施 剛
(1.上海市地礦工程勘察院,上海 200072;2.上海地面沉降控制工程技術(shù)研究中心,上海 200072)
降水會引起周邊土體、建筑產(chǎn)生沉降[1-3]。由于承壓水含水層滲透系數(shù)較大,抽水時水量大,降水對周邊的影響尤其明顯。因此,準(zhǔn)確的滲透系數(shù)對工程施工、風(fēng)險控制非常重要[4]??辈靾蟾嬷刑峁┑臐B透系數(shù)是由取出的土樣通過室內(nèi)試驗測定的,取土?xí)r,土體會受到擾動,孔隙率改變[5],測出的滲透系數(shù)與原位狀態(tài)有所區(qū)別[6],而現(xiàn)場試驗可以得到較為真實的滲透系數(shù)。因此,現(xiàn)場抽水試驗對滲透系數(shù)的確定有重要的作用。
現(xiàn)場試驗滲透系數(shù)的反演往往通過裘布依、Theis公式或Mod fl ow擬合[7-13]。前者為理論公式,存在無越流補(bǔ)給、平面上無限擴(kuò)展等假設(shè)[14]。后者M(jìn)od fl ow通過在節(jié)點施加流量模擬降水[10-11],沒有精確模擬降水井結(jié)構(gòu)本身,也無法進(jìn)行流固耦合分析。
本文擬通過對某抽水試驗的數(shù)值模擬,確定土體的滲透系數(shù),并且探索降水井的精確模擬方法,同時也確定相關(guān)參數(shù)。
擬建場地位于上海市普陀區(qū)真北路,屬濱海地貌類型。場地內(nèi)根據(jù)現(xiàn)有勘探資料無明暗浜分布,地形較為平坦,地面標(biāo)高在3.26~4.38m。場地東側(cè)真北路高架距地下室邊線最近約30m;西側(cè)、北側(cè)居民房距地下室邊線12~20m;南側(cè)居民房距地下室邊線約23m?;娱_挖深度為10.4m。
表1為基坑開挖區(qū)域的典型土層分布。
表1 典型土層分布Table 1 Typical soil pro fi le
(1)潛水
場地內(nèi)地下水位埋深高水位按埋深0.50m考慮,低水位按埋深1.50m考慮。
(2)承壓水
根據(jù)勘察報告,本場地第⑤2-1、⑤2-2層為微承壓含水層,第⑦層及第⑨層為承壓含水層。鑒于第⑤2-1、⑤2-2層與第⑦層相通,對本工程有影響的承壓水賦存于第⑤2-1、⑤2-2層與第⑦層。
按上海地區(qū)水文地質(zhì)資料,承壓水水頭埋深在3.00~11.00m之間。基坑區(qū)域存在承壓水引起基坑突涌的可能性,需要降承壓水。降水可能會對周邊環(huán)境產(chǎn)生較大影響,因此,采用抽水試驗研究場地的滲透系數(shù)。
圖1顯示了抽水井平面布置圖,抽水試驗中共布置7口井。
圖2為各個井的剖面圖。在擬建場地區(qū)域內(nèi),布置2口⑤2-1層(微)承壓含水層抽水井,試驗井井深23m,濾管長6m;布置2口位于⑤2-1層、⑤2-2層(微)承壓含水層抽水井,試驗井井深27m,濾管長9m。此外,布置2口觀測⑤2-1層(微)承壓水位的觀測井,井深分別為21m、23m,布置1口⑤2-2層(微)承壓含水層觀測井,井深33m。
圖1 抽水井平面布置圖Fig.1 Plan view of pumping wells
圖2 抽水井剖面圖Fig.2 Elevation view of pumping wells
為完成試驗?zāi)康模樗囼炨槍Β?層進(jìn)行了單井和群井試驗,試驗過程中進(jìn)行了水位觀測和沉降監(jiān)測,通過水位埋深-時間曲線及單井出水量等,確定含水層的水文地質(zhì)參數(shù)以及上下含水層的水力聯(lián)系。抽水試驗開始前(觀測時間2015年11月)實測各試驗井的初始水位埋深,⑤2-1層(微)承壓水位埋深為5.46~5.81m(以地面設(shè)計標(biāo)高計),絕對標(biāo)高-1.31~-1.66m;后期密切關(guān)注(微)承壓水位的動態(tài)變化。
