唐高榮
(兗礦集團(tuán)貴州開(kāi)陽(yáng)化工有限公司 貴州開(kāi)陽(yáng) 550300)
兗礦集團(tuán)貴州開(kāi)陽(yáng)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)兗礦開(kāi)陽(yáng)化工公司)針對(duì)貴州當(dāng)?shù)厝呙?高灰、高灰熔點(diǎn)、高硫)的特點(diǎn),依靠?jī)嫉V集團(tuán)技術(shù)支持,與德國(guó)科林公司、華東理工大學(xué)合作,開(kāi)發(fā)出了國(guó)內(nèi)首套以西南地區(qū)三高煤為主要原料的干煤粉氣化技術(shù)。該氣化技術(shù)主要包括三噴嘴頂置下噴式干煤粉加壓氣流床氣化、盤(pán)管式水冷壁換熱、水浴激冷,為三高煤的清潔高效利用探索了新的技術(shù)路線。兗礦開(kāi)陽(yáng)化工公司500 kt/a合成氨裝置中設(shè)置2臺(tái)氣化爐,采用2開(kāi)不備的運(yùn)行方式。正常運(yùn)行時(shí),2臺(tái)氣化爐采用75%的設(shè)計(jì)負(fù)荷運(yùn)行,單爐投煤量為1 100 t/d,氣化爐操作壓力為4.0 MPa,有效氣(C0+H2)產(chǎn)量為70 000 m3/h;氣化爐出口粗合成氣壓力3.8 MPa,溫度205~207 ℃,含塵質(zhì)量濃度0.5~0.8 mg/m3,水氣比為1;1 000 m3(標(biāo)態(tài))有效氣(CO+H2)氧耗和煤耗分別為340 m3和650 kg,冷煤氣效率為80%,碳轉(zhuǎn)化率為98%。
作為國(guó)內(nèi)首套三高煤干煤粉氣化工業(yè)化裝置,氣化爐自投運(yùn)以來(lái),不可避免地出現(xiàn)了一些問(wèn)題,制約了氣化裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。圍繞氣化裝置在試車(chē)及后期運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,兗礦開(kāi)陽(yáng)化工公司通過(guò)技術(shù)攻關(guān),取得了明顯成效。尤其是針對(duì)點(diǎn)火燒嘴火檢信號(hào)不穩(wěn)定、氣化爐燒嘴座環(huán)隙超溫、氣化爐水冷壁抓釘燒蝕導(dǎo)致熱通量波動(dòng)、煤粉輸送管線及氣化黑水管線磨損沖刷嚴(yán)重、沉降槽漂珠進(jìn)入系統(tǒng)而加劇泵的磨損等突出問(wèn)題,兗礦開(kāi)陽(yáng)化工公司成立了氣化技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì),針對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化研究,逐步完善了改進(jìn)方案,并在此基礎(chǔ)上先后對(duì)2套氣化爐系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,解決了上述影響氣化裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的問(wèn)題。
在前期運(yùn)行過(guò)程中,點(diǎn)火燒嘴的火焰檢測(cè)信號(hào)經(jīng)常出現(xiàn)丟失而無(wú)法檢測(cè)的情況,從而引起點(diǎn)火燒嘴跳車(chē)。經(jīng)分析,出現(xiàn)此種情況的主要原因?yàn)殚L(zhǎng)明燈火檢通道直徑較小且長(zhǎng)度較長(zhǎng),在安裝過(guò)程中易出現(xiàn)彎曲,在一定程度上阻擋了燒嘴火焰光線,致使長(zhǎng)明燈火焰檢測(cè)器較難捕捉到穩(wěn)定的光信號(hào),從而造成火焰檢測(cè)器信號(hào)經(jīng)常丟失。
針對(duì)存在的問(wèn)題,與有關(guān)專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)合作,投用了三合一視頻火檢,在光譜檢測(cè)的基礎(chǔ)上增加了視頻火檢,從而形成復(fù)合火檢,對(duì)爐膛內(nèi)的燒嘴燃燒情況可通過(guò)視頻直接監(jiān)控。經(jīng)上述改進(jìn)后,在通過(guò)視頻監(jiān)控到點(diǎn)火燒嘴正常燃燒的情況下,可直接將長(zhǎng)明燈火焰檢測(cè)信號(hào)切除,從而徹底避免了因?yàn)榛饳z信號(hào)丟失引起的跳車(chē),而且火焰可視、信號(hào)穩(wěn)定。
