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      蝸輪泵殼鑄造工藝改進

      2018-09-19 08:01:30王孝國楊光印張孝元王嘉偉馬艷娥
      精密制造與自動化 2018年3期

      王孝國 楊光印 張孝元 王嘉偉 馬艷娥

      (1. 山西農(nóng)業(yè)大學 信息學院 山西太谷 030800;2. 福斯流體控制有限公司 江蘇蘇州 215000)

      蝸輪泵殼鑄造工藝改進

      王孝國1楊光印2張孝元1王嘉偉1馬艷娥1

      (1. 山西農(nóng)業(yè)大學 信息學院 山西太谷 030800;2. 福斯流體控制有限公司 江蘇蘇州 215000)

      摘 要蝸輪泵殼生產(chǎn)批量較大,目前采用的鑄造工藝缺陷造成報廢率較高,通過澆注四組鑄件并分成參照組和改進組,改進鑄造工藝相關(guān)環(huán)節(jié),包括制芯工藝、澆注系統(tǒng)、澆注工藝等。采用新工藝生產(chǎn)的鑄件檢驗后,鑄件質(zhì)量滿足各項指標要求,尤其解決了氣孔問題。對原工藝進行優(yōu)化,不僅提高了生產(chǎn)效率和質(zhì)量,而且降低了生產(chǎn)成本。

      關(guān)鍵詞蝸輪泵殼 制芯工藝 澆注系統(tǒng) 澆注工藝

      鑄造工藝設(shè)計涉及零件本身工藝設(shè)計、澆注系統(tǒng)設(shè)計、補縮系統(tǒng)設(shè)計、出氣孔設(shè)計、激冷系統(tǒng)設(shè)計、特種鑄造工藝設(shè)計等內(nèi)容。零件本身工藝設(shè)計涉及到零件的加工余量、澆注位置、分型面的選擇,鑄造工藝參數(shù)的選擇、尺寸公差、收縮率、起模斜度、補正量、分型負數(shù)等的設(shè)計。

      蝸輪泵殼體是大批量生產(chǎn)的鑄件,目前鑄造工藝不夠完善,得到的鑄件質(zhì)量較差, 故結(jié)合鑄造工藝設(shè)計內(nèi)容,對蝸輪泵殼體鑄造工藝進行調(diào)整和改進,以期得到質(zhì)量優(yōu)異的鑄件,并確定成熟的鑄造工藝方案,為后期鑄件鑄造工藝提供參考。

      1 蝸輪泵殼技術(shù)要求

      1.1 化學成分要求

      蝸輪泵殼體材料按ASTM A890 UNS J92205材料標準執(zhí)行,化學成分見表1。

      表1 材料化學成分

      1.2 力學性能

      對蝸輪泵殼的力學性能要求見表2。

      表2 材料力學性能

      1.3 外觀質(zhì)量及形狀尺寸

      外觀質(zhì)量不低于MSS SP-55標準中的B級要求。鑄件形狀和尺寸應(yīng)符合圖紙規(guī)定,尺寸偏差應(yīng)符合GB/T 6414-CT12的規(guī)定。

      2 鑄造工藝設(shè)計

      蝸輪泵殼爐號為01、02、03選擇常規(guī)鑄造流程,整體鑄造常規(guī)流程如圖1所示。選取爐號為04蝸殼試驗冷割、冷刨工藝方案,具體流程如圖2所示。

      圖1 鑄造常規(guī)流程圖

      圖2 冷割、冷刨工藝流程圖

      2.1 芯骨準備

      由于蝸殼的流道變徑彎曲,芯骨根據(jù)芯盒形狀采用Φ30mm圓鋼焊接隨型芯骨,雙層結(jié)構(gòu)芯骨,如圖3所示。

      圖3 雙層結(jié)構(gòu)芯骨

      2.2 制芯

      蝸殼坭芯流道隨型芯骨上纏繞通氣繩,三出氣方向,出水口、中腔上、下芯頭各引出通氣繩。纏繞方式如圖4所示。

      圖4 纏繞方式

      (1)爐號01、02組蝸殼坭芯按原規(guī)定,采用100%鉻鐵礦砂制作,形狀如圖5所示。

      圖5 鉻鐵礦砂坭芯

      (2)選取爐號為03、04蝸殼做實驗,實驗蝸殼坭芯采用新砂制作,硬化起模時間控制在2~3h。降低坭芯制作成本,提高生產(chǎn)效率。如圖6所示蝸殼制作后的坭芯,須對順型打磨掉制芯殘留的砂披縫,保證坭芯表面光滑平整。

