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      核電廠BOSS頭焊縫相控陣超聲檢測技術

      2018-10-19 09:55:26,,,,
      無損檢測 2018年10期
      關鍵詞:相控陣試塊核電廠

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      (中廣核檢測技術有限公司,蘇州 215026)

      核電廠主回路系統(tǒng)和二三級部件中使用了大量的安放式BOSS頭焊縫,該類焊縫承受著和主管相同的溫度和壓力,易出現(xiàn)缺陷。BOSS頭焊縫的失效泄漏,將會影響機組的運行和安全;特別是回路系統(tǒng)中還包含著放射性介質,并且放射性介質泄漏后的維修難度大,沾污風險高,會嚴重影響機組大修整體工期。

      目前核電站支管角焊縫采用的無損檢測方法主要有射線[1]和滲透檢測法,但由于檢測對象的馬鞍形幾何特性,射線探傷易出現(xiàn)部分區(qū)域不可達的問題,并且存在需要使用射線源、工作過程繁瑣、有輻照風險、工期長等局限性;而滲透檢測無法對管座角焊縫的內部缺陷進行檢測。而相控陣超聲檢測技術[2]具有可多角度掃查、不同深度聚焦等特點,特別適合于核電站支管角焊縫掃查區(qū)域狹小、聲波衰減嚴重的場合。

      筆者針對核電廠典型的BOSS頭焊縫的結構形式和特點,開展了相控陣超聲檢測技術的研究,主要內容包括相控陣探頭設計、檢測工藝方案設計和人工缺陷驗證,以及現(xiàn)場檢測試驗,并將檢測結果與射線檢測結果進行了對比。

      1 檢測方案

      1.1 被檢對象分析

      核電廠BOSS頭焊縫主要為手工焊接的安放式管座角焊縫,其基體金屬為奧氏體不銹鋼材料Z2CN18.10或Z2CND18.12N,填充金屬均為ER316L+E316L,焊縫坡口形式多樣。筆者選取兩種典型BOSS頭焊縫進行分析,焊縫坡口形式如圖1所示,具體規(guī)格尺寸等參數見表1。

      BOSS頭為工廠預制,現(xiàn)場手工焊接,焊接完成后根據支管尺寸進行鉆孔,再對焊縫表面進行修磨,以保證表面圓滑過渡,避免出現(xiàn)焊接應力集中問題,完成后進行表面滲透檢測。但是由于現(xiàn)場焊接環(huán)境、焊縫位置和人員狀態(tài)等因素影響,同種BOSS頭焊縫焊接成形的坡口角度、焊縫寬度和表面狀態(tài)等存在許多差異。

      表1 核電廠典型BOSS頭焊縫的基本參數 mm

      圖1 核電廠典型BOSS頭焊縫坡口形式

      1.2 相控陣探頭

      核電廠BOSS頭焊縫材料為奧氏體不銹鋼,具有晶粒粗大和各項異性特征。粗晶會引起聲波衰減、信噪比下降問題,且會造成超聲聲束能量衰減大、在晶界發(fā)生散射以及波形轉換現(xiàn)象;各向異性特征會引起聲束彎曲,造成顯示定位不準的問題;并且由于BOSS管座的尺寸限制,較小尺寸的探頭能量低,發(fā)現(xiàn)缺陷的能力受到限制,但是大尺寸探頭耦合效果差,探頭可貼合范圍小。

      針對上述難點,在相控陣探頭類型、頻率和晶片等參數選擇時考慮以下原則。

      (1) 探頭類型:由于BOSS頭支管尺寸較小,相比于雙晶探頭,單晶線陣探頭的尺寸要小得多,更利于貼合BOSS表面,有利于缺陷檢出??紤]工件小曲率的特點,采用弧面晶片探頭,為了提高探頭耦合度,將探頭表面加工成與接觸表面相同的弧度。

