu)動態(tài)不平順,給列車運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性帶來隱患。
本文針對CRTSⅢ型板式無砟軌道離縫及泛漿病害,結(jié)合成灌線無砟軌道結(jié)構(gòu)的特殊性以及鐵路運(yùn)營線維護(hù)施工的復(fù)雜性,提出了CRTSⅢ型板式無砟軌道離縫的系統(tǒng)修復(fù)工藝技術(shù),同時(shí)采用實(shí)時(shí)位移監(jiān)測裝置,對工藝進(jìn)行了優(yōu)化,使得離縫修復(fù)工藝更加高效、科學(xué)。
根據(jù)調(diào)研,成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道離縫及泛漿病害主要位于自密實(shí)混凝土層與底座板之間,按病害嚴(yán)重程度分為3類:
1)自密實(shí)混凝土層與底座板間積水,青苔雜草叢生,如圖1(a)所示。
2)自密實(shí)混凝土層與底座板間泛漿,如圖1(b)所示。
3)自密實(shí)混凝土層與底座板間嚴(yán)重脫空,脫空長度0.05~1.50 m,脫空深度0.05~0.40 m,縫寬2~5 mm,如圖1(c)所示。
圖1 成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道主要病害
通過對成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道的調(diào)研發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致離縫及泛漿病害的因素有:
1)溫度應(yīng)力。自密實(shí)混凝土層與底座板素混凝土層材質(zhì)不同,具有不同的膨脹變形系數(shù),層間結(jié)構(gòu)長時(shí)間反復(fù)受溫度應(yīng)力的作用,導(dǎo)致層間逐漸脫離,產(chǎn)生離縫[6]。
2)列車動荷載循環(huán)。在列車動荷載作用下,自密實(shí)混凝土層與底座板按一定頻率做往返垂向運(yùn)動,因?qū)娱g的彈性模量差異,使得其具有不同的彈性形變系數(shù),導(dǎo)致層間變形量不一致,使層間結(jié)構(gòu)部分位置應(yīng)力應(yīng)變相對集中,從而產(chǎn)生離縫[7-8]。
3)降水。自密實(shí)混凝土層與底座板之間難免會存在細(xì)小間隙,降雨時(shí)由于虹吸效應(yīng)雨水進(jìn)入層間間隙,列車通過時(shí)將產(chǎn)生“拍打”,使內(nèi)部藏水不斷擠出和吸入,導(dǎo)致層間進(jìn)一步脫離。隨著層間離縫的逐漸變大,在離縫周圍形成白色泡沫,層間出現(xiàn)泛漿。
根據(jù)離縫病害現(xiàn)狀,結(jié)合成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道結(jié)構(gòu)及運(yùn)營線施工的特殊性,提出離縫及泛漿病害的總體修復(fù)工藝為:底座板重設(shè)排水坡;對離縫進(jìn)行注漿填充;防水封閉處理。具體施工工藝流程如下:
1)底座板切割鑿除?;炷恋鬃逋饴恫糠猪斆娓哂谧悦軐?shí)混凝土底面4 cm,因此注漿施工之前,需要將混凝土底座板外露部分內(nèi)側(cè)寬4~6 cm、厚4~5 cm 的部分切割鑿除,確保自密實(shí)混凝土層與混凝土底座板間離縫裸露。
2)打磨清理自密實(shí)混凝土立面,對自密實(shí)混凝土立面與修補(bǔ)砂漿黏接部位進(jìn)行濕水浸潤20 min,清理明水殘?jiān)源_保其與修補(bǔ)砂漿黏接牢固。
3)埋注漿管。用打孔器沿離縫處斜角45°左右打孔,打孔間距20 cm,深度0.5~1.0 cm,確??咨钬灤╇x縫截面。將長8~10 cm的注漿管沿開孔方向放置。
4)界面處理。在界面與修補(bǔ)砂漿接觸部位均勻涂刷界面劑,自密實(shí)混凝土立面涂刷高度>8 cm,確保立面黏接牢固。
5)填筑修補(bǔ)砂漿。按比例配制修補(bǔ)砂漿,確保砂漿攪拌均勻,填筑修補(bǔ)砂漿。由于板端為應(yīng)力集中部位,為確保修補(bǔ)砂漿的強(qiáng)度及其在板端處的連續(xù)性,在板與板間各1 m的范圍內(nèi)鋪設(shè)2 m長的碳纖維格柵,確保格柵在坡體表面1 cm以下。為保證底座板排水,應(yīng)在修補(bǔ)砂漿成型前設(shè)置排水坡面,排水坡高度4~5 cm,寬度7 cm左右。最后用砂板進(jìn)行毛面處理,確保坡面均勻平整。
