張逸軍
(陜西省寶雞峽引渭灌溉管理局,陜西 咸陽 712000)
寶雞峽灌區(qū)漆水河渡槽工程為改建工程,位于楊凌示范區(qū)東北3.5 km、寶雞峽灌區(qū)塬下北干渠23 km+567 m處,控制下游灌溉面積80余萬畝,渡槽設(shè)計流量為25.3 m3/s,加大流量為29 m3/s。新建渡槽為U形預應力鋼筋混凝土梁式渡槽,單跨長30m,共14跨,渡槽全長420m,采用DZ30-320U形渡槽造槽機(移動模架)原位現(xiàn)澆。
造槽機總體結(jié)構(gòu)見圖1,主要結(jié)構(gòu)包括外梁系統(tǒng)、外模系統(tǒng)、外肋系統(tǒng)、內(nèi)模系統(tǒng)、1號支腿、2號支腿、3號支腿、4號支腿、配重塊、液壓系統(tǒng)等。澆筑過程槽身混凝土重量傳遞如下:槽身混凝土重量→外模系統(tǒng)→外肋系統(tǒng)→外梁系統(tǒng)→1、3號腿→墩臺頂。
圖1 造槽機總裝圖
為檢驗設(shè)備各部位聯(lián)結(jié)的強度和穩(wěn)定性,驗證造槽機的安全性能和制造質(zhì)量,在現(xiàn)場做預壓試驗,保證設(shè)備在后續(xù)施工過程中能夠正常使用,確保施工安全。并且通過預壓試驗,消除設(shè)備非彈性變形,測算出施工過程中以及施工完成后造槽機的彈性變形,計算出設(shè)備預拱值,保證澆筑后渡槽底板高程滿足設(shè)計拱度及比降要求。
根據(jù)寶雞峽灌區(qū)漆水河倒虹改建工程梁式渡槽的施工情況,本工程采用在外模板內(nèi)堆放沙袋模擬槽體重量分布進行造槽機預壓試驗。在預壓試驗開始前,造槽機就位后,在主梁頂、外模兩側(cè)板頂和槽底沿縱向分別布置五個測點,位置分別為0 L、1/4 L、1/2 L、3/4 L、L。采用精密水準測量測點預壓前、預壓期、穩(wěn)定期、卸載后的高程,算出模架總下沉量(預壓期-穩(wěn)定期),計算彈性變形量(卸載后-穩(wěn)定期)和非彈性變形量(預壓前-卸載后)。
為總結(jié)造槽機在造槽工況下的變形量,加載重量需接近模架在造槽工況時的實際荷載。一跨現(xiàn)澆U形渡槽槽體重量為315.1 t;內(nèi)模系統(tǒng)自重為61 t;澆筑混凝土時施工人員20人、震搗棒10臺共2 t,另外槽身兩端各1.4 m長槽體荷載直接由墩頂散模傳至墩臺上,兩端重量為45 t。除去墩頂散模承載的槽體重量后,則施工總荷載為333.1 t。由于水利行業(yè)無造槽機方面現(xiàn)行技術(shù)標準,所以參照TB10303-2009(鐵路橋涵工程施工安全技術(shù)規(guī)程)中規(guī)定,首次拼裝的造槽機需要采用不小于1.2倍的施工總荷載進行預壓,因此預壓總荷載為399.7 t,預壓時按400 t進行。堆載預壓時采用沙袋模擬渡槽的重量分布,依分級分別按 133.3 t(40%)、266.7 t(80%)、333.3 t(100%)、400 t(120%)加載??v槽向按照下圖進行做預壓試驗,預壓長度27.2 m,兩端1.4 m荷載由槽墩支撐。100%荷載時,應力分布見圖2。
圖2 荷載應力分布圖
首先進行造槽機空載試驗,空載試驗前檢查各部件安裝正確,可靠,安全措施應齊全可靠,試驗下列動作:
(1)拉線測量主梁軌底相對高程;操作外梁主支腿油缸,使外梁攜帶外?;就巾斏?50 mm,停15分鐘;再拉線測量主梁的相對下沉量。然后分三次基本同步下落。
(2)外肋攜帶外模開啟、閉合,確認外肋轉(zhuǎn)鉸同軸不卡滯。
(3)在以上動作中,要同步檢查電、液、機部分是否正常。記錄油壓表的讀數(shù)。
(4)檢查槽機的平穩(wěn)性、側(cè)向穩(wěn)定性,檢查底模及與側(cè)模的開合對接可靠,模板接合處間隙是否符合要求。
上述試驗完成后,對設(shè)備進行檢查,要求機構(gòu)或構(gòu)件沒有損壞,連接處沒有出現(xiàn)松動或損壞,如有情況變化,及時處理。
