周建文
(中國石化金陵分公司,江蘇南京210033)
煉油廠催化裂化裝置是重油轉(zhuǎn)化加工主要裝置之一,正常新鮮催化劑消耗在0.6~1.4 kg/t原料,其中約0.3 kg/t原料的催化劑從再生器跑損,約0.3 kg/t原料催化劑從沉降器跑損到油漿等油品中,其余催化劑消耗主要是提高催化劑性能而增加的置換。隨著國家環(huán)保法規(guī)越來越嚴格,催化裝置煙囪排放指標SO2、NOx以及粉塵含量受到嚴格控制,國內(nèi)外都采用煙氣脫硫脫硝技術(shù)以滿足排放要求。目前國內(nèi)催化裝置基本采用濕法脫硫技術(shù),有美國BELCO公司的EDV?鈉法脫硫+LoTOxTM臭氧脫硝工藝,也有國內(nèi)開發(fā)的濕法脫硫和SCR、SNCR脫硝技術(shù)。采用濕法脫硫后,煙囪粉塵含量達到了50 mg/m3以下,洗滌回收下來的催化劑進入水系統(tǒng),含廢催化劑的泥水處理通常有兩種方法,一是通過絮凝沉降,定期排放催化劑泥水到過濾箱中,廢渣靜止自然干化,人工掏渣,裝袋外運;二是通過絮凝沉降、脹鼓式過濾器過濾濃縮,再將濃漿排至真空帶式脫水機,經(jīng)真空脫水后,泥餅外運處理。兩種工藝泥餅含水率高,數(shù)量大,廢劑處理成本高。
催化裝置煙氣濕法脫硫脫硝單元排放的含催化劑泥水,含有顆粒物、可溶性鹽類及金屬離子等,微小粒徑的懸浮物和膠體在水中長期處于分散懸浮狀態(tài),采用絮凝劑簡單絮凝,效果不穩(wěn)定而且排放水固體懸浮物(SS)含量高。
常用的污泥處理技術(shù)一般包括污泥的濃縮、脫水和干燥三個階段,首先采用加藥調(diào)理法進行污泥濃縮,通過化學試劑的調(diào)理改善污泥的脫水特性,提高脫水率,污泥雖經(jīng)濃縮后含水率仍然在94%以上,呈流動狀態(tài),體積很大,難以處置,不利于運輸和處理,需要進行進一步的污泥脫水。目前普遍采用的脫水方法是機械脫水,機械脫水按脫水原理可分為真空過濾脫水、壓濾脫水、離心脫水和螺桿擠壓脫水。表1、2為不同脫水方式的性能比較。
針對含催化劑泥水的特點和工藝缺陷,中國石化金陵分公司與南京某環(huán)保設(shè)備有限公司聯(lián)合開發(fā)了“絡(luò)合強化混凝與疊式擠壓脫水相結(jié)合”的工藝,即利用復(fù)配的絡(luò)合劑與高分子絮凝劑結(jié)合,改善污泥的脫水性能,并增設(shè)疊式污泥脫水機,通過螺旋軸的運動逐步向前推進并被擠壓,在排出口的背壓板產(chǎn)生的內(nèi)壓作用下充分脫水,排出泥餅,達到污泥減量化目的。
表1 不同脫水方式優(yōu)缺點
表2 不同類型脫水設(shè)備的性能
絡(luò)合劑具有良好的膠體性質(zhì)和分散作用,不同絡(luò)合劑性能各異,絡(luò)合能力也各不相同,因此使用時需合理選擇。混凝包括凝聚和絮凝兩個過程,凝聚是指膠體失去穩(wěn)定性的過程,絮凝則是指膠體脫穩(wěn)后聚結(jié)成大顆粒絮體的過程?;炷僮饕话悴捎孟瓤焖贁嚢?,使混凝劑瞬間、快速、均勻地分散到水中,然后慢速攪拌,使快速攪拌時生成的微絮凝體進一步成長成粗大、密實的絮凝體,以實現(xiàn)固液分離。
取金陵分公司III催化裝置含廢催化劑泥水,加入一定量絡(luò)合劑,控制轉(zhuǎn)速為160 r/min,快速攪拌2 min,之后加入聚丙烯酰胺(PAM),繼續(xù)快速攪拌1 min,然后再慢速攪拌10 min,攪拌后的溶液靜置沉淀30 min,觀察各種混凝劑的沉降時間、實驗現(xiàn)象及上清液SS變化。
單獨使用絮凝劑,上清液渾濁,加大用量變化不明顯,單獨加絡(luò)合劑沉降速度慢,礬花小,與原水對照見圖1。
圖1 絮凝劑、絡(luò)合劑單獨使用效果
水樣500 mL,取10 mL(濃度為25 g/L)的絡(luò)合劑,即絡(luò)合劑加量為500 mg/L的條件下分別考察ZHY-001,ZHY-002,ZHY-003,ZHY-004四種常用劑混凝效果,篩選出比較好的絡(luò)合劑配方,由于絡(luò)合劑產(chǎn)生的絮體細小松散,沉降速度慢,因而投加20 mg/L污水PAM,利用其吸附架橋作用加速絮凝反應(yīng)。表3、圖2是以上幾種絡(luò)合劑出水的混凝實驗結(jié)果。
