厲復(fù)軍 王臣
摘 要:在煉鐵生產(chǎn)過(guò)程中,為了提高產(chǎn)量降低生產(chǎn)成本,高爐荒煤氣溫度經(jīng)常低于標(biāo)準(zhǔn)范圍100℃,導(dǎo)致布袋除塵氣體輸灰系統(tǒng)管道堵塞,輸灰管道短時(shí)間無(wú)法恢復(fù)使用。同時(shí)大量的布袋灰落地后極大的增加工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。為適應(yīng)生產(chǎn)需求,更好的服務(wù)生產(chǎn)。煉鐵的設(shè)備管理者們通過(guò)提高布袋輸灰管道的位置、縮短管道距離、增加清堵裝置、改變支管與主管對(duì)接形式等一系列手段,最大限度的解決了布袋灰排放問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:煉鐵;布袋除塵;布袋灰排放
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.16.013
1 背景
日照鋼鐵公司煉鐵制造部共有16座高爐的布袋除塵系統(tǒng)使用氣力輸灰系統(tǒng),該氣力輸灰系統(tǒng)正常的工況要求高爐荒煤氣溫度控制在100℃-250℃之間,這樣有利于煤氣中的水分以氣態(tài)形式存在,降低布袋灰的粘度,減少管道堵塞的幾率。但在高爐實(shí)際生產(chǎn)中,為了提產(chǎn)量降低生產(chǎn)成本,荒煤氣溫度長(zhǎng)期低于100℃造成布袋灰潮濕極易堵塞輸灰管道,致使整條輸灰系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。恢復(fù)輸灰系統(tǒng),只能由維修人員將堵塞的管道全部拆除進(jìn)行疏通,在此期間大量的布袋灰落地,嚴(yán)重污染了現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境。面對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境治理大大增加了崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度、增加了大型工機(jī)具的使用費(fèi)用。那么如何保證氣力輸灰管道正常穩(wěn)定運(yùn)行,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度成為了我們必須面對(duì)解決的問(wèn)題。
2 原因分析
(1)高爐實(shí)際生產(chǎn)中,為了降低生產(chǎn)成本,充分利用煤氣流的熱
能,高爐的荒煤氣溫度有時(shí)不能達(dá)到預(yù)定的溫度,煤氣中的水分與布袋灰結(jié)合,粘結(jié)成大小不一的灰塊,灰塊逐漸堆積,嚴(yán)重堵塞輸灰管道。
(2)煉鐵的氣力輸灰管道設(shè)計(jì)時(shí)在一層地面上,在灰不落地的前提下檢修拆裝都比較方便,但在實(shí)際生產(chǎn)中,輸灰管道堵塞,箱體的布袋灰被迫全部落地,堵塞的管道被埋在厚厚的布袋灰中,給疏通管道帶來(lái)極大的不便,由于管道未能及時(shí)的疏通造成全部箱體的布袋灰再次落地,如此惡性循環(huán),給生產(chǎn)和檢修帶來(lái)極大工作量。證明了輸灰管道設(shè)計(jì)在地面平臺(tái)的缺陷。
(3)由于燒結(jié)原料加入CaCl2,煤氣中存在酸根Cl離子與NH3形成了鹽類(lèi)礦物質(zhì)結(jié)合使布袋灰更容易結(jié)塊。
(4)布袋的箱體、管道等煤氣輸送設(shè)備,有的使用年限較長(zhǎng),原有的保溫防護(hù)腐蝕損壞,伴熱裝置堵塞失效,冬季來(lái)臨,煤氣溫度降級(jí)結(jié)露,容易導(dǎo)致輸灰管道的堵塞。
3 解決方案
為了有效解決輸灰管道堵塞問(wèn)題,減少落地灰的不利影響,我們進(jìn)行了以下幾個(gè)方面的嘗試:
(1)噴砂清堵:輸灰管道的堵塞一般是從內(nèi)壁開(kāi)始粘灰,越粘越厚,輸灰孔徑逐漸縮小最后堵塞?,F(xiàn)場(chǎng)在輸灰管道上方的增加一個(gè)漏斗,下部是可以遠(yuǎn)程控制的電動(dòng)球閥,漏斗內(nèi)部一般裝已部分粒度較小的燒結(jié)礦,球閥開(kāi)啟后,燒結(jié)礦顆粒落入輸灰主管道中,在高壓氮?dú)猓?.5-0.6MPa)的推力下,燒結(jié)顆粒在高速運(yùn)動(dòng)過(guò)程中清理管道壁上的粘灰,恢復(fù)主管道暢通。一般在灰比較黏的情況下使用效果較好,可以有效減少堵管頻率,不過(guò)不能頻繁使用,以免主管道磨損過(guò)快。
