趙海 王俊喬
摘 要:中國石油烏魯木齊石化公司新建120萬噸/年延遲焦化裝置在正常生產(chǎn)過程中,其核心設備富氣壓縮機K-201因輔助設施故障,導致其高壓變頻器跳機,從而引起裝置部分單元停工。文章主要分析了富氣壓縮機跳機的主要原因,提出了糾正預防措施和解決方案,從溫度控制、信號傳輸、連鎖變動等多方面改善了富氣壓縮機K-201高壓變頻器的運行環(huán)境,提高了富氣壓縮機K-201的運行穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:延遲焦化;富氣壓縮機;變頻器;穩(wěn)定性
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.12.019
1 前言
中國石油烏魯木齊石化公司120萬噸/年延遲焦化裝置于2011年11月建成投產(chǎn),該裝置核心設備是富氣壓縮機,編號K-201,采用的是沈陽鼓風機廠有限公司設備,額定功率3550kW,額定流量20732m3/h,驅(qū)動設備電動機采用的是南陽防爆集團有限公司設備,功率3550kW,級數(shù)2,額定電壓6000V,額定電流403.5A,額定轉(zhuǎn)速2980。K-201壓縮機采用了高壓變頻器作為主控制方式,不僅利于工藝控制,也在很大程度上節(jié)約了能源。
富氣壓縮機K-201停機主要影響以下三個方面:
(1)降低大焦化裝置的經(jīng)濟效益。壓縮機停機后,焦化裝置的吸收穩(wěn)定系統(tǒng)和雙脫系統(tǒng)均要停工,造成裝置分餾系統(tǒng)富氣、氣柜瓦斯和加氫裝置塔頂氣直接排放到火炬。以焦化裝置的實際加工量計算,平均每天產(chǎn)凈化干氣250噸,凈化液化氣120噸,根據(jù)目前的APS核算,燃料氣982元/噸,凈化液化氣3626元/噸,平均每天損失68.06萬元。
(2)增加煙氣中SO2含量,使SO2排放超標。壓縮機停機后,無法產(chǎn)生凈化干氣,系統(tǒng)約減少10000-14000Nm3/h的凈化干氣,因此需要補充未脫硫的干氣滿足各裝置加熱爐的使用,造成加熱爐煙氣中的SO2含量增加,無法滿足目前煙氣SO2的排放指標(<400mg/m?),不符合環(huán)保要求。
(3)降低加熱爐的熱效率。燃料氣中的硫化氫含量增加時,加熱爐露點腐蝕溫度提高,加熱爐則需提高排煙溫度,從而導致燃料氣耗量增加,加熱爐熱效率下降,使用該加熱爐的裝置綜合能耗提高。
2 故障原因分析
根據(jù)富氣壓縮機K-201高壓變頻器及其變頻變壓器的運行現(xiàn)狀,對故障原因進行深刻的調(diào)查與分析,發(fā)現(xiàn)影響富氣壓縮機K-201穩(wěn)定運行的一些不安全因素,總結(jié)如下:
2.1 變頻器室空調(diào)位置不合理
富氣壓縮機K-201高壓變頻器室內(nèi)空調(diào)位置設計不合理,嚴重破壞了空調(diào)的出、入口的循環(huán)風道,致使空調(diào)頻繁出現(xiàn)故障停機。該空調(diào)吸風口在下部,送風口在上部,落地式安裝方式,空調(diào)安裝在高壓變頻器后面,出、入風口距高壓變頻器背板水平距離1米(在圖中標出),高壓變頻器背板擋住了整個空調(diào)的吸風口和送風口,也就是說,空調(diào)冷風從送風口送出后,直接吹到高壓變頻器背板上,上下分散,部分冷風又被空調(diào)經(jīng)吸風口吸入空調(diào)內(nèi),這樣循環(huán)的結(jié)果是,空調(diào)對高壓變頻器室的降溫效果不好,同時也影響到了空調(diào)的正常運行,會導致經(jīng)常故障停機。
2.2 變頻變壓器運行環(huán)境溫度高
富氣壓縮機K-201自2011年11月開機運行,變頻變壓器運行溫度未超過45℃,2012年4月份,隨著天氣轉(zhuǎn)暖,當室外環(huán)境溫度超過15℃時,變頻變壓器上層溫度最高顯示53℃,測量變壓器室內(nèi)環(huán)境溫度達到33℃,溫度偏高。
2.3 變頻變壓器過流保護運行環(huán)境差
變頻變壓器自身配備的一次線圈過流保護器,安裝在變頻變壓器本體上,因變頻變壓器室內(nèi)環(huán)境溫度高,而且灰塵大(變頻變壓器室在煉油廠建南10號公路邊上,大門正對10號公路,因運輸焦炭的貨車經(jīng)常經(jīng)過,導致變頻變壓器室內(nèi)、外焦炭粉末嚴重),不利于保護器的安全可靠運行,進一步影響富氣壓縮機K-201的安全運行。
3 改善方案的制定及實施
針對以上問題,為提高富氣壓縮機K-201的運行穩(wěn)定性,制定了糾正預防措施和解決方案,并進行了實施。具體方案如下:
(1)針對變頻器室空調(diào)位置不合理問題,加高富氣壓縮機K-201高壓變頻器室內(nèi)兩臺空調(diào)基礎(chǔ)90cm,使空調(diào)送風口高于高壓變頻器,風從高壓變頻器上方通過,改善了空調(diào)的循環(huán)風道,增強了空調(diào)的制冷效果,從而保證了K-201高壓變頻器安全運行的環(huán)境溫度。
(2)將報警信號引至主控室DCS。一是將富氣壓縮機K-201高壓變頻器室內(nèi)空調(diào)總報警信號引至主控室DCS。當高壓變頻器室內(nèi)空調(diào)發(fā)生故障時,主控室能夠在第一時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)報警信息,一方面可以及時采取有效的應急方案,保證K-201高壓變頻器能夠在空調(diào)發(fā)生故障時正常運行;另一方面能夠及時處理空調(diào)故障,盡快使其恢復正常運行。二是將富氣壓縮機K-201高壓變頻器報警信息引至主控室DCS。當高壓變頻器發(fā)生報警時,主控室能夠在第一時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)報警信息,及時通知相關(guān)人員進行檢查處理,從而有效防止高壓變頻器因輔件故障造成跳機。
(3)增加自動控制。增加高壓變頻器室空調(diào)與變頻器室軸流風機間的自動控制功能,當變頻器室兩臺空調(diào)故障跳機后,自動起動軸流風機。
4 結(jié)論
對120萬噸/年延遲焦化富氣壓縮機K-201高壓變頻器故障進行分析,提出并實施了針對性的解決方案。通過加高富氣壓縮機K-201高壓變頻器室內(nèi)兩臺空調(diào)基礎(chǔ),在變頻變壓器室內(nèi)安裝兩臺0.55kW軸流風機,改善了變頻器及變壓器的運行環(huán)境。將變頻器和空調(diào)的報警信號引至主控室DCS,當設備發(fā)生故障時,能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理。將富氣壓縮機K-201變頻變壓器保護器從變壓器本體上移至配電室高壓柜上,改善了保護器的運行環(huán)境,提高了保護動作的準確性。以上措施有效提高了富氣壓縮機K-201變頻器及變壓器運行的穩(wěn)定性,保證了120萬噸/年延遲焦化裝置工藝生產(chǎn)的連續(xù)性。
作者簡介:趙海(1980-),男,陜西禮泉人,大專,技術(shù)員,從事電氣設備管理。