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      QC案例:提高鎢極氬弧焊絲合格率

      2018-10-16 02:54:02焊材事業(yè)部QC小組
      上海質(zhì)量 2018年9期
      關(guān)鍵詞:氬弧焊焊材鍍銅

      ◆焊材事業(yè)部QC小組 / 文

      一、課題選擇及目標(biāo)設(shè)定

      中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司(原上海電力修造總廠有限公司)于1958年開始生產(chǎn)電焊條,是我國(guó)最早能夠制造電焊條的企業(yè)之一,也是中國(guó)電力行業(yè)建立的第一家專用焊條的制造企業(yè)。發(fā)展至今,公司擁有焊條、鎢極氬弧焊絲、氣體保護(hù)焊絲、埋弧焊絲及藥芯焊絲五大焊材系列二百余種產(chǎn)品。半個(gè)多世紀(jì)以來(lái),電力牌焊接材料得到了客戶一致好評(píng),產(chǎn)品遍布全國(guó)各地電力建設(shè)公司及安裝公司、各大水電工程公司、絕大部分的300MW 等級(jí)以上大中型火電發(fā)電廠、50% 以上的大中型水電站及水利樞紐,不少電力牌產(chǎn)品被列為電力建設(shè)指定產(chǎn)品。

      根據(jù)公司焊材事業(yè)部2016年質(zhì)量管理要求,鎢極氬弧焊絲合格率≥90%。小組對(duì)2016年1~3月鎢極氬弧焊絲合格率情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,合格率一直在80%左右浮動(dòng),由此降低了客戶滿意度及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。為此,公司成立攻關(guān)小組,針對(duì)鎢極氬弧焊絲合格率開展攻關(guān)活動(dòng)。小組課題目標(biāo)設(shè)定為:提高鎢極氬弧焊絲合格率至≥90%。

      二、可行性分析

      小組針對(duì)2016年1~3月鎢極氬弧焊絲合格率低的情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查,并作餅圖分析,以確定問(wèn)題產(chǎn)生的主導(dǎo)因素。

      由餅圖分析可知,鍍銅問(wèn)題是導(dǎo)致鎢極氬弧焊絲合格率低的主要原因,占比為80%。若采取有效措施解決鍍銅問(wèn)題的65%,即可將鎢極氬弧焊絲合格率提高至90.09%,則本次小組活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定的鎢極氬弧焊絲合格率≥90%可以實(shí)現(xiàn)。

      為確保目標(biāo)值的順利實(shí)現(xiàn),公司為鎢極氬弧焊絲質(zhì)量攻關(guān)提供了有力的技術(shù)支持和資源保障。指定了焊材事業(yè)部部長(zhǎng)、技術(shù)主管、主任工程師各一名,以及多名經(jīng)驗(yàn)豐富的一線生產(chǎn)技術(shù)員工參與問(wèn)題攻關(guān)。小組成員長(zhǎng)期致力于產(chǎn)品生產(chǎn)工藝改進(jìn),在生產(chǎn)、質(zhì)量等方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和良好的團(tuán)隊(duì)精神與創(chuàng)新意識(shí)。

      三、要因分析

      小組通過(guò)關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行了討論和分析,根據(jù)鎢極氬弧焊絲鍍銅生產(chǎn)工藝流程,共找到8個(gè)末端因素,如圖1所示。

      圖1 末端因素

      四、要因確認(rèn)

      為確定要因,小組成員于5月10~30日分別趕赴生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)每個(gè)末端因素逐一進(jìn)行確認(rèn)(見表1)。

      要因確認(rèn)一:堿液濃度超標(biāo)

      小組成員檢查堿液濃度情況,檢測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn)只有5月26日堿液濃度為114.4g/L,超出標(biāo)準(zhǔn)要求,導(dǎo)致12根焊絲鍍銅層粗糙。經(jīng)確認(rèn)分析,此原因占問(wèn)題癥結(jié)的比重為1.41%。

      確認(rèn)結(jié)果:非要因。

      要因確認(rèn)二:酸液濃度超標(biāo)

      小組成員檢查酸液濃度情況,檢測(cè)結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。此原因占問(wèn)題癥結(jié)的比重為0%。

      確認(rèn)結(jié)果:非要因。

      要因確認(rèn)三:鍍液中硫酸濃度超標(biāo)

      小組成員檢查鍍銅中硫酸濃度情況,檢測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn)只有5月20日硫酸濃度為38.10g/L,超出標(biāo)準(zhǔn)要求,導(dǎo)致10根焊絲鍍銅層薄。經(jīng)確認(rèn)分析,此原因占問(wèn)題癥結(jié)的比重為1.17%。

      確認(rèn)結(jié)果:非要因。

      要因確認(rèn)四:鍍液中硫酸銅濃度超標(biāo)

      小組成員檢查硫酸銅濃度情況,檢測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),63個(gè)數(shù)據(jù)中有46個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)不在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),導(dǎo)致421根焊絲鍍銅層薄,此原因占問(wèn)題癥結(jié)的比重為49.41%。