調(diào)整1、3#支腿液壓缸的行程,使主框架的四角處于同一標高位置,再調(diào)整底模撐桿的高低,使外模處于線路縱坡為零時的澆注狀態(tài)位置。堆載用砂經(jīng)運輸車拉運至現(xiàn)場后裝袋,裝載機配合造槽機吊鉤調(diào)運到位,吊運時在沙袋與吊鉤之間安裝5t吊秤進行計量,按分級荷載分布均勻布設(shè),吊裝加載時模擬澆筑工況,從小里程向大里程方向進行。加載時采用分級加載方式:0→40%(靜停1小時)→80%(靜停1小時)→100%(靜停1天)→120%(靜停2小時),卸載時采用分級卸載方式:120%→100%(靜停1小時)→80%(靜停1小時)→40%(靜停1小時)→0。分級加載及卸載時嚴格控制加載重量,按預先制定的方案和程序進行,在預壓試驗每個時段對各個觀測點實測高程數(shù)據(jù)進行記錄。
經(jīng)過對造槽機進行逐級預壓,并對各級預壓過程中造槽機各測點高程進行觀測和記錄,經(jīng)過計算得出各點變形量,變形觀測成果見表1。
(1)主梁變形:主梁變形趨勢理論計算變形趨勢基本相符,各點變形與理論變形差值為0.4 mm~3.98 mm,從1/4 L、1/2 L、3/4 L變形值偏小分析,主梁剛度較原設(shè)計更大,兩端0.063 L、0.937 L點變形偏大分析由于1、3#支腿的彈性變形造成。主梁最大變形為與中心斷面,撓跨比35 mm/31.3 m=1/894<1/700,符合設(shè)計主梁剛度要求。
表1 變形觀測成果表
主梁彈性變形、非彈性變形均衡屬同步變形,與理論趨勢相符,證明造槽機在主受力構(gòu)件在預壓狀態(tài)下受力均勻,無明顯缺陷斷面,造槽機在澆筑使用時安全可靠的。
(2)外模變形:外模兩側(cè)頂部彈性、非彈性變形基本一致,其中彈性變形在同一斷面上相差在2 mm以內(nèi),非彈性變形相差在3 mm以內(nèi)。外模彈性變形較主梁普遍偏大,經(jīng)分析主要由于外肋系統(tǒng)變形造成。根據(jù)造槽機受力形式,預壓時兩端0.063 L、0.937 L均處于懸挑狀態(tài),彈性變形偏大,結(jié)合1/4 L、1/2 L、3/4 L各點與主梁彈性變形差值,計算挑梁及外肋彈性變形值為5.2 mm,兩端0.063 L、0.937 L因懸挑造成的撓度變形為6.8 mm、5.3 mm,在計算澆筑狀態(tài)下?lián)蠒r應去除。
(3)造槽機在120%超載預壓過程中,進行了彈性及非彈性變形的觀測及計算,并對造槽機各系統(tǒng)進行了檢查。在預壓過程中,造槽機未出現(xiàn)裂紋、永久變形、油漆剝落或?qū)υ觳蹤C的性能與安全有影響的損壞,連接處無松動或損壞。
(4)根據(jù)觀測數(shù)據(jù)分析,造槽機的彈性變形值在設(shè)計允許范圍內(nèi),與理論趨勢一致,主梁剛度滿足設(shè)計要求;基本消除了造槽機的非彈性變形;驗證了造槽機的強度,檢驗了設(shè)備各部位聯(lián)結(jié)的強度和穩(wěn)定性,檢驗了設(shè)計與制造質(zhì)量,證明造槽機主梁及外模系統(tǒng)安全可靠,DZ30-320造槽機滿足施工要求,可投入使用。
根據(jù)預壓試驗數(shù)據(jù)分析及計算,外模預留拱度見表2。
表2 外模澆筑狀態(tài)預留拱度
首跨澆筑后,對已成渡槽底板底部進行了復測,復測結(jié)果見表3。
表3 外模拆除后渡槽底板底部實測高程
拆模后實測數(shù)據(jù)顯示,造槽機預壓預留拱度是合理的,預壓試驗進行的較為成功。
該工程為寶雞峽灌區(qū)咽喉工程,工程的施工安全至關(guān)重要,渡槽槽身采用造槽機原位現(xiàn)澆施工,此施工工藝在西北地區(qū)水利行業(yè)為首次應用,工程難度大、技術(shù)新,進行澆筑前預壓試驗是必要的。
通過預壓試驗驗證了造槽機設(shè)備自身的強度、剛度和安全性,計算出澆筑預留拱度,預壓試驗對于保證現(xiàn)澆渡槽的施工質(zhì)量和控制渡槽比降作用重大,必須認真對待,真正組織,制訂合理的預壓方案并予以實施。為保證預壓試驗質(zhì)量,使試驗結(jié)果真正起到指導施工作用,預壓過程中還應注意:①合理布置觀測點,精心測量變形數(shù)據(jù),認真整理分析,對于和理論計算值有偏差的數(shù)據(jù)要分析原因,消除影響。②在造槽機預壓試驗中,應模擬施工過程的荷載進行加載,確定合理荷載重量、加載順序、荷載分布和分級。③由預壓試驗得出的預拱度數(shù)據(jù)是模擬槽身荷載的成果,施工過程中必須結(jié)合施工實際情況逐步調(diào)整和優(yōu)化,保證預拱度的設(shè)置滿足設(shè)計要求。