龍斌華
LONG Binhua
珠海格力電器股份有限公司 廣東珠海 519070
Gree Electric Appliances,Inc. Of Zhuhai Zhuhai 519070
空調(diào)室外側(cè)的散熱優(yōu)化設(shè)計一直是空調(diào)技術(shù)領(lǐng)域研究的重點內(nèi)容,隨著人們生活水平的日益提升,對建筑外圍的要求也越來越高。空調(diào)外機常被集中擺放在空間狹窄并用百葉等機構(gòu)進行遮蔽的建筑飄窗下的凹槽內(nèi),這種安裝方式對室外機及整機存在較大的影響。T.T Chou[1]等用數(shù)值分析法對放置在凹槽內(nèi)的室外機散熱情況分析發(fā)現(xiàn),這種放置方式會導(dǎo)致COP的平均值下降,姜曉東[2]等人用CFD分析方法研究了格柵孔隙率對室外機風量及性能的影響,金梧鳳[3]等人用實驗方法驗證了位于凹槽內(nèi)的單臺室外機散熱情況。
在長時間運行以及風沙等的惡劣環(huán)境下,很容易在室外換熱器翅片管表面積灰,積灰區(qū)域的風阻增加,承擔的有效散熱量減少,導(dǎo)致室外側(cè)換熱不良[4]。特別是夏季,嚴重的情況下還會導(dǎo)致電子元器件因為溫升過高而出現(xiàn)損壞或失效現(xiàn)象。
現(xiàn)有的技術(shù)手段主要研究空調(diào)室外機散熱的外圍結(jié)構(gòu)影響以及制冷系統(tǒng)流路優(yōu)化,鮮少有對室外風道系統(tǒng)的研究及優(yōu)化,無法達到治標的目的。其實,這些問題的出現(xiàn)歸根結(jié)底是因為空調(diào)運行風阻增加導(dǎo)致?lián)Q熱能力降低。因此,我們有必要研究一下風道系統(tǒng)的優(yōu)化問題。
傳統(tǒng)空調(diào)室外機風道采用軸流風機,其進出風形式為:側(cè)面+后面進風,前面出風(如圖1所示),由于換熱器為“L”型,經(jīng)CFD仿真分析該類型換熱器進風側(cè)的風速分布(如圖2所示)極不均勻,導(dǎo)致?lián)Q熱效率不高,且此類風道系統(tǒng)克服靜壓能力較差,不適合管網(wǎng)阻力較大的室外機系統(tǒng)或安裝于單面墻體同時進出風帶格柵的半密閉空間(如圖3所示)。
基于此,本文以公司1.5P冷量的某款室外機殼體為研究對象優(yōu)化設(shè)計了一種新型的室外風道系統(tǒng)。該優(yōu)化設(shè)計在不增加現(xiàn)有殼體三維尺寸的情況下將原有的低壓軸流風道改變?yōu)檩^高靜壓的離心風道系統(tǒng)。原有軸流風機尺寸為D400mm*H125mm,新型風道系統(tǒng)的離心風機輸送的氣流主要是軸向進、周向出[5],其尺寸為D440mm*H104mm。新型風道殼體的進出風方式為:前側(cè)進風,側(cè)面+頂面和/或前面出風(如圖4、圖5所示)。
在進行CFD仿真分析時,對風道系統(tǒng)無影響的其他部分,如壓縮機側(cè)考慮忽略。以下為了簡化表示,將采用軸流風道系統(tǒng)的傳統(tǒng)室外機方案簡稱為原風道,采用離心風道系統(tǒng)的新型室外機簡稱為新型風道。
CFD仿真計算采用有限體積法的數(shù)值離散格式對方程組進行求解,湍流模型采用Realizable k-ε模型,換熱器采用多孔介質(zhì)模型[6],原風道風機轉(zhuǎn)速800pm,新型風道風機轉(zhuǎn)速650pm。
由計算可知,兩款風道系統(tǒng)的管網(wǎng)阻力差別不大,可將殼體風阻作為相同基準進行比對。由圖6、圖7所示,原風道單個出風口外的氣流“螺旋式”排出,中心位置存在較大的氣流旋渦,對噪聲降低及循環(huán)風量的增加非常不利。而圖8、圖9所示的新型風道系統(tǒng)采用離心風機軸向單面進風,換熱器上風速分布趨于均勻化,對室外換熱能力提升有較大幫助;且周向多面出風口的氣流排出順暢,基本無回流,利于風量提升及噪聲音質(zhì)的改善。
接下來,在兩個風道方案的出風口分別施加一定的靜壓,來等同模擬安裝在不同半封閉空間位置、不同百葉角度、換熱器積灰臟堵、結(jié)霜等情況下風阻增大的現(xiàn)象。兩個風道方案的計算對比數(shù)據(jù)如表1所示。
