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      分子篩運行故障處理和升級改造

      2018-10-23 10:33:44蔣小林石成軍吳繼強
      冶金動力 2018年11期
      關鍵詞:吸附器制氧機篩網

      蔣小林,袁 苑,石成軍,陳 韜,吳繼強

      (馬鞍山鋼鐵股份有限公司氣體銷售分公司,安徽馬鞍山 243000)

      1 基本概況

      分子篩凈化系統(tǒng)是制氧機運行質量和安全重要組成部分。其運行的狀態(tài)好壞與否,直接決定和影響制氧機長周期運行的關鍵因素之一。

      馬鋼40000 m3/h制氧機于2004年4月投產,臥式分子篩吸附器選用13X型分子篩,其床層分布如圖1。

      圖1 分子篩吸附器裝填簡圖

      由于本制氧機是全提取裝置,同步提取氪氙產品。2004年10月下旬,下塔進入氪氙濃縮塔T5111的氮氣量FIC5164銳減 (氪氙塔負荷),從設計值13500 m3/h減少到約2500 m3/h,T5111無法維持正常的精餾工況,同時對粗氬塔的液空循環(huán)造成嚴重影響,不得不靠增加T5111底部排放液體量FIC5117來維持粗氬塔液空的循環(huán)量,最大排放到1000 m3/h(設計值80 m3/h)。當時初步懷疑是施工安裝的異物造成塔的蒸發(fā)器堵塞,并制定了更換蒸發(fā)器的方案和措施,因馬鋼公司鋼鐵產能不斷釋放,不能停運制氧機。直到2005年4月四萬制氧機進行了全面加熱,重新投運后FIC5164達到設計值,穩(wěn)定了2個月后再次逐步減少,設備制造廠專家對稀有氣體系統(tǒng)及凈化系統(tǒng)進行了大量分析,并最終確定了因分子篩末期二氧化碳出現峰值,最高達到1.9×10-6。由于有CO2存在低溫部分減少了N2O在液氧里溶解,在液氧環(huán)境里CO2/N2O混合物的固體沉淀在蒸發(fā)器表面,影響了蒸發(fā)器的換熱效果。根據這一分析結果,2006年4月40000 m3/h制氧機補充了約33 t LMSK1825分子篩,消除了分子篩后CO2的穿透,氪氙濃縮塔堵塞現象消失,從而具備了調試氪氙的條件穩(wěn)定運行。

      2 分子篩劣化及故障發(fā)生

      2.1 故障現象

      2017年6月4日,在日常巡檢時發(fā)現,A#分子篩再生時,再生氣放散口有少量顆粒分子篩,5日A#分子篩運行至末期時,CO2在線分析有穿透現象發(fā)生,最高達0.90×10-6(正常時在0.02×10-6)。按照公司組產安排,計劃6月中下旬停運40000 m3/h制氧機檢修,為此制定了應急措施維持裝置運行。

      2.2 應對措施

      A#分子篩出現分子篩泄漏現象,A#分子篩吸附能力逐漸下降,冷吹末期出現CO2穿透現象。為了保產,維持空分生產穩(wěn)定,以減少分子篩吸附負荷為目的,決定采取以下措施:

      (1)減少B#分子篩再生時間,縮短A#分子篩使用時間。A#分子篩再生時間增加,延長B#分子篩使用時間。加強對裝置液空中CO2取樣分析。

      修改步驟:

      B#分子篩準備再生→分子篩“暫?!薄薷募訜釙r間(88 min→69 min)→修改冷吹時間(147 min→116 min)→檢查、確認無誤→分子篩“暫?!比∠肿雍Y自動A#分子篩準備再生→分子篩“暫?!薄薷募訜釙r間(69 min→88 min)→修改冷吹時間(116 min→147 min)→檢查、確認無誤→分子篩“暫停”取消→分子篩自動。

      (2)監(jiān)控分子篩再生曲線,A#/B#再生峰值應該不低于100℃,再生末期,監(jiān)控冷吹結束時TI2601/T2602溫度,控制低于45℃。

      (3)A#分子篩使用末期,監(jiān)控AI2615 CO2峰值(正常值0.5×10-6CO2以下)。

      (4)監(jiān)控分子篩入口溫度,越低越好。監(jiān)控水溫TI2421,不高于28℃,如超過及時與308#泵房溝通。

      (5)加強巡檢,觀察PV2645出口防護套噴“分子篩”情況,跟蹤對比。

      (6)根據空氣濕度及環(huán)境條件,每班次至少2次,啟動放散塔水泵排水,每次5 min。觀察排水量變化及排砂情況。出現排水故障,及時更換備用泵。

      (7)空分減負荷至氧量37500 m3/h運行,注意監(jiān)控增壓機各級軸承振動,及時調整氬系統(tǒng)工藝參數,調整下塔液空閥LIC3201.1的開度(>25%),調整精氬塔回流液空閥LV4121.1開度(>9%)。

