陳 磊,鄧潤興,吳啟民
(1.長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司,湖北武漢,430010;2.中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司,浙江杭州,310014)
三峽升船機是三峽樞紐工程的永久通航設(shè)施之一,其主要作用是為客貨輪及特種船舶提供快速過壩通道,并與雙線五級船閘聯(lián)合運行,加大樞紐的航運保障能力。升船機工程由上游引航道、上閘首、船廂室段、下閘首和下游引航道組成,布置在樞紐左岸7號、8號非溢流壩段之間。從上游口門至下游口門全線總長約7 000 m,過船規(guī)模為3 000 t級,承船廂及其設(shè)備(含水)總重量約15 500 t,最大提升高度113 m,船廂有效水域120 m×18 m×3.5 m(長×寬×水深),上游通航水位變幅30 m,下游通航水位變幅11.8 m,下游水位變化率±0.50 m/h,具有提升重量大、提升高度大以及適應(yīng)上游通航水位變幅大和下游水位變化速率快等特點,是目前世界上規(guī)模和技術(shù)難度最大的升船機。
升船機工程的基礎(chǔ)開挖和邊坡支護工程在三峽一期工程(1993~1997年)中完成,上閘首高程185 m以下的擋水結(jié)構(gòu)和上游引航道相關(guān)建筑物在三峽二期工程(1997~2003年)中完成,其他工程項目為升船機續(xù)建工程,于2007年10月恢復(fù)施工,是三峽樞紐最后完工的單項工程。
升船機上閘首為整體U型結(jié)構(gòu),兼有擋水壩段和通航閘首雙重功能,施工期采用兩條順河向結(jié)構(gòu)縫(C1、C2)和三條橫河向結(jié)構(gòu)縫(C3、C4、C5)將閘首結(jié)構(gòu)分為4段共12個澆筑塊,其中縱縫以高程125~130 m為界,下部為灌漿縫、上部為寬槽,澆筑完成后需進行接縫灌漿和寬槽回填,形成整體結(jié)構(gòu)。
升船機上閘首擋水結(jié)構(gòu)于2003年建成,其中接縫灌漿工程于1997年12月~2003年3月底經(jīng)過6個灌季施工,共完成75個灌區(qū),合計1.85萬m2。受升船機工程緩建和臨時船閘投運的影響,上閘首第Ⅳ段底部C1、C2縫高程48~82.5 m有7個灌區(qū)因管口位于下游航道水位以下不能施工,且不影響上閘首擋水功能,因此作為遺留項目延后至升船機續(xù)建工程階段進行,灌區(qū)編號分別為C1-22、C1-23、C1-28,C2-22、C2-23、C2-27和C2-28。2014年冬~2015年春,升船機試通航前的最后一個灌季,對上述灌區(qū)進行了檢查和處理。
升船機上閘首剩余灌區(qū)處理前管路系統(tǒng)形成已17年,部分埋件接近使用年限,二期工程期間經(jīng)歷過6年水下淹沒。為了解系統(tǒng)狀況,首先進行了清水加洗縫劑浸泡和疏通沖洗,結(jié)果顯示:除C2-27區(qū)完好,其他6個灌區(qū)均有管路不通和外漏現(xiàn)象。隨后對存在問題的6個灌區(qū)分別進行補鉆孔和堵漏處理。
補鉆和表面堵漏完畢后,對灌區(qū)進行了封閉壓水檢查,結(jié)果顯示:補鉆孔與灌區(qū)連通性好,表面外漏點已封堵;C2-27區(qū)管路系統(tǒng)完好,但縫面張開度不足,排氣管出水量不到10 L/min;其余6個灌區(qū)三三互串,在基礎(chǔ)側(cè)存在不可見外漏點,且與基礎(chǔ)排水管網(wǎng)相通。詳見表1。
