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      新鋼10號高爐減少渣中帶鐵攻關(guān)實踐

      2018-11-06 06:54:26古勇合
      四川冶金 2018年4期
      關(guān)鍵詞:炮泥渣鐵主溝

      古勇合

      (新余鋼鐵集團有限公司,江西 新余338001)

      新鋼10號高爐(2500 m3)為新鋼集團三期技改重點建設(shè)項目,于2009年11月8日投產(chǎn)。高爐出鐵場設(shè)有3個鐵口,呈夾角式分布,正常生產(chǎn)情況下1號鐵口備用,2號與3號輪換出鐵。在高爐生產(chǎn)中,因為工藝、設(shè)備以及操作參數(shù)等原因造成渣中帶鐵現(xiàn)象時有發(fā)生,其主要靠日常操作中對鐵口的維護來盡量避免。合理有效的鐵口區(qū)域維護,不僅包括合理的鐵口設(shè)計參數(shù)與材質(zhì)、爐前設(shè)備和炮泥的選擇,而且在日常生產(chǎn)過程中,爐前操作管理、爐缸工作狀況和原燃料變化都將影響鐵口區(qū)域工作狀況,在高爐爐役末期顯得尤為突出。自開爐投產(chǎn)以來,隨著大高爐操作經(jīng)驗的積累,10號高爐的技術(shù)指標不斷取得進步,部分指標甚至走到行業(yè)的前列,而新鋼原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定的現(xiàn)象仍未得到改善,且在以后很長的一段時間內(nèi)將會是常態(tài)。日常生產(chǎn)中,在品位低、渣比高、堿度波動較大時,渣中帶鐵現(xiàn)象較明顯。為進一步改善指標,降本增效,10號高爐開展了以減少渣中帶鐵的爐前鐵口維護技術(shù)攻關(guān),以減少渣中帶鐵,提高金屬收得率,降低生鐵成本。

      1 渣中帶鐵的原因分析

      出鐵過程中,如果爐渣中含鐵量過大,會在爐前渣溝中窩鐵(見圖1),對渣溝造成損害,減少渣溝使用壽命,同時對水渣處理系統(tǒng)設(shè)備損害較大,尤其是?;C鐵,造成堵塞,使生產(chǎn)不順,此外沖渣時會造成打炮,造成安全事故。因此,在高爐日常操作中,避免渣中帶鐵是鐵口區(qū)域維護的重要工作,主要有以下方面原因產(chǎn)生。

      (1)高爐操作中,由于操作參數(shù)不合理,造成爐溫高、堿度高,渣鐵流動性較差,導致渣鐵分離困難,使得渣中帶鐵,這是高爐操作影響金屬收得率的一個常見現(xiàn)象。新鋼高爐入爐原燃料質(zhì)量差,成分波動較大,給高爐爐溫和堿度控制帶來相當大的困難,鐵水經(jīng)常出現(xiàn)高爐溫和高堿度現(xiàn)象,從而使得渣中帶鐵嚴重。

      (2)由于鐵口深度偏淺或者鐵口擴孔導致鐵水流速大,使得渣鐵在爐前鐵口前主溝中停留時間過短,渣鐵分離不完全,造成渣中帶鐵較多。

      (3)渣鐵分離主要靠鐵溝中的撇渣器,撇渣器中上沙壩因腐蝕沖刷而偏低,或者因撇渣器出口偏高,或者說沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差偏小,都會引起渣中帶鐵。

      (4)渣鐵分離主要在鐵口前主溝中,而延長渣鐵在主溝的停留時間,除了維持適當?shù)蔫F水流速外,鐵溝寬度也是一個因素。

      圖1 渣溝窩鐵

      2 減少渣中帶鐵的攻關(guān)措施

      減少渣中帶鐵,即是提高爐前金屬收得率,渣中帶鐵是影響金屬收得率的重要因素,而堿度和爐溫是影響渣鐵分離的主要原因,過高的堿度和爐溫使得渣鐵粘稠,渣鐵分離較困難,渣中帶鐵較多。2015年,由于不注重爐溫和堿度的調(diào)劑,同時忽略了爐前渣鐵溝的技術(shù)參數(shù)優(yōu)化,使得金屬收得率一直不高(累計99.18%),為此,10號高爐在2015年的基礎(chǔ)上,通過加強對爐溫和堿度的穩(wěn)定管理,保持穩(wěn)定操作爐型,同時逐步優(yōu)化調(diào)整爐前渣鐵溝技術(shù)參數(shù),力爭將2016年金屬收得率提升至99.5%以上。