根據(jù)上述試驗,綜合考慮礬花大小,上清液澄清度及水質(zhì)顏色等因素,最終確認復(fù)合絡(luò)合劑采用ZHY-001與ZHY-003復(fù)配,投加比例為1∶1(φ),加量為500 mg/L。
表3 不同絡(luò)合劑與陽離子PAM聯(lián)用試驗數(shù)據(jù)
圖2 四種絡(luò)合劑混凝效果
絡(luò)合劑ZHY-001+ZHY-003用量為500 mg/L,采用非離子型PAM進行試驗,結(jié)果見表4、圖3。
由上述試驗結(jié)果可以得出,采用非離子型PAM與復(fù)配絡(luò)合劑聯(lián)用效果較好。
根據(jù)實驗室小試試驗,設(shè)計現(xiàn)場中試裝置處理規(guī)模為0.5 t/h,流程示意見圖4。
表4 復(fù)配絡(luò)合劑與陰離子絮凝劑聯(lián)用試驗數(shù)據(jù)
圖3 復(fù)配絡(luò)合劑與陰離子絮凝劑聯(lián)用試驗結(jié)果
將含廢催化劑泥水通過自流進入到濃縮槽,控制處理量為330 L/h,其中中間槽含有攪拌裝置,保證污泥濃度的均勻性,絡(luò)合劑加量為500 mg/L;控制絮凝攪拌轉(zhuǎn)速為100 r/min,改變PAM加量,考察其對疊螺機出水、出泥的影響,結(jié)果見表5、圖5。
操作方法與前述一致,控制進水SS含量,進水流量及PAM加量,改變絡(luò)合劑加量,考察其對疊螺機出水,出泥的影響,結(jié)果見表6。
圖4 一體化疊螺污泥脫水中試試驗流程
表5 PAM加量對疊螺機處理效果影響
圖5 PAM加量對出水SS含量和出泥含水率影響
操作方法與前述一致,絡(luò)合劑加量為500 mg/L,改變進水SS含量,相應(yīng)改變PAM加量,考察其對疊螺機出水、出泥的影響,結(jié)果見表7。
綜上所述,通過現(xiàn)場試驗,驗證了實驗室篩選出的效果優(yōu)良的絡(luò)合劑和絮凝劑,以及通過疊螺脫水可以獲得含水率低于70%泥餅的技術(shù)可行性;采用雙層軸向攪拌方式,解決污泥下沉的問題,保證了系統(tǒng)的連續(xù)運行。
表6 絡(luò)合劑加量對處理效果的影響
圖6 絡(luò)合劑加量對出水SS含量和出泥含水率影響
表7 不同進水污泥濃度對處理效果的影響
在一體化疊螺脫水裝置運行穩(wěn)定后,裝置進行了標定。澄清池底含催化劑廢水處理量為0.51 m3/h,絡(luò)合劑配置濃度為10%,加藥量為500 mg(干劑量)/L廢水,PAM配置濃度2‰,加藥量為160 mg(干劑量)/L,標定結(jié)果見表8、9。
含催化劑廢水經(jīng)疊螺機脫水后,廢催化劑污泥含水率降到50%左右,可以直接裝袋外運,疊螺機出水懸浮物SS去除率大于99%,可回到系統(tǒng)去氧化罐進一步處理,對污水進行加藥調(diào)理,并沒有增加廢水COD,COD脫除率達到85%以上。
針對催化裂化裝置脫硫脫硝系統(tǒng)排放的含催化劑泥水開發(fā)了“絡(luò)合強化混凝與疊式擠壓脫水相結(jié)合”的工藝和0.5 m3/h廢水處理量的中試裝置。通過實驗室比選和現(xiàn)場試驗,在絡(luò)合劑加入量500 mg/L、PAM加入量160 mg/L下,疊螺機出泥含水率降到50%左右,可以直接裝袋外運,出水懸浮物SS去除率大于99%,COD脫除率大于85%,可返回到裝置澄清池,沒有污水排放。一體化疊式污泥脫水設(shè)備,可采用撬裝結(jié)構(gòu),設(shè)備投資小,操作簡單方便,占地面積小,具有能耗低,噪音低等特點,能實現(xiàn)全自動化操作,為工業(yè)污泥脫水提供了新的思路。
表8 疊螺機運行試驗數(shù)據(jù)(金陵分公司化驗室分析)
表9 疊螺機運行試驗數(shù)據(jù)(某環(huán)保設(shè)備有限公司化驗室)