升船機上閘首2003年起與大壩一起擋水,2008年樞紐進入試驗性蓄水期,2010年起連續(xù)達到正常蓄水位175 m。相關(guān)監(jiān)測資料表明:升船機上閘首變形、滲流、應(yīng)力應(yīng)變等觀測值均在設(shè)計允許范圍內(nèi),混凝土內(nèi)部溫度穩(wěn)定在17.7~18.6℃,混凝土自生體積變形穩(wěn)定,符合接縫灌漿條件。
表1 封閉壓水檢查成果表Table 1 Results of water pressure test
檢查結(jié)果表明:(1)升船機上閘首經(jīng)過多年擋水運行,壩體內(nèi)部溫度和自生體積變形穩(wěn)定;(2)由于灌區(qū)位置較低,灌區(qū)及部分管路被沉積物堵塞,經(jīng)浸泡沖洗和補鉆孔后已基本恢復(fù);(3)受江水長期浸泡和基巖滲水侵蝕,灌區(qū)串區(qū)外漏現(xiàn)象普遍,且與基礎(chǔ)排水管網(wǎng)大量串通;(4)受基巖約束,個別縫面開度不足。
升船機剩余灌區(qū)灌漿施工最大難點是解決與基礎(chǔ)排水管網(wǎng)大量串通問題?,F(xiàn)場7個灌區(qū)中6個區(qū)有基巖側(cè)外漏,單區(qū)漏量14~34 L/min,串通區(qū)合并漏量最高達92 L/min,且無法實施封堵,灌漿時漿液若由此大量外漏,將嚴重影響灌漿質(zhì)量,此類問題的解決歷來極為棘手。而且外漏點主要位于灌區(qū)側(cè)面基巖陡坡排水管溝內(nèi),高差達34 m,難以充水平壓,泄漏漿液不僅會造成材料浪費,更會堵塞基礎(chǔ)排水管溝和集水井泵站,破壞整個排水系統(tǒng)的功能,這對于升船機上閘首來說同樣是無法接受的。
經(jīng)綜合分析研究,決定采用以水溶性聚氨酯HW為主液的灌漿方式進行控制化學(xué)灌漿處理,實現(xiàn)縫面灌漿充填密實并保障基礎(chǔ)排水系統(tǒng)暢通的目標(biāo)。
水溶性聚氨酯常以LW為主液與HW混合搭配用于壩體防滲堵漏,HW本身也是很好的補強材料[1],選擇HW為主液進行上閘首剩余灌區(qū)的灌漿處理主要基于其以下特性:
(1)純HW固化物7 d抗壓強度達30 MPa以上,濕粘接強度≥3 MPa,摻入少量(20%以下)LW后抗壓強度仍大于20 MPa,力學(xué)性能可以滿足壩體接縫灌漿要求。
(2)HW漿液粘度接近100 MPa·s,比標(biāo)準(zhǔn)水泥漿大2~3倍,摻入LW后更大,不易流失和擴散。
(3)HW漿液具有遇水固化的特性,摻入LW后固化更快,表面與水接觸即產(chǎn)生固化反應(yīng),混合水量達到一倍以上時可在1 min內(nèi)形成凝膠體,阻止?jié){液流動,并且具有一定膨脹性,起到堵斷外漏通道的作用[2]。
(4)HW漿液是化學(xué)溶液,不含固體顆粒,對細縫的適應(yīng)性好于水泥漿。
可以通過添加一定比例的LW和水調(diào)節(jié)HW漿液的粘度和固化時間,現(xiàn)場配比試驗結(jié)果見表2,相應(yīng)力學(xué)性能見表3。
表2 漿液配比試驗結(jié)果Table 2 Results of slurry mix proportion test
表3 力學(xué)性能試驗結(jié)果Table 3 Results of mechanical property test
