張洪安, 于 波
(兗州煤業(yè)股份有限公司東灘煤礦選煤廠, 山東 鄒城 273500)
煤泥是原煤經(jīng)過(guò)洗選后粒度在0.5 mm以下的一種副產(chǎn)品。通常煤泥產(chǎn)量為入洗原煤量的15%~30%,經(jīng)過(guò)壓濾的煤泥水分一般為25%~30%左右,熱值一般較低,直接使用或銷售均會(huì)影響其價(jià)值和效益。
經(jīng)過(guò)干燥,煤泥熱值可大大提高,再通過(guò)配煤摻入其他產(chǎn)品中,其經(jīng)濟(jì)效益會(huì)得到大幅提升,因而近年來(lái)煤泥干燥技術(shù)得到廣泛重視與發(fā)展。但由于多方面原因,大部分的煤泥沒(méi)有得到很好的利用。
經(jīng)過(guò)干燥的煤泥熱值提高、水分降低,不僅價(jià)值提高,相應(yīng)的銷售通道的選擇性、市場(chǎng)適應(yīng)性也大大拓寬,其市場(chǎng)前景十分明朗。
東灘煤礦年產(chǎn)煤泥60余萬(wàn)t,水分約為25~27%,灰分約40%~45%,發(fā)熱量約2 800~3 200 kcal。目前東灘煤礦的煤泥主要有兩個(gè)利用途徑:一是銷售給電廠發(fā)電(約130~150元/t);二是廉價(jià)銷售給當(dāng)?shù)乜蛻簦s260元/t)進(jìn)行民用散燒等,既污染了環(huán)境,又造成了資源浪費(fèi)。
不經(jīng)干燥的煤泥,很難摻入混煤銷售,若想解決這一問(wèn)題,通過(guò)煤泥干燥降低煤泥水分、提高煤泥熱值是唯一解決方向。
東灘電廠通過(guò)原東灘煤礦20 t鍋爐房向東灘礦工廣及家屬區(qū)供熱,去家屬區(qū)管路自壓濾車間大門處通過(guò),距項(xiàng)目擬建場(chǎng)地50 m,有余熱蒸汽(富余量:>20 t/h,溫度 200 ℃、壓力 0.25~0.4 MPa)可以利用?;谶@一條件,從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等方面進(jìn)行綜合方案對(duì)比,為東灘煤礦煤泥干燥項(xiàng)目提出合理的技術(shù)改造方案。
東灘煤礦近三年的煤泥產(chǎn)銷量詳見(jiàn)表1。
表1 近三年煤泥產(chǎn)量銷售統(tǒng)計(jì)表
從上表可以看出,東灘煤礦三年平均煤泥產(chǎn)量62.75萬(wàn)t,電廠使用煤泥量33.64萬(wàn)t,地銷煤泥量29.12 萬(wàn) t。
煤泥產(chǎn)量與原煤入洗量及煤質(zhì)有關(guān),入洗量越高則煤泥產(chǎn)量越高,原煤中細(xì)粒煤含量越高則煤泥產(chǎn)量越高。
東灘煤礦位于兗州煤田中部的東面,1979年開始興建,1989年12月投產(chǎn),礦井原設(shè)計(jì)能力為400萬(wàn)t/年。為了適應(yīng)市場(chǎng)需要和集團(tuán)公司可持續(xù)發(fā)展的要求,先后對(duì)提升系統(tǒng)進(jìn)行了全面技術(shù)改造,2015年核定生產(chǎn)能力750萬(wàn)t/年。
東灘煤礦的主采煤層為3層,平均厚度為8.41 m。截至2013年12月31日,估計(jì)主采煤層的已探明及推定儲(chǔ)量約為4.296億t。
東灘煤礦資源保有量較大,未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍維持在高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)水平上,在現(xiàn)有洗選工藝條件下,煤泥產(chǎn)量能夠維持較為穩(wěn)定的狀態(tài),且電廠裝機(jī)容量不變,年耗煤泥量較為穩(wěn)定,預(yù)期未來(lái)能夠維持約30萬(wàn)t/年的煤泥用于干燥。
根據(jù)以上分析,可能的煤泥干燥量為(27.8~37萬(wàn)t/年),平均為29.12萬(wàn)t/年,不均衡系數(shù)達(dá)1.33。
綜合考慮煤泥量變化趨勢(shì)、干燥裝置的適應(yīng)性、工作制度等因素,確定干燥系統(tǒng)能力為30萬(wàn)t/年。
因此,煤泥干燥系統(tǒng)建設(shè)總規(guī)模定為0.30 Mt/年。
該工藝?yán)秒姀S蒸汽的汽化潛熱加熱并干燥煤泥。電廠蒸汽通過(guò)蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(jī),或空心漿葉干燥機(jī)(或流化床)與煤泥間接接觸,蒸發(fā)掉煤泥中的水分,獲得干煤泥產(chǎn)品。干燥處理后煤泥水分可降至13%~15%,煤泥成小球狀,與高溫?zé)煔饧夹g(shù)烘干后的產(chǎn)品基本一致。
煤泥低溫蒸汽回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)是一種新型環(huán)保干燥工藝,與傳統(tǒng)的工藝相比其最大的特點(diǎn)是“以蒸汽為干燥熱源”,干燥過(guò)程中只涉及物理干燥和機(jī)械擠壓。生產(chǎn)過(guò)程不再產(chǎn)生固體廢棄物的排放,避免對(duì)環(huán)境的二次污染。蒸汽凝結(jié)水可以收集供熱實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)零排放。
