• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      新鋼10號高爐減少渣中帶鐵攻關實踐

      2018-10-23 08:45:04古勇合
      天津冶金 2018年5期
      關鍵詞:炮泥渣鐵主溝

      古勇合

      (新余鋼鐵集團有限公司,江西新余338001)

      0 引言

      新鋼10號高爐(2 500 m3)為新鋼集團三期技改重點建設項目,于2009年11月8日投產。高爐出鐵場設有3個鐵口,呈夾角式分布,正常生產情況下1號鐵口備用,2號與3號輪換出鐵。在高爐生產中,由于工藝、設備以及操作參數(shù)等原因造成的渣中帶鐵現(xiàn)象時有發(fā)生,主要通過日常操作中對鐵口的維護來避免。合理有效的鐵口區(qū)域維護,不僅包括合理的鐵口設計參數(shù)與材質、爐前設備和炮泥的選擇,在日常生產過程中,爐前操作管理、爐缸工作狀況和原燃料變化,都影響著鐵口區(qū)域工作狀況,在高爐爐役末期顯得尤為突出。自開爐投產以來,隨著大高爐操作經驗的積累,10號高爐的技術參數(shù)指標不斷提高,部分指標已達到行業(yè)的前列,而新鋼原燃料質量差且不穩(wěn)定的現(xiàn)象仍未得到改善。在日常生產中,當品位低、渣比高、堿度波動較大時,渣中帶鐵現(xiàn)象較明顯。為進一步改善指標、降本增效,對10號高爐開展了以減少渣中帶鐵的爐前鐵口維護技術攻關,以減少渣中帶鐵,提高金屬收得率,降低生鐵成本。

      1 渣中帶鐵的原因分析

      在出鐵過程中,如果爐渣中含鐵量過大,會在爐前渣溝中窩鐵(見圖1),對渣溝造成損害,減少渣溝使用壽命。若渣中帶鐵過大,會對水渣處理系統(tǒng)設備造成較大損害,尤其是?;C鐵,造成堵塞,使生產不順,此外渣中帶鐵過多,沖渣時會造成打炮,造成安全事故。

      圖1 渣溝窩鐵圖

      因此,在高爐日常操作中,避免渣中帶鐵是鐵口區(qū)域維護的重要工作,其產生的原因有:

      (1)高爐操作中,由于操作參數(shù)不合理,造成爐溫高或堿度高,渣鐵流動性較差,導致渣鐵分離困難,使得渣中帶鐵,這是高爐操作影響金屬收得率的常見現(xiàn)象。新鋼高爐入爐原燃料質量差、成分波動較大,給高爐爐溫和堿度操作帶來相當大的難度,鐵水經常出現(xiàn)高爐溫和高堿度現(xiàn)象,從而使得渣中帶鐵嚴重。

      (2)由于鐵口深度偏淺或者鐵口擴孔導致鐵水流速大,使得渣鐵在爐前鐵口前主溝中停留時間過短,渣鐵分離不完全,造成渣中帶鐵較多。

      (3)渣鐵分離主要靠鐵溝中的撇渣器,撇渣器中上沙壩因腐蝕沖刷而偏低、因憋渣器出口偏高、沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差偏小,都會引起渣中帶鐵。

      渣鐵分離主要在鐵口前主溝中,而延長渣鐵在主溝的停留時間,除了維持適當?shù)蔫F水流速外,鐵溝寬度也是一項因素。

      2 減少渣中帶鐵的攻關措施

      渣中帶鐵是影響金屬收得率的重要因素,減少渣中帶鐵可提高爐前金屬收得率,而堿度和爐溫是影響渣鐵分離的主要原因,過高的堿度和爐溫使得渣鐵粘稠,渣鐵分離較困難,渣中帶鐵較多。2015年時,由于不重視爐溫和堿度的調劑,忽略了爐前渣鐵溝的技術參數(shù)優(yōu)化,使得金屬收得率一直不高(累計99.18%)。為此,在2015年的基礎上,通過對10號高爐加強爐溫和堿度的管理,穩(wěn)定操作爐型,逐步優(yōu)化調整爐前渣鐵溝技術參數(shù),將2016年金屬收得率提升至99.5%以上。

