文-林航英 福建龍凈環(huán)保股份有限公司
隨著我國對燃煤電廠排放標準不斷提高,各種新技術(shù)新工藝不斷涌現(xiàn)。但電除塵器由于除塵效率高、處理煙氣量大、運行穩(wěn)定、燃煤適應(yīng)性強等特點,作為火電廠煙塵治理中不可或缺的設(shè)備,對煙囪粉塵排放起到?jīng)Q定性作用。影響電除塵器性能的因素非常多,燃煤特性、鍋爐負荷,日常維護、比集塵面積及電場數(shù)等。
江西大唐撫州發(fā)電廠2×1000MW機組分別于2015年12月及2016年6月投產(chǎn)運行,超超臨界參數(shù)、直流爐、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、前后墻對沖燃燒方式。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量3053 t/h。自投產(chǎn)運行至今,除塵器出口排放穩(wěn)定在≤20mg/Nm3以下。
本工程設(shè)計煤種為滿世煤與蒙泰煤的混合煤,煤質(zhì)分析資料見表1。
本工程煤質(zhì)參數(shù)和灰成分參數(shù)中,對電除塵收塵性能影響較大的幾個因素的分析如下。
1.2.1 灰分含量
設(shè)計煤種、校核煤種Ⅰ、校核煤種Ⅱ灰分含量分別為20.41%,16.27%, 20.8%,這樣的燃煤灰分水平在國內(nèi)煤種中屬于中等偏低水平。煤中灰分含量的高低直接影響電除塵器的入口含塵濃度的高低。該項目除塵器入口含塵濃度在20~30g/Nm3之間,非常適宜電除塵器對粉塵的捕集。
表1 煤質(zhì)分析資料表
1.2.2 含硫量、氫、水分含量
煤中的硫在燃燒高溫條件下大部分被氧化成SO2,其產(chǎn)生的數(shù)量取決于煤中硫的含量、鍋爐爐型、燃燒工藝和工況,我國燃煤含硫量變化范圍在0.11%~5.13%之間,平均值約為0.87%,本工程燃煤的含硫量均低于平均值,說明在本工程中硫?qū)Τ龎m效率的貢獻有限,但仍可部分降低粉塵比電阻。
煤中的氫和水分含量愈高,則煙氣的水分愈高。經(jīng)計算本工程3種煤的煙氣中水蒸氣體積比均在8%以上,相對較高,結(jié)合煙氣中三氧化硫的綜合效果應(yīng)能進一步降低粉塵比電阻。
1.2.3 飛灰成分中的SiO2、Al2O3含量。
SiO2和Al2O3都是高熔點、導(dǎo)電性差的物質(zhì),是粉塵高比電阻的主要因素。本工程3種煤質(zhì)SiO2+Al2O3的含量在80%~85%之間,在國內(nèi)燃煤中屬于中等水平,電除塵器設(shè)計時需要加一些特殊技術(shù)措施(如高頻或雙區(qū)等),完全能實現(xiàn)低排放的要求。
綜合上述分析,本工程使用煤種為我國動力煤種中收塵性能相對一般的煤種,但只要除塵器選型合理,輔助一定的特殊技術(shù)措施,完全能夠滿足機組低排放的要求。
本工程招標過程中采用雙列3室5電場結(jié)構(gòu),同時由于現(xiàn)場場地條件限制,除塵器寬度(左右排柱中心線距離)不超過99.51m,長度(前后排柱中心線距離)不超過31.36m。具體選型參數(shù)見表2。
表2 除塵器選型參數(shù)表
為了滿足場地條件,并同時滿足達到排放要求的比集塵面積要求,部分投標廠家采用窄極距配置高極板的極配方式,但是由于極距過小,導(dǎo)致二次電壓難以升高;且極板過高,極板難以得到充分利用,振打清灰困難,因此除塵效率得不到有效保證。
龍凈環(huán)保采用不占用電場內(nèi)部空間、鉛垂布置的頂部電磁錘振打技術(shù),并采用創(chuàng)新“頂部振打+小分區(qū)電場”結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù),滿足招標方提出的比集塵面積要求的同時保證除塵效率的最優(yōu)化。具體設(shè)計思路如下:
方案1:采用2BEH720/6-5型雙列6室5電場結(jié)構(gòu),極板分布為第1、2電場10塊,第3~5電場12塊,即2×10+3×12布局的5電場結(jié)構(gòu),總集塵面積高達201734m2,比集塵面積達到133.58m2/(m3/s),煙氣總處理時間為25.38s,出口排放≤30mg/Nm3,除塵效率設(shè)計煤種:99.89%,校核煤種Ⅰ:99.85%,校核煤種Ⅱ:99.90%。由于采用龍凈環(huán)保特有的頂部電磁錘振打技術(shù),除塵器總長度控制在29.21m,比招標方提出的31.36m整體縮短了2.15m,極大的減少了土地使用面積。另外,采用創(chuàng)新“頂部振打+小分區(qū)電場”結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù),除塵器采用6室布置的小室結(jié)構(gòu),陽極采用BE板組排后出廠,便于現(xiàn)場吊裝的質(zhì)量保證,配置剛性桅桿式小框架陰極系統(tǒng),實現(xiàn)電場分小區(qū)布置。
方案2:采用2BEH720/6-6型雙列6室6電場結(jié)構(gòu),極板分布為第1電場8塊,第2~5電場10塊,第6電場8塊,即8+4×10+8布局的6電場結(jié)構(gòu),與方案1相比,本方案總集塵面積及比集塵面積保持不變,將陽極板進行重新組合,由于將5電場板塊結(jié)構(gòu)按6電場進行重新配置,相當(dāng)于將5電場“大分區(qū)”結(jié)構(gòu)調(diào)整為6電場“小分區(qū)”結(jié)構(gòu),強化粉塵在電場內(nèi)的荷電能力,有效提高除塵性能,同時,由于采用6電場結(jié)構(gòu),除塵器總長增大到30.88m,粉塵在除塵器內(nèi)部停留的時間增長,有利于除塵器效率提升。除塵器出口排放保證值≤20mg/Nm3,除塵效率設(shè)計煤種:99.93%,校核煤種Ⅰ:99.90%,校核煤種Ⅱ:99.94%。
江西大唐撫州發(fā)電廠2×1000MW機組分別于2015年12月、2016年6月投產(chǎn)運行,根據(jù)第三方測試結(jié)果,在機組滿負荷運行條件下,除塵器出口排放<20mg/Nm3,部分工況條件下出口排放小于15mg/Nm3,完全達到招標方要求的設(shè)計指標,甚至超過原設(shè)計值。
隨著我國環(huán)保排放要求日趨嚴格,大量機組面臨除塵器出口排放超標,需要進行改造。而大部分老舊機組由于場地條件限制,需在原有除塵器場地條件下對除塵器進行擴容改造。側(cè)部振打型電除塵器由于其設(shè)備自身結(jié)構(gòu)問題,只能通過增加極板高度方式來增加集塵面積,這樣做的結(jié)果是雖然設(shè)備集塵面積能夠滿足要求,但由于極板高度太高,煙氣導(dǎo)通角不足,造成部分極板浪費,最終導(dǎo)致出口排放超標,改造失敗。
采用本工程所使用的創(chuàng)新型“頂部振打+小分區(qū)電場”結(jié)構(gòu)設(shè)計,其振打采用頂部電磁錘振打技術(shù),不占用電場內(nèi)部空間,可以充分利用側(cè)部振打型電除塵器側(cè)部振打錘旋轉(zhuǎn)空間,將常規(guī)側(cè)部振打型電除塵器的n電場結(jié)構(gòu)改造為n+1電場結(jié)構(gòu)。同時,由于頂部振打型電除塵器采用剛性陰極小框架結(jié)構(gòu),可以將單個電場進行再次劃分區(qū),實現(xiàn)小分區(qū)供電,提高除塵效率。