本文采用ZSoil.PC軟件[15],該軟件是由Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne開發(fā)的真三維巖土工程有限元軟件,其在巖土工程領(lǐng)域已有眾多成功實踐。
抽水試驗?zāi)M的關(guān)鍵在于抽水井的模擬和抽水過程的模擬。如圖3所示,抽水井結(jié)構(gòu)被精確模擬,包含濾料、透水花管、不透水鋼管等。抽水過程通過在透水花管四周施加流量進(jìn)行。
圖3 抽水井模擬Fig.3 Numerical model of pumping wells
圖4展示了模擬的抽水井與周邊土體的連接。由于精確模擬了抽水井的結(jié)構(gòu),抽水井的節(jié)點與模型中其他土體的節(jié)點存在不兼容的情況。本模擬中采用了ZSoil程序中的節(jié)點連接技術(shù)(node link technique),可以保持抽水井的節(jié)點與周邊單元的位移、水頭保持一致,以達(dá)到抽水的目的[15]。
圖4 抽水井與周邊土體的連接Fig.4 Nodal link between pumping wells and surrounding soil
本文采用小應(yīng)變硬化土模型[16-17],該模型可以較為全面地反映土的力學(xué)性質(zhì),如剛度隨應(yīng)變折減、剛度隨應(yīng)力狀態(tài)和應(yīng)力歷史變化等。此外,還可以考慮土在小應(yīng)變范圍內(nèi)的剛度變化特征。
表2為計算中所用的土體本構(gòu)模型參數(shù)。
表2 土體本構(gòu)模型參數(shù)Table 2 The soil constitutive model parameters
計算中濾料、透水花管、不透水鋼管均采用線彈性模型。需要注意的是,透水花管(井管)是有開口的,因此滲透系數(shù)設(shè)為500m/day,認(rèn)為其滲透系數(shù)相對其他結(jié)構(gòu)無限大。而不透水鋼管設(shè)為不透水,與實際中一致。濾料滲透系數(shù)設(shè)置為5m/day。
圖5顯示了S521-4單井抽水中各觀測井水頭隨時間變化的曲線。在24小時的抽水過程中,實測與計算水頭均緩緩下降;在停止抽水的24h后,水頭逐漸恢復(fù)。由圖3.1可以看出,計算的水頭與實測水頭吻合較好,說明了土體滲透系數(shù)的選擇較合理。
圖6顯示了S521-4單井抽水中各沉降觀測點隨時間變化的曲線。從圖中可以看出,各沉降點的變化趨勢與水頭較為類似。在抽水過程,土體的有效應(yīng)力增加,土體產(chǎn)生沉降,而水頭恢復(fù)后,有效應(yīng)力降低,土體發(fā)生一定的回彈。值得注意的是,回彈量小于沉降量,也就是說,有一部分沉降量是無法恢復(fù)的。這說明了在基坑降水施工中,要盡量保持水頭不變,否則會出現(xiàn)不可恢復(fù)的塑性變形。
圖5 S521-4抽水中觀測井水頭與時間的關(guān)系Fig.5 Relationship between water table and time during dewatering in well S521-4
圖6 S521-4抽水中沉降與時間的關(guān)系Fig.6 Relationship between soil settlement and time during dewatering in well S521-4
圖7顯示了抽灌試驗過程中觀測井水頭隨時間的變化曲線。在抽灌試驗中,首先是對S521-1進(jìn)行單井抽水,水頭隨時間緩緩降低。在24小時后,井S521-1繼續(xù)抽水,同時開啟S521-5進(jìn)行回灌,因此,水頭有所升高。當(dāng)時間到48小時,井S521-5和S521-1保持不變,S521-6開啟進(jìn)行回灌。隨著時間的增加,觀測井水頭繼續(xù)上升。雖然由于施工、地層不均勻等因素導(dǎo)致計算與實測有一定的偏差,兩者總體上較為接近,說明了滲透系數(shù)取值的合理性。