      圖6 新砂坭芯

      2.3 澆注系統(tǒng)

      直澆道試驗,爐號為 02組蝸殼砂型采用 Φ60陶瓷管直澆道,其他組按Φ50陶瓷管直澆道制作。

      2.4 澆注

      1)常規(guī)流程

      蝸殼爐號02、03及蝸殼小配件合箱后的砂箱進熱處理爐烘烤,烘烤溫度150~180℃,保溫3~4h時,澆注前出爐。開澆前將氬氣管從澆口往型腔內(nèi)朝下充氬氣2~3min,澆注時停止充氣。

      2)試驗方案

      蝸殼爐號 01、04合箱后的砂箱開始進行熱風機烘烤,直至開始澆注前。開始澆時將氬氣管從澆口往型腔內(nèi)朝下充氬氣2~3min,澆注時停止充氣。

      2.5 氣割、碳刨

      1)常規(guī)方案

      蝸殼爐號 01、02、03及配件固溶后氣割澆冒口,常溫下切割,冒口與補貼殘留高度不高于10mm,碳刨殘留高度2mm,殘余部分用磨削方式去除。

      2)試驗方案

      選取蝸殼爐號 04件做冷割冷刨試驗。開箱溫度降至室溫后切割冒口,切割的冒口與補貼殘留高度不大于10mm。氣割后鑄件降至室溫后開始碳刨,碳刨殘留高度2mm,殘余部分用磨削方式去除。

      2.6 熱處理

      同爐澆注的鑄件和試棒實施同爐熱處理,放置蝸殼鑄件冒口朝下,保證鑄件水平放置。

      冷割冷刨蝸殼上箱朝下,墊平鑄件放置。熱處理方式為固溶,淬火溫度為1 150±10℃。

      3 試制結(jié)果

      (1)爐號 01、 04蝸殼坭芯制芯采用新砂制作,取代原制定的鉻鐵礦砂制作,最終產(chǎn)品表面質(zhì)量和尺寸與常規(guī)工藝無差異,新砂制作型芯不僅提高了制作效率還降低了生產(chǎn)成本。

      (2)爐號 01、 04蝸殼合箱后采用熱風機烘型直至澆注前,爐號 02、 03蝸殼合箱后進爐烘型(烘箱時間約3.5h)。在澆注前采用測溫槍對4件蝸殼砂型進行測溫。驗證的結(jié)果說明,合箱后進爐烘型,內(nèi)腔溫度不及熱風機烘型效果,也說明熱風機烘型滿足蝸殼4A材質(zhì)的生產(chǎn)要求,或砂型、坭芯進爐烘型后再合箱,才能滿足鑄件內(nèi)腔的溫度需要。

      (3)原工藝方案為防止4A材質(zhì)鑄件在氣割碳刨過程產(chǎn)生裂紋,采用熱處理后氣割氣刨的工藝方案。用爐號 04蝸殼進行冷割冷刨試驗,從試驗的結(jié)果來看,蝸殼冷割冷刨滿足蝸殼生產(chǎn)的技術(shù)要求,冷割冷刨防止蝸殼帶澆冒口熱處理時可能存在的變形,并降低熱處理費用,提高蝸殼生產(chǎn)效率。

      4 結(jié)語

      從試制結(jié)果看,鑄件的質(zhì)量滿足各項指標要求,尤其解決了氣孔問題并對原工藝進行了優(yōu)化,提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。說明所制定的4A材質(zhì)蝸輪泵生產(chǎn)工藝流程完全可行,能滿足蝸輪泵殼類產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

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