      (2) 探頭頻率:以獲得最佳信噪比的原則選擇探頭頻率。通常,頻率范圍為1.5~3.5 MHz的超聲波在不銹鋼材料中具有較強的穿透性并可兼顧一定的分辨力。

      (3) 探頭晶片:BOSS頭焊縫厚壁均小于28 mm,選用較大晶片探頭能夠獲得較大的能量,在滿足穿透能力前提下,盡量選擇小晶片探頭。

      針對上述技術難點,利用專業(yè)超聲仿真軟件CIVA進行仿真,依據仿真結果選擇了一維線陣探頭,其頻率為2.25 MHz,孔徑為8 mm×10 mm(主軸×次軸),晶片數量為16,楔塊類型為AOD42、101。所選相控陣探頭在兩種典型BOSS頭焊縫中的扇形掃查聚焦法則所產生的聲場分布如圖2所示。

      圖2 相控陣探頭扇掃在BOSS頭中的聲場分布

      由聲場的仿真計算結果可知,相控陣探頭聲場的-6 dB聚焦深度覆蓋范圍大于28.6 mm,可有效覆蓋典型BOSS頭焊縫的全壁厚范圍。

      1.3 超聲工藝

      針對這兩種 BOSS頭焊縫模型,采用1∶1比例繪制3D圖紙,導入CIVA仿真軟件,對超聲相控陣檢測工藝進行仿真設計,并對模擬缺陷檢出效果進行仿真,驗證工藝的可行性。對于第一種BOSS頭,可貼合探頭的直管段長度僅為18 mm,而探頭本身長16 mm,寬22 mm,前沿為8 mm,所以探頭只能貼在直管段檢測,可移動范圍小于2 mm。由于直管段內壁平整無螺紋結構干擾,壁厚較薄,可利用一次波和二次波進行檢測,仿真結果見圖3。

      圖3 第一種BOSS頭相控陣超聲檢測工藝仿真

      對于第二種BOSS頭,探頭可以貼合在斜管段(長度約40mm)和焊縫上,可移動范圍較大,具體移動范圍受焊縫表面打磨情況影響。由于斜管段壁厚較大,且厚度是變化的,優(yōu)先考慮利用一次波進行檢測,仿真結果見圖4。

      圖4 第二種BOSS頭相控陣超聲檢測工藝仿真

      超聲檢測能力的仿真研究工作主要針對危害性最大的裂紋缺陷。一般采用矩形缺陷來模擬裂紋和未熔合,筆者采用的缺陷尺寸高3 mm,長5mm,用φ3 mm球型缺陷來模擬氣孔。使用相控陣探頭對典型BOSS頭焊縫進行檢測時,以其檢測深度φ2 mm橫通孔所獲得的A掃最高值為100%滿屏作為參考值,以此作為探頭掃查時的基準靈敏度0 dB。設置的人工缺陷分別為焊縫根部裂紋和中部氣孔。

      第一種BOSS頭根部裂紋和中部氣孔的缺陷回波幅值分別為DAC+4.6 dB和DAC-8.9 dB,仿真結果如圖5所示。第二種BOSS頭根部裂紋和中部氣孔的缺陷回波幅值分別為DAC+9.0 dB和DAC-9.4 dB,仿真結果如圖6所示。缺陷模擬仿真檢測結果表明,所設計的檢測工藝可有效檢出焊縫中下部的體積和非體積性缺陷。

      圖5 第一種BOSS頭相控陣超聲檢測仿真結果

      圖6 第二種BOSS頭相控陣超聲檢測仿真結果

      1.4 試驗驗證

      為實際驗證設計的相控陣檢測工藝的檢測效果,按照兩種BOSS頭焊縫的設計圖紙和焊接工藝分別加工了兩個驗證試塊,試塊的材料和熱處理狀態(tài)與核電廠BOSS頭的相同,試塊表面無任何凸起、氧化皮、焊渣以及其他妨礙探頭自由移動的物質,試塊表面粗糙度不超過6.3 μm,其實物外觀如圖7所示。

      圖7 兩種BOSS頭驗證試塊外觀

      驗證試塊中分別加工了3 mm內壁刻槽和φ2 mm橫孔模擬缺陷,測試結果表明所開發(fā)的相控陣超聲檢測工藝能有效檢出內壁3 mm刻槽和橫孔缺陷,兩種驗證試塊的檢測結果分別如圖8,9所示。