(2)抬高輸灰管道縮短管道行程、減小彎頭角度降低阻力:將現(xiàn)有輸灰管道提高到布袋二層平臺(tái),同時(shí)可以縮短管道行程10米。原有兩個(gè)90度彎頭,改為45度彎頭,降低輸灰阻力。
(3)抬高輸灰管道后,便于維護(hù)和環(huán)境治理:改造后當(dāng)輸灰管道發(fā)生堵塞時(shí),可直接將布袋灰落至一層平臺(tái),維修人員可以及時(shí)疏通,短時(shí)間恢復(fù)輸灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行。同時(shí),一層平臺(tái)地面平整,可以使用叉車(chē)、發(fā)掘機(jī)等車(chē)輛作業(yè),大大高于人工清理效率,能夠短時(shí)間恢復(fù)環(huán)境(人工清理需三天,機(jī)具清理只需一天)。
(4)輸灰支管由彎管連接改為直管對(duì)接:布袋輸灰支管原來(lái)使用的是彎管,在使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)彎管中部被磨漏的現(xiàn)象,這是由于粉塵與管道長(zhǎng)時(shí)間摩擦造成的。通過(guò)實(shí)驗(yàn),將彎管改為直管后,布袋灰下降時(shí)所受的摩擦力變小,更利于卸灰。
(5)原來(lái)布袋輸灰系統(tǒng)計(jì)為一條主管線供8-10個(gè)布袋箱體輸灰使用,在使用過(guò)程中任何一個(gè)箱體管道出現(xiàn)堵塞,導(dǎo)致整條線路癱瘓,影響其他箱體輸灰。系統(tǒng)故障時(shí)間長(zhǎng)會(huì)造成其他箱體卸灰不及時(shí)造成積壓,為保證卸灰布袋灰必須落地。通過(guò)實(shí)踐,將原來(lái)的一條主管線分為兩條輸灰主管線,每條輸灰管道負(fù)責(zé)4-5個(gè)布袋箱體,一旦有一個(gè)箱體管道堵灰,另一條管線可以正常運(yùn)行,至少可以保證4-5個(gè)箱體可以正常使用,大大降低布袋灰落地量。
4 實(shí)際使用效果
15#16#高爐布袋輸灰系統(tǒng)作為改造試點(diǎn),2017年4月30日改造完成,試運(yùn)行至今,試用效果良好,尚未出現(xiàn)堵管現(xiàn)象。
效益分析:
(1)輸灰管道的改造,最大好處是保證了輸灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行,減少了大量的人力物力組織清理落地積灰,崗位和檢修人員可以有充足的時(shí)間去現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢維護(hù)設(shè)備,及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備隱患。
(2)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到了保證,布袋灰落地后很容易造成揚(yáng)塵,遇上下雨天更是泥濘不堪,工作環(huán)境相當(dāng)惡劣。設(shè)備改造后,這種惡劣的環(huán)境可以得到極大的改善。
(3)節(jié)省備件費(fèi)用,通過(guò)使用普通的厚壁管代替耐磨彎管,按照DN125耐磨管每米850元,普通厚壁每米120元計(jì)算,每米節(jié)約費(fèi)用730元,按照厚壁管使用壽命為耐磨管的2/3計(jì)算,一條產(chǎn)線長(zhǎng)100米計(jì)算,每條產(chǎn)線每年節(jié)約費(fèi)用6.7萬(wàn)元。
5 結(jié)束語(yǔ)
高爐生產(chǎn)過(guò)程中,在保證高爐穩(wěn)定順行并且生產(chǎn)合格產(chǎn)品的前提下,最大限度的降低生產(chǎn)成本是煉鐵領(lǐng)導(dǎo)要思考的問(wèn)題,在這個(gè)過(guò)程中如何使設(shè)備最大限度滿足生產(chǎn)工藝提出的要求就成為設(shè)備管理者所要面對(duì)解決的問(wèn)題,通過(guò)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,集思廣益、大膽實(shí)踐,我們相信總能找到一個(gè)合適的方法。