摘要:本文通過對江東基地120噸發(fā)酵罐的工藝進行摸索與研究,思考工藝放大過程中可能出現(xiàn)的問題,針對產(chǎn)量、質(zhì)量等關(guān)鍵指標優(yōu)化生產(chǎn)工藝,將發(fā)酵冬蟲夏草菌粉120噸罐順利推上生產(chǎn),以期生產(chǎn)出合格的蟲草原粉并取得良好的經(jīng)濟效益。本文分別從液化料、配料、培養(yǎng)基配比工藝等條件入手,通過對搖瓶小試數(shù)據(jù)結(jié)果進行分析,探究出適合120噸罐使用的發(fā)酵工藝,并順利推上生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:冬蟲夏草菌粉;120噸罐;工藝研究;經(jīng)濟效益
引言:
百令膠囊是我公司最主要的產(chǎn)品之一,近年來隨著銷售規(guī)模的上升,其原料藥--發(fā)酵冬蟲夏草菌粉的缺口也越來越大,急需擴大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模。由于之前我們的工藝技術(shù)人員沒有120噸發(fā)酵的經(jīng)驗,需要從頭摸索新的發(fā)酵工藝,因此本文擬從120噸罐與祥符橋廠區(qū)的工藝對比出發(fā),對液化料、配料、培養(yǎng)基配比等工藝參數(shù)進行優(yōu)化,探究出適合120噸罐生產(chǎn)的發(fā)酵工藝,進而達到提高生產(chǎn)水平的目的,為公司創(chuàng)造新的利潤點。
一、菌種工藝
菌種的液化需要使用消毒鍋,由于江東菌種接種量是祥符橋廠區(qū)的3倍,因此使用了大消毒鍋進行消毒。而在實際的使用過程中發(fā)現(xiàn),使用大消毒鍋后的菌種菌濃和干重均較低,具體數(shù)據(jù)如下:大消毒鍋干重6.9g/L,菌濃16%;小消毒鍋9.2g/L,菌濃20%。通過分析大小消毒鍋的消毒后液化料的參數(shù)發(fā)現(xiàn):大消毒鍋pH6.68,總糖0.43%,氨基氮174μg/ml;小消毒鍋pH6.61,總糖0.60%,氨基氮193μg/ml.
從實驗數(shù)據(jù)可以看出,使用大消毒鍋的液化料其總糖和氨基氮均較低,不利于菌種的生長。經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)大消毒鍋在消毒過程中升溫時間較小消毒鍋長,會導(dǎo)致營養(yǎng)成分破壞的較多,因此我們選擇小消毒鍋進行液化。
二、液化料工藝
隨著發(fā)酵罐噸位數(shù)從祥符橋廠區(qū)的30噸罐擴展至江東基地的120噸罐,液化罐也從原來的30噸罐放大到了100噸罐。由于設(shè)備體積的放大,液化罐在靜置過程中散熱速度明顯減慢,在靜置結(jié)束后,液化料溫度由原來祥符橋廠區(qū)的75℃上升至現(xiàn)在的95℃以上。通過搖瓶小試探究不同液化料對于干重的影響。
(一)搖瓶小試
使用不同溫度的液化料配置搖瓶進行小試,對比其搖瓶的干重情況如下:95℃保溫過夜干重10.045g/L,較對照提高2.97%;75℃保溫過夜干重6.88g/L,較對照下降29.47%;65℃保溫過夜干重11.365,較對照提高16.50%;自然降溫干重10.975g/L,較對照提高12.51%;靜置后降溫至75℃液化料干重11.855g/L,較對照提高21.53%;對照干重9.755g/L。從實驗結(jié)果來看,使用靜置后降溫至75℃液化料的干重提高最多,達到21.53%。因此使用該種工藝進行后續(xù)發(fā)酵中試。
通過液化料小試的梯度實驗結(jié)果可以看出,液化料降溫至75℃使用的干重表現(xiàn)最好,因此在75℃的條件下繼續(xù)進行小試。