三噴嘴干煤粉氣化爐水冷壁由燒嘴座盤(pán)管、筒體水冷壁盤(pán)管、渣口水冷壁盤(pán)管組成。燃燒室筒體分為2個(gè)部分,外部為氣化爐殼體,內(nèi)部為水冷壁盤(pán)管,外徑Φ3 000 mm,內(nèi)徑Φ2 500 mm。燒嘴座內(nèi)徑Φ1 600 mm,通過(guò)法蘭與氣化爐爐體連接,連接后采用Ω環(huán)焊接密封。
氣化爐自投運(yùn)以來(lái),多次出現(xiàn)夾層頂部超溫現(xiàn)象,判斷主要是由燒嘴座環(huán)隙竄氣引起。筒體水冷壁上口與燒嘴座間的環(huán)向密封間隙原先為26 mm,采用耐火纖維氈填充及高壓氮?dú)膺M(jìn)行密封。2015年8月入爐檢查,發(fā)現(xiàn)環(huán)隙局部因超溫已嚴(yán)重變形,筒體水冷壁局部燒穿。結(jié)構(gòu)變形導(dǎo)致該處密封效果難以保證,竄氣造成燒嘴座與水冷壁之間的氣化反應(yīng)流場(chǎng)不穩(wěn)定,極易形成“小流場(chǎng)”,進(jìn)一步導(dǎo)致環(huán)隙超溫。
結(jié)合上述分析,通過(guò)流場(chǎng)模擬分析,對(duì)氣化爐燒嘴座環(huán)隙密封形式制定改進(jìn)方案,利用系統(tǒng)大修機(jī)會(huì)實(shí)施,具體改進(jìn)方案如下。
(1)增設(shè)新型環(huán)隙隔板
去除燒嘴座與氣化爐外壁之間的龜甲網(wǎng)和澆注料,增設(shè)燒嘴座環(huán)板與隔板,并用新型耐火纖維氈和科學(xué)的裝填方法填充水冷壁與爐壁間的間隙形成密封函,有效避免了合成氣的回竄。
(2)改進(jìn)密封氣系統(tǒng)
經(jīng)模擬分析,對(duì)氣化爐燒嘴座的保護(hù)氮?dú)饬髁坑?jì)重新進(jìn)行選型,將氮?dú)饬髁坑?jì)孔板直徑改為Φ13.94 mm,限流孔板孔徑改為Φ4.00 mm,流量計(jì)量程調(diào)整為0~100 m3/h,并調(diào)整進(jìn)入氣化爐夾層保護(hù)氮?dú)獾牧髁俊?/p>
氣化爐水冷壁抓釘是爐壁附著SiC耐火材料和掛渣的主體元件,材質(zhì)為310S。抓釘焊接在水冷壁盤(pán)管上,盤(pán)管內(nèi)通冷卻水,通過(guò)掛渣及SiC耐火料覆蓋在水冷壁盤(pán)管上對(duì)其進(jìn)行保護(hù),使水冷壁免遭爐內(nèi)高溫及氣流等沖刷而燒蝕盤(pán)管。
2015年3月入爐檢查,發(fā)現(xiàn)氣化爐燒嘴座水冷壁、筒體水冷壁中上部等部位的抓釘磨損嚴(yán)重,抓釘長(zhǎng)度由15 mm被磨損至2~3 mm,局部部位甚至不足1 mm。經(jīng)分析,其原因?yàn)槊嘿|(zhì)不穩(wěn)定,水冷壁抓釘燒蝕較為嚴(yán)重;水冷壁制造時(shí)抓釘焊接質(zhì)量較差,容易脫落。該部位由于掛渣效果不好,較大面積的掛渣及SiC耐火材料脫落,釘頭露出,也反映出氣化爐在運(yùn)行過(guò)程中所屬水冷壁熱通量較高且頻繁波動(dòng)(熱通量在5.0~5.9 MW,正常熱通量在4.0~4.5 MW)。
針對(duì)以上情況,在加強(qiáng)煤炭管理的基礎(chǔ)上,需要從源頭上對(duì)抓釘?shù)目箾_刷腐蝕能力進(jìn)行重新分析并研究改進(jìn)的渠道。結(jié)合環(huán)隙優(yōu)化改進(jìn)的成效,對(duì)抓釘尺寸及焊接工藝進(jìn)行重新研究后,確認(rèn)原設(shè)計(jì)抓釘尺寸已不符合爐內(nèi)反應(yīng)的實(shí)際情況。
為此,利用系統(tǒng)大修機(jī)會(huì),采用新型抓釘及新的焊接工藝重新進(jìn)行環(huán)向布置,對(duì)抓釘和水冷壁保護(hù)層進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,以解決水冷壁盤(pán)管抓釘燒蝕沖刷及掛渣困難、水冷壁熱通量高等技術(shù)難題。
煤粉制備磨機(jī)出口彎頭、煤粉鎖斗放空管線同心異徑管、黑灰水管線采用普通碳鋼材料,耐磨蝕性能較差,在氣化裝置運(yùn)行一段時(shí)間后,由于管道內(nèi)介質(zhì)的沖刷磨損,管道、管件頻繁磨損泄漏,被迫帶壓堵漏,不僅費(fèi)用高昂,而且可能導(dǎo)致氣化爐停車(chē),管道泄漏也使清潔管理難度增大。
針對(duì)上述情況,經(jīng)交流考察及實(shí)測(cè)論證,與專(zhuān)業(yè)廠家合作開(kāi)發(fā)出新型稀土合金耐磨材料,通過(guò)在易磨損(穿)部位采用稀土合金耐磨材料并在耐磨材料管件內(nèi)部?jī)?nèi)襯陶瓷片等優(yōu)化措施,增強(qiáng)了管道的耐磨蝕性能,相關(guān)管線使用壽命大幅提高,降低了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