      (8)加強空分系統(tǒng)運行參數監(jiān)控,重點參數見表1。

      表1 重點監(jiān)控點位表

      (9)啟動冷凍機,保持冷凍水溫度在9~11℃間,保證分子篩保持分子篩進口溫度在10~13℃間運行,以便減小分子篩運行負荷,利于分子篩運行。

      (10)換熱器阻力 PDI2614出現>12 kPa,并快速上升,A#分子篩失去吸附能力時,為了給其他機組爭取啟動時間,要求作如下緊急處理:

      ①若B#分子篩正在使用,立即“暫?!背绦颍3諦#使用狀態(tài),直到B#二氧化碳亦穿透或上級通知停車。

      ②若A#分子篩正在使用,立即調整分子篩程序,切換到B#使用,直到B#CO2穿透或上級通知停車。

      2.3 緊急處置

      2.3.1 在線檢查

      6月8日,在分子篩再生氣放散口發(fā)現較大量的分子篩顆粒,經商討決定,在A#分子篩泄壓結束后暫停程序,打開一端人孔,在外部對其內部進行檢查確認發(fā)現,分子篩床層(圖1)中靠右北側塌陷一個面積約5 m2,深度約600 mm的“坑”,為了不更深影響因敞口時間過長造成分子篩吸附性能進一步下降,所以,決定關閉人孔,立即恢復其再生程序。

      2.3.2 床層塌陷原因分析

      經檢查確定是因分子篩床層塌陷,此處床層變薄空氣因短路流動,造成吸附不完全,導致CO2穿透現象發(fā)生,分析如下:

      通過對照圖紙(見圖2),兩層分子篩和兩層氧化鋁之間均有不銹鋼篩網,并且底部有一層帶有網孔的格柵板,而泄漏出的90%是分子篩,極少數氧化鋁。分析認為是每層平鋪篩網發(fā)生位置變化,造成分子篩逐步泄漏到底層氧化鋁處,由于氣流的作用,使得分子篩從底部網孔的格柵板漏出(注:底部網孔的格柵板孔徑3 mm),網孔可以阻擋底層氧化鋁漏出,而分子篩直徑與格柵板孔徑接近從而泄漏。

      上述分析基本確定,下一步查找每層平鋪的篩網發(fā)生位置變化的原因??紤]先前發(fā)生泄漏時,是有少量氧化鋁漏出,所以,得出結論是:

      (1)局部底層網孔的格柵板有破損且不是很大,造成氧化鋁先發(fā)生泄漏,隨分子篩泄壓時,氣流帶出,使這一區(qū)域的床層發(fā)生塌陷,致使上層的分子篩床層隨之塌陷,造成原先鋪平的篩網不能很好地起到阻隔作用,分子篩由筒體邊緣向下下沉,最終從底層格柵板破損處漏出。

      (2)床層底部支架與底層格柵板連接處有銹蝕,是造成上述(1)分析中的泄漏原因。

      圖2 床層材料分級示意圖

      2.3.3 床層塌陷緊急處理

      CO2穿透出現在A#分子篩使用末期(約剩余10 min左右),通過趨勢圖觀察和對液空取樣分析CO2含量變化,裂化趨勢較為可控,又因組產需要,短期沒有條件進入停機檢修狀態(tài)情況下,制定了臨時應急處理方式,即:

      (1)在下一次A#分子篩泄壓結束后,暫停運行程序,打開靠泄漏分子篩一側人孔進入內部,做好安全防護,安排人員著“呼吸器”進入分子篩內部,在有限的時間內(8 min)用準備好的、相同規(guī)格的不銹鋼篩網將因塌陷造成床層隔篩網縫隙補齊,從而減少分子篩泄漏量。

      (2)用工具將周圍分子篩向塌陷處鋪平,降低空氣因短路流動,減少因吸附不完全導致CO2穿透現象發(fā)生。

      2.3.4 效果檢查

      通過2次實施上述應急處理措施、裝置負荷控制及分子篩進氣溫度降低和再生溫度等控制方法,期間,對CO2趨勢變化和液體取樣一直嚴密監(jiān)控,成功地使制氧機安全維持到計劃檢修停機時間。

