夏先科 李 盈
(上海遠方基礎(chǔ)工程有限公司,上海 200436)
自1958年我國水利部門引進地下連續(xù)墻施工技術(shù)以來,經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展,地下連續(xù)墻施工設(shè)備得到較大改進,其性能也隨之大幅提升。伴隨不同的施工設(shè)備的出現(xiàn)及各種設(shè)備的組合施工,相應(yīng)的施工工藝也應(yīng)運而生。傳統(tǒng)的成槽施工設(shè)備為沖擊鉆機,隨后出現(xiàn)液壓抓斗、雙輪銑等大型機械,大大提高了地下連續(xù)墻施工效率和成槽質(zhì)量。由于地質(zhì)條件的特殊性,單一成槽設(shè)備往往不能完成全部成槽施工,而是要針對不同地層及不同設(shè)計深度,配備兩種或多種成槽設(shè)備組合施工才能高效、高質(zhì)量的完成成槽工作。筆者以滇中引水龍泉倒虹吸接收井工程為例,分析“抓銑結(jié)合”施工工藝在超深豎井工程中的應(yīng)用。
龍泉倒虹吸上接龍泉隧洞、下接昆呈隧洞,倒虹吸全長5 060 km,倒虹吸采用盾構(gòu)施工。接收井工程位于灃源路與昆曲高速交叉口西側(cè),接收井設(shè)計為圓形結(jié)構(gòu),支護形式采用1.5 m厚地下連續(xù)墻,地下連續(xù)墻軸線半徑9.25 m,基坑開挖深度78.3 m,成槽深度96.6 m,接頭形式為銑接頭。
場地淺表部覆蓋土層由第四系素填土(Qml)、沖洪積(Qal+pl)粉質(zhì)黏土、黏土及粉土、沖湖積(Qal+l)粉質(zhì)黏土、黏土、粉土及泥炭質(zhì)土組成,下伏基巖為強風(fēng)化石灰?guī)r,基巖的層頂埋深69.2 m~87.10 m?,F(xiàn)據(jù)鉆探、原位測試及土工試驗成果,自上而下將場地內(nèi)出露的土巖層細分為四個單元層位,各土(巖)層工程地質(zhì)特征描述及空間分布情況詳見表1。
如圖1所示,接收井地下連續(xù)墻共計14幅。Ⅰ,Ⅱ期槽段各7個,其中P1,P2,P3為Ⅰ期槽段,S為Ⅱ期槽段,接頭為銑接頭。地下連續(xù)墻成槽深度96.6 m,墻深94 m,地下連續(xù)墻墻頂埋深2.6 m,混凝土設(shè)計強度等級C35。本工程地下連續(xù)墻成槽垂直度要求為1/650,結(jié)合成槽深度,槽段最大允許偏差為14.9 cm。地下連續(xù)墻具體參數(shù)表見表2。
表1 各土(巖)層工程地質(zhì)特征表
表2 地下連續(xù)墻參數(shù)表
本工程地下連續(xù)墻設(shè)計深度超深,加之地質(zhì)條件特殊,施工難度較大,而且本工程對成槽垂直度要求極高。為控制成槽垂直度,保證鋼筋籠順利入槽,本工程對成槽施工工藝選擇及成槽設(shè)備選型較為苛刻。本工程采用“抓銑結(jié)合”施工工藝,成槽機選用國內(nèi)優(yōu)秀的金泰SG70成槽機,銑槽機選用俄國寶峨BC40雙輪銑槽機。兩種成槽機械均配備垂直度控制系統(tǒng),既能實時監(jiān)控成槽垂直度,又能及時進行糾偏。抓銑結(jié)合施工工序見圖2。圖中:P1,P2,P3整體為Ⅰ期槽段,S為Ⅱ期槽段;Ⅰ,Ⅱ期槽段接頭為銑接頭形式;Ⅰ期槽段中P1,P2為第一、第二抓,P3為第三抓。
根據(jù)槽段分幅,Ⅰ期槽施工工序為:1)成槽機施工第一抓P1至74 m;2)成槽機施工第二抓P2至74 m;3)銑槽機施工第一抓P1至設(shè)計深度;4)銑槽機施工第二抓P2至設(shè)計深度;5)成槽機施工第三抓P3至74 m;6)銑槽機施工第三抓P3至設(shè)計深度;7)銑槽機清底。
采用跳槽法將兩幅Ⅰ期槽段施工結(jié)束后,對中間一幅Ⅱ期槽進行銑槽施工,銑槽機自上而下銑削兩幅Ⅰ期地下連續(xù)墻部分混凝土,直至設(shè)計槽深。Ⅱ期槽S施工示意圖見圖3。
