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      350 MW機(jī)組汽包水位波動大的分析及處理

      2018-08-07 06:46:04馮忠寶劉一凡司瑞才姚瑩瑩
      吉林電力 2018年3期
      關(guān)鍵詞:汽源汽包抽汽

      馮忠寶,劉一凡,司瑞才,姚瑩瑩

      (國網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學(xué)研究院,長春 130021)

      現(xiàn)代鍋爐的特點之一就是蒸汽流量顯著提高,混合容積相對減小,水位變化速度很快,容易造成汽包滿水或者鍋爐燒干。鍋爐汽包水位高度,是確?;痣姀S安全生產(chǎn)和提供優(yōu)質(zhì)蒸汽的重要參數(shù)。汽包水位過低會影響自然循環(huán)的正常進(jìn)行,嚴(yán)重時會使個別上水管壁局部過熱而爆管,因此,鍋爐汽包水位控制非常重要。

      1 機(jī)組概況

      某廠4號機(jī)組是哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司制造的 C350/270-16.7/0.4/537/537型亞臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、單軸、抽汽凝汽式汽輪機(jī),該機(jī)組于2011年1月13日通過168小時試運行并移交生產(chǎn)。為了減少節(jié)流損失,2017年6月,哈爾濱汽輪機(jī)廠對4號機(jī)組進(jìn)行了2閥控制改造,改造后綜合閥位在58.5%~67.2%時采用2閥控制方式,綜合閥位在67.2%以上及58.5%以下時執(zhí)行原有順序閥控制方式。

      2 問題描述

      2018年1月 6日 22:05:00,4號機(jī)負(fù)荷 245 MW,主蒸汽流量930 t/h,主蒸汽壓力14.7 MPa,給水流量915 t/h。4號爐 A、B、C、D制粉系統(tǒng)運行,A、B、C熱網(wǎng)加熱器運行。

      22:07:00,機(jī)組一次調(diào)頻動作,綜合閥位指令由92.55%降至91.75%,4號高壓調(diào)節(jié)閥由15%關(guān)至0%,3號高壓調(diào)節(jié)閥由100%關(guān)至45%,壓力開始由14.9 MPa緩慢上升至 15.2 MPa,主蒸汽流量開始出現(xiàn)緩慢下降。

      22:09:00,主蒸汽流量最低降至872 t/h,給水流量降至803 t/h,此時主蒸汽壓力逐漸升高,最高升至 16.2 MPa。

      22:11:00,由于主蒸汽壓力升高,鍋爐汽包水位開始下降,最低降至-103 mm,A給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速由4 811 r/min升至5 051 r/min;B給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速同步增加,輔助蒸汽聯(lián)箱壓力未出現(xiàn)幅度較大波動(0.74~0.85 MPa),10 min 后汽包水位逐漸恢復(fù)。

      22:13:00,主蒸汽流量恢復(fù)至930 t/h。

      4號機(jī)汽包水位的報警值和跳機(jī)值為:低跳機(jī)值為-330 mm,高報警值為140 mm,高跳機(jī)值為240 mm,事件發(fā)生時汽包水位在-103~+65 mm波動,波動幅度較大,為電廠運行人員的操作帶來了一定的困難,且汽包水位波動存在潛在的跳機(jī)風(fēng)險。

      3 事件分析

      4號機(jī)組帶供熱運行,4段抽汽器帶熱網(wǎng)加熱器,給水泵汽輪機(jī)當(dāng)前工況下的汽源為輔助蒸汽,輔助蒸汽由冷端再熱蒸汽提供。事件后調(diào)取分布式控制系統(tǒng)(DCS)曲線,發(fā)現(xiàn)4號機(jī)除1月6號這次汽包水位波動較大外,相同情況于1月8日也發(fā)生過,而這兩次水位波動大的直接原因完全相同,都是在一次調(diào)頻給出指令負(fù)荷調(diào)整,4號汽輪機(jī)4號高壓調(diào)節(jié)閥門關(guān)閉瞬間出現(xiàn)的??梢缘贸鼋Y(jié)論:4號汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥門閥位變化后導(dǎo)致主蒸汽流量大幅波動是引起汽包水位大幅波動的直接原因;主蒸汽流量波動后,汽包水位自動調(diào)節(jié)不及時,給水跟蹤品質(zhì)差是汽包水位大幅波動的根本原因。

      3.1 主蒸汽流量大幅波動原因分析

      4號高壓調(diào)節(jié)閥門流量線性度及3、4號高壓調(diào)節(jié)閥門重疊度參數(shù)的設(shè)置與實際不符,導(dǎo)致機(jī)組一次調(diào)頻時容易出現(xiàn)負(fù)荷較大波動,且4號調(diào)節(jié)閥門在綜合閥位92%時,閥位從10%開度直接關(guān)閉至0,閥位曲線突變,由于調(diào)節(jié)閥門迅速關(guān)閉,造成主蒸汽門前后壓力短時間內(nèi)變化較大,門前壓力迅速升高,門后壓力迅速降低,而主蒸汽流量是根據(jù)門后調(diào)節(jié)級壓力進(jìn)行計算。主蒸汽流量的計算公式為:

      式中:QM為主蒸汽流量;k為流量系數(shù);P1為調(diào)節(jié)級壓力;T0為額定主蒸汽溫度;T1為當(dāng)前主蒸汽溫度。

      由公式(1)可以看出,k、T0均為定值,而T1變化幅度可以忽略不計,因此當(dāng)調(diào)節(jié)級壓力P1迅速下降時,造成主蒸汽流量較大幅度下降,進(jìn)而增加了給水自動調(diào)節(jié)難度。

      3.2 汽包水位自動調(diào)節(jié)問題分析

      汽包水位自動調(diào)節(jié)不及時可能有2個原因:一個是調(diào)節(jié)器參數(shù)設(shè)置不合理;另一個是運行方式或者執(zhí)行機(jī)構(gòu)存在問題。在排除執(zhí)行機(jī)構(gòu)機(jī)械原因后,給水泵汽源作為分析的重點。該給水泵汽輪機(jī)設(shè)計工況下有2路汽源,四段抽汽和輔助蒸汽供汽,其中輔助蒸汽包括冷端再熱蒸汽和老廠來汽。一般情況下輔助蒸汽是給水泵汽輪機(jī)調(diào)試期間汽源,正常運行工況汽源應(yīng)采用四段抽汽。四段抽汽供汽壓力跟機(jī)組負(fù)荷成正比,最高壓力低于輔助蒸汽壓力,正常運行壓力為0.4 MPa左右,輔助蒸汽壓力為0.7 MPa左右。4號機(jī)組汽包水位波動期間,給水泵汽輪機(jī)的汽源為冷端再熱蒸汽,冷端再熱蒸汽通過輔汽聯(lián)箱后進(jìn)入給水泵汽輪機(jī)。本文對于各種汽源供汽時的給水調(diào)節(jié)特性進(jìn)行了對比分析。

      圖1為輔助蒸汽帶給水泵時水位波動情況,圖2為四段抽汽帶給水泵時水位波動情況,兩者均為負(fù)荷250 MW帶供熱模式。圖1、圖2比較了在相同負(fù)荷工況下,給水泵汽輪機(jī)不同汽源供汽,汽包水位波動情況,四段抽汽作為汽源時,給水泵指令與實際轉(zhuǎn)速跟蹤較好,兩條曲線密合度較高。

      圖3為210 MW負(fù)荷輔助蒸汽帶給水泵水位波動情況,比較圖1、圖3不同負(fù)荷、相同汽源下,給水泵汽輪機(jī)相同汽源供汽,汽包水位波動情況,在低負(fù)荷情況下下,給水泵指令轉(zhuǎn)速跟蹤較好。

      圖1、圖4比較了相同負(fù)荷工況(250 MW帶供熱模式),給水泵汽輪機(jī)在輔助蒸汽作為給水泵汽源情況下,不同進(jìn)氣參數(shù),汽包水位波動情況。圖1為輔助蒸汽壓力0.80 MPa的汽包水位波動情況,圖4為輔助蒸汽壓力0.69 MPa的汽包水位波動情況,可見在蒸汽壓力較低時,給水泵指令轉(zhuǎn)速跟蹤較好。

      圖1 250 MW負(fù)荷輔助蒸汽為汽源時汽包水位波動情況(蒸汽壓力0.80 MPa)

      圖2 250 MW負(fù)荷四段抽汽為汽源時汽包水位波動情況

      圖3 210 MW輔助蒸汽為汽源時汽包水位波動情況

      圖4 250 MW負(fù)荷輔助蒸汽為汽源時汽包水位波動情況(蒸汽壓力0.69 MPa)

      綜上所述:由四段抽汽作為給水泵汽輪機(jī)的汽源,汽包水位穩(wěn)定波動,波動范圍在該廠運行規(guī)程要求范圍之內(nèi);低負(fù)荷輔助蒸汽作為給水泵汽輪機(jī)的汽源,汽包水位穩(wěn)定波動,波動范圍在該廠運行規(guī)程要求范圍之內(nèi);水位自動調(diào)節(jié)參數(shù)滿足調(diào)節(jié)要求;給水泵汽輪機(jī)低壓調(diào)節(jié)汽閥(LPGV)開度在20%以下及35%~45%內(nèi)線性較好,給水泵汽輪機(jī)LPGV開度在20%~35%變時閥門線性度差,兩次水位波動期間,給水泵LPGV開度均在20%~35%;機(jī)組雖沒有帶滿負(fù)荷運行,但由于供熱期間,主蒸汽流量達(dá)到930 t/h,接近額定主蒸汽流量,可以看出輔助蒸汽供汽量基本滿足給水泵汽輪機(jī)運行要求。