      2.1 優(yōu)化熱制度和造渣制度

      合理的熱制度、造渣制度是高爐操作爐型穩(wěn)定的關(guān)鍵。爐溫和堿度的頻繁波動易引起渣皮過厚、渣皮脫落,影響煤氣流的合理分布并影響高爐順行,同時渣皮脫落勢必造成爐溫發(fā)生波動,爐溫的波動進而影響渣皮的穩(wěn)定,造成高爐出鐵出渣困難,加劇了渣中帶鐵的可能[1]。針對原燃料波動較大,爐溫和堿度難調(diào),采取了以下措施。

      (1)規(guī)范操作制度,穩(wěn)定爐溫,杜絕高爐溫,形成合理的煤氣流分布,提高煤氣利用率,保證充足的物理熱,要求將[si]降到0.35%-0.45%,同時確保物理熱在1500-1520℃,因為低物理熱不利于高爐爐缸工作,也不利于渣鐵的分離。

      (2)成立了原燃料變動應(yīng)急小組,緊密聯(lián)系上料工序,對進倉料的種類和成分做到及時了解,對濕焦、混焦、燒結(jié)礦堿度及時通報,人工抽檢焦炭水分和質(zhì)量。

      (3)根據(jù)布焦的下料閘角度的變化,調(diào)整焦炭的濕負荷,采取穩(wěn)定布焦角度的方法,最大限度地穩(wěn)定爐溫,避免了爐溫大起大落和高硫鐵水。

      (4)根據(jù)所報燒結(jié)礦堿度,推測大概20小時左右,此批燒結(jié)礦可用于爐內(nèi),做好配比調(diào)整,1~12月份的爐渣堿度基本穩(wěn)定在1.18~1.22,保證了爐內(nèi)脫硫的需要,又避免了高堿度。

      通過以上措施,2016年爐溫明顯降低,堿度區(qū)域穩(wěn)定(見表1、表2)。

      表1 2016年與2015年月平均爐溫對比 %

      表2 2016年與2015年月平均二元堿度對比 倍

      2.2 確保合理的鐵口深度

      在當前原燃料質(zhì)量波動較大的情況下,爐外出鐵工作已成為10號高爐生產(chǎn)工作的重中之重,爐外出鐵的好壞直接關(guān)系到爐內(nèi)的順行,維護好鐵口是高爐穩(wěn)定順行的重要一環(huán),也為爐前出鐵過程中減少渣中帶鐵打下了堅實基礎(chǔ)。在日常的操作中,渣鐵流速影響渣鐵的分離效果,而決定渣鐵流速的重要因素就是鐵口深度。為此,10號高爐從兩方面出發(fā),一是改進了炮泥質(zhì)量,選用了強度、耐沖刷性等較好的賽沃、婁底兩種炮泥,防止因炮泥質(zhì)量問題導致鐵口擴孔,造成渣鐵因流速偏大來不及分離。二是改進了開口技術(shù),在開口機上加水霧化水管(見圖2),起到淬化和環(huán)保的效果,這樣開鐵口過程中不容易造成斷鐵口。三是強化爐前操作制度,加強員工責任心,杜絕劣質(zhì)炮泥,統(tǒng)一打泥量,維護好鐵口泥套。做到以上三點后,10號高爐鐵口深度穩(wěn)定在合理的范圍之內(nèi),合理深度為2800~3000 mm,每爐鐵渣鐵流速基本保持在4.5~4.8 t/min。

