李健?張蕾
摘 要 居民供熱是關(guān)系到百姓民生的大事,必須首先予以保證,所以在傳統(tǒng)以熱定電的運(yùn)行方式下,電廠(chǎng)的發(fā)電負(fù)荷不能隨意降低,否則將引起供熱量的不足,這就使得電廠(chǎng)配合電網(wǎng)調(diào)峰的能力大大下降。如何徹底解決以熱定電運(yùn)行模式的調(diào)峰難題,實(shí)現(xiàn)在保證冬季居民供熱的同時(shí)具有配合風(fēng)電上網(wǎng)的調(diào)峰功能,實(shí)現(xiàn)電廠(chǎng)發(fā)電負(fù)荷受電網(wǎng)調(diào)控而降低時(shí),供熱量仍然能滿(mǎn)足熱網(wǎng)需求。我們一直在努力尋求和研究更可行的方案來(lái)解決這一難題。
關(guān)鍵詞 熱電解耦;降本增效;靈活性
1 靈活性改造試驗(yàn)
靈活性改造需要通過(guò)各種實(shí)驗(yàn)來(lái)采集數(shù)據(jù)
通過(guò)試驗(yàn)可以認(rèn)為臨河熱電廠(chǎng)所做的工作非常成功:2臺(tái)磨不投油可以實(shí)現(xiàn)機(jī)組穩(wěn)燃,最低負(fù)荷帶至80~83MW;30%負(fù)荷以上負(fù)荷機(jī)組協(xié)調(diào)投入;25%負(fù)荷以上給水自動(dòng)投入;40%負(fù)荷以上AGC投入,目前負(fù)荷調(diào)節(jié)速率設(shè)置為7MW/min,按機(jī)組額定負(fù)荷330MW計(jì)算,負(fù)荷調(diào)節(jié)速率為2.1%。機(jī)組在83MW時(shí)可實(shí)現(xiàn)給水泵、凝結(jié)泵再循環(huán)門(mén)關(guān)閉運(yùn)行。
關(guān)于低壓缸切除試驗(yàn)
低壓缸切除試驗(yàn)存在一定的風(fēng)險(xiǎn),主要有以下三個(gè)方面:
鼓風(fēng)問(wèn)題:
通過(guò)前期試驗(yàn),因?yàn)楣娘L(fēng)引起的汽輪機(jī)末級(jí)和次末級(jí)葉片溫度升高問(wèn)題可以解決,東汽已給出末級(jí)葉片溫度在120℃時(shí)報(bào)警、投噴水,停機(jī)值為200℃,次末級(jí)葉片溫度在200℃時(shí)報(bào)警,停機(jī)值為210℃,以下是東汽給出的其他限制值:
1.1 低壓脹差
報(bào)警值: +9mm
停機(jī)值: +10mm
1.2 凝汽器壓力
正常值: 5.0 - 5.5kPa
報(bào)警值: 14.7kPa
停機(jī)值: 19.7kPa
1.3 低壓缸排汽溫度
正常值: 小于36℃
報(bào)警值: 80℃(投噴水)
停機(jī)值: 110℃(手動(dòng))
1.4 熱電解耦供熱改造
受供熱機(jī)組熱-電耦合特性、“以熱定電”運(yùn)行方式及低壓缸冷卻蒸汽流量限值影響,國(guó)內(nèi)供熱機(jī)組深度調(diào)峰能力不足,與國(guó)外機(jī)組存在較大差距!