圖8為抽灌試驗中沉降隨時間變化的曲線圖。從圖中可以看出,沉降的趨勢與水頭變化的趨勢一致。值得注意的是,當(dāng)水頭恢復(fù)時,沉降沒有完全恢復(fù),產(chǎn)生了一定的塑性變形,與上節(jié)中的規(guī)律一致。
圖7 抽灌試驗中觀測井水頭與時間的關(guān)系Fig.7 Relationship between water table and time during dewatering and recharging
圖8 抽灌試驗中沉降與時間的關(guān)系Fig.8 Relationship between soil settlement and time during dewatering and recharging
圖9為群井抽水試驗中觀測井水頭與時間的關(guān)系。在前24小時里,只有井S521-5開啟,水頭下降速率較慢。在接下來的120小時里,井S521-5、S521-1、S521-2同時開啟進(jìn)行抽水,水頭下降的速率明顯加快,水位的降深也大大增加。在停止抽水后,水位恢復(fù),恢復(fù)速率隨時間減小。停止抽水的3天內(nèi),水位恢復(fù)值達(dá)到85%。數(shù)值模擬得出的水頭與實測數(shù)據(jù)的曲線相似,體現(xiàn)了滲透系數(shù)選取的合理性。
圖10為群井抽水試驗中地表沉降隨時間的變化曲線。沉降的總體趨勢與水頭變化的趨勢一致,即當(dāng)水頭降低時,沉降增大。值得注意的是,當(dāng)水位恢復(fù)后,回彈量僅為沉降量的52%,塑性變形較大。因此,施工中應(yīng)盡量通過回灌等手段保證水頭不變,避免產(chǎn)生無法恢復(fù)的塑性變形。
圖9 群井抽水試驗中觀測井水頭與時間的關(guān)系Fig.9 Relationship between water table and time during dewatering in multiple wells
圖10 群井抽水試驗中沉降與時間的關(guān)系Fig.10 Relationship between soil settlement and time during dewatering in multiple wells
本文對真北路抽水試驗進(jìn)行了模擬,確定了合理的滲透系數(shù)、井結(jié)構(gòu)參數(shù)以及抽水井和抽水方法的模擬?;诒疚牡哪P秃蛥?shù),得出以下結(jié)論:
(1)本計算中精確模擬降水井的透水花管(濾管)、不透水鋼管、濾料,并且在透水花管周邊施加流量模擬降水,可以較好地模擬抽水過程,最大程度地再現(xiàn)了實際的抽水井和抽水過程。
(2)井抽水過程中,水頭逐漸下降,水頭的下降使得孔隙水壓力降低,進(jìn)而導(dǎo)致土體的有效應(yīng)力增大,引起一定的沉降。相反,井回灌過程中,水頭逐漸上升,水頭的上升使得孔隙水壓力增大,導(dǎo)致土體有效應(yīng)力減小,土體產(chǎn)生回彈。
(3)井抽水停止恢復(fù)的過程中,水頭逐漸上升,經(jīng)過一段時間可以完全恢復(fù)。但是,沉降無法恢復(fù),即井抽水會使土體產(chǎn)生一定的塑性變形。因此,施工中應(yīng)通過一定的手段(如回灌井等)盡量維持水頭不變,減少土體的塑性變形。
(4)計算的水頭與實測數(shù)據(jù)的趨勢和數(shù)值均較為接近,說明了本計算中含水層的滲透系數(shù)取值合理,井結(jié)構(gòu)參數(shù)、抽水回灌過程的模擬能反映真實的情況。