直管固定式蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(jī)是一種應(yīng)用較為廣泛的設(shè)備,換熱管全部為直管,按照一定的間距布置在圓周方向,換熱管內(nèi)走飽和水蒸汽、管外走物料,二者之間通過(guò)換熱管壁進(jìn)行間接換熱,使煤泥內(nèi)的水分蒸發(fā),從而達(dá)到干燥的目的。
經(jīng)計(jì)算,要滿足東灘煤礦0.3 Mt/年的煤泥干燥能力需求,需要安裝2臺(tái)直徑3 m、長(zhǎng)30 m的直管回轉(zhuǎn)干燥機(jī),廠房占地40 m×16 m,項(xiàng)目總投資2 022.56萬(wàn)元。
壓濾車間生產(chǎn)的煤泥,經(jīng)過(guò)631刮板機(jī)輸送,先進(jìn)入刮板機(jī)下方煤泥緩沖倉(cāng),煤泥緩沖倉(cāng)滿倉(cāng)后,由刮板機(jī)帶入632可移動(dòng)膠帶輸送機(jī)落地外銷或進(jìn)入電廠使用;落地的未干燥煤泥通過(guò)裝載機(jī)裝入裝載機(jī)上料用煤泥緩沖料斗、刮板機(jī)下煤泥緩沖料斗內(nèi)的煤泥經(jīng)給料機(jī)給料入上料膠帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)載至干燥車間,進(jìn)入分配膠帶輸送機(jī),分別給入兩臺(tái)雙軸攪拌機(jī)破碎,之后進(jìn)入干燥機(jī)干燥,干燥后的產(chǎn)品經(jīng)干燥機(jī)尾部集料膠帶輸送機(jī)集料,入上倉(cāng)膠帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)載至干煤泥緩沖倉(cāng)暫存。產(chǎn)品煤泥倉(cāng)下通過(guò)5臺(tái)螺旋定量給入倉(cāng)下落地膠帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)載,可通過(guò)分別控制217、212膠帶輸送機(jī)上方安裝的卸料器配煤裝火車或轉(zhuǎn)載至堆取料機(jī)落地裝汽車外銷,又或者通過(guò)大煤場(chǎng)內(nèi)設(shè)置的卸料點(diǎn)落地暫存,然后通過(guò)裝載機(jī)裝入高硫煤配料膠帶輸送機(jī)配煤裝火車外運(yùn)。
加熱煤泥用的蒸汽經(jīng)過(guò)干燥機(jī)釋放汽化潛熱后凝結(jié)為為80℃左右的熱水,凝結(jié)水經(jīng)凝結(jié)水回收系統(tǒng)匯入不銹鋼凝結(jié)水箱,由凝結(jié)水返電廠水泵返回電廠疏水箱復(fù)用。
干燥機(jī)內(nèi)煤泥干燥蒸發(fā)的水氣由引風(fēng)機(jī)抽出(挾濕氣流),進(jìn)入噴淋塔降塵冷凝,產(chǎn)生的冷凝水進(jìn)入集水池,集水池溢流自流入壓濾車間返水池,作為選煤中心洗選循環(huán)水復(fù)用,底部含細(xì)顆粒煤泥污水經(jīng)排污泵打入壓濾機(jī)攪拌桶處理。
通過(guò)該技術(shù)的推廣應(yīng)用,有效降低了濕煤泥產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中及使用過(guò)程中對(duì)于環(huán)境的污染問(wèn)題,改善了環(huán)境,具有顯著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
通過(guò)電廠低溫蒸汽對(duì)濕煤泥進(jìn)行干燥,將干燥后的煤泥均質(zhì)摻配到電煤及混煤中,可有效提高濕煤泥產(chǎn)品的利用率,減少低質(zhì)煤對(duì)于環(huán)境的不良影響,并可顯著提高煤炭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
僅2017年6—12月份就干燥煤泥100 050 t。按照濕煤泥水份29%,235元/t;干燥后煤泥水分為15.8%,同期混煤580元/t計(jì)算,成本(蒸汽費(fèi)=0.13蒸噸/噸濕煤泥×260元/蒸噸=33.80元/噸濕煤泥;電費(fèi)=6.0 kWh/噸濕煤泥×1元/kWh=6元/噸濕煤泥;修理費(fèi)=1.58元/噸濕煤泥;折舊費(fèi)=5.25元/噸濕煤泥;職工薪酬=4.27元/噸濕煤泥;鏟車上料費(fèi)用=1.23元/噸濕煤泥;其他費(fèi)用(含管理費(fèi))=2.67元/噸濕煤泥)共計(jì)54.8元/噸濕煤泥。
新增利潤(rùn) =100 050×(580×0.868-235-54.8)=21 374 682元。
該項(xiàng)目于2017年6月份開始試運(yùn)行生產(chǎn),至2017年底創(chuàng)收2100余萬(wàn)元,其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效益顯著。
該項(xiàng)目的推廣與應(yīng)用,有效降低了濕煤泥產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中及使用過(guò)程中對(duì)于環(huán)境的污染問(wèn)題,具有顯著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。該干燥工藝的實(shí)施,為其他同類型選煤廠的技術(shù)改造提供了借鑒。