      圖8 第一種BOSS頭焊縫中缺陷的相控陣檢測結果

      2 現(xiàn)場檢測應用

      在某核電現(xiàn)場進行了若干BOSS頭焊縫的現(xiàn)場檢測工作,現(xiàn)場檢測照片如圖10所示。在現(xiàn)場,大部分BOSS頭表面狀況滿足檢測要求,但是由于部分BOSS頭表面凹凸不平和堆焊情況各異,探頭無法貼合,部分BOSS頭或者部分區(qū)域不可檢。后續(xù)可考慮進行表面處理后再檢測,或者增加高端柔性相控陣探頭進行補充檢測。

      部分現(xiàn)場BOSS頭的檢測結果,以及與射線檢測結果的對比見表2,從表2中可以看出相控陣檢測的結果與射線檢測結果基本吻合,在缺陷的長度和數量上稍有區(qū)別,相控陣檢測在缺陷定量和定性上不如射線檢測直觀。但是對于射線所檢出的大缺陷,均能檢出。其中第5和6號BOSS頭射線檢測出最長5 mm的體積性夾雜缺陷,判定合格可接受,而相控陣檢測可能由于表面耦合或者結構原因未發(fā)現(xiàn)明顯可記錄顯示,亦判定為合格。對于8號BOSS頭焊縫進行相控陣檢測,發(fā)現(xiàn)在9點~10點鐘方向,深度14.3 mm的地方有1個可記錄顯示,缺陷長度15 mm,相控陣檢測結果和射線檢測結果見圖11。

      圖9 第二種BOSS頭焊縫中缺陷的相控陣檢測結果

      圖10 核電現(xiàn)場BOSS頭焊縫檢測

      圖11 8號BOSS頭焊縫相控陣和射線檢測結果對比

      序號主管尺寸接管類型熔敷厚度/mmBOSS外徑/mm相控陣檢測缺陷數量相控陣檢測缺陷長度/mmRT排查結果112″1/2″17.7445可記錄顯示1個8最長長度為15 mm(沿坡口)未熔合212″3/4″22.7455可記錄顯示1個7最長長度為5 mm,氣孔36″1/2″17.7445可記錄顯示2個7,5最長長度為20 mm,夾渣46″3/4″22.7455可記錄顯示1個15最長長度為15 mm×2夾渣,?4 mm氣孔512″1/2″17.7445無明顯可記錄顯示-最長長度為5 mm,夾渣612″1/2″17.7445無明顯可記錄顯示-長度為5 mm,夾渣712″1/2″17.7445可記錄顯示1個20長度為10 mm,未熔合83″3/4″12.2540可記錄顯示1個15長度為20 mm,夾雜

      相比于射線檢測,相控陣超聲檢測可在不移動或者少移動的情況下,進行多角度和多方向掃查,檢測效率高,僅需兩人即可實施檢測,檢測時間短,不影響大修期間周邊其他作業(yè),無輻照風險,可用于代替部分射線檢測,節(jié)省大修工期。

      3 結語

      針對BOSS頭焊縫結構特點和奧氏體不銹鋼的材料特點,開發(fā)了核電廠典型BOSS頭焊縫相控陣檢測工藝,并在模擬缺陷試塊和核電現(xiàn)場進行了驗證和應用。結果表明,所開發(fā)的相控陣超聲檢測工藝能夠有效檢出核電廠BOSS焊縫內表面缺陷,現(xiàn)場應用的檢測結果與射線檢測結果有一定區(qū)別,但對較大缺陷均能檢出;相控陣超聲檢測效率高于射線檢測,可對大修期間部分表面狀況良好的BOSS頭改用相控陣檢測替代射線檢測,還可對因空間結構受限而無法實施射線檢測的BOSS頭焊縫實施補充相控陣檢測,以提高BOSS頭排查效率和覆蓋率,節(jié)約大修檢測工期。

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