      3 新型分子篩更換方案

      鑒于四萬機組全提取的工藝特點,考慮優(yōu)化更換和改造原有分子篩及氧化鋁的比例,特別是某廠家分子篩除N2O性能數據,最終考慮選用APGⅢ8×12″新型分子篩。新舊分子篩裝填參數見表2。

      表2 分子篩新舊裝填參數表

      4 更換及改造過程

      2017年6月15日~7月31日四萬制氧機停機大修,期間進行分子篩更換,針對出現的問題重點排查,并對故障點進行修復改造。

      4.1 分子篩吸附器內部檢查和處理

      (1)經檢查發(fā)現:每層不銹鋼隔網出現了不規(guī)則的約100 mm長裂縫,且每片連接的不銹鋼絲有斷開現象。分析原因是使用時間有14年之久,長期常溫和135℃再生溫度之間交替,使不銹鋼隔網“老化”出現裂縫。決定全部更換新的符合標準的不銹鋼隔網和連接鋼絲。

      (2)對底部格柵板和鋼結構支架進行了重點檢查,發(fā)現一處鋼結構支架有因銹蝕出現的約20 mm的孔洞(見圖3),位置與運行中進分子篩內部檢查塌陷處基本一致,所以判定此處是分子篩泄漏的“癥結點”。由于此處對應空氣進分子篩吸附器的入口,在長期大量含濕帶壓空氣沖刷下,造成銹蝕嚴重,在制作分子篩支架前期,鋼結構材質存在問題,導致故障的發(fā)生。隨后,對底部格柵板銹蝕孔洞處進行了封補焊處理,杜絕了再次發(fā)生泄漏的可能性。對其他鋼結構支架和底部格柵板檢查時,未發(fā)現破損和異常。

      圖3 分子篩吸附器底部格柵板漏洞處理

      (3)檢查中發(fā)現兩組分子篩吸附器進氣管入口附近鋼結構銹蝕較為明顯,對其進行了加固防腐處理。

      4.2 分子篩裝填

      因為在扒裝分子篩期間,處于7月高溫多雨季節(jié),對施工帶來一定影響。除天氣和氣溫影響,實際扒、裝時間為12天左右。嚴格按照分子篩裝填要求,基本保證每個分子篩吸附器內同批次吸附劑桶數相當。

      新裝填分子篩和氧化鋁數量:

      氧化鋁(3~5 mm):353桶×135 kg;

      氧化鋁(5~8 mm):77桶×135 kg;

      分子篩(APGIII 8×12″mm):820桶×135 kg。

      5 改造效果

      改造新型APGⅢ8×12″分子篩,計算氣體阻力如表3。

      表3 分子篩阻力對比表

      分子篩升級改造后,采用新型吸附能力強的吸附劑,裝填料減少,填充高度由1.85 m降低到1.65 m,運行阻力由11 kPa降至約9 kPa,阻力變小,制氧機能耗降低,換算每年節(jié)省電耗187716 kW·h。

      分子篩改造前,每4 h加熱80 min,年度加熱耗電:5256000 kW·h;分子篩改造后,每5 h加熱80 min,年度加熱耗電:3390968 kW·h;年節(jié)省電耗:1865032 kW·h。并且,新型分子篩吸附容量變大,分子篩的運行周期由原來的4 h延長到5 h,加熱時間只延長了10 min,分子篩切換次數減少,對工況波動影響降低,使得氬生產及操作也相應穩(wěn)定和減少。分子篩更換前后再生時間表見表4。

      后續(xù)將根據分子篩運行情況,在滿足工藝條件要求下摸索適當延長運行周期。

      6 結論

      總之,這次40000 m3/h制氧機無論是分子篩運行過程中出現故障,還是升級過程中發(fā)現床層隱患,對制氧機長周期安全運行都有很好的警示作用:

      表4 分子篩更換前后再生時間表 min

      (1)在科學合理周期范圍內使用吸附劑,并擇機定期抽檢。

      (2)運行期間,對工藝狀態(tài)、參數跟蹤,出現異常后采取有效措施的同時,制定完善的解決方案。

      (3)運行年限較長的制氧機,在檢修條件允許情況下,對底部床層支架等部件進行檢查是很有必要的。

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