李德忠
摘要:我廠作為高耗能污染物排放企業(yè),積極響應(yīng)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,為適應(yīng)新形勢(shì)下的生存與發(fā)展要求,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),對(duì)我廠二廠機(jī)組進(jìn)行改擴(kuò)建和三廠機(jī)組進(jìn)行新建脫硫設(shè)施承建,并于2009年8月經(jīng)過(guò)脫硫設(shè)備性能試驗(yàn)合格通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收正式開(kāi)始運(yùn)行。力從根本上解決燃煤污染大氣的這一問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:脫硫設(shè)施;改造;環(huán)保
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,人類越來(lái)越意識(shí)到環(huán)境對(duì)人類生存與發(fā)展的重要性。黨的十五大報(bào)告曾提出實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。十六大黨中央又對(duì)建設(shè)生態(tài)文明提出了新要求。十七大報(bào)告則將發(fā)展良好的生態(tài)環(huán)境作為國(guó)家全面建設(shè)小康社會(huì)的重要目標(biāo)之一。面對(duì)資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢(shì),到了十八大,黨中央更是把“生態(tài)文明”提升到更高的戰(zhàn)略層面,將其融入到經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和全過(guò)程。
一、脫硫系統(tǒng)邏輯保護(hù)改造
我廠作為高耗能污染物排放企業(yè),積極響應(yīng)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,為適應(yīng)新形勢(shì)下的生存與發(fā)展要求,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),由大唐科技公司和浙大網(wǎng)新對(duì)我廠二廠機(jī)組進(jìn)行改擴(kuò)建和三廠機(jī)組進(jìn)行新建脫硫設(shè)施承建,并于2009年8月通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng),從根本上解決燃煤污染大氣的這一問(wèn)題。2010年6月17日國(guó)家環(huán)保部辦公廳下發(fā)《關(guān)于火電企業(yè)脫硫設(shè)施旁路煙道擋板實(shí)施鉛封的通知》,要求“鉛封旁路擋板,緊縮二氧化硫逃逸通道”;2011年7月18日國(guó)家頒布了火力發(fā)電廠大氣污染物排放新標(biāo)準(zhǔn);此外根據(jù)2011年8月31日《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作的通知》要求2013年年底前所有火力發(fā)電廠脫硫設(shè)施煙氣旁路擋板全部進(jìn)行封堵,實(shí)現(xiàn)脫硫設(shè)施無(wú)旁路運(yùn)行。這些舉措為及時(shí)保護(hù)環(huán)境,提高人類生存質(zhì)量,維護(hù)生態(tài)平衡,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排邁出了重要的一步。我廠封堵后的脫硫設(shè)施,為了保證環(huán)保設(shè)施投運(yùn)合格率和保障發(fā)電機(jī)組安全可靠運(yùn)行,在增壓風(fēng)機(jī)入口煙道和吸收塔入口煙道之間加裝了增壓風(fēng)機(jī)旁路煙道及擋板門運(yùn)行。
二、脫硫設(shè)施運(yùn)行與改造
同年10月根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家法規(guī)、當(dāng)?shù)卣h(huán)保要求,我廠執(zhí)行蘭州市大氣污染治理指揮部指令:限制原煤含硫份﹤6.3%,限制用煤量﹤7000T/天,限制發(fā)電負(fù)荷﹤機(jī)組負(fù)荷的75%,限制排放污染物不超標(biāo)和環(huán)保監(jiān)察人員駐廠監(jiān)督機(jī)制,全面進(jìn)入蘭州地區(qū)冬防排放污染物一級(jí)管控階段。2014年4月為藍(lán)天工程做貢獻(xiàn),為了滿足國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),加大配煤摻燒力度,提高企業(yè)效益,節(jié)能減排,我廠經(jīng)過(guò)多方努力,投入大量資金、人力和物力,對(duì)脫硫裝置進(jìn)行增容提效改造。按照有關(guān)技術(shù)要求,結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際,“量身”定做了改造方案,在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上,再次對(duì)脫硫設(shè)施進(jìn)行吸收塔單塔擴(kuò)容和塔內(nèi)件改造。