在實驗搖瓶的配制過程中,使用靜置后降溫至75℃的液化料,結(jié)果如下:自然降溫液化料使用溫度95℃,補料前平均干重4.3g/L,放瓶前平均干重7.0g/L;降溫至75℃液化料使用溫度75℃,補料前平均干重4.8g/L,較自然降溫提升11%,放瓶前平均干重7.6g/L,較自然降溫提升8%。
從實驗小試的結(jié)果來看,使用降溫后的液化料其補料前干重和放瓶前干重較對照罐提升11%和8%。使用降溫后的液化料在小試的干重上有良好的表現(xiàn),如能通過設(shè)備改造將液化料降溫的流程簡化,使用靜置后降溫的液化料,對成品產(chǎn)量有良好的促進作用。
三、配料工藝
祥符橋廠區(qū)和江東基地配制補料液情況對比如下:祥符橋廠區(qū)補料罐30噸,打料時間40分鐘;江東廠區(qū)補料罐80噸,打料時間90分鐘。
從祥符橋廠區(qū)和江東基地的配料工藝對比可以看出,江東基地的打料時間要明顯長于祥符橋廠區(qū)。主要原因有:1.江東發(fā)酵罐體積明顯放大,補料罐噸位數(shù)是祥符橋的2.5倍多,因此培養(yǎng)基的投料量明顯上升;2.江東配料使用自動拆包機,在投料速度上要比祥符橋稍慢一些。因此導(dǎo)致整體打料時間延長。為了防止料罐打料時間過長,我們在配料過程中調(diào)整投料方式,具體工藝對比如下:祥符橋廠區(qū)將碳源氮源一同在配料池中溶解,同時打入發(fā)酵罐,開始加熱消毒;江東廠區(qū)先投入碳源,完全溶解后打入發(fā)酵罐;再投入氮源,完全溶解后打入發(fā)酵罐,開始加熱消毒。
江東基地使用的這種投料方式,是分別完全溶解碳源和氮源,再打入發(fā)酵罐開始消毒。分別采用兩種配料工藝配制料罐,具體培養(yǎng)基數(shù)據(jù)如下:采用祥符橋工藝pH6.81,總糖2.68%,氨基氮569μg/ml;采用江東基地工藝pH6.78,總糖3.31%,氨基氮714μg/ml,總糖和氨基氮含量分別提高了23%和25%,豐富了培養(yǎng)基的成分。
從消后樣數(shù)據(jù)可以看出,使用江東基地新的投料工藝可以減少培養(yǎng)基中碳源和氮源的破壞,碳源和氮源都提高了25%左右,保證培養(yǎng)基的營養(yǎng)成分,有利于產(chǎn)量的提升。
四、實驗結(jié)論和討論
通過調(diào)整江東基地的各項生產(chǎn)工藝,成品的產(chǎn)量和質(zhì)量均得到明顯提升,從產(chǎn)量質(zhì)量情況來看,通過菌種、液化料、培養(yǎng)基、投料方式等一系列的工藝調(diào)整,在祥符橋廠區(qū)的生產(chǎn)經(jīng)驗上進一步細化操作流程,使得江東百令項目順利上馬。江東基地目前整體的產(chǎn)量質(zhì)量水平均有明顯提升,并能穩(wěn)定在這一水平下穩(wěn)定生產(chǎn)。
在這一探究和摸索的過程中,我們也走了一些彎路,碰到了很多難題,不過最終還是摸索出了適合120噸罐發(fā)酵的工藝,并將之順利的推上了生產(chǎn)。在這期間,我們的生產(chǎn)技術(shù)人員也積累了許多寶貴的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗,同時為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。后期我們將繼續(xù)對產(chǎn)量質(zhì)量等各項工藝參數(shù)指標進行升級和優(yōu)化,力爭在產(chǎn)量和質(zhì)量上取得突破,為蟲草規(guī)?;a(chǎn)提供新的思路。
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作者簡介:沈劍聞,1987-09,男,漢,杭州人,大學(xué)本科,助理工程師