低壓缸零出力供熱技術(shù)在低壓缸高真空運(yùn)行條件下,切除低壓缸進(jìn)汽,實(shí)現(xiàn)低壓缸零出力運(yùn)行,提高機(jī)組供熱能力和電調(diào)鋒能力[1]。
2 低壓缸零出力供熱試驗(yàn)情況
為論證低壓缸零出力供熱可行性,分兩個(gè)階段開(kāi)展了臨河熱電廠(chǎng)1號(hào)機(jī)組低壓缸零出力供熱試驗(yàn)。
第一階段試驗(yàn)通過(guò)對(duì)沖車(chē)、超速實(shí)驗(yàn)過(guò)程中末級(jí)、次末級(jí)溫度嚴(yán)密監(jiān)視,及時(shí)采用控制手段,測(cè)試出低壓缸長(zhǎng)葉片在小容積流量條件下鼓風(fēng)特性;
(1)在試驗(yàn)?zāi)髡婵眨?83.45kPa)條件下,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)至3000r/min時(shí),關(guān)閉低壓缸噴水減溫手動(dòng)門(mén)后,次末級(jí)溫度基本保持穩(wěn)定,低壓缸排汽溫度迅速升高至127.7℃。可見(jiàn),此時(shí)低壓缸通過(guò)的蒸汽流量即可滿(mǎn)足低壓次末級(jí)葉片小容積流量運(yùn)行時(shí)對(duì)冷卻蒸汽的需求,但會(huì)引起低壓缸排汽溫度快速升高,需要投運(yùn)低壓缸噴水減溫。
(2)在試驗(yàn)?zāi)髡婵眨èC82.15kPa)條件下,汽輪機(jī)定速3000r/min運(yùn)行時(shí),隨著低壓蝶閥開(kāi)度的減小,進(jìn)入低壓缸的蒸汽流量逐漸減小;與此同時(shí),凝汽器真空逐漸變差(凝汽器真空開(kāi)始時(shí)為–82.6kPa,試驗(yàn)過(guò)程中最低達(dá)到–76.83kPa)。當(dāng)?shù)蛪旱y開(kāi)度減小至16%以下時(shí),會(huì)引起低壓缸排汽溫度、次末級(jí)后溫度和末級(jí)后溫度迅速升高,需要投運(yùn)低壓缸噴水減溫。
(3)組負(fù)荷為15MW時(shí),在試驗(yàn)?zāi)髡婵眨èC83.3kPa)條件下,通過(guò)低壓缸的蒸汽流量足以滿(mǎn)足低壓次末級(jí)葉片運(yùn)行對(duì)冷卻蒸汽流量的需求,但會(huì)引起低壓缸排汽溫度快速升高,需要投運(yùn)低壓缸噴水減溫。
(4)組負(fù)荷為30MW時(shí),在試驗(yàn)?zāi)髡婵眨èC84.5kPa)條件下,通過(guò)低壓缸的蒸汽流量可以滿(mǎn)足低壓次末級(jí)葉片和末級(jí)葉片運(yùn)行對(duì)冷卻蒸汽流量的需求,次末級(jí)葉片和末級(jí)葉片溫度基本保持不變。
第二階段試驗(yàn)在機(jī)組供熱運(yùn)行期間完成,主要目的在于測(cè)試機(jī)組大容積流量運(yùn)行時(shí)低壓缸零出力供熱的可行性。兩次試驗(yàn)均取得圓滿(mǎn)成功!試驗(yàn)過(guò)程中運(yùn)行參數(shù)總體穩(wěn)定,切換過(guò)程平穩(wěn)順暢。軸系振動(dòng)未見(jiàn)明顯擾動(dòng),各處振動(dòng)值均處于優(yōu)秀范圍內(nèi)。低壓缸脹差由3.90mm增加至4.14mm,增加約0.24mm。高中壓缸脹差和熱膨脹量保持穩(wěn)定,未見(jiàn)明顯變化[2]。
3 供熱經(jīng)濟(jì)性
改造后,額定主蒸汽流量957t/h時(shí),機(jī)組最大供熱抽汽流量為612t/h,折合供熱負(fù)荷434.36MW,機(jī)組發(fā)電功率214.1MW,發(fā)電煤耗率為160.7g/kWh,較改造前發(fā)電功率減小約14.1MW,發(fā)電煤耗率降低約29.0g/kWh。
低壓缸零出力供熱技術(shù)能夠提高機(jī)組供熱能力和電調(diào)峰能力,降低機(jī)組發(fā)電煤耗率,機(jī)組供熱期運(yùn)行范圍大大增加。鍋爐蒸發(fā)量不變情況下,供熱抽汽能力增加約88t/h,折合供熱負(fù)荷61.67MW;供熱量不變情況下,電調(diào)峰能力增加約45MW;發(fā)電煤耗率降低約29.4~41g/kWh。
4 技術(shù)優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)
通過(guò)在機(jī)組運(yùn)行中切除低壓缸全部進(jìn)汽,實(shí)現(xiàn)低壓缸“零出力”運(yùn)行,大幅降低低壓轉(zhuǎn)子的冷卻蒸汽消耗量,提高汽輪機(jī)電調(diào)峰能力、供熱抽汽能力和供熱經(jīng)濟(jì)性。
實(shí)現(xiàn)供熱機(jī)組在抽汽凝汽式運(yùn)行方式與高背壓運(yùn)行方式的靈活切換,機(jī)組運(yùn)行靈活性和范圍大大提高。
參考文獻(xiàn)
[1] 華中電網(wǎng)有限公司培訓(xùn)中心.300MW火電機(jī)組集控運(yùn)行[M]. 北京:中國(guó)電力出版社,2005:51.
[2] 華東電力培訓(xùn)中心.汽輪機(jī)運(yùn)行值班員[M].北京:中國(guó)電力出版社,2003:67-68.
作者簡(jiǎn)介
李?。?972-),男,籍貫河北省,畢業(yè)院校:內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué),學(xué)歷:大學(xué),現(xiàn)就職單位:中國(guó)華能北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司臨河熱電廠(chǎng),研究方向:熱能與動(dòng)力工程。