(一)改造前脫硫裝置
脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,主要設(shè)備如下:設(shè)有一臺(tái)靜葉可調(diào)軸流式增壓風(fēng)機(jī);采用兩級(jí)石膏脫水,通過(guò)濕磨機(jī)研磨石灰石進(jìn)行石灰石漿液的制備;設(shè)置了2臺(tái)羅茨型氧化風(fēng)機(jī)(一運(yùn)一備);吸收塔采用逆流噴淋空塔結(jié)構(gòu),塔內(nèi)布置有兩級(jí)除霧器及3層漿液噴淋系統(tǒng),約50°C的煙氣送入內(nèi)襯玻璃鱗片的煙囪排入大氣。
(二)脫硫裝置改造方案概述
本增容改造工程對(duì)原有石灰石-石膏法工藝進(jìn)行改造,一爐一塔配置。根據(jù)原有脫硫裝置的特點(diǎn)及改造設(shè)計(jì)條件,各系統(tǒng)改造及布置情況如下:
1.系統(tǒng):取消增壓風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)旁路煙道,吸收塔內(nèi)新增的多孔合金托盤安裝。
2.吸收系統(tǒng):在頂層噴淋層與除霧器之間增加一層噴淋層;因原有頂層噴淋層與除霧器下沿間距不滿足增加一層噴淋層的要求,因此需要把原塔提高2m,新增噴淋層布置在原頂層噴淋層和除霧器之間。在底層噴淋層與吸收塔入口煙道之間安裝一層多孔合金托盤/整流裝置,增加聚液環(huán):最大特點(diǎn)在保證脫硫效率的情況下,在一定程度上降低了液氣比,從而降低運(yùn)行成本。增加聚液環(huán)的原理是讓流場(chǎng)分布更加均勻。因?yàn)樵谖账行?7%區(qū)域內(nèi),SO2的脫硫效率為99-100%,而吸收塔中心67%區(qū)域以外的靠近內(nèi)壁的圓周區(qū)域,設(shè)置聚液環(huán)裝置后,起到了煙氣導(dǎo)流板的功能,使塔內(nèi)煙氣分布均勻,強(qiáng)迫煙氣回到脫硫效率(99-100%)高的中心區(qū)域。同時(shí)使沿壁流下的漿液重新會(huì)聚(擔(dān)當(dāng)了噴嘴的作用),增加了氣液接觸,提高了塔壁四周的脫硫效率,在相同的脫硫率條件下,相應(yīng)降低液氣比。提高入口煙道下沿,提高漿池液位,相應(yīng)改動(dòng)吸收塔入口煙道及出口煙道。增加一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)。
3.漿液循環(huán)量后,提高液位后的漿液池容積增大,在此漿液池容積下,吸收塔循環(huán)漿液停留時(shí)間延長(zhǎng),石膏固體停留時(shí)間滿足漿液停留時(shí)間的設(shè)計(jì)要求。
4.石漿液制備系統(tǒng):原石灰石濕式球磨機(jī)出力為10.5t/h,改造后單套脫硫系統(tǒng)石灰石耗量為12.1 t/h,根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際條件,增加1套進(jìn)口石灰石粉的石灰石漿液制備系統(tǒng),相應(yīng)改造增加1套石灰石斗提系統(tǒng)、石灰石漿液箱、石灰石供漿泵等設(shè)備。
5.脫水系統(tǒng):增加了2套同等能力的皮帶脫水機(jī)。
6.一套處理能力為12.5t/h的脫硫廢水處理系統(tǒng)。
(三)改造效果
2016年8月,增容改造后的脫硫設(shè)施,改造完成后經(jīng)性能試驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求。相繼投入運(yùn)行以來(lái),我廠各項(xiàng)污染物排放在達(dá)到火電廠大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,均達(dá)到蘭州市大氣污染治理指揮部下發(fā)的“五限”“兩控”和企業(yè)污染物排放限值:SO2<35mg/Nm3,NOX<40mg/Nm3,煙塵<5mg/Nm3蘭州地區(qū)排放污染物一級(jí)管控指標(biāo)。污染物排放濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家和當(dāng)?shù)卣拗狄?,為?dāng)?shù)赝七M(jìn)生態(tài)文明建設(shè),守護(hù)碧水藍(lán)天提供了堅(jiān)實(shí)保障。此外,我廠通過(guò)不斷摸索配煤摻燒經(jīng)驗(yàn),逐漸加大低價(jià)高硫煤的摻燒力度,有效降低了企業(yè)成本,實(shí)現(xiàn)環(huán)保效益雙豐收。取得了豐碩的成果,在社會(huì)中樹(shù)立了良好的企業(yè)形象,履行了應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。
參考文獻(xiàn):
[1]火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13223-2011).
[2]孫玉芬.燃煤電廠“超凈排放”煙氣治理技術(shù)路線[J].能源研究與管理,2016(04).
(作者單位:蘭州西固熱電有限責(zé)任公司)