      2.1 優(yōu)化熱制度、造渣制度管理

      合理的熱制度、造渣制度是高爐操作爐型穩(wěn)定的關鍵。爐溫和堿度的頻繁波動易引起渣皮過厚、渣皮脫落,影響煤氣流的合理分布并影響高爐順行。同時,渣皮脫落勢必造成爐溫發(fā)生波動,進而影響渣皮的穩(wěn)定,造成高爐出鐵出渣困難,加劇了渣中帶鐵的可能[1]。針對原燃料波動較大,爐溫和堿度難調的問題,采取了以下措施。

      (1)規(guī)范操作制度,穩(wěn)定爐溫,杜絕高爐溫,形成合理的煤氣流分布,提高煤氣利用率,保證充足的物理熱,要求將[Si]降到0.35%~0.45%,同時確保物理熱在1 500~1 520℃。這是因為低物理熱既不利于高爐爐缸工作,又不利于渣鐵的分離。

      (2)成立原燃料變動應急小組,緊密聯(lián)系上料工序,對進倉料的種類和成分做到及時了解,對濕焦、混焦、燒結礦堿度及時通報,人工對焦炭水分和質量抽檢。

      (3)根據布焦的下料閘角度的變化,調整焦炭的濕負荷,采取穩(wěn)定布焦角度的方法,最大限度地穩(wěn)定爐溫,避免爐溫大幅變化以及高硫鐵水。

      (4)根據所報燒結堿度,推測20 h左右此批燒結可作用到爐內,做好配比調整,1~12月份的爐渣堿度基本穩(wěn)定在1.18~1.22,保證了爐內脫硫的需要,也避免了高堿度。

      通過以上措施,2016年爐溫明顯降低,堿度區(qū)域穩(wěn)定(見表 1、表 2)。

      2.2 確保合理的鐵口深度

      表1 2016年與2015年月平均爐溫對比 /%

      表2 2016年與2015年月平均二元堿度對比 /倍

      在當前原燃料質量波動較大的情況下,爐外出鐵工作已成為10號高爐生產工作的重中之重,爐外出鐵的好壞直接關系到爐內的順行。維護好鐵口是保證高爐穩(wěn)定順行的重要一環(huán),能夠為爐前出鐵過程中減少渣中帶鐵打下堅實基礎。在日常操作中,渣鐵流速會影響渣鐵的分離效果,而決定渣鐵流速的重要因素就是鐵口深度。為此,10號高爐從3方面采取措施:一是改進了炮泥質量,選用了強度、耐沖刷性等較好的賽沃、婁底兩種炮泥,防止因炮泥質量問題,鐵口擴孔,渣鐵流出現(xiàn)偏大,渣鐵來不及分離,渣中帶鐵的現(xiàn)象;二是改進了開口技術,在開口機了加上水霧化水管(見圖2),起到淬化和環(huán)保的效果,使開鐵口過程中不易造成斷鐵口;三是強化爐前操作制度,加強員工責任心,杜絕炮泥,統(tǒng)一打泥量,維護好鐵口泥套。做到以上3方面后,10號高爐鐵口鐵口深度穩(wěn)定在合理的范圍之內,合理深度為2 800~3 000 mm,每爐鐵渣鐵流速基本保持在4.5~4.8 t/min。

      圖2 開口機水霧化裝置

      2.3 適當加寬主溝跨度

      一般情況下,爐前主溝起到儲存渣鐵的作用。在確保鐵溝使用壽命的情況下,將主溝寬度增加100 mm,由原來的900 mm加寬到1 000 mm(見圖3),從而降低渣鐵在主溝內的流速,增加渣鐵在主溝內的停留時間,使渣鐵能得到充分分離。

      圖3 主溝寬度

      2.4 增加上沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差

      適當增加上沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差,防止出鐵后期鐵水流速偏大,上沙壩與鐵溝溝頭高度差由原來的200 mm擴大到250 mm;同時,在日常鐵溝維護中確保該高度差,如果低于這個差度,則要進行修補。

      2.5 加強爐前出鐵管理

      為維護好鐵口,除技術參數(shù)上的不斷優(yōu)化外,還應建立并完善各種制度,監(jiān)督崗位對制度的執(zhí)行,加強爐前出鐵操作的管理。

      (1)開鐵口前準備標準化:檢查確認泥炮、開口機、鐵口泥套的工作狀況良好。確保打出的炮泥呈圓柱狀并用粉筆畫好打泥刻度線,清理炮冒內已部分固化的炮泥;全面檢查鐵口泥套,確認泥套工作面光滑(否則及時打磨),泥套深度50~80 mm,清除泥套下方的凝結的渣鐵,重新鋪墊好河沙;清除鐵口前2 m范圍內主溝兩側的結渣,防止堵口時阻擋泥炮旋轉。