6)濕熱養(yǎng)護(hù)。修補(bǔ)砂漿成型后,立即進(jìn)行蓋布灑水養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于30 min。
7)離縫注漿。采用專用軌道板離縫注漿材料,對離縫進(jìn)行填充注漿,確保注漿飽滿。
8)防水封閉處理。清理排水坡周圍的塵土、雜物,采用專用防水封閉材料進(jìn)行防水處理。離縫修復(fù)效果如圖2所示。
圖2 離縫修復(fù)效果
目前,成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道離縫修復(fù)工藝主要存在幾點(diǎn)不足:
1)離縫及泛漿病害排查過程中,無法判斷修復(fù)前離縫脫空程度以及注漿后的修復(fù)效果,無法保證施工質(zhì)量,導(dǎo)致盲目施工。
2)離縫注漿情況無法直接觀察,不能確定注漿是否飽滿,極易造成注漿量不夠或過度注漿,影響施工質(zhì)量及施工成本。
為避免盲目施工,提高施工質(zhì)量,降低施工成本,采用實(shí)時(shí)位移監(jiān)測裝置,對成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道離縫修復(fù)工藝進(jìn)行了優(yōu)化,成功實(shí)現(xiàn)對軌道板離縫脫空程度及注漿飽滿程度的精確監(jiān)測,從而在施工過程中能夠準(zhǔn)確判斷注漿量,提高注漿效率,避免盲目施工,使得成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道離縫修復(fù)工藝更加高效、科學(xué)。
實(shí)時(shí)位移監(jiān)測裝置主要由高精度千分表、高清攝像機(jī)、計(jì)算機(jī)、固定架等組成。裝置結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 實(shí)時(shí)位移監(jiān)測裝置結(jié)構(gòu)
采用實(shí)時(shí)位移監(jiān)測裝置對軌道板垂向和橫向動態(tài)位移及混凝土底座板垂向位移進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。監(jiān)測點(diǎn)現(xiàn)場布置情況如圖4所示。
圖4 監(jiān)測點(diǎn)現(xiàn)場布置情況
圖5 離縫修復(fù)前相對位移時(shí)程曲線
圖6 離縫修復(fù)后相對位移時(shí)程曲線
相對位移時(shí)程曲線見圖5、圖6。離縫修復(fù)前,在列車動荷載作用下,軌道板垂向最大動態(tài)相對位移為 0.009 2 mm;軌道板橫向最大動態(tài)相對位移為 0.023 5 mm;混凝土底座板垂向最大動態(tài)相對位移為 0.003 0 mm。離縫修復(fù)后,在列車動荷載作用下,軌道板垂向最大動態(tài)相對位移為 0.003 0 mm,較修復(fù)前下降67.4%;軌道板橫向最大動態(tài)相對位移為 0.007 0 mm,較修復(fù)前下降70.2%;混凝土底座板垂向最大動態(tài)相對位移為 0.002 0 mm,較修復(fù)前下降33.3%。
通過對軌道板及底座板的實(shí)時(shí)動態(tài)位移監(jiān)測,結(jié)果表明,成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道離縫修復(fù)工藝能夠有效降低在列車動荷載作用下軌道板及底座板的位移。
通過對成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道離縫病害調(diào)研及其影響因素的分析,提出了一整套成灌線CRTSⅢ型板式無砟軌道離縫病害修復(fù)工藝。
采用實(shí)時(shí)位移監(jiān)測裝置對軌道板垂向和橫向動態(tài)位移及混凝土底座板垂向位移進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,成功實(shí)現(xiàn)對離縫脫空程度的精確監(jiān)測,且可以對離縫治理效果進(jìn)行科學(xué)判斷,能夠有效提高施工效率,保證施工質(zhì)量,降低施工成本。