• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      高溫蒸汽管道的組織性能和剩余壽命分析

      2018-08-28 07:12:50李剛李仕力陳智陳釩
      中國新技術新產(chǎn)品 2018年12期
      關鍵詞:球化

      李剛 李仕力 陳智 陳釩

      摘 要:本文通過化學成分、力學性能和微觀組織分析等試驗,對發(fā)生球化的P22蒸汽管道材質組織性能進行了分析。P22材質在500℃高溫下服役約21年后,其室溫屈服強度仍在338MPa以上,抗拉強度在534MPa以上,520℃高溫拉伸屈服強度仍在200MPa以上,0℃下的夏比沖擊吸收功達到110J,硬度、微觀組織等均符合相關標準要求。根據(jù)DL/T 940—2005《火力發(fā)電廠蒸汽管道壽命評估技術導則》等相關標準對管道剩余壽命進行了二級評估。

      關鍵詞:球化;蒸汽管道;P22;組織性能

      中圖分類號:TK22 文獻標志碼:A

      0 引言

      某蒸汽管道于1994年建成,在2016年進行全面檢驗時現(xiàn)場金相檢驗發(fā)現(xiàn)管道存在中度球化,評定為3級。為了全面評價該管道的材料服役狀態(tài),對管道材料分別進行了化學成分、力學性能和微觀組織分析等試驗,對材質組織性能進行分析,并根據(jù)DL/T 940—2005《火力發(fā)電廠蒸汽管道壽命評估技術導則》等相關標準對管道剩余壽命進行評估。

      1 材料和試驗

      該管道規(guī)格為Φ324×39.2mm,材質為P22,實際使用溫度515℃,實際使用壓力11.7MPa,設計最高溫度553℃,設計最高壓力13.73MPa 。依據(jù)相關標準,對管道材料分別進行了化學成分、常溫拉伸、高溫拉伸、硬度和夏比沖擊等力學性能測試試驗,對材料微觀組織進行了分析。

      2 理化性能分析

      2.1 化學成分

      根據(jù)GB/T 20123—2006和GB/T 20125—2006對管道進行成分分析,化學成分符合標準ASTM A335/A335M的要求。

      2.2 拉伸性能

      沿管道的軸向制取3個拉伸試樣,根據(jù)GB/T 228.1—2010進行室溫拉伸試驗,拉伸試驗測試結果見表2。抗拉強度最低為534MPa,規(guī)定塑性延伸強度最低為338MPa,最低伸長率27.0,均滿足標準ASTM A335/A335M的要求。

      沿管道的軸向制取兩個高溫拉伸試樣,根據(jù)GB/T 228.2—2015進行高溫拉伸試驗,試驗測試結果見表1。P22對應國內(nèi)牌號為12Cr2MoG,GB 5310—2008中對12Cr2MoG的高溫拉伸要求為500℃下Rp0.2≥173MPa,550℃下Rp0.2≥159MPa,520℃、530℃下的高溫拉伸性能均滿足標準GB 5310—2008的要求。

      2.3 沖擊性能

      根據(jù)GB/T 229—2007,對母材的沖擊韌性進行測試,以評價其斷裂韌性是否滿足要求。由焊縫金屬的夏比沖擊吸收功測試結果可知,母材的沖擊韌性較好,在室溫和0℃下的沖擊吸收能量均在120J以上。ASTM A335/A335M對P22的沖擊性能沒有具體要求,GB 5310—2008中對其相似牌號12Cr2MoG的沖擊要求為縱向≥40J,橫向≥27J,試驗結果符合標準要求。

      2.4 硬度

      根據(jù)GB/T 2654—2008進行硬度試驗,表2為焊接接頭的硬度測試結果,在焊縫橫截面的上表面和下表面分別沿著兩條線測試硬度,測試位置如圖1所示。焊縫金屬和近縫區(qū)的硬度較高。