圖10、圖11分別為根據(jù)表1繪制的計算方案加壓后的風量—靜壓曲線以及風量—功率曲線對比圖,從圖中可以看出:0Pa靜壓代表室外機安裝在無任何遮擋的全敞開式空間中,原風道風量性能優(yōu)于新型風道6.2%;當施加一定靜壓時,兩者的風量均隨之衰減,新型風道系統(tǒng)衰減的速率<原風道系統(tǒng)。55Pa,1530mh為兩者的交點,此時兩者相當。當繼續(xù)施加風阻后,原風道風量迅速衰減;26Pa靜壓時,風量已衰減50%,新型風道系統(tǒng)風量僅衰減15%;63Pa靜壓時,風量才衰減50%。除風道系統(tǒng)外,其克服靜壓能力為原風道系統(tǒng)的1.25倍,隨著靜壓的提升,原風道功率隨風量降低而有輕微增加,新型風道方案在加壓后,其風量衰減少,功率反而更小,這與風道采用的兩款風機類型本身的特性曲線變化趨勢一致,同時也說明:原風道系統(tǒng)風機不適合頻繁關(guān)閉啟動。
為驗證仿真計算對比方案變化趨勢的一致性及優(yōu)化設(shè)計方案的合理性,對仿真計算的兩個方案分別進行了實驗測試驗證。風量、噪聲測試參照GB/T 12362000工業(yè)通風機用標準化風道進行性能試驗GB/T 77252016房間空氣調(diào)節(jié)器標準執(zhí)行,原風道測試最高轉(zhuǎn)速1100rpm,新風道測試最高轉(zhuǎn)速90pm。
圖1 傳統(tǒng)室外風道系統(tǒng)
圖2 傳統(tǒng)室外風道換熱器風速分布
圖3 室外機組群安裝示意圖
圖4 新型風道系統(tǒng)示意圖1
圖5 新型風道系統(tǒng)示意圖2
圖6 原風道截面速度矢量圖
圖7 原風道跡線圖
圖9 新型風道跡線圖
實驗測試得到的換熱器迎風面風速分布如圖12所示,與仿真計算獲取的換熱器風速分布基本一致,有差異的地方是圖12的中間低速區(qū)向左偏斜,這主要是由于實驗采用了一款較大直徑電機,擋住了部分進風,且因?qū)嶒灉y試殼體軸向上的中隔板不對稱,導(dǎo)致風機旋轉(zhuǎn)軸心比進風口處換熱器中心偏左。
圖13、圖14表明:在現(xiàn)有風道殼體不變的情況下,滿足性能的同時加壓40Pa,軸流風機則急速衰減85%,克服靜壓能力差;而離心風機風量緩慢衰減20%,克服靜壓能力比原風道殼體提升150%,可解決現(xiàn)有室外風道風阻增大引起的散熱不良現(xiàn)象。
圖8 新型風道換熱器風速分布
圖10 計算方案風量靜壓對比
實驗在高轉(zhuǎn)速條件也進一步證實了新型風道克服靜壓能力強勁,更加適合高靜壓工況,40Pa靜壓以內(nèi)性能衰減小,可長久保持高效運行,成為特殊運行環(huán)境下的首選室外風道方案。
本文僅是對優(yōu)化的新型風道方案進行初步研究,其噪聲及整機換熱情況將在后續(xù)的研究工作中進一步開展驗證。
圖11 計算方案風量功率對比
圖13 實測方案風量—靜壓對比
圖14 實測方案風量—功率對比
本文對現(xiàn)有通用的室外空調(diào)風道系統(tǒng)進行利弊分析,重新優(yōu)化設(shè)計了一款新型風道系統(tǒng),并對原風道與新型風道系統(tǒng)展開了仿真及試驗測試驗證,得出如下結(jié)論:
(1)CFD仿傷真與實驗測試的對比方案變化趨勢完全一致,說明CFD仿真對于研究設(shè)計具有很好的指導(dǎo)意義;
(2)新型風道系統(tǒng)采用“平板”型換熱器比原風道系統(tǒng)的“L”型換熱器上的風速分布更加均勻,可提升對流換熱系數(shù),增強換熱能力;
(3)新型風道系統(tǒng)采用較高靜壓離心風機,抗外界靜壓能力可提升150%,當施加相同靜壓時,其風量衰減速度較原風道慢;
(4)新型風道系統(tǒng)具有優(yōu)良的抗靜壓、進風風速更加均勻,后續(xù)可通過整機性能匹配,調(diào)節(jié)風機轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)降低新型風道系統(tǒng)噪聲的可能性;
(5)本文對于研究新型高靜壓室外機風道系統(tǒng)方案進行了研究初探,對于今后的研究具有很好的指導(dǎo)意義。