漂珠是粉煤灰珠狀顆粒的一種,是薄壁的空心玻璃珠,因能漂浮在水上而得名。漂珠的形成主要是煤粒進(jìn)入燃燒室時(shí),在急速短暫的高溫作用下,發(fā)生脫水、排氣、氧化、燃燒、相變等多種物理化學(xué)反應(yīng),在加熱和冷卻的復(fù)雜過(guò)程中,使部分熔渣中空膨脹而形成,其形成主要受煤種、煤質(zhì)、燃燒溫度、燃燒方式等多種因素影響。質(zhì)輕、粒徑小、硬度高是漂珠的特點(diǎn),其主要成分為SiO2(質(zhì)量分?jǐn)?shù)53.75%)、Al2O3(質(zhì)量分?jǐn)?shù)31.60%)。
(1)對(duì)灰水輸送設(shè)施的磨損較大,特別是對(duì)高溫?zé)崴每诃h(huán)、葉輪、平衡盤(pán)和平衡鼓的磨損較為嚴(yán)重。
(2)影響磁翻板液位計(jì)、遠(yuǎn)傳液位計(jì)的準(zhǔn)確測(cè)量。
(3)影響灰水水質(zhì)(懸浮物)。
(1)排查煤種,停用產(chǎn)生漂珠較多的煤種。
(2)利用漂珠不溶于水、密度小的特點(diǎn),對(duì)沉降槽進(jìn)行了改造:①在沉降槽溢流口增設(shè)一圈擋板,使大部分漂珠與灰水分離并通過(guò)引流管引出沉降槽,引出的漂珠經(jīng)過(guò)濾收集后存放,濾液循環(huán)返回系統(tǒng);②在沉降槽頂部灰水出口兩側(cè)各設(shè)1套漂珠擋板,富含漂珠的灰水通過(guò)閥門(mén)控制引出系統(tǒng),漂珠經(jīng)過(guò)濾收集后存放,濾液循環(huán)返回系統(tǒng)。
改造后,超過(guò)90%的漂珠被分離出系統(tǒng),大大降低了渣水系統(tǒng)各轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的維修率。
2016年1月和2017年2月,利用系統(tǒng)大修機(jī)會(huì)對(duì)2臺(tái)氣化爐實(shí)施了燒嘴座環(huán)隙密封型式、水冷壁盤(pán)管抓釘優(yōu)化布置的改進(jìn),并在優(yōu)化改進(jìn)后利用短停機(jī)會(huì)進(jìn)爐檢查,未出現(xiàn)抓釘燒蝕損壞情況,水冷壁掛渣效果良好,運(yùn)行中亦未出現(xiàn)掛渣困難、水冷壁熱通量高等問(wèn)題(表1)。通過(guò)對(duì)黑灰水管線、制粉及輸送管線有關(guān)管件改用新型稀土合金耐磨材料,解決了管線極易磨損泄漏的問(wèn)題,延長(zhǎng)了其使用壽命;通過(guò)對(duì)沉降槽增設(shè)漂珠分離裝置,大大降低了渣水系統(tǒng)各轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的維修率。優(yōu)化改造措施實(shí)施后,杜絕了非計(jì)劃停車(chē),提高了氣化裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行水平,實(shí)現(xiàn)了氣化爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
表1 氣化爐優(yōu)化改進(jìn)前后工藝運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
項(xiàng)目水冷壁熱通量/MW灰渣可燃物質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%粗渣細(xì)渣φ(CO+H2)/%水冷壁掛渣情況A#改進(jìn)前4.5~6.03~545~4884.0~87.0掛渣厚薄不均,局部抓釘裸露被沖刷爐改進(jìn)后4.2~5.0<338~4286.7~88.8掛渣均勻,掛渣效果良好B#改進(jìn)前4.5~5.83~545~4885.0~87.0掛渣厚薄不均,局部抓釘裸露沖刷嚴(yán)重爐改進(jìn)前3.8~4.5<338~4087.5~88.7掛渣均勻,掛渣效果良好
兗礦開(kāi)陽(yáng)化工公司科林三噴嘴干煤粉氣化爐為目前國(guó)內(nèi)首套工業(yè)化運(yùn)行裝置,通過(guò)采取“改進(jìn)1臺(tái)、驗(yàn)證1臺(tái)”的方案,利用系統(tǒng)大修機(jī)會(huì)先后完成了2臺(tái)氣化爐的優(yōu)化改進(jìn)并在生產(chǎn)實(shí)踐中取得了良好的效果,為合成氨裝置的穩(wěn)定運(yùn)行提供了技術(shù)保障。三噴嘴干煤粉氣化技術(shù)的成功運(yùn)用以及對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的后續(xù)優(yōu)化改進(jìn)升級(jí),將為貴州、山西、內(nèi)蒙古等地的劣質(zhì)煤就地轉(zhuǎn)化提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。