      確認(rèn)結(jié)果:要因。

      要因確認(rèn)五:收集盤上絲速度超標(biāo)

      小組成員檢查收集盤上絲速度情況,檢測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),收集盤上絲速度均不大于5m/s,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但仍導(dǎo)致5根焊絲鍍銅層薄。經(jīng)確認(rèn)分析,此原因占問(wèn)題比重的0.59%。

      確認(rèn)結(jié)果:非要因。

      要因確認(rèn)六:環(huán)境溫度超標(biāo)

      小組成員檢查環(huán)境溫度情況,從檢查情況可以得出,環(huán)境溫度最高為30℃,最低24℃,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但仍導(dǎo)致8根焊絲鍍銅層生銹。經(jīng)確認(rèn)分析,此原因占問(wèn)題比重的0.94%。

      表1 要因確認(rèn)計(jì)劃表

      確認(rèn)結(jié)果:非要因。

      要因確認(rèn)七:環(huán)境濕度超標(biāo)

      小組成員檢查環(huán)境濕度情況,檢測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),僅有5月29日環(huán)境濕度超標(biāo),導(dǎo)致22根焊絲鍍銅層生銹。經(jīng)確認(rèn)分析,此原因占問(wèn)題癥結(jié)的比重為2.58%。

      確認(rèn)結(jié)果:非要因。

      要因確認(rèn)八:烘箱溫度超標(biāo)

      小組成員檢查烘箱溫度情況,檢測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),63個(gè)數(shù)據(jù)中有52個(gè)數(shù)據(jù)超標(biāo),導(dǎo)致374根焊絲鍍銅層生銹。經(jīng)確認(rèn)分析,此原因占問(wèn)題比重的43.90%。

      確認(rèn)結(jié)果:要因。

      從表2可以看出,導(dǎo)致鎢極氬弧焊絲鍍銅質(zhì)量合格率的主要因素有:鍍液硫酸銅濃度超標(biāo);烘箱溫度超標(biāo)。

      五、對(duì)策制定及實(shí)施

      小組成員對(duì)確認(rèn)的2個(gè)要因,運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴法”,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況,分別提出了不同的解決方案,并對(duì)不同解決方案的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了闡述,從操作性、經(jīng)濟(jì)性、安全性及有效性等方面進(jìn)行分析,確定了最佳實(shí)施方案,制訂了對(duì)策表并實(shí)施。

      對(duì)策實(shí)施一:采用定時(shí)定量加料方法

      根據(jù)化學(xué)鍍鍍銅工藝及鍍槽體積,硫酸銅濃度范圍宜控制在75~105g/L,并采用定時(shí)定量加料方法:

      (1)每天加5次五水硫酸銅,具體時(shí)間為每天7點(diǎn)整、9點(diǎn)整、11點(diǎn)整、13點(diǎn)整和15點(diǎn)整;

      (2)每次五水硫酸銅加入量為25kg。

      經(jīng)檢測(cè),采用定時(shí)定量加料方法后效果明顯,硫酸銅濃度控制在75.86~104.62g/L范圍內(nèi),達(dá)到對(duì)策目標(biāo)——硫酸銅濃度為75~105g/L。

      表2 末端因素匯總表

      對(duì)策實(shí)施二:采用自動(dòng)恒溫烘箱

      小組成員委托專業(yè)廠家設(shè)計(jì)了自動(dòng)恒溫烘箱,自動(dòng)恒溫烘箱溫度控制精度在±3℃以內(nèi),設(shè)定超溫控制器,溫度范圍為主溫控±5℃之間。為了確保烘箱溫度符合設(shè)計(jì)要求,小組制定了烘箱的維護(hù)保養(yǎng)措施。采用自動(dòng)恒溫烘箱后,烘箱溫度均控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),效果明顯。

      六、效果檢查

      通過(guò)對(duì)策實(shí)施,小組對(duì)9~12月鞏固期鎢極氬弧焊絲合格率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),合格率達(dá)到94%以上,超額完成了焊材事業(yè)部2016年質(zhì)量管理要求——鎢極氬弧焊絲合格率≥90%。

      通過(guò)此次QC活動(dòng),鎢極氬弧焊絲合格率得到了顯著提高,提升了品牌形象,極大地提高了客戶滿意度及產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)增強(qiáng)了焊材事業(yè)部的凝聚力和向心力,為以后各項(xiàng)活動(dòng)的順利開展奠定了良好的基礎(chǔ),也使“創(chuàng)造精品、創(chuàng)造價(jià)值、創(chuàng)新發(fā)展、共贏未來(lái)”的公司文化深入每個(gè)員工的心里。

      為了鞏固現(xiàn)有成果,我們將活動(dòng)中行之有效的措施上報(bào)焊材事業(yè)部和安全質(zhì)量環(huán)保部批準(zhǔn),編入《鎢極氬弧焊絲生產(chǎn)工藝規(guī)程》。該標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)審批、歸檔,于2017年1月4日起正式實(shí)施。QC小組經(jīng)上海市質(zhì)量協(xié)會(huì)推薦參加評(píng)選,榮獲“2017年全國(guó)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”稱號(hào)。

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