      (2)開鐵口標準化:鐵口負責人現(xiàn)場協(xié)助,檢查確認開口機鉆頭對正鐵口孔道泥芯中心,禁止鉆偏甚至鉆傷泥套。鉆入1 m左右時開霧化水,視鐵口深度鉆入2 700~2 900 mm時關閉霧化水,禁止霧化水噴至泥套,防止泥套急冷開裂。

      (3)出鐵過程中密切關注泥套的工作:來渣后及時推開沙壩,禁止主溝渣液面上漲后侵蝕泥套,及時清除泥套下方積存的渣鐵。

      (4)堵鐵口操作標準化:確定鐵口來風時,撬凈泥套下方凝結渣鐵后進行堵口(禁止不撬渣而用泥炮撞擊泥套),打泥標尺達到刻度線停止打泥。

      (5)退炮后清理、檢查泥套并清楚凸出的泥芯實施預開口(鉆入深度100~300 mm)。

      (6)堵口跑泥后的處理標準化:遇到堵鐵口跑泥情況,待退炮后分析炮泥原因,進行針對性地處理。如果泥套受損接觸面不平整,應及時打磨或貼補;如炮冒開裂,應及時更換;待缺陷處理后再次開口,重新堵口。

      3 取得效果

      通過對爐溫和堿度的控制,以及對爐前渣鐵溝的改造,10號高爐出鐵過程中渣中帶鐵量明顯減少,金屬收得率上升,完成了攻關目標。全年金屬收得率平均值為99.75%,較2015年提高了0.57%,渣中帶鐵現(xiàn)象明顯好轉。2015年與2016年金屬收得率對比見圖4。

      圖4 2015年與2016年金屬收得率對比圖

      4 結束語

      (1)高爐溫高堿度一般是渣中帶鐵的主要原因,在保證爐缸工作活躍性的同時,確保物理熱大于1 500℃,降低[Si]操作,可以大幅度提高金屬收得率。

      (2)爐前工作是整個煉鐵生產工藝環(huán)節(jié)的關鍵一環(huán),良好的高爐鐵口區(qū)域維護是高爐長壽的關鍵因素之一。

      (3)合理穩(wěn)定的高爐操作爐型對高爐鐵口區(qū)域維護至關重要,在此基礎上對鐵口操作不斷創(chuàng)新和優(yōu)化,不僅有利于降低渣中帶鐵,對鐵口區(qū)域維護及高爐順穩(wěn)生產、高爐長壽也具有重大意義。

      猜你喜歡
      炮泥渣鐵主溝
      一種性能均衡的強濕抓輪胎花紋
      鐵浴式熔融還原工藝處理電爐粉塵還原熔分分析
      昆鋼2500m3高爐改善渣鐵排放生產實踐
      昆鋼科技(2022年1期)2022-04-19 11:36:12
      巷道爆破掘進炮孔堵塞長度合理確定
      韶鋼小角度雙鐵口操作維護實踐
      高爐渣鐵持續(xù)排放不凈的原因分析及改善措施
      山東冶金(2019年4期)2019-09-03 08:35:34
      高爐炮泥的性能優(yōu)化
      一種商用輕型載重汽車輪胎
      一種提升高速耐久性能的UHP輪胎
      高爐用環(huán)保無水炮泥的研制開發(fā)
      大厂| 额济纳旗| 昭苏县| 大邑县| 义乌市| 许昌市| 德昌县| 射洪县| 盐津县| 姜堰市| 政和县| 金昌市| 依安县| 沂南县| 英吉沙县| 新野县| 广汉市| 武宁县| 盖州市| 文安县| 阿克苏市| 布拖县| 玉门市| 射洪县| 中江县| 彩票| 巴里| 平塘县| 屏边| 高州市| 荔浦县| 综艺| 巴彦淖尔市| 积石山| 万山特区| 应用必备| 高要市| 凤庆县| 彭水| 珠海市| 宁津县|