結(jié)合本工程地層構(gòu)造及成槽設(shè)備性能,Ⅰ期槽段地下連續(xù)墻單元槽段74 m以淺采用SG70成槽機施工,74 m至槽底設(shè)計深度采用BC40銑槽機施工。由于施工槽段對垂直度要求較高,故對成槽速度進行控制。
成槽機施工深度74 m,完成第一抓及第三抓的平均有效時間為29.42 h,平均成槽速度為2.5 m/h。第三抓的平均有效時間為6.65 h,平均成槽速度為11.1 m/h。
銑槽機施工深度為74 m~96.6 m,局部槽段施工深度達97 m。銑槽機完成第一抓及第三抓的平均有效時間為15.19 h,平均成槽速度為1.5 m/h。銑槽機完成第三抓的平均有效時間為9.72 h,平均成槽速度為2.3 m/h。
綜上,本工程完成一幅Ⅰ期槽段總體平均有效施工時間為105.59 h,其中成槽機平均有效施工時間65.49 h,銑槽機平均有效施工時間40.1 h。但在實際施工過程中,由于機械設(shè)備維修、保養(yǎng)、槽段糾偏、修槽、其他原因造成的窩工等,機械設(shè)備的使用率僅為34.7%。
Ⅱ期槽段施工需要銑槽機切削混凝土施工,由于混凝土強度較高,加之對成槽垂直度控制,Ⅱ期槽銑槽機平均有效時間為123.65 h,平均成槽速度為1.28 m/h。機械使用率為35.2%。
本工程地下連續(xù)墻采用銑接頭工藝,Ⅰ期槽段鋼筋籠下放入槽需進行定位,防止Ⅱ期槽雙輪銑施工過程中銑削到Ⅰ期地下連續(xù)墻內(nèi)鋼筋。鋼筋籠定位采用PVC波紋管固定在鋼筋籠兩端,每隔5 m設(shè)置一段,每段長5 m。鋼筋籠定位控制見圖4。
本工程Ⅰ期槽段鋼筋總長94 m,總體重量達127.4 t。由于鋼筋籠整體長度長、重量大,故采用分節(jié)吊裝施工工藝。同時為保證吊裝施工安全,經(jīng)過吊裝驗算及專家論證,最終確定選用500 t級履帶吊作為主吊,180 t級履帶吊作為副吊。分節(jié)吊裝鋼筋籠吊點布置為橫向4點,縱向5點(主吊2點,副吊3點)。鋼筋籠分節(jié)情況見表3。
表3 鋼筋籠分節(jié)配置表
槽段籠寬/m籠長/m總重量/t上節(jié)鋼筋籠下節(jié)鋼筋籠長度/m重量/t長度/m重量/tⅠ期槽5.93694127.44653.84873.6Ⅱ期槽2.6009468.14623.14845
鋼筋籠吊裝入槽工序為:1)吊裝下節(jié)鋼筋籠,下放入槽;2)吊裝上節(jié)鋼筋籠,在槽口位置與下節(jié)鋼筋籠進行對接;3)鋼筋籠整體下放入槽。
由于鋼筋籠整體長度較長,下放入槽過程中要割除鋼筋籠導(dǎo)管倉內(nèi)桁架筋等措施鋼筋,以免影響澆筑導(dǎo)管卡管,故下放耗時較長,Ⅰ期槽鋼筋籠平均下放時間為11.58 h。
本工程混凝土設(shè)計強度等級為C35,采用導(dǎo)管法水下澆筑。由于成槽后鋼筋籠下放時間過長,導(dǎo)管安裝完成后槽底存在一定厚度的沉渣,故在混凝土澆筑前進行二次清底措施。
本工程地下連續(xù)墻Ⅰ期槽段混凝土設(shè)計方量為940 m3,需一次性澆筑完成,澆筑體量大,施工風(fēng)險較高。Ⅰ期槽段采用兩根導(dǎo)管同時澆筑,平均澆筑耗時15.3 h。由于前期成槽施工質(zhì)量控制較好,沒有出現(xiàn)槽段傾斜或塌方等質(zhì)量問題,混凝土澆筑沒有出現(xiàn)過超方問題,平均充盈系數(shù)為1.02。
在圓形小直徑超深基坑地下連續(xù)墻工程施工中,對成槽垂直度控制尤為關(guān)鍵。采用“抓銑結(jié)合”施工工藝,可以有效的控制地下連續(xù)墻的成槽垂直度,保證施工質(zhì)量。通過工效分析可知,在超深地下連續(xù)墻施工過程中,成槽速度不宜過快。從管理角度出發(fā),合理安排機械施工工序可提高機械使用率,進而縮短工序銜接時間,節(jié)約工期。在小直徑圓形超深豎井基坑工程中,地下連續(xù)接頭形式優(yōu)選“銑接頭”,可有效避免型鋼接頭下放接頭箱產(chǎn)生的一系列風(fēng)險,并提高接頭質(zhì)量。