      3 金相組織

      在管段環(huán)焊接頭上制取焊縫橫截面金相試樣,對金相試樣進行觀察分析。焊縫宏觀金相顯示無裂紋、未熔合、未焊透、氣孔和夾渣等缺陷。

      母材的金相組織為貝氏體+少量鐵素體,管道在高溫下服役已經(jīng)發(fā)生了一定程度的組織球化,貝氏體區(qū)域仍然存在,方向性開始消失,雖然仍保留原有的區(qū)域形態(tài),但內(nèi)部的碳化物開始往晶界析出,發(fā)生分散球化,球化組織級別為2級傾向性球化。

      4 壁厚校核

      按GB/T9222—2008《水管鍋爐受壓元件強度計算》計算管道的理論壁厚,管道的壁厚最小值不低于23.66mm,管道壁厚滿足最小值要求。

      5 剩余壽命分析

      查閱已有的資料,根據(jù)P22(10CrMo910)L-M曲線,可得管道使用壽命為457088h。管道自1994年9月建成至今已運行203670h,則在不考慮其他材料損傷和失效模式的情況下,該管道基于高溫蠕變的剩余壽命為253418h。通過對樣管進行拉伸、沖擊、硬度和微觀組織等試驗,樣管的各項力學性能仍滿足標準要求,組織球化級別為2級傾向性球化,在材質損傷老化的基礎上,取經(jīng)驗安全系數(shù)為1.8,則剩余壽命為140787h,即16年。

      結語

      (1)鋼管的性能檢測結果較好。

      (2)母材的金相組織為貝氏體+少量鐵素體,管道材料球化組織級別為2級傾向性球化。

      (3)經(jīng)壁厚核算,在服役工況下管道最小壁厚為23.66mm,樣管壁厚滿足最小壁厚要求。

      (4)鋼管材料組織性能良好,未發(fā)生較嚴重的老化,在目前的工況不變的情況下(包括服役溫度、運行壓力等參數(shù))剩余壽命為16年。由于實際材料的性能波動以及現(xiàn)場服役過程中各種不確定因素的影響,剩余壽命評估結果僅供參考。

      參考文獻

      [1]張輝,李茂東,盧忠銘,等.SA335—P22鋼主蒸汽管道非破壞性剩余壽命評估方法[J].理化檢驗-物理分冊,2015,51(2):100-104.

      [2]陳金泉.長期高溫服役10CrMo910主蒸汽管道材質損傷分析[J].化工設備與管道,2009,46(3):64-69.

      [3]黃維浩,張瑞,唐松青.運行15萬小時后F22鋼主蒸汽管道剩余壽命的預測與試驗驗證[J].機械工程材料,2014,38(1):90-95.

      猜你喜歡
      球化
      高碳鉻軸承鋼的在線球化退火工藝
      汽車緊固件用SCM440球化退火工藝研究
      GCr15軸承鋼球化退火工藝的模擬試驗
      山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:36
      快速球化退火對SKS51工模具鋼組織和硬度的影響
      淺析鍋爐用12Cr1MoVG鋼的珠光體球化
      云南化工(2021年4期)2021-06-15 06:06:22
      Research progress on chemical composition, pharmacological effects of Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl and predictive analysis on Q-marker
      ML40Cr熱軋材球化退火工藝實踐
      T10A鋼快速球化退火工藝研究①
      20MnCrS5齒輪鋼棒材球化退火工藝的研發(fā)①
      球墨鑄鐵QT500-7球化不良的原因分析及防止措施
      霸州市| 铜川市| 徐闻县| 吉木萨尔县| 秀山| 贵阳市| 常熟市| 米脂县| 健康| 怀远县| 南城县| 从江县| 临安市| 陆川县| 白玉县| 伽师县| 澎湖县| 鸡东县| 余干县| 康平县| 邳州市| 息烽县| 巴林右旗| 新沂市| 长沙市| 汝阳县| 洞头县| 四川省| 陇西县| 射洪县| 恭城| 修文县| 綦江县| 印江| 汕头市| 太原市| 三门峡市| 紫云| 秦安县| 南丹县| 临夏市|