      4 改進(jìn)措施及效果

      經(jīng)與廠家聯(lián)系,需要在停機(jī)前對4號高壓調(diào)節(jié)閥門進(jìn)行重新優(yōu)化,因4號機(jī)組承擔(dān)供熱保民生的任務(wù),暫時無法提供重新優(yōu)化調(diào)節(jié)閥門的條件,因此經(jīng)協(xié)商在下次停機(jī)前對調(diào)節(jié)閥門進(jìn)行重新優(yōu)化。一般情況下輔助蒸汽聯(lián)箱是供給水泵汽輪機(jī)調(diào)試期間汽源,建議4號機(jī)正常運行工況采用四段抽汽提供汽源,該廠4號機(jī)四段抽汽為熱網(wǎng)加熱器提供汽源,若再作為給水泵汽輪機(jī)的汽源,負(fù)荷變動時,可能存在四抽起源不足的情況,為運行調(diào)整帶來一定的困難。在無法用四段抽汽帶給水泵汽輪機(jī)的情況下,降低輔助蒸汽聯(lián)箱壓力,從而提高給水泵汽輪機(jī)進(jìn)汽調(diào)節(jié)閥門的開度。

      根據(jù)給水泵汽輪機(jī)進(jìn)汽設(shè)計曲線以及試驗可知,給水泵汽輪機(jī)工作調(diào)節(jié)特性在進(jìn)汽調(diào)節(jié)閥門開度大于35%的工況下要優(yōu)于閥位在25%的工況。調(diào)整輔助蒸汽聯(lián)箱壓力后,汽包水位波動得到了較大程度的改善,輔助蒸汽聯(lián)箱壓力調(diào)整前后參數(shù)對比情況見表1。

      表1 輔助蒸汽聯(lián)箱壓力調(diào)整前后參數(shù)對比

      5 結(jié)論及建議

      通過以上分析可知,本次水位波動根本原因是帶給水泵汽輪機(jī)給水流量跟蹤品質(zhì)差。由于電廠供暖期用汽量等其他因素限制,帶給水泵汽輪機(jī)目前采用輔助蒸汽汽源供汽,汽壓偏高,造成帶給水泵汽輪機(jī)LPGV低開度運行,轉(zhuǎn)速跟蹤線性差,影響鍋爐汽包水位調(diào)節(jié)品質(zhì),導(dǎo)致汽包水位波動偏差較大,影響機(jī)組運行安全。本次水位波動的直接原因是主機(jī)4號高壓調(diào)節(jié)閥門特性存在閥位突變區(qū),閥門瞬間落下后,主蒸汽門前后壓力偏差大,調(diào)節(jié)級壓力迅速下降,導(dǎo)致主蒸汽流量瞬間波動較大,客觀加劇了給水自動跟蹤的惡化,加劇汽包水位波動?;谏鲜龇治?,給出以下建議。

      a.建議電廠采用四段抽汽汽源作為帶給水泵汽輪機(jī)供汽,確保帶給水泵汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力、流量穩(wěn)定,提高給水自動調(diào)節(jié)品質(zhì)。

      b.在冬季供暖等特殊工況無法使用四段抽汽供汽時,建議電廠降低輔助蒸汽聯(lián)箱壓力,使帶給水泵汽輪機(jī)LPGV開度處于35%以上運行,并對輔助蒸汽壓力、溫度加強監(jiān)視,確保供汽量、汽壓穩(wěn)定。若此種方式為長期運行方式,應(yīng)與設(shè)計院進(jìn)行供汽管徑核算,確保帶給水泵汽輪機(jī)汽源穩(wěn)定可靠。

      c.盡快與電調(diào)廠家聯(lián)系,重新優(yōu)化主機(jī)4號調(diào)節(jié)閥門線性,消除閥位線性突變區(qū),防止主蒸汽流量突變,在現(xiàn)有調(diào)節(jié)閥特性情況下,出現(xiàn)機(jī)組綜合閥位低于92%,4號調(diào)節(jié)閥門關(guān)閉較小的情況下,可適當(dāng)降低主蒸汽壓力,避開4號高調(diào)閥線性突變區(qū)運行。

      d.在運行中嚴(yán)密監(jiān)視鍋爐給水流量的變化,保持給水流量與主蒸汽流量平衡,控制汽包水位在合理范圍內(nèi)。當(dāng)汽包水位超限時,應(yīng)該監(jiān)視事故放水門自動開啟,否則應(yīng)立即手動開啟,如果汽包水位繼續(xù)上升,可開啟集中下降管放水閥門,如水位仍不下降,可進(jìn)行減負(fù)荷等方式進(jìn)行調(diào)整。

      e.如果因電氣或汽輪機(jī)原因甩負(fù)荷時,必須及時根據(jù)電負(fù)荷情況控制給水流量,必要時停運部分制粉系統(tǒng),保持給水流量與主蒸汽流量偏差在正常范圍內(nèi)。機(jī)組投停熱網(wǎng)系統(tǒng)時,應(yīng)緩慢操作進(jìn)汽電動閥門,防止液位調(diào)節(jié)閥門及熱加進(jìn)汽閥門開關(guān)過快造成負(fù)荷波動,對汽包水位產(chǎn)生影響。

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