北京利豐雅高長城印刷有限公司成立于1993年,位于通州區(qū)中關(guān)村科技園通州光機電一體化產(chǎn)業(yè)基地。建筑面積7.8萬m2,擁有商業(yè)輪轉(zhuǎn)機5臺、平張印刷機13臺、膠訂線3條,公司2015年總產(chǎn)量7256千色令,總產(chǎn)值38126.20萬元。
北京利豐雅高長城印刷有限公司于2016年5月啟動第二輪清潔生產(chǎn)審核,恒聯(lián)海航(北京)管理咨詢有限公司作為咨詢服務(wù)機構(gòu),選取了VOCs治理作為本次清潔生產(chǎn)的審核重點,于2017年2月完成第二輪清潔生產(chǎn)審核報告。
通過開展清潔生產(chǎn)審核,北京利豐雅高長城印刷有限公司共產(chǎn)生清潔生產(chǎn)方案15項,共計投資811.24萬元。方案實施后每年可節(jié)約異丙醇98.6t,熱熔膠37.7t,定影液16.4t,電力202.67萬kWh;每年可減少VOCs排放77.4t,減排氮氧化物2.1t,每年可取得經(jīng)濟效益305.09萬元。
改造前:輪轉(zhuǎn)車間4臺輪轉(zhuǎn)機煙氣直接排空,排放煙氣溫度450℃左右,而印刷工藝上全年需要9~16℃的冷卻水。
改造方案:通過印刷工藝上采用一臺煙氣補燃型機組,并對煙氣管道進行改造,將煙氣引入機組中進行制冷。煙氣補燃型機組采用溴化鋰吸收,使用后能滿足輪轉(zhuǎn)機工藝上全年的制冷,冷水溫度9℃~16℃。
改造效果:改造后,將輪轉(zhuǎn)機煙氣溫度由450℃轉(zhuǎn)變?yōu)?20℃,溫差330℃。轉(zhuǎn)換后可實現(xiàn)制取冷量1131kW/h,按輪轉(zhuǎn)機冷卻設(shè)備冷卻耗電量計算可實現(xiàn)節(jié)電226.2萬kWh/a,設(shè)備運行耗電量27.2萬千萬時,去除設(shè)備電耗后,年實現(xiàn)節(jié)電約199萬kWh,節(jié)約電費169.1萬元/a。
改造原因:根據(jù)《北京市2013-2017清潔空氣行動計劃》中提出,“加強揮發(fā)性有機物治理;依據(jù)《印刷業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準(DB11/1201-2015)》的標準規(guī)定,北京利豐雅高長城印刷有限公司啟動VOCs治理項目。
3.2.1 改造方案
(1)源頭治理
在兩個印刷車間推廣免酒精潤版液的使用,可減少VOCs排量約65.8t/a。
(2)加強廢氣收集
對于裝訂車間產(chǎn)生的VOCs進行收集,減少了熱熔膠VOCs的揮發(fā);通過調(diào)節(jié)風量,經(jīng)負壓表顯示車間內(nèi)可達到負壓狀態(tài),減少VOCs的無組織逸散。
(3)末端治理
在印刷工序中,其污染源主要為印刷時產(chǎn)生粉塵以及原輔材料中有機溶劑揮發(fā)產(chǎn)生有機廢氣。因此需設(shè)置凈化通風系統(tǒng),主要工藝:在風機的收集下,將粉塵、廢氣帶走,再經(jīng)過處理裝置(粉塵采用高效濾筒除塵器、有機廢氣采用活性炭吸附+催化氧化反應(yīng))對粉塵廢氣進行治理,從而達到達標排放。
3.2.2 改造效果
實施VOCs處理項目后,VOCs處理率可達95%以上,排放量可減少90%。經(jīng)檢測,濃度值均達到《印刷業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準》(DB11/1201-2015)的標準規(guī)定。