根據(jù)試驗結(jié)果,選定三種配比漿液用于灌漿施工:(1)純HW摻水0.5%,該配比強度較高、粘度小,適用于C2-27細縫灌區(qū)灌漿;(2)快漿(HW∶LW為8∶2,摻水5%),該配比強度合格、粘度較大、遇水反應(yīng)較快,適用于漏點附近定量灌漿;(3)慢漿(HW∶LW為9∶1,摻水2.5%),該配比強度及粘度適中,固化時間滿足灌漿需要,適用于灌區(qū)正常灌漿。
3.4.1 壓水試驗
壓水試驗完全按照灌漿要求進行,從進漿管口進水,并在水中加入高錳酸鉀,觀察記錄壓水過程、速度、容量和外漏出現(xiàn)的時間,并以此測算出漏點以下縫容、漏點的位置高程及漏量。
3.4.2 鉆設(shè)注水孔
從灌區(qū)頂部廊道向下鉆注水孔,在漏點上方與排水管溝連通,如果能從頂部廊道通過管溝向下插管至漏點附近,也可取代鉆孔。注水孔用于在灌漿過程中向漏點灑水,出流方式為花灑式散播,在充分保證漿液固化反應(yīng)所需包水量的同時,避免水流沖擊力過大造成固化殼脫落。
3.4.3 灌漿工藝要點
外漏灌區(qū)處理施工布置見圖1,灌漿工藝要點如下:
圖1 外漏灌區(qū)處理示意圖Fig.1 Grouting treatment of the leakage area
(1)灌區(qū)底部左右進漿管各設(shè)一臺灌漿泵,漏點側(cè)使用快漿,另一側(cè)使用慢漿,同時勻速進漿。
(2)進漿量達到外漏點位置時,啟動上方注水孔向漏點處灑水。灑水應(yīng)在漿液從外漏點溢出時啟用,不宜過早開啟,否則容易造成灌區(qū)進水,使?jié){液在灌區(qū)內(nèi)固化,造成灌漿中斷。
(3)開始灑水后隨即降低快漿進漿速度或間歇進漿,如果發(fā)現(xiàn)底部管溝有漿液流出,可采取在播灑的清水中添加催化劑(二乙烯三胺)以加快反應(yīng),同時停止進快漿,以利于外漏點固化殼形成。隨著時間延長,灌區(qū)內(nèi)快漿也開始固化,漿液自身流動度持續(xù)降低,內(nèi)外因素共同作用下,外漏將逐漸減緩和停止。
(4)在整個過程中,另一側(cè)慢漿始終保持勻速進漿,壓力盡可能低,至灌區(qū)頂部排氣管出漿即可結(jié)束灌漿。水溶性聚氨酯屬化學(xué)漿液,無需經(jīng)過水泥灌漿的擠水壓密過程[3],而且灌區(qū)內(nèi)部壓力過大不利于外漏點固化。
升船機上閘首接縫灌漿剩余灌區(qū)灌漿于2015年4月1~7日實施,串通區(qū)按由低到高順序連續(xù)灌漿。
灌漿資料表明,各灌區(qū)行漿過程順利,部分區(qū)灌入量偏大。為檢查灌漿質(zhì)量和分析處理效果,灌后沿C1、C2縫各布設(shè)一個騎縫取芯孔,取芯結(jié)果表明,縫內(nèi)漿液結(jié)石充填飽滿,基礎(chǔ)排水溝未見淤塞,部分區(qū)灌入量偏大系補鉆孔打穿混凝土冷卻水管所致,隨后對其余冷卻水管也進行了回填。
三峽升船機上閘首接縫灌漿剩余灌區(qū)檢查處理于升船機試通航前全部完成,經(jīng)灌后檢查,縫面結(jié)石飽滿密實,基礎(chǔ)排水系統(tǒng)保持順暢,實現(xiàn)了設(shè)計的預(yù)期目標(biāo),取得了滿意的處理效果。
水溶性聚氨酯灌漿材料在水電工程領(lǐng)域已有數(shù)十年的應(yīng)用歷史[1],曾廣泛應(yīng)用于新安江、葛洲壩、隔河巖、三峽等大型水電項目的防水堵漏工程,但是用于壩體接縫灌漿外漏灌區(qū)的處理尚屬首例。本次實踐充分利用和發(fā)揮了水溶性聚氨酯材料的可控固化特性,擴展了這一傳統(tǒng)材料的應(yīng)用范圍,不僅為三峽升船機按期投入試運行創(chuàng)造了條件,也為類似復(fù)雜工程問題的解決提供了一種方便快捷有效的新途徑。