      圖2 開口機水霧化裝置

      圖3 主溝寬度

      2.3 適當加寬主溝寬度

      一般情況下,爐前主溝起到一個儲存渣鐵的作用。在確保鐵溝使用壽命的情況下,將主溝寬度增加100 mm(原來900 mm加寬到1000 mm,見圖3),從而降低渣鐵在主溝內(nèi)的流速,增加渣鐵在主溝內(nèi)的停留時間,使渣鐵能得到充分分離。

      2.4 增加上沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差

      適當增加上沙壩和鐵溝溝頭之間的高度差,防止出鐵后期鐵水流速偏大,上沙壩與鐵溝溝頭高度差由原來的200 mm增加到250 mm;同時,在日常鐵溝維護中確保這個高度差,如果低于這個差度,及時進行修補。

      2.5 加強爐前出鐵管理

      為維護好鐵口,除技術(shù)參數(shù)上的不斷優(yōu)化外,還應(yīng)通過建立并完善各種制度,監(jiān)督崗位對制度的執(zhí)行,加強爐前出鐵操作管理。

      (1)開鐵口前準備標準化:檢查確認泥炮、開口機、鐵口泥套的工作狀況良好。確保打出的炮泥呈圓柱狀并用粉筆畫好打泥刻度線——清理炮冒內(nèi)已部分固化的炮泥;全面檢查鐵口泥套——確認泥套工作面光滑(否則及時打磨),泥套深度50-80 mm,清除泥套下方凝結(jié)的渣鐵,重新鋪墊好河沙;清除鐵口前2000 mm范圍內(nèi)主溝兩側(cè)的結(jié)渣,防止堵口時阻擋泥炮旋轉(zhuǎn)。

      (2)開鐵口標準化:鐵口負責人現(xiàn)場協(xié)助,并檢查確認開口機鉆頭對正鐵口孔道泥芯中心,禁止鉆偏甚至鉆傷泥套。鉆入1000 mm左右時開霧化水,視鐵口深度鉆入2700-2900 mm時關(guān)閉霧化水,禁止霧化水噴至泥套,防止泥套急冷開裂。

      (3)出鐵中密切關(guān)注泥套的工作:來渣后及時推開沙壩,禁止主溝渣液面上漲后侵蝕泥套,并及時清除泥套下方積存的渣鐵。

      (4)堵鐵口操作標準化:確定鐵口來風時,撬凈泥套下方凝結(jié)渣鐵后進行堵口(禁止不撬渣而用泥炮撞擊泥套),打泥標尺達到刻度線停止打泥。

      (5)退炮后清理、檢查泥套并清楚凸出的泥芯實施預(yù)開口(鉆入深度100-300 mm)。

      (6)堵口跑泥后的處理標準化:遇到堵鐵口跑泥情況,待退炮后分析炮泥原因,針對性的處理。如泥套受損接觸面不平整,及時打磨或貼補;如炮冒開裂等及時更換;缺陷處理后再次開口,重新堵口。

      3 效果

      通過對爐溫和堿度的控制,以及對爐前渣鐵溝的改造,10號高爐出鐵過程中渣中帶鐵量明顯減少,金屬收得率上升,完成了攻關(guān)目標;全年金屬收得率平均值為99.75%,較2015年高出0.57%,渣中帶鐵現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn)(見圖4)。

      圖4 2015年、2016年金屬收得率對比

      4 結(jié)語

      (1)高爐溫、高堿度往往是渣中帶鐵的主要原因,在保證爐缸工作活躍性的同時,確保物理熱大于1500℃,降低[Si]操作,可以大幅度提高金屬收得率。

      (2)爐前工作是整個煉鐵生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)的關(guān)鍵一環(huán),良好的高爐鐵口區(qū)域維護是高爐長壽的關(guān)鍵因素之一。

      (3)合理穩(wěn)定的高爐操作爐型對高爐鐵口區(qū)域維護至關(guān)重要,在此基礎(chǔ)上對鐵口操作不斷創(chuàng)新和優(yōu)化,不僅有利于降低渣中帶鐵,對鐵口區(qū)域維護及高爐順穩(wěn)生產(chǎn